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基于實驗的干法脫硫硫容分析及應用

2022-07-01 01:32張振濤張喻鵬趙松龔海龍馬鈺錕
遼寧化工 2022年6期
關鍵詞:輕烴脫硫劑氧化鐵

張振濤,張喻鵬,趙松,龔海龍,馬鈺錕

基于實驗的干法脫硫硫容分析及應用

張振濤,張喻鵬,趙松,龔海龍,馬鈺錕

(中國石油塔里木油田分公司,新疆 庫爾勒 841000)

在國內外的各大氣田開采過程中,伴隨天然氣產出的硫化氫會對于凈化處理設備產生嚴重的損壞,甚至可能會危害到工作人員的生命安全,因此硫化氫成為天然氣凈化處理中必須除去的有害物質。干法脫硫技術由于其廣泛的適用性,而被應用于各聯合站,脫硫劑的硫容受到天然氣溫度、天然氣重組分凝液以及天然氣相對濕度等諸多因素的影響,往往很難達到其設計值,為了保證實際過程中硫化氫的處理效果和提質增效減少成本,探究干法脫硫硫容分析影響因素至關重要。從羥基氧化鐵為脫硫劑與硫化氫反應機理出發,分析了天然氣溫度、凝液以及相對濕度對脫硫劑硫容影響,其次通過控制變量法進行現場實驗加以驗證,最后結合現場實際對某聯合站的干法脫硫工藝提出改進措施,取得了良好的效果。

硫化氫;羥基氧化鐵;干法脫硫;硫容;影響因素

硫化氫是天然氣中存在的常見有害物質,不但具有毒性,而且會產生酸性腐蝕損壞設備及管線,因此必須對天然氣進行脫硫處理。干法脫硫因工藝簡單、較為潔凈、脫硫劑更換簡單等特點被廣泛應用[1],但是由于換塔成本高且目前脫硫理論與現場實際情況的結合較少,難以形成合理的理論指導,一直受到眾多學者的關注[2-4]。1982年,付良[5]根據液晶擴散等動力學特征對干法氧化鐵常溫脫硫進行了詳細的研究,國內首次提出了最適水含量存在的必然性,并進行了關聯分析;而后1992年,范涌 泉[6]對T501脫硫劑改進選擇了鐵含量高且活性最佳的α-FeOOH和極少的γ-FeOOH的原料,在實際應用中取得了較好的效果;999年,胡將軍[7]在研究試脫硫劑的工藝基礎上,探討了添加劑的種類及加入量、反應溫度對脫硫劑脫硫性能的影響。 2020年,張先茂[8]等通過干法煙氣脫硫劑催化劑的性能實驗數據進一步證明了,脫硫劑最佳的使用溫度范圍是200~350 ℃,SO2的含量對其硫容影響不大。近年來,雖然在對脫硫方面取得了一些成果和成功的經驗,但是對脫硫在實際應用過程中的影響因素探討仍不系統,同時也缺乏現場的論證,難以形成有效的借鑒和指導。本文基于羥基氧化鐵脫硫機理,結合塔里木油田某聯合站實際實驗數據分析,對干法脫硫劑羥基氧化鐵硫容影響因素進行探討,建立符合現場實際的干法脫硫指導標準。

1 羥基氧化鐵脫除硫化氫的原理

H2S與FeOOH的反應過程是在H2O環境中,FeOOH解離的羥基—OH與H2S離解后HS-置換而生成FeSSH[9],反應方程式:

水氛圍在其中起到很重要的作用,主要是通過羥基氧化鐵的吸附水形成水膜加速H2S離解,H2S氣體通過氣膜擴散到水膜中,離解為HS-、H+離子,然后同羥基氧化鐵生成 FeSSH,在聯合站處理過程中,由于脫硫塔內的脫硫劑電離比較穩定,影響脫硫效果主要是硫化氫的電離濃度,因此需要結合聯合站實際情況對羥基氧化鐵硫容影響因素進行深一步的分析。

2 羥基氧化鐵硫容影響因素分析

由于脫硫塔內的羥基氧化鐵粒徑、比表面等情況比較穩定且目前設計均已成熟,為此不在進一步討論。本文主要討論含硫天然氣本身的濕度、溫度以及組分構成對羥基氧化鐵硫容的影響。

2.1 天然氣濕度對硫容的影響分析

根據式(1)可知氣體為飽和水的情況下,硫容最高。而當水含量過大時,形成水膜過厚,脫硫劑浸潤在水膜,影響離子向脫硫劑內表面的擴散速度,硫容降低;當氣體太干燥時,不利于H2S突破氣膜向水膜擴散,影響H2S在反應介質中離解成HS-、H+離子,硫容也會降低。為了進一步驗證和討論合理的天然氣濕度范圍,建立如表1天然氣濕度對硫容影響實驗。

將脫硫劑研磨至80~160目(0.09~0.18 mm),稱取10份0.8脫硫劑備用,分別向脫硫劑滴加0、1%、2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%、9%、10%的蒸餾水,考察不同反應濕度對脫硫劑硫容的影響,結果如圖1所示。

