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柴油機怠速進氣量對燃燒噪聲影響的試驗研究

2022-09-30 03:15姜智超姜順超鄭長亮甄龍信
內燃機與動力裝置 2022年4期
關鍵詞:節氣門氣量開度

姜智超,姜順超,鄭長亮,甄龍信

1.廣西科技師范學院 職業技術教育學院,廣西 來賓 546100;2.青島海爾電冰箱有限公司,山東 青島 266103;3.長城汽車股份有限公司,河北 保定 071000;4.燕山大學 車輛與能源學院,河北 秦皇島 066000

0 引言

柴油機為壓燃,燃燒時的缸內壓力(缸壓)和溫度較高,燃燒引發的振動和噪聲較大,柴油機噪聲的主要來源是燃燒噪聲,降低燃燒噪聲可以有效改善柴油機的噪聲。目前,改善柴油機燃燒噪聲主要有2種技術方案:第1種方案是通過分析柴油機的燃燒機理,然后改善其燃燒過程,最終從根本上降低柴油機的燃燒噪聲;第2種方案是通過改變噪聲的傳遞路徑,使燃燒噪聲在傳遞過程中被大幅度衰減。

國內外針對柴油機燃燒噪聲的研究有很多。文獻[1-2]通過研究柴油機燃燒噪聲的傳遞特性,來改變燃燒噪聲的傳遞路徑,然后使燃燒噪聲減小,最終改善了柴油機的噪聲;文獻[3]研究了基于多次預噴射的柴油機燃燒噪聲控制;文獻[4-8]通過試驗,研究柴油機控制廢氣再循環、多次預噴射技術和增壓控制技術對發動機燃燒噪聲的影響,研究表明:預噴油量、預噴提前角、噴油器孔數等噴油參數對燃燒噪聲有著很大的影響,通過調整電子控制單元中的噴油參數,柴油機的燃燒噪聲會明顯的降低;文獻[9-11]研究了發動機溫度、進氣量及噴油參數對發動機燃燒噪聲的影響;文獻[12-14]研究渦輪增壓系統對發動機噪聲的影響。

在燃燒噪聲的研究文獻中,針對柴油機怠速工況下燃燒噪聲的研究較少。雖然怠速工況下柴油機整機噪聲較小,但由于轉速較低,機械噪聲較小,因此怠速工況的燃燒噪聲在整機噪聲中所占比重更大。本文中通過試驗測試,研究柴油機暖機怠速工況(轉速為750 r/min)下進氣量對燃燒噪聲和缸壓、壓力升高率(壓升率)及轉速波動的影響。

1 原理和試驗方法

1.1 原理

燃燒的關鍵是控制混合氣中空氣與燃料質量的比例,進氣量影響柴油機的燃燒和性能,提高柴油機的動力性需要更多的燃油和空氣,但隨著進氣量增加,劇烈的燃燒會增大柴油機的燃燒噪聲;減小進氣量可降低燃燒時氣缸內的壓力以及壓升率,減緩著火延遲期,有效降低柴油機燃燒噪聲[15],但進氣量過低時可能造成燃燒不良,油耗和煙度增加,因此需要合理控制進氣量,在提高柴油機性能的同時兼顧燃燒噪聲[16]。

對柴油機樣機進行怠速試驗測試,通過改變節氣門開度控制進氣量,測試進氣量改變時柴油機缸內壓力、壓升率的變化,研究進氣量對燃燒噪聲的影響;測試進氣量改變時柴油機的角速度波動和橫向擺振的變化,研究進氣量對柴油機轉速波動的影響。

1.2 試驗環境

燃燒噪聲試驗在標準的發動機噪聲、振動、聲振粗糙度(noise vibration harshness, NVH)半消聲室中進行,消聲室中的天花板和四面的墻壁均包裹消聲材料,消聲室中的背景噪聲(A計權)小于 20 dB,柴油機在電渦流測功機臺架上進行測試,安裝測試所需要的附件,如起動機、皮帶、水泵等。測試的過程中,柴油機的水溫控制在正常的范圍中,排氣、進氣及臺架支撐部位處使用吸音材料進行包裹。

1.3 測試樣機和試驗設備

測試樣機為一臺缸內直噴渦輪增壓雙頂置式凸輪軸(double overhead camshaft,DOHC)柴油機,采用2次預噴射技術,柴油機參數如表1所示。

表1 柴油機參數

測試系統的布置結構如圖1所示。試驗配備了發動機臺架、半消聲室、西門子LMS前端、AVL燃燒分析儀、聲學麥克風、轉速傳感器、缸壓傳感器以及一臺工作站。

圖1 測試系統示意圖

分別在進氣側、排氣側、正時齒輪室側、頂部距發動機1 m的4個位置布置麥克風。

2 試驗結果及分析

2.1 進氣量對缸壓、壓升率和燃燒噪聲的影響

進氣量對缸壓和壓升率有顯著影響,缸壓的變化只能間接反映燃燒噪聲的變化,而壓升率的改變直接影響燃燒噪聲,壓升率越大,缸內產生的沖擊波越劇烈,對缸壁的沖擊越大,產生的沖擊也越大[16]。

