?

400 kA鋁電解槽陽極殘極煙氣回收的研究與實踐*

2022-08-31 07:51鐘代勇楊福全陳大松湯其吉李井觀郭祥勇
云南冶金 2022年4期
關鍵詞:氟化物電解槽氧化鋁

劉 強,鐘代勇,楊福全,陳大松,湯其吉,李井觀,郭祥勇

(云南云鋁海鑫鋁業有限公司,云南 昆明 650000)

在采用冰晶石-氧化鋁融鹽電解法生產鋁的過程中,需要消耗各種輔助原料,作為主要消耗輔助原料之一的氟化鹽,需要不斷補充作為氧化鋁的溶劑,構成了氟化鹽單耗的指標。眾所周知,包括氟化鹽在內的各類輔助原料單耗,是鋁電解生產的重要經濟技術指標,其不僅嚴重影響鋁的生產成本。而且還間接地反應鋁電解生產過程中的污染狀況。在很大程度上決定了各類污染物(如氟化物、粉塵等)的產生量。隨著社會的發展,降低生產輔助原料的單耗、最大限度地降低成本及減少生產對環境的污染是現代鋁電解工業生存、發展的前提,因此必須要采取有效的措施回收鋁電解生產所產生煙氣中的氟化物,同時不斷提高其煙氣的捕集效率及凈化效果,這樣不僅能減少鋁電解生產過程中氟化物的排放量,減少生產對環境造成的污染,而且可以實現最大限度的降低氟化鹽的消耗,為節約生產成本提供了最有效的辦法。無法連續性的預焙陽極,每塊陽極不能全部耗損,其剩余部分被稱之為殘極,而目前各企業預焙陽極鋁電解槽更換陽極時會從槽內帶走大量熱量,熱殘極溫度可達600℃以上,自然冷卻需要近8 h,期間散發大量氟化物、粉塵等有害煙氣。而目前國內絕大多數電解鋁廠對于熱殘極煙氣并沒有使用裝置收集,屬于車間無組織排放,無法適應國家相關法律法規的要求。

1 殘極煙氣產生的危害

鋁電解生產過程中不僅產生大量的溫室效應氣體CO2和過氟化物(主要是CF4和少量C2F6),散發有害氣體(氟化氫和二氧化硫)、粉塵(含氟粉塵、氧化鋁和碳粉) 和瀝青揮發份(苯并芘)等有害物質[1]。

氟化物對人、動植物有一定的影響,大多數氟化物的毒害作用都是由氟離子決定的,而與氟化物分子中的其它元素無關。因此,易溶于水的氟及氟化物呈酸性一般有較大的危害作用。氟離子是各種細胞的毒物,因此它對人體的細胞有一定影響。但是,氟化物又是人體組織中一種正常的成份,它在軟組織中占十萬分之一,在骨骼中占千分之—。人體攝取水中痕量氟是正常的。無機氟化物進入人的消化系統時,先被小腸吸收,然后進入血液;在那里,大部分氟沉積在骨骼的磷灰石組分中。氟離子對鈣和磷的親和力很大,能優先沉積在諸如骨骼,牙齒、指甲和頭發這類硬組織中[1]。彌漫在電解車間電解煙氣及附帶的粉塵,將嚴重惡化勞動生產作業人員的作業條件,嚴重影響生產作業人員的身體健康,電解煙氣不凈化處理,擴散到大氣中,對生態有一定的危害,將造成一定的環境污染。

隨著環保要求日益嚴格,世界各國都頒發了鋁氟化物排放量的法規。牧草和干草中含有過量氟化物對生畜有危害,特別是那些工作和居住在排放源周圍的人們,對于鋁有毒有害氣體排放在大氣中污染環境,危害人體身體健康是一個嚴重的問題。氟化鈉比冰晶石和氟化鋁這些低水溶性物質毒性更大些。因某些情形下吸入的含氟化物的粉塵已被證明跟吸入的相同濃度氟化氫氣體在生理上同樣起作用[6]。

