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低壓輸水管排氣困難技術改造

2022-08-20 08:28安儒海屈衛泉郭林水郝士朝
城鎮供水 2022年4期
關鍵詞:標高氣囊水井

安儒海 屈衛泉 郭林水 郝士朝

(1.北方工程設計研究院有限公司,石家莊 050000;2.石家莊高新技術產業開發區供水排水公司,石家莊 050000)

引言

在給水工程中,輸水管道排氣是一個非常重要且復雜的問題,及時排除管道內氣體對保證供水系統安全運行具有重要意義。本文針對北方某水廠廠區內128米長、口徑DN1400原水輸水管實際運行情況,分析該管段積氣的形成原因,給出解決排除管道積氣的有效方法,并對工程實踐經驗進行總結、分析。

1.工程概況

北方某水廠原設計規模5萬m3/d,南水北調工程建成通水后企業關閉自備井,用水量激增,在老廠區的基礎上進行升級改造,并擴容至15萬m3/d,該項目用地緊張,設計時盡最大可能使土地利用率最大化。廠區前端設計有事故緩沖池,兼有預氧化功能,事故緩沖池出水設計水位標高70.30m,為充分利用水池容積,采用堰后渠道出水,用一根DN1400鋼管從渠底引水至配水井,DN1400管道全長128m,水平埋地敷設,埋地敷設管中心標高62.55m,管道布置呈“U”型,如圖1所示。DN1400輸水管分兩路DN1000管進入配水井,配水井控制水位標高69.80,DN1400管與DN1000管采用管中心對接,水平輸水管內最大工作壓力約為0.075MPa。

圖1 斷面示意圖

本工程建成后通水運行,在運行過程中連通事故緩沖池與配水井的DN1400輸水管水平管段內積氣嚴重,形成氣囊,管道內出現嚴重的氣爆及管道振動,在管道末端地面上,能聽見的管道內氣爆聲音;站在管道正上方,能明顯感到管道的振動傳至地面;最嚴重的情形出現在DN1000管的出口位置,氣囊在水壓作用下越過DN1400與DN1000管道交界面后進入DN1000管道,瞬間從管口噴出,氣流帶動沖起水柱高度高出配水井地面約1.0m,DN1000管道出口正上方有活動鍍鋅鋼格板,每塊鋼格板約60 kg,水柱能把鋼格板頂起約0.5m高后落入配水井中,此現象周期性重復出現,存在嚴重安全隱患。

2.積氣原因分析及其危害

2.1 管道積氣分析

本工程設計規模15萬m3/d,投產初期冬季供水量7萬m3/d左右,夏季供水量10萬m3/d左右,低峰供水量不足設計規模的50%,整個生產工序處于低負荷運行狀態,使運行工藝存在如下情況:

(1)事故緩沖池出水設堰穩定出水水位,出水堰頂標高70.70m,堰長7.10m,滿負荷運行時堰上水頭0.26m。配水井控制水位標高69.80m,經計算事故緩沖池至配水井管段總水頭損失0.49,則事故緩沖池出水渠水位標高70.29m,堰跌落高度0.41m。水流跌落過程中,有跌水曝氣的作用,攜帶部分空氣進入水流,溶解到水中,隨水流帶走。低負荷運行時,堰上水頭0.15m,跌落過程中形成較薄水層,跌水高度達0.70m,加大了跌水曝氣吸入的空氣量。

(2)事故緩沖池出水渠板底標高68.50m,滿負荷運行時出水渠水位標高70.29m,出水渠通過一根埋地DN1400管連通至配水井,事故緩沖池出水渠管口淹沒深度為1.80m,設計管道流速1.18m/s,埋地DN1400鋼管管中心標高62.55m。水流通過管道從70.29m標高的自然液面跌下至62.55m,下落高度7.74m,水流重力下落過程中沿管壁做加速運動,水流速度勢必大于1.18m/s,隨著水流下降流速的增加,水流所受的管壁摩擦力也隨之增加,當水流所受向上摩擦力與重力達到平衡時,下降水流速度才能保持不變。在低負荷運行時,出水口淹沒深度約1.50m,在出水渠管口處,水流沿管壁作下落運動,形成有一定厚度的帶有橫向隔膜的附壁環狀水膜流或水塞流,在管中心處形成離心漩渦,管口淹沒深度不足以克服漩渦形成的離心作用力時,漩渦通向液面吸入空氣。在向下運動過程中隔膜下部管內壓力不斷增加,壓力達到一定值時,管內氣體將橫向隔膜沖破,管內氣壓恢復正常[1]。在連續水流下降過程中,又形成新的橫向隔膜,橫向隔膜的形成與破壞交替進行。在頻繁的交替運行過程中,水中摻入了大量空氣,隨水流進入水平管道。

