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冷拌冷鋪瀝青混合料在農村公路中的應用

2022-08-05 03:06張建孔
山東交通科技 2022年3期
關鍵詞:礦粉車轍集料

張建孔

(中公高科養護科技股份有限公司,北京 100089)

引言

我國農村公路分布廣且總里程長,若采用熱拌瀝青混凝土路面,往往需要遠距離運輸,大大增加道路建設成本,同時,可能由于溫度損失影響攤鋪和使用性能。冷拌冷鋪瀝青混合料降低了瀝青混合料的生產與拌和溫度,不依賴龐大的拌合設備以及保溫運輸技術,使在遠離城市的農村道路應用瀝青混合料成為可能[1]。

1 試驗路概況

試驗路位于南方某鄉村,南起省道307,北至縣城南大道,全長約4 km,沿線經過7 個村莊,主要交通組成為小客車及摩托車。原路面設計為山嶺重丘四級公路,采用砂石路面,路基寬度4.5 m(3.5 m 車行道+2×0.5 m 路肩)。本次對該四級公路進行改造,路面設計采用單軸雙輪100 kN,設計使用年限6 a,路面總厚度為24 cm(4 cm 冷拌冷鋪AC-13 瀝青混凝土面層+20 cm 水泥穩定級配碎石(水泥含量3%))。試驗路采用機械拌和冷拌冷鋪瀝青混合料,以1 000 kg 為每盤,堆放在儲料點待用。

2 試驗路材料選取

2.1 粗集料

粗集料采用以方解石為主要成分的石灰巖碎石,碎石中伴有少量菱鎂礦和白云石,參數見表1。

表1 粗集料技術指標

2.2 細集料

細集料為不含雜質的石灰巖質機制砂,粉塵含量低,顆粒飽滿,耐嵌擠性能良好。參數見表2。

表2 細集料技術指標

2.3 填料

填料為石灰巖磨細的礦粉,保證礦粉干燥、潔凈、無團塊,能從料倉自由流出。填料的參數指標見表3。

表3 礦粉指標

2.4 瀝青

采用70#道路石油瀝青,指標見表4。

表4 項目用瀝青指標

2.5 溶劑(柴油)

考慮到汽油溫度敏感性高、揮發較快,不利于冷拌瀝青施工的長時間儲存,采用0#柴油作為稀釋劑,指標見表5。

表5 溶劑技術指標

2.6 添加劑

采用的添加劑為深綠色油狀,凝固點-4.8℃,閃點302 ℃,無刺激性氣味,性質穩定,使用摻量為3%。

3 冷鋪瀝青混合料配比設計

3.1 礦料級配確定

瀝青混合料選擇懸浮密實型結構,面層結構為4 cm,礦料最大粒徑13.2 mm。由于瀝青結構形成與礦料的比表面積有直接關系,且礦粉對孔隙率有重要影響,間接決定路面的耐久性能。因此,試驗采用與項目相同的集料、瀝青、添加劑等材料,以3%、5%、7%三組礦粉含量成型馬歇爾試件,對不同油石比下瀝青性能與礦粉的關系進行研究,結果見表6。根據試驗結果,為了兼顧混合料的施工和易性及強度,礦粉含量確定為5%。

表6 不同油石比下初始穩定度與礦粉含量的關系

3.2 冷鋪瀝青最佳用量確定

根據《公路瀝青路面施工技術規范》(JTG F40—2004)中對AC-13 瀝青混合料級配范圍的規定,確定本項目的集料級配,同時考慮所在地區的載重較大且交通量較大,對級配取中值偏下[2]。表7 為級配組成。

表7 混合料級配組成情況

項目以0.3%為分檔階梯,分檔油石比選取4.4%、4.7%、5.0%、5.3%、5.6%分別成型馬歇爾試件,測定馬歇爾指標,進而計算最佳瀝青用量。

由圖1 可知,密度與穩定度最大值對應的瀝青用量為5%,瀝青飽和度及空隙率范圍中值對應用量為5.5%、5.3%,因此,計算最佳瀝青用量初始值OAC1=5.2%。各項指標均符合瀝青用量范圍為5.0%~5.3%的要求,OACmin=5.0%,OACmax=5.3%,因此,OAC2=5.2%。取OAC1與OAC2的平均值為最佳瀝青用量OAC,則最佳瀝青用量為5.2%。