2 殘極煙氣產生的原因分析

在采用冰晶石—氧化鋁融鹽電解法生產鋁的過程中,由于陽極碳塊參與反應消耗,需按一定周期更換,從而為成品鋁的冶煉提供輔助原料,其反應的化學方程式為:2Al2O3+6C=Al4C3+3CO2[9]。在實際冶煉的過程中,產生成品鋁的條件需要達到950℃左右的溫度,意味著,陽極碳塊靠近反應區的溫度也將達到950℃左右的溫度,為不影響鋁電解冶煉原鋁及槽況的穩定性,需源源不斷的消耗陽極碳塊,陽極碳塊將會被不斷消耗,直至消耗殆盡。但是為了保證原鋁的品質,陽極碳塊不能全部被耗盡,一旦將陽極碳塊完全耗盡,將融化一部分陽極鋼爪甚至出現嚴重穿餅現象,這樣一來,所冶煉的原鋁中鐵的含量將大大升高,大大降低了原鋁的品質,因此在實際生產過程中,往往需要根據陽極碳塊的消耗情況,在即將耗盡之前將殘極提出再更換新陽極,俗稱換極作業。殘極在提出時,其溫度高達950℃左右,簡而言之,其殘極碳塊還處于燃燒狀態,其燃燒狀態如圖1所示。由于其陽極碳塊中含有S、F等元素,意味著殘極在外部環境中將繼續燃燒,待殘極自然冷卻所需時間近8 h,期間將散發有害氣體(氟化氫和二氧化硫)、粉塵(含氟粉塵、氧化鋁和碳粉)和瀝青揮發份(苯并芘)等有害物質[10]。其有毒有害的氣體如圖2所示。

圖1 殘極燃燒實拍圖Fig.1 Photo of residual anode combustion

圖2 殘極散發有毒有害氣體實拍圖Fig.2 Toxic and harmful gas emitting from residual anode

3 處理措施

3.1 鋁電解槽煙塵的干法凈化

在鋁電解生產過程中,生產排出的煙氣通過槽罩密閉集氣,由排煙支管匯集于廠房外一側的排煙總管,通過主排煙風機形成管道負壓,捕集的煙氣進入布袋除塵器,在此,由新鮮氧化鋁貯槽通過風動溜槽輸送來的氧化鋁定量加入反應器中,并根據需要加入一定量的由布袋除塵器沸騰床來的循環氧化鋁[10]。通過投入新鮮氧化鋁進行充分混合,使其吸附、化學反應氟及氟化物等污染物,氟及氟化物吸附于氧化鋁形成載氟氧化鋁。載氟氧化鋁、粉塵等固體物與煙氣一道進入布袋除塵器進行二次反應并氣固分離,而載氟氧化鋁中的氟及氟化物再返回電解生產所用,凈化后的煙氣通過煙囪排入大氣。

3.2 殘極煙氣處理措施

使用鋁電解生產車間的多功能天車將殘極進行開口后,將殘極上提剛好脫離電解質液面,再將小盒卡具打緊,讓殘極懸掛、固定在剛好脫離電解質液面上空,其如圖3所示,讓殘極氣體能夠得到充分的釋放在鋁電解槽內,并及時關閉槽罩,讓陽極氣體在電解槽內通過煙氣凈化負壓抽走有毒、有害氣體及粉塵,并通過鋁電解除塵系統將有毒有害氣體進行吸附、化學反應待充分吸收反應后,再將粉塵通過除塵器布袋過濾后再排入大氣。當提離電解質液面的殘極待其冷卻40~60 min后再開始更換新陽極,其冷卻后所提出殘極如圖4所示,這樣一來殘極可以得到充分的冷卻,絕大部分有毒有害的氣體可以得到回收處理,并將氟及氟化物吸附再回收利用,在解決了環境污染,影響人身體健康的同時還將氟及氟化物再回收利用。

圖3 殘極脫離電解質實拍圖Fig.3 Photo of residual anode separated from electrolyte

圖4 冷卻后殘極圖Fig.4 Residual anode after cooling

4 應用效果及分析

4.1 傳統殘極更換的方式

傳統的換極方式是:通過天車開口后,將殘極上極上物料扒下后,直接將陽極從槽內提出,放入殘極托盤,再將新陽極放入同等高度(殘極)槽內,將新陽極極上及極周圍物料蓋滿,以達到保溫,防止陽極氧化,待殘極在托盤內自然冷卻后,再將殘極拖入陽極車間再次進行加工。表1為采用傳統殘極更換方式每月氧化鋁載氟量;

表1 用傳統殘極更換方式每月氧化鋁載氟量Tab.1 Fluorine bearing content in alumina per monthly by using of traditional residual anode changing method %

采用傳統換極方式陽極在陽極托盤內放置自然冷卻,殘極煙氣熏天,周圍濃煙滾滾,有毒有害氣體無組織排放,危害人的身體健康,在更換殘極與新陽極時間間隔短,換極區域氧化鋁濃度、溫度低不利于生產,且殘極所余留的溫度高在提出或是放置在大面陽極托盤內,存在人員燙傷等潛在危險因素。