(3)上述兩種情形吸入的空氣進入水平管段,溶解的氣體從水中釋放出來與漩渦直接吸入的空氣在管頂聚集,末端DN1400管接DN1000管采用管中心對接,管道中的氣體不能順利排出,被水流分割成較大的分散氣囊,這些氣囊因水流挾帶向前運動,再次聚集、分裂,引起水流速度變化和管道中壓力急劇升降。管道中的氣囊在DN1400管道末端不能及時排除,處于被壓縮狀態,這種氣囊極不穩定,不斷分散、聚集,突快突慢,碰撞急停,引起水流速度發生急劇變化。氣囊運動引起局部水流變化一般難以預料和控制,往往達到每秒數米流速,產生的局部水錘[2]。

2.2 管道積氣危害

管道憋氣運行,就出現前述的管道氣爆、水擊和振動現象,在DN1400管道末端尤為明顯,長期運行可能導致管道失穩,導致管道焊口裂縫、儀表、閥門等松動現象。氣囊在管道末端越積越多,達到一定體積后,在瞬間高水壓的推動下,越過DN1400與DN1000管道交界面,以較大流速進入DN1000管道,瞬間從管口噴出,出現前述水柱頂起鋼格板的現象。

管道運行一段時間后,管道頂部積存氣體不能及時排除,減少水流斷面,增加了局部水流阻力,嚴重時可能截斷水流,造成管道運行困難。目前,埋地鋼管大多采用內外防腐的成品管,在水擊的反復作用下,導致成品管的防腐層脫落,失去防腐功能;在局部水錘作用下,管道出現“氣蝕現象”,長期反復錘擊,防腐層和鋼管內壁出現蜂窩狀小孔,加速管道銹蝕,縮短管道使用壽命;管道內壁銹蝕,污染輸水水質,導致輸水管道二次污染。

進入配水井的兩根DN1000管道上設有電磁流量計,正常情況下水中溶解空氣釋放和形成的氣泡較少,約占體積的2%,吸附在管道頂部,對流量計不會產生較大影響,但大量氣泡聚集在管道上部,壓縮了水流通道截面,使水流通道截面積變小,水流速度增大,尤其是較大氣囊通過時,截面積瞬間變小,使流量計測量值由異常大到異常小或出現負測量值[3],測量值出現較大誤差,給工藝運行帶來困擾。

3.解決方案

為了解決積氣產生的上述問題,需要快速、及時排除管道頂部聚集的空氣,首先想到的方法是在管道上安裝排氣閥。本工程DN1400管末端綜合管線復雜,不具備增設排氣閥的條件,選擇距離沿水流方向第一個三通3.0m處設置一個排氣閥,在水平管段起端設置另一個排氣閥,如圖1所示。

3.1 排氣閥選擇

浮球(筒)式排氣閥:較早生產的進排氣閥,排氣最大壓力一般不超過0.08MPa,浮球式排氣閥的浮力較小,排完第一段氣體后水就把浮球托起,第二段氣體帶有壓力,氣體對浮球的托力等于排氣口面積乘以管道內壓力[4],按此方法計算的浮球托力一般都大于浮球重力,即浮球不再落下自行排氣,則僅能排出第一段氣體,不能連續排氣,常用于管道首次充水或事故檢修后充水排氣。

氣缸式排氣閥:是用浮筒杠桿等控制氣缸內氣動膜片動作,控制閥體排氣口啟動,根據氣缸原理制成的一種進排氣閥。能排出多段水柱、氣柱相間氣體,有壓無壓氣體均可排出,能起到防止管道出現水錘、氣爆的作用。

復合式排氣閥:是在浮球(筒)式排氣閥的基礎上組合改進而成,氣、水分離盤設計采用特殊結構,只排氣、不排水。當空管注水時,排氣閥塞頭位于開啟位置,大量排氣,直至排完氣體,浮力傳動塞頭關閉;當運行管道過程中,少量空氣聚集在閥體內至一定程度,閥內水位下降,浮球隨之下降,空氣由小孔排出。該閥性能可靠,可快速排出管道中的大量氣體及系統運行中的少量氣體。只要管道內有壓力,排氣閥就能連續不斷的把積存的氣體快速排出。