由于大節氣門開度下壓升率變化的趨勢相近,本文中主要對小節氣門開度下的壓升率進行試驗研究,不同節氣門開度下柴油機缸壓和壓升率隨曲軸轉角的變化曲線如圖2所示。

由圖2a)可知:節氣門開度越小,缸壓越低,節氣門開度從100%減小至5%,峰值缸壓約降低2 MPa,其中節氣門開度從10%減小到5%時的缸壓降低最快。由圖2b)可知:小節氣門開度時不同節氣門開度的壓升率變化差異較大,峰值壓升率隨著節氣門開度的減小而減小,著火時刻(峰值壓升率)隨著節氣門開度的減小而有所延遲。

a)缸壓 b)壓升率

壓升率影響燃燒噪聲,柴油機的燃燒噪聲隨進氣量(節氣門開度)的變化而發生明顯改變。不同節氣門開度下柴油機燃燒噪聲和1 m平均輻射噪聲如圖3所示。由圖3可知,柴油機燃燒噪聲和1 m平均噪聲隨節氣門開度的減小而降低,其中節氣門開度由10%減小到5%時燃燒噪聲的降低幅度最大,為4.5 dB,4個測試位置的1 m 噪聲(A計權)平均降低1.5 dB。節氣門開度過小將導致怠速不穩,轉速出現嚴重波動時會造成發動機熄火[3],因此節氣門的開度應該控制在合理的范圍。

圖3 燃燒噪聲和1 m平均輻射噪聲

2.2 進氣量對壓升率、放熱率和轉速波動的影響

由于節氣門開度為17%~100%時節氣門開度的變化對缸壓和壓升率影響較小,而節氣門開度為5%~10%時對缸壓和壓升率的影響較大,因此本文中選擇2種小進氣流量(節氣門開度為5%、6%)進行柴油機怠速工況壓升率和放熱率測試,選擇3種小進氣流量(節氣門開度為5%、8%、17%)進行柴油機怠速工況轉速波動測試。

怠速轉速為750 r/min,節氣門開度為5%、6%時的壓升率和放熱率曲線如圖4所示。

a)壓升率 b)放熱率

由圖4可知:當節氣門的開度為5%時,壓升率有2個較為明顯的峰值,當節氣門的開度為6%時,壓升率有3個明顯峰值;放熱率與壓升率具有類似的規律。節氣門的開度為5%時,由于開度太小,導致進氣量不足,2次預噴射形成的混合氣沒有得到充分的燃燒,只有2次明顯的放熱;而節氣門開度為6%時,由于進氣量增加,燃燒得到一定程度地改善,壓升率和放熱率出現3個明顯峰值。

節氣門開度為5%、8%、17%時怠速工況轉速波動曲線如圖5所示。

a)節氣門開度5% b)節氣門開度6% c)節氣門開度17%

由圖5可知:節氣門開度為6%時的怠速轉速波動曲線與節氣門開度為17%時相似,兩者的變化趨勢幾乎一致,節氣門開度為6%時的轉速波動率(峰值轉速波動差與怠速750 r/min的比)為0.007;節氣門開度為5%時的轉速曲線出現明顯的波動,峰值處的形狀更加尖銳,其轉速波動率為0.013,說明波動明顯高于前者,轉速值變化幅度較大;節氣門開度為6%、17%時轉速沒有嚴重波動,各個峰值之間基本保持在同一個水平。

節氣門開度為5%時的異常波動與壓升率及放熱率有關,由于燃燒不充分導致壓升率及放熱率的異常變化,從而引起轉速波動。因此,應該控制節氣門開度大于5%才能維持發動機正常的轉速。

3 結論

柴油機在暖機時的怠速工況下,通過調節節氣門開度來控制進氣量,可有效減小缸壓和壓升率,降低燃燒噪聲。

1)節氣門開度越小,缸壓越低,缸壓降低幅度越大;節氣門開度從100%減小至5%時,缸壓峰值約降低2 MPa。

2)節氣門開度越小,峰值壓升率越??;大節氣門開度下壓升率的變化趨勢相近,小節氣門開度下壓升率的變化差異較大;著火時刻隨節氣門開度的減小而延遲。

3)節氣門開度越小,燃燒噪聲和1 m輻射噪聲越低,節氣門開度由10%減小至5%時,燃燒噪聲降低約4.5 dB,4個測點的1 m 噪聲(A計權)平均降低1.5 dB。

4)節氣門開度越小,怠速時的轉速波動越大;節氣門開度為6%及以上時的怠速轉速波動相似,節氣門開度為5%時怠速轉速波動明顯;節氣門開度為6%時的轉速波動率為0.007,節氣門開度為5%時轉速波動率為0.013。

節氣門開度越小,進氣量越小,越有利于降低燃燒噪聲,但節氣門開度越小,轉速波動越大,因此節氣門開度應維持在5%以上。

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