4.2 創新型殘極更換的方式

天車開口后,殘極上提剛好脫離電解質液面,使陽極氣體能夠得到釋放,及時關閉槽罩,讓陽極氣體在電解槽內通過煙氣凈化負壓抽走有毒有害氣體,并通過鋁電解除塵系統將有毒有害氣體吸附、化學反應充分吸收反應,再排入大氣,當提離電解質液面的殘極(40~60) min后開始更換陽極,這樣一來殘極可以充分的冷卻,絕大部分有毒有害的氣體得以回收處理,并將氟及氟化物吸附再回收利用,在解決了環境污染,影響人身體健康的同時還將氟及氟化物回收利用。表2為采用創新型殘極更換方式每月氧化鋁載氟量;

表2 采用創新型殘極更換方式每月氧化鋁載氟量Tab.2 Fluorine bearing content in alumina per monthly by using of innovative residual anode changing method %

4.3 效果分析

采用傳統換極方式陽極在陽極托盤內放置自然冷卻,殘極煙氣熏天,周圍濃煙滾滾,有毒有害氣體無組織排放,危害人的身體健康,在更換殘極與新陽極時間間隔短,換極區域氧化鋁濃度高、溫度低,不利于生產,且殘極所余留的溫度高,在提出或是放置在大面陽極托盤內,存在著人員燙傷等潛在危險因素。

采用創新型換極方式使殘極氣體能夠得到充分釋放,陽極氣體在電解槽內通過煙氣凈化負壓抽走有毒有害氣體,大大降低了無組織排放,改善了作業人員的作業環境,大大規避了人的身體健康危害因素。在更換殘極與新陽極時間間隔長,換極區域氧化鋁濃度高、溫度低不利于生產,得到了緩減,利用殘極提離電解質液面時間段,可有效降低換極區域氧化鋁濃度。殘極所余留的溫度高在提出或是放置在大面殘極、陽極托盤內,規避了人員燙傷等潛在危險因素。

通過傳統換極方式與創新型換極方式進行對比,創新型換極方式能大大地降低無組織排放,減少環境污染,改善了換極作業人員的作業環境,降低了換極作業人員的職業健康風險,規避了從事鋁電解工作的相關人員燙傷等潛在危險因素,將氟及氟化物再回收利用,可有效降低生產成本。

電解槽內通過煙氣凈化負壓抽走的有毒有害氣體中的氟及氟化物,通過除塵系統將氟及氟化物吸附再回收利用,可有效降低生產成本。氧化鋁載氟量由原來的每月為0.004 787%,上升至0.005 183%左右,全年可節約成本234.6萬元。

5 結語

1)采用創新型換極方式使殘極氣體能夠得到充分釋放,陽極氣體在電解槽內通過煙氣凈化負壓抽走有毒有害氣體,減少了無組織排放,改善了作業人員的作業環境,避免了人的身體健康危害因素;

2)更換殘極與新陽極時間間隔長,換極區域氧化鋁濃度高、溫度低不利于生產的情況得到緩減,利用殘極提離電解質液面時間段,可有效降低換極區域氧化鋁濃度;

3)殘極所余留的溫度高在提出或是放置在大面陽極托盤內,避免了從事鋁電解工作的相關人員燙傷等潛在危險因素;

4)電解槽內通過煙氣凈化負壓抽走的有毒有害氣體中的氟及氟化物,通過除塵系統將氟及氟化物吸附再回收利用,氧化鋁載氟量由原來的每月為0.004 787%,上升至0.005 183%左右,全年可節約成本234.6萬元。

猜你喜歡
氟化物電解槽氧化鋁
我國第一家民營氧化鋁廠正式關停
電解槽打火的原因及控制
氧化鋁產能過剩加劇存量增量矛盾凸顯
大阪地下水有機氟化物超標110倍
淺談500 kA預焙鋁電解槽爐膛管理
鋁電解中氧化鋁溶解過程及結殼行為
400KA電解槽槽殼變形的原因分析
一種多層結構氧化鋁復合陶瓷及其制備方法
國內主要生產廠磚茶中氟化物含量調查與分析
談如何延長鋁電解槽使用壽命
91香蕉高清国产线观看免费-97夜夜澡人人爽人人喊a-99久久久无码国产精品9-国产亚洲日韩欧美综合