本工程改造時要求不能停止運行,采用如下安裝方法:在DN1400管頂焊接一個DN150的法蘭盤短管,焊接完成后在法蘭盤段安裝一個DN150閘閥,閘閥全開,通過閘閥中心向下固定DN125的開孔器,在DN1400管頂開孔,成孔后關閉閘閥,在閘閥上法蘭安裝排氣閥。首先選擇2個DN150雙孔口高速復合式排氣閥,起端的排氣閥運行效果較好,能排出初期積存的少量氣體;下游排氣閥排氣量偏小,排氣效果不佳,偶爾瞬間可排出一股氣體,且運行一段時間后易被氣水泡沫中的浮渣堵塞而喪失排氣功能,排氣閥清洗維護工作量較大,但安裝排氣閥后,管道氣爆、振動現象改善甚微,DN1000管道出口噴水現象未完全消除。再次更換氣缸式排氣閥,運行一段時間,同樣效果甚微。

結合工程具體條件分析:現狀DN1400輸水管水平敷設,無管道最高點,排氣閥也就不具備安裝在管道最高點的條件,條件限制未設置在管道末端,加之排氣閥排氣量較小,而管道內形成的氣囊較大且氣泡較多,排氣閥不瞬間排出大量有壓氣體,未來得及排出的氣體被水流向前推進,在管道末端聚集。氣囊在水壓作用下在管道內再次分裂、聚集且隨水流鼓動而運動,當氣囊往回運動至排氣口時,則能被排氣閥排出,但大部分氣囊還是聚集在管道末端。針對此種情況,需要瞬間排出大量過流有壓氣體,目前市場上的排氣閥很難達到這樣的效果。

3.2 常壓排氣裝置

針對排氣閥排氣量小,不能瞬間排出大量氣體的情況,開發了常壓排氣裝置。拆除原閘閥上端的排氣閥,在閘閥的上法蘭安裝定制的橡膠軟連接變徑DN150×DN500,變徑的DN500端通過法蘭連接DN500一根成品鋼管與大氣相通;在管底安裝一個DN65泄水閥,末端設快接卡盤,可重力泄水,也可接移動泵快速泄水,如圖2所示。DN500鋼管高8米,鋼管管頂標高72.00m,高于事故緩沖池最高水位標高70.96m。為防止雨水、飛鳥及空氣中的灰塵落入DN500鋼管內,在管頂安裝一個不銹鋼風帽。為使高聳的鋼管與周圍環境相協調,在鋼管頂部做一個圓環球,在地面上種植爬山虎或其它藤蔓植物爬上圓環球,最終形成一個綠植圓球,融入周圍環境中,即解決了管道排氣問題,也起到美化環境的景觀效果,如圖3所示。

圖2 常壓排氣裝置

圖3 改造實景圖

3.3 改造效果

安裝完成后打開閘閥,DN1400管道內與大氣相通,管道中的有壓或無壓氣囊、氣泡劃過排氣口時,瞬間上溢進入DN500的排氣管中,有壓氣體從DN150管進入DN500鋼管,斷面突然增大,釋放有壓氣體能量,形成自然氣泡上浮至自然液面,釋放至大氣中。改造完成后管道內無氣爆、水擊現象,管道也無振動現象;配水井出水口水面穩定,無瞬間噴水現象;DN1000管道上的電磁流量計生成計量曲線平穩,在正常誤差范圍內。

每周或十天關閉下端閘閥,打開泄水閥,排除管道內存水,管道內的浮渣通過泄水管一并排除,重復一至兩次操作,清洗干凈排氣管道,關閉泄水閥,打開閘閥恢復運行。此方法不像傳統排氣維護操作復雜、需要定期巡視,檢查排氣閥是否正常工作;常壓排氣裝置維護操作簡單易行,投入使用后一勞永逸,不再擔心出現排氣閥故障不排氣的事故了。經過長期運行實踐表明,采用常壓排氣裝置對輸水管進行排氣改造后,給水系統運行穩定,保障輸水管道安全運行,保障生產工藝穩定運行。

4.結語

根據本次工程經驗及觀測情況,改造后排氣管內水面無劇烈波動情況,因此釋放壓力的排氣管可適當減小,可改為DN300,具體規格大小根據輸水管管徑及運行工況研究決定。輸水管頂部開孔孔徑取經計算的排氣閥口徑,一般取輸水管直徑的1/5~1/8為開孔孔徑[5]。排氣管管頂標高應高于上游水位(壓)標高1.2~1.5m,確保氣囊壓力釋放時管頂不溢水。以上工程經驗在另一項目的泵站吸水母管上得到充分應用,該泵站吸水母管上的排氣閥頻繁失靈,經常維護或更換,排氣不暢導致啟泵困難或啟泵后水泵運行不穩定,采用常壓排氣裝置后得到完美解決,再無吸水母管積氣的情況出現。

輸水管道改造工程投入使用后運行良好,常壓排氣裝置給水廠安全穩定運行提供了強有力保障,該裝置簡單易行且非常有效,給解決低壓(建議水壓≤0.1MPa)輸水管道類似的工程問題提供新思路、新方法。

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