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E708A板式換熱器水擊原因分析及結垢的整改措施

2022-07-13 03:57白金路
裝備維修技術 2022年26期
關鍵詞:堵塞結垢

白金路

摘? 要:河北鑫?;ぜ瘓F公司動力車間300t/h凝結水回收裝置使用了6臺板式換熱器,其中E708AD20C-1.0/180(1375*740*1695mm)實現凝結水與循環水換熱、E708BD20C-1.0/180(1375*740*1695mm)是凝結水與除鹽水換熱,E709A、E709B兩臺,D20C-1.0/165(1575*740*1695mm)一開一備,實現凝結水與除鹽水換熱,E710A、E710B兩臺,D35D-1.0/150(1723*1160*1695mm),一開一備,實現進混床凝結水與循環水換熱。板材:316,換熱器的作用是實現凝結水回水降溫,實現除鹽水加溫輸送倒鍋爐除氧器。

關鍵詞:E708A板式換熱器? 水擊? 結垢? 堵塞

300t/h凝結水回收裝置于2021年9月開始運行,板式換熱器同期正常投入使用。2022年4月初,班組巡檢中發現E708A板式換熱器有輕微的水擊聲音,4月27日水擊聲音逐漸變大,沖撞聲音較大,已經影響該換熱器的可靠運行,車間經過反復調整水擊生不見減小,經運行測量分析如下:

1、主要分析數據

1.1? E708A板式換熱器東面南北側溫度最大偏差39℃,

1.2? E708A板式換熱器西面南北側溫度最大偏差63℃

1.3? E708A板式換熱器負荷調整過程中,東面南北側溫度最大偏差45℃

1.4? 同期測量冷媒為除鹽水的E708B板式換熱器西面南北側、東面南北側溫度最大偏差均為4℃

2、分析結論

2.1? E708A溫差最大部位兩側相對統一,據此基本上可以確定冷媒(循環水)局部發生了偏流,溫差效應是水擊的根本原因,壓力交變是水擊的特性。

2.2 可能存在的氣阻現象,在線處置和判定:松開冷媒(循環水)的上法蘭,試著排出氣體,現場沒有氣體排出,可以判定氣阻現象不存在。

2.3 通過反沖洗測試是否能實現冷媒(循環水側)實現對污堵物進行沖洗的目標,通過在線解開進口閥門換熱器一側法蘭,大流量反沖洗沒有明顯效果,水擊現象和溫差沒有變化。

2.4 確定換熱器冷端(循環水側)污堵,停用E708A換熱器,解體板片檢查,檢修隊伍松開換熱板后,現場確認板片污堵嚴重,做清洗準備。

3、鹽垢的處理措施(測量垢樣綠根:448PPm;鈣離子:42545ppm):分析碳酸鈣、磷酸鈣垢占主要成分(處理原則:保護性處置)

3.1 初期采用高壓水清洗(10-15Mpa)的辦法,表面浮垢可以沖洗掉,底層積垢難以沖洗干凈。

3.2 試驗使用檸檬酸浸泡清洗效果不明顯。

3.3? 測試使用草酸清洗劑化學浸泡方案。軟毛刷擦刷后沖洗處置,直到不見鈣垢后完成清洗(避免使用鹽酸等強酸)。每面結垢的板片需要草酸清洗劑用量為500ml,效果明顯確定該方案。

3.4? 清洗時,將草酸清洗劑均勻地涂抹在干燥的結垢板面,浸泡3-5min后,用毛刷擦洗板面后,再浸泡2min,然后用高壓水槍沖洗干凈。

3.5? 重復步驟清理另外一面結垢的板片。一組板片清洗完畢后放置于盛滿除鹽水水槽內浸泡時間不少于30分鐘,

3.6? 板片在水槽內取出放在指定位置準備安裝。

4、E708A板片回裝過程控制:

4.1 所有板片、墊片沖洗干凈,無任何顆粒性雜質,

4.2 更換全部橡膠墊片,

4.3 檢查每一組墊片滿足有效的彈性,無損傷、無折痕、無缺陷;

4.4 檢查每一片傳熱板無裂紋、無損傷、無漏洞,

4.5 在平臺上逐片壓平壓實后緊固(如在就地回裝要求更要嚴格,確保墊片、板片對應齊整)

4.6 緊固扭矩符合廠家規定

5、關于對E710板換的污堵預判和處置原則

5.1 如有條件可以停運循環水時清理循環水過濾器,提前形成停用循環水方案。

5.2 停運該板式換熱器,解體板式換熱器E710進行清洗,清洗完成后回裝投入運行。

參考文獻:

1.GB16409-1996板式換熱器設計規范

2.HG/T2387-92 《工業設備化學清洗質量標準》

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