表1 濕度對硫容影響實驗反應條件

圖1 天然氣濕度與羥基氧化鐵硫容的關系

從圖1可以得出,天然氣相對濕度對羥基氧化鐵硫容影響分為兩段,在低相對濕度時,由于硫化氫在水中的溶解度不斷增大,所以硫容隨著天然氣濕度增大而增大;在超過一定濕度,如上文所述,影響了離子向脫硫劑內表面的擴散速度,硫容降低,結合聯合站實際情況需要保持相對濕度在8%左右,此時硫容最佳。

2.2 天然氣溫度對羥基氧化鐵硫容的影響

無定形羥基氧化鐵在常溫下就對硫化氫有很好的親和力[10],但是在溫度較低時,不利于FeOOH與HS-離子的反應,溫度過高時,又會降低HS-、H+在水膜中的溶解度,不利于硫化氫向FeOOH晶格中滲透,另一方面,溫度過高會導致FeOOH表面吸附的水分迅速揮發,進一步影響脫硫劑硫容,為了進一步驗證和討論合理的天然氣溫度范圍,建立如表2天然氣濕度對硫容影響實驗。

實驗將玻璃固定床反應器置于水浴中,在不同水浴溫度進行脫硫實驗,考察不同溫度對硫容的影響,結果如圖2所示。

表2 溫度對羥基氧化鐵硫容影響實驗條件

圖2 反應溫度與羥基氧化鐵硫容的關系圖

從圖2中可以看出,溫度較低時,隨著天然氣溫度的上升,硫容呈上升趨勢;在25~55 ℃之間,硫容隨溫度的變化很小,可以忽略;隨著溫度進一步上升,硫容呈下降趨勢。

2.3 輕烴對羥基氧化鐵硫容的影響

由于該聯合站處理的天然氣主要為油田伴生氣,氣質較富,在脫硫之前未經過有效的脫烴處理,因此在脫硫塔出會有液態輕烴凝析。為了進一步驗證和討論合理的天然氣組分中輕烴范圍,建立如表3天然氣中輕烴含量對硫容影響實驗。

本實驗將脫硫劑研磨至80~160目,稱取10份0.85脫硫劑備用,取5份分別采用含有0、2%、4%、6%、8%丁烷的標準硫化氫氣體作為氣態輕烴樣本考察C4對硫容的影響;取5份分別向脫硫劑低加0、2%、4%、6%、8%的正庚烷作為液態輕烴,采用標準硫化氫氣體考察C7對硫容的影響,結果如圖3 所示。

表3 輕烴對羥基氧化鐵硫容影響實驗條件

圖3 正庚烷與羥基氧化鐵硫容的關系

由圖3可以看出,隨著正庚烷濃度增加,脫硫劑硫容迅速減小,結合脫硫原理分析認為輕烴經過FeOOH吸附,在空隙中形成油膜,阻止了H2S氣膜和水膜之間的傳質,無法形成HS-和S2-,從而降低羥基氧化鐵的硫容。

3 基于某聯合站干法脫硫存在的實例分析及改進措施

目前塔里木油田塔河南岸某天然氣處理聯合站采用羥基氧化鐵進行天然氣脫硫,在使用的過程中出現脫硫劑硫容未達預期[11]、脫硫塔出口天然氣硫化氫含量已超過設定值等問題。本文針對這些問題,對該聯合站天然氣干法脫硫工藝條件進行探索,分析了出現這些問題的原因,結合前文硫容影響因素分析,建立合理的調整措施,為后續聯合站處理提供借鑒和理論支持。

3.1 工藝現狀

目前聯合站壓力為0.5 MPa低壓氣經過增壓至1.2 MPa后,經過級間分離器初步分離油水攜帶,進入干法脫硫裝置進行脫硫處理,反應溫度為28~35 ℃之間,脫硫塔工藝如圖4所示。

統計2018年9月至2019年1月更換的17臺脫硫塔的硫容情況如表5所示,除其中5臺達到預期,其中12臺遠小于預期的40%硫容。

圖4 干法脫硫工藝原理圖

表5 更換脫硫塔實際硫容統計

3.2 脫硫劑硫容低原因分析

1)液態輕烴在脫硫塔處析出導致脫硫劑硫容降低。為了分析是否液態輕烴是造成脫硫劑硫容降低的影響因素,統計2018年9月至2019年1月脫硫塔排液時間如表6所示。

表6 2018年9月—2019年1月脫硫塔排液時間統計

根據表6可以看出,脫硫塔處有大量液體排出,根據其前后組分變化分析得出,在脫硫塔處排出的液體大部分為液態輕烴,根據前文對硫容的影響因素分析認為是液態輕烴在脫硫塔處析出,在脫硫劑表面形成一層油膜,阻止硫化氫與羥基氧化鐵的傳質,導致脫硫劑硫容降低。

