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濟寧二號煤礦選煤廠中矸磁尾分離改造實踐

2022-11-02 09:03朱紹文李新祥
煤炭加工與綜合利用 2022年8期
關鍵詞:煤泥灰分尾礦

朱紹文,李新祥

(兗礦能源集團股份有限公司 濟寧二號煤礦,山東 濟寧 272072)

1 選煤廠概況

兗礦能源集團股份有限公司濟寧二號煤礦選煤廠位于山東省濟寧市,屬礦井型選煤廠,設計入洗能力4.0 Mt/a,主要產品為氣煤,是優質動力煤和煉焦配煤。選煤工藝為150~25 mm塊煤淺槽排矸、50~0 mm原煤無壓三產品重介分選、煤泥浮選。尾煤采用兩段濃縮兩段脫水回收工藝,一段底流沉降過濾離心機回收、二段底流快開隔膜壓濾機回收,二段溢流作循環水。

隨著濟寧二號煤礦開采年份的增加,煤層發生了較大變化,入選原煤灰分波動大,造成洗混煤產品發熱量不穩定,洗混煤灰分最高時達到36%,水分18%,發熱量不足15.90 MJ/kg,因此價格較低,影響了經濟效益。

選煤廠洗混煤產品由重介中煤、沉降過濾離心機煤泥、中矸磁尾、粗煤泥TCS尾礦四部分組成。其中中矸磁尾回收工藝為:中煤稀介質和矸石稀介質分別經過磁選機回收與粗煤泥TCS尾礦合并進入中矸磁尾桶,桶內物料經泵送至中矸分級旋流器分級,溢流進入濃縮系統,底流通過弧形篩+高頻篩進行脫水回收,高頻篩篩上物料摻入洗混煤,弧形篩與高頻篩的篩下返回中矸磁尾桶。改造前工藝流程見圖1。

圖1 改造前的中矸磁尾回收原則工藝流程

2 存在問題與原因分析

2.1 存在問題

2020年洗混煤發熱量情況見表1。

表1 2020年洗混煤發熱量

洗混煤產品主要供鄒縣電廠使用,采用發熱量區間確定每大卡單價按質計價,發熱量4 000 kcal/kg(16.74 MJ/kg)以下,0.09 元/kcal;4 000~4 500 kcal/kg(16.74~18.83 MJ/kg),0.096 元/kcal。2020年,濟寧二號煤礦選煤廠洗混煤的平均發熱量為4 184 kcal/kg(17.51 MJ/kg),發熱量最低時為3 728 kcal/kg(15.60 MJ/kg),屬于低熱值煤。洗混煤的灰分、水分較高,平均灰分30.48%,平均水分18.0%。由于洗混煤水分大,當洗混煤倉存煤時間長,給煤機閘板操作不當時,很容易造成洗混煤竄倉壓膠帶事故,影響設備運行和人員安全[1]。

2.2 原因分析

洗混煤產品組成見表2,中矸高頻篩篩上物各部分組成見表3。

表2 洗混煤產品組成及灰分、全水分

表3 末中矸產品組成及灰分

通過對洗混煤產品組成分析,末中矸產品灰分38.32%,全水分21.6%,產量占洗混煤產品的50%,是造成洗混煤灰分高、水分大的主要原因。末中矸產品組成中,矸石磁尾灰分達到72.24%,占比25%,造成中矸高頻篩篩上產品灰分高。

假設將矸石磁尾分離單獨回收,并增加煤泥離心機對中煤磁尾、TCS尾礦進一步脫水,預測改造后的洗混煤產品組成,見表4。

表4 洗混煤產品組成及灰分、全水分預測

通過表4數據看出,改造后的洗混煤灰分為33.30%,全水分14.1%,較改造前灰分下降1.91%,全水分降低3.4%,降灰降水效果明顯。

3 解決方法

將中煤、矸石磁尾分離分別回收,末矸石進入矸石系統,避免灰分高的末矸石影響洗混煤產品發熱量。將中煤磁尾、TCS尾礦用煤泥離心機進一步脫水,降低洗混煤產品水分,提高洗混煤發熱量。