圖1 瀝青用量與各馬歇爾指標的關系

4 冷拌冷鋪混合料性能

4.1 混合料的初始強度

由于項目所在地為村鎮通往縣城的必經道路,需在短暫養生后立即開放交通,要求瀝青混合料在冷鋪后應當具有足夠的初始強度。根據表8 試驗結果可知,該冷鋪瀝青混合料的最低初始強度為2.47 kN,滿足冷鋪瀝青混合料初期強度應達到2.0~3.0 kN的要求[1,3]。

表8 初始馬歇爾試驗結果

4.2 混合料的成型強度

將試件養生24 h 后,置于60 ℃恒溫水槽養生30 min,隨即開展馬歇爾穩定度試驗。試驗結果見表9。根據結果可知,成型養護后的冷拌冷鋪瀝青混合料的穩定度都在8 kN 以上,冷鋪瀝青混合料成型強度≮4 kN 的要求[1,3]。表明該冷鋪瀝青混合料強度滿足農村公路的承載能力要求。

表9 成型馬歇爾試驗結果

4.3 混合料的抗車轍性能

采用車轍試驗評價混合料的抗車轍性能,結果見表10。

表10 車轍試驗結果

由表10 可知:(1)該冷鋪瀝青混合料的最低動穩定度也超過800 次/mm,滿足要求。(2)t1時產生了較大變形,t1~t2時段內的變形較小。原因在于前期瀝青膠結料較軟,在車輪作用下變形明顯,隨著剩余溶劑不斷揮發,瀝青的黏度增大,集料更為密實,宏觀上表現為45 min 后的變形增長率下降,冷鋪瀝青混合料的抗車轍能力逐漸增大。

4.4 混合料的水穩定性

對成型的冷鋪瀝青混合料試件進行凍融劈裂試驗,結果見表11。

表11 凍融劈裂試驗結果

根據表11 試驗結果,冷鋪瀝青混合料的劈裂強度不高,但是能夠滿足劈裂強度比≮70%的規定,具備較好的抗凍融抗水損能力;不同油石比下的冷鋪瀝青混合料的試驗結果差異很小。

4.5 對試驗路的跟蹤觀測

對修筑后的試驗路進行了三個月的跟蹤觀測。在路面攤鋪成型后,道路平整度較好,實測滲水系數為295 ml/min,相比熱拌瀝青混合料的滲水系數大,推測是攤鋪壓實度不足導致。在一個月后,實測路面彎沉為56.2 mm,滲水系數下降明顯,為229 mL/min,道路全段性能較好,無裂縫。在兩個月后,路面實測彎沉值44.7 mm,滲水系數為219 ml/min,此時在上坡段彎道處出現較大車轍,深度為10.3 mm。三個月后,路面實測彎沉值為39.5 mm,滲水系數為215 ml/min,上坡彎道處最大車轍深度為11.1 mm,除彎道外車轍平均深度6.2 mm,路面整體性能良好。從三個月的跟蹤監測結果來看,在三個月的車輛壓實作用下,冷鋪瀝青混凝土路面的強度隨著時間逐漸提高,路用性能較好。

4.6 冷鋪瀝青混合料的經濟效益分析

結合項目實際情況,對冷鋪瀝青混合料的材料成本進行核算,成本高出普通熱拌SBS 改性瀝青0.6%,每噸冷鋪瀝青混合料材料相比普通熱拌SBS 改性瀝青價格高2.33 元。但是考慮到熱拌瀝青混合料需要搭建拌合站、采用遠距離運輸等成本,冷板冷鋪瀝青混合料能夠大大降低施工成本。根據測算,相比使用熱拌瀝青混合料,采用冷拌冷鋪瀝青混合料后,3.5 m 寬度農村公路每公里造價可以降低1 176.03 元。

5 結語

通過對冷拌冷鋪瀝青混凝土試驗路的鋪筑和性能試驗,表明冷鋪瀝青混合料能夠滿足農村公路的路用性能要求。同時采用冷拌冷鋪工藝后,避免了對熱拌瀝青拌合站以及遠距離運輸的需求,運輸存儲更為便利,有利于節約工程投資,且降低了熱拌瀝青拌和與攤鋪時對壞境造成的污染。綜合來看,冷拌冷鋪瀝青混合料適應于我國農村公路的建設,值得推廣。

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