2)天然氣相對濕度不足導致脫硫塔硫容降低。根據天然氣組分化驗,天然氣相對濕度一直在5%左右,天然氣濕度不足,影響硫化氫在水膜中的離解速度,降低硫化氫與導致脫硫劑之間的傳質速度,導致脫硫劑硫容降低。

4 工藝改進措施及效果驗證

4.1 提高脫硫塔處反應溫度,減少液態輕烴在脫硫塔處析出

經過理論分析計算,適當提高脫硫塔處反應速度溫度,可減少液態輕烴洗出。脫硫塔排液時間與反應溫度的關系如圖5所示。

圖5 反應溫度與脫硫塔排液時間關系

由圖5可以看出,隨著脫硫塔溫度升高,排液時間呈現急劇下降的趨勢,說明提高反應溫度對減少輕烴析出有明顯作用。

4.2 適度加水浸潤脫硫劑,增加濕度

新脫硫劑更換完成后,投入使用時,由于脫硫劑干燥,天然氣中的相對濕度不夠,適當加水保證反應能夠良好的開始,而在反應過程中,有水生成,故不必再次加水浸潤,硫化氫和脫硫劑就能良好的進行反應。

4.3 改進后的效果驗證

采取4.1和4.2兩條改進措施之后,統計2019年7月至10月之間更換脫硫塔的硫容如表7所示。

表7 2019年7月-10月更換脫硫塔硫容統計

由表7可以看出,除個別脫硫塔硫容未達到40%硫容的預期,大部分脫硫塔脫硫劑硫容有了明顯的提升,延長了更換脫硫劑的周期,節約了大量更換脫硫劑的費用,效果顯著。

4 結 論

1)羥基氧化鐵在天然氣脫硫中需要水的參與,最佳反應的相對濕度為8%。

2)羥基氧化鐵硫容受溫度的影響較小,在25~55 ℃之間為最佳溫度。

3)羥基氧化鐵硫容受液態輕烴影響較大,液態輕烴析出會導致脫硫劑硫容急劇下降,在使用時應盡量避免。

4)羥基氧化鐵干法脫硫處理天然氣時,可以適當提高反應溫度,并加水浸潤,來保證液態輕烴不在脫硫塔出析出并保證天然氣相對濕度,達到盡量使硫容充分利用的目的。

[1] 朱華,劉歡,趙永利,等.天然氣脫硫技術研究及應用分析[J].中國設備工程,2019(15):125-126.

[2] 顧錦龍,郭乃民,侯魯美.天然氣H2S脫除方案實施與效果分析[J].石油和化工節能,2017(2):30-37.

[3] 羅鵬飛,張泉.天然氣脫硫技術研究[J].化學工程與裝備,2014(4):170-173.

[4] 信康,程紹益.成形劑干法脫硫[J].城市煤氣,1978(1):49-54.

[5] 付良.干法同時脫硫和脫氮[J].石油化工,1982(8):579.

[6] 范涌泉.T501干法脫硫的應用與設計[J].小氮肥設計技術,1994(1):7-8.

[7] 胡將軍,劉慧龍,鄧德明,等.高效干法脫硫劑的研究[J].環境保護科學,1999(3):3-5.

[8] 張先茂,王澤,金建濤,等.干法煙氣脫硫劑的性能研究及工業應用[J].山東化工,2020,49(15):245-247.

[9] 王璐魯,王立賢,崔永君.球型羥基氧化鐵脫硫劑用于脫除水中硫化氫的研究[J].能源工,2018,39(3):55-58.

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[11] 謝璐,奕亞芬,胡新顏,等.脫硫劑的研究進展[J].遼寧化工,2011,40(10):1084-1087.

Analysis and Application of Sulfur Capacity of Dry Desulfurization

(PetroChinaTarim Oilfield Company, Korla Xinjiang 841000, China)

During the exploitation of major gas fields at home and abroad, hydrogen sulfide produced along with natural gas will cause serious damage to the purification and treatment equipments, and may even endanger the life safety of staff. Therefore, the harmful substances must be removed in the natural gas purification treatment. The sulfur capacity of desulfurizer is affected by many factors,such as natural gas temperature, natural gas heavy component condensate, and natural gas relative humidity when dry desulfurization is applied to remove hydrogen sulfide in natural gas, and it is difficult to reach its design value. Based on the reaction mechanism of ferric hydroxide and hydrogen sulfide, the influence of natural gas temperature, condensate and relative humidity on sulfur capacity of desulfurizer was analyzed. Secondly, field experiments were carried out to verify parameter range of influencing factors by control variable method. Finally, combined with the field experiments , the improvement measures of dry desulfurization process in a combined station were put forward to obtain good results.

Hydrogen sulfide; FeOOH; Dry desulfurization; Sulfur capacity; Influencing factors

2021-11-15

張振濤(1990-),男,陜西省寶雞市人,工程師,研究方向:油氣田開發。

張喻鵬(1992-),男,助理工程師,碩士研究生,研究方向:油氣藏管理以及火驅。

TE646

A

1004-0935(2022)06-0805-04

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