具體改造方案:

A:我認為企業嘗試智能化生產要考慮兩點,第一,實現智能化生產的可能性,第二,現階段是否真的需要智能化生產。很多企業存在一個認識誤區,認為智能化一定是好的,于是投入大量資金購買智能化設備,但是收獲甚少。企業進行智能化生產投資時,需要對整個行業有一個宏觀的認知,再去考慮可能性,如果最后評估認為企業能夠獲得收益,方能進行智能化生產的投資。簡單地說,首先要考慮能否“回本”,多久可以“回本”,這筆“生意”是否劃算。其次要考慮投資的時機,太早太遲都不可以,不能人云亦云,要根據自己的能力、需要和可產生的經濟效益去評判,是否進行智能化改造。

(1)在重介廠房一層中矸磁尾桶北側新增1個矸石磁尾桶、2臺矸石磁尾分級旋流器入料泵。

(2)原中煤磁選機尾礦和矸石磁選機尾礦管路合并后進入中矸磁尾桶,改造后將中煤磁尾和矸石磁尾管路分離,將原中矸磁尾桶作為中煤磁尾桶。

(3)在重介廠房七層增加1臺φ500矸石磁尾水力分級旋流器。

(4)在重介廠房五層新增1臺矸石磁尾弧形篩、1臺矸石磁尾高頻篩,矸石磁尾高頻篩篩上物通過溜槽進入矸石轉載膠帶。

(5)在重介三層增加1臺立式煤泥離心機,進一步降低中煤磁尾、TCS尾礦水分。

矸石磁選尾礦進入新增矸石磁尾桶,桶內物料泵送至新增矸石磁尾分級旋流器,分級旋流器溢流直接進入濃縮系統,底流通過新增弧形篩、高頻篩進行脫水,脫水后的末矸直接作為矸石外排,新增弧形篩、高頻篩的篩下物返回矸石磁尾桶。改造后的工藝流程如圖2所示。

圖2 改造后的中矸磁尾回收原則工藝流程

4 改造后效果

4.1 運行情況

(1)對改造后的矸石磁尾高頻篩篩上末矸進行采樣分析,平均灰分88.03%,全水14.8%,末矸石灰分與重介矸石灰分相近。洗混煤灰分32.88%,較改造前降低2.3%。

(2)增加煤泥離心機后,離心機出料產品全水分14.5%,較采用弧形篩+高頻篩脫水方式,水分降低7.1%,測得洗混煤產品全水分15.0%,較改造前降低2.5%,解決了洗混煤倉易竄倉問題。

4.2 經濟效益

按照全年入洗原煤390萬t計,改造前中矸磁尾合并回收,洗混煤產率為16.8%,年產量65.52 萬t,發熱量約16.74 MJ/kg;改造后,矸石磁尾單獨回收后,洗混煤產率降低至16.1%,年產量62.79 萬t,洗混煤灰分降低2.3%,全水分平均降低2.5%,洗混煤發熱量提高至18.20 MJ/kg。洗混煤以發熱量計價為0.096 元/kcal,改造前洗混煤銷售單價384 元/t,改造后洗混煤銷售提高至417.6 元/t,改造后增加材料配件、電耗等洗煤成本費用0.19元/t。預測每年洗混煤增加銷售收入為:62.79 萬t×417.6 元/t-65.52萬t×384元/t-390萬t×0.19元/t=937.4 萬元。

5 結 論

改造前,由于矸石磁尾灰分高,中矸磁尾粗煤泥水分大,摻入洗混煤后,影響洗混煤發熱量。通過對中煤、矸石磁選尾礦進行分離后分別回收改造[4-5],將高灰末矸石廢棄,增加煤泥離心機加強中煤磁尾脫水,提高了洗混煤產品質量,取得了良好的應用效果和經濟效益。

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