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華潤水泥封開一線窯提質增效改造

2022-08-22 03:06趙純偉華潤水泥南寧有限公司廣西南寧530043
水泥工程 2022年2期
關鍵詞:冷機下料預熱器

趙純偉(華潤水泥(南寧)有限公司,廣西 南寧 530043)

1 技改前的基本情況

1.1 燒成系統的主機配置

在國家高耗能行業重點領域節能降碳改造升級的背景下,根據水泥控股窯系統提質增效總體規劃,華潤水泥(封開)有限公司一線窯系統有提質增效需求。該生產線燒成系統的主機配置見表1。

1.2 技改前現狀及存在的問題

(1)生料喂料量不穩定。窯尾生料喂料量上下波動50~60t/h,窯頭二次風溫度較低,窯尾分解爐出口溫度較高,窯操作員需要不斷調整喂料量和喂煤量,操作難度大,從而導致熟料日產量波動頻繁。

(2)旋風預熱器C1筒出口溫度偏高。C1筒出口廢氣溫度高,平均值達330℃;旋風預熱器系統阻力大,氣固物料分布不均衡,C1筒出口阻力達5 800~6000Pa,該值偏高;預熱器旋風筒進口風速偏大,說明分解爐內燃料燃燒不充分,存在煤粉后燃燒現象;且C5A筒與C5B筒出口溫差較大,說明可能存在分解爐出口氣固料加入兩列旋風筒分布不均衡的情況。

(3)篦冷機用風量低。冷卻機入口風量偏小,冷卻機熱回收效率低;出篦冷機熟料溫度為150~200℃,溫度偏高、熱效率偏低;三次風溫標定值為950℃,三次風溫低。篦冷機風機群運行狀況不良。通過標定發現篦冷機風機群,高壓風機全開運行時,風量較低,風壓較低;中壓風機在全開運行時,風量也較低。

(4)窯的運轉率可以達到90%以上,但窯熱工制度波動較大,熟料產量在5876t/d左右徘徊;熟料3d強度平均30.2MPa,28d強度平均60.1MPa,和其他同類型企業比較仍需提高。

2 技術改造方案

2.1 改造目標

(1)窯產量:≥6500t/d;(2)單位熟料標準煤耗:≤102kg/t;(3)電耗:降低1~2 kWh/t。

2.2 旋風筒改造

(1)C1旋風筒改造:C1旋風筒A列、B列各向外側偏轉約1.56°,出口管道連接做相應調整,C1出口管道Y型分叉管尺寸調整到2300mm3200mm,C1旋風筒更換蝸殼結構型式,C1內筒直徑由2175mm調整到2300mm、插入深度增加到4650mm,進口面積增大,進口向外、向下擴展,相應調整連接進風管的接口(見圖1)。

圖1 旋風筒改造示意圖

(2)C2-C5旋風筒改造:C2-C5旋風筒進口面積增大,進口向外、向下擴展,C5內筒插入深度增加575mm,蝸殼部分做相應擴大,相應調整連接進風管的接口。

2.3 撒料裝置改造

(1)生料喂料撒料裝置改造,更換入窯生料喂料撒料裝置,整體下移1611mm。下料管進行相應的調整,撒料板角度調整到5°。

(2)C1-C3撒料裝置改造,更換C1-C3下料撒料裝置,C1撒料裝置整體下移956 mm,C2撒料裝置整體下移1298mm,C3撒料裝置整體下移1418mm,下料管進行相應的調整,C1-C3下料撒料裝置撒料板角度調整到5°,優化分料效果,提高換熱效率,降低出口溫度。

2.4 分解爐改造

現分解爐與C5采用圓形鵝頸管方式連接,截面風速偏高,阻力偏大,充分利用原有的窯尾框架內部的有效空間,主要對鵝頸管進行優化,盡可能增加分解爐的容積,降低截面風速,改善煤粉在爐內的停留時間及燃燒。

增加分解爐主爐高度及管徑,鵝頸管上行管道直徑由Φ7 000 mm擴大到Φ7 800 mm(有效內徑Φ 7 400mm),下行管道直徑保持Φ7000mm(有效內徑Φ6 600mm),與下行管道接口調整成方形對接,分解爐3樓樓面下方位置增加中部縮口,縮口內徑Φ 6 000mm(有效內徑Φ5540mm),將原C4上部2個下料點提升到中部縮口上部,三次風管新增空氣分級風管,有效內徑Φ1960mm,原三次風管入爐段管徑內徑縮小到Φ2100mm。

2.5 煙室改造

擴大煙室縮口尺寸,降低系統阻力,方形口擴大到2500mm×2500mm。拱頂至斜坡尺寸擴大,擴大到2500mm,增大縮口面積,在風速不低于26m/s條件下增大窯內通風。

2.6 篦冷機改造

對四線篦冷機實施改造,提高熱回收效率。拆除原第三代NC42340篦冷機、離心風機和破碎機等設備設施,在原土建基礎上改建、安裝第四代中置輥破篦冷機及其他設備設施。

3 改造效果

技改完成后燒成系統整體運行狀況良好,窯產和熱耗相對于改造前都有較大改善,從系統運行的各項參數來看,基本上達到了預期值。在系統運行穩定之后,華潤水泥(封開)有限公司于2021年10月上旬邀請第三方對此項目進行了能效檢測。技改前后主要參數見表2。

表2 技改前后主要指標對比表

華潤水泥(封開)有限公司改造后的6500t/d水泥熟料生產線熟料產量為6595t/d,熟料綜合煤耗為2 989.45kJ/kg(102.01kg/t),熟料燒成系統總效率為55.56%,系統燒成效率為59.79%,實現節能降耗?;剞D窯斷面熱負荷2.59×107kJ/(m-2·h-1),回轉窯單位容積熱力強度1.92×105kJ/(m-3·h-1),預熱器出口廢氣溫度在345~350℃,負壓為-5.79kPa,預熱器A列出口風量(標況下,以下同)約為180000m3/h(工況約450000m3/h),廢氣含塵平均為 111.54/m3。預熱器B列出口風量約為180000m3/h(工況約450000 m3/h),廢氣含塵平均為145.17g/m3。測試期間,測點氧含量波動范圍為0.90%~1.60%,該參數相對國內其他同規模熟料生產線,為目前國內正常水平。測試期間冷卻機單位面積產量1823.19kg/(m-2·h-1),測得的出冷卻機熟料溫度為92.3℃,噸熟料發電量32.10 kWh/t,篦冷機電耗為5.54 kWh/t。各項指標符合預期。

4 結語

華潤水泥(封開)有限公司#1窯提質增效改造項目在項目實施過程中,工程設計合理,主機選型滿足合同要求,施工及安裝質量達到合同要求,主要經濟技術指標基本達到合同要求。封開公司#1窯提質增效改造的項目響應了國家對高耗能產業加強能量系統優化、余熱余壓利用、污染物減排的工作要求,同時通過產量的提高和能耗的降低增加了利潤空間,提高了企業綜合競爭實力。

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