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淺覆土、大斷面車站主體凍結暗挖施工技術

2022-11-19 08:32周丹偉
建筑施工 2022年8期
關鍵詞:管棚覆土型鋼

周丹偉

上海市機械施工集團有限公司 上海 200072

1 工程概況

上海軌道交通18號線江浦路站沿江浦路南北走向,跨控江路路口,與已通車的軌道交通8號線江浦路站“十”字換乘。18號線江浦路站為地下2層島式站臺車站,頂板覆土約2.476 m;8號線江浦路站為地下3層島式站臺車站。換乘段靠近8號線南、北端,由于地面管線難以遷改,地處交通主干道,無法進行明挖施工,采用“MJS圍護加固+管棚+凍結法”進行加固,礦山暗挖法進行施工的復合施工工法。暗挖段開挖尺寸最大23.7 m×12.92 m,為全國首例大斷面、淺覆土車站整體暗挖施工(圖1)。

圖1 江浦路站凍結暗挖平面示意

2 特點、難點

2.1 淺覆土暗挖

暗挖段結構覆土淺、上部管線眾多,南側結構覆土2.6 m、北側結構覆土3.08 m、南側燃氣管底覆土0.5 m、北側電力管覆土1.1 m,南段頂部管棚與管線最近位置只有4 cm,施工時偏斜不易控制,容易引起地層沉降,管線影響大。為此,采用水平定向鉆機、可視導向儀精確控制成孔偏斜。采用跟管鉆進、跳孔施工、優質泥漿護壁、保壓鉆進等控制水土流失,一般不會造成地層上抬,若地層沉降,可在成孔后進行補償注漿。施工前備好應急物資,施工時加強監測。開挖施工時在工程上方鋪設厚2 cm鋼板,盡量減少車輛對工程的影響。

2.2 暗挖斷面大

暗挖段開挖尺寸最大23.70 m×12.92 m,挖土共計8 200 m3,相當于55個旁通道大小。為全國首例大斷面、淺覆土車站整體暗挖施工。采取分區開挖,縮減開挖斷面,開挖時嚴格控制凍結壁變形。

開挖破壞了周圍土層原有的平衡狀態,對周圍施工區域范圍內的土層產生了不同程度的擾動。為此,一是注意開挖前后的變化量,加強監控測量,二是應嚴格按照設計要求的施工順序開挖,嚴格控制分臺階開挖超前與滯后關系,開挖之后初次支護應及時封閉成環,確保開挖后暗挖工程的周圍應力均勻分布,確保頂板管理安全到位。

2.3 凍結周期長

整個凍結長達330 d,凍脹對地面及管線影響大,且易產生凍結管斷裂情況,因此,采取管路分組連接分區開啟凍結。為此,首先采用MJS工法對凍結暗挖段進行土體改良,改良后土體凍脹率顯著減小。再分區分期進行凍結暗挖,減少同時凍結的凍土體積,將凍脹量分次釋放,同時采用泄壓孔、緩凍孔及時釋放凍脹壓力,必要時采用加熱孔迅速卸載以及控制凍結壁發展。

嚴控凍結管材料、焊條質量;錯開凍結管焊縫的位置;嚴控焊接質量,在鉆孔開工前由焊工制作焊接試驗件,檢測合格后方可進行鉆孔施工;現場每條焊縫完成后需冷卻2 min方可進入地層,并編制防斷管專項施工措施。監控鹽水箱、凍結管流量變化,發現鹽水泄漏及時處理。進行鹽水泄漏、斷管處理應急演練,提高處理效率。

3 淺覆土、大斷面車站主體凍結暗挖施工技術

3.1 明挖與暗挖方案比選及確定

地下車站一般采取明挖順作法施工,但本工程地處中心城區,與8號線換乘段交通繁雜、管線眾多、地上公交電纜復雜,難以搬遷,采取明挖法施工工期長,成本大。進行方案比選分2大類:管線類方案及車站類實施方案。

3.1.1 路面抬高方案

采取明挖法施工,需先進行管線搬遷工作,第1階段東西向管線只能從8號線頂板正上方走,8號線頂板覆土2 m,頂板上的南北向管線墻,從淺到深依次為:DN500給水,深0.55 m;DN500給水,深0.65 m;DN500燃氣,深1.25 m;DN300燃氣,深1.35 m;DN600雨水,深1.8 m。新排管線無法從老管線之間穿越,需疊放在現狀管線上方。新排管線覆土不夠,控江路路中心標高需要抬高1 m。并且施工期間需封閉控江路路口交通。經分析,將8號線控江路路面抬高1 m,無法滿足新華醫院及8號線車站的排水要求,并且交通翻交無法實施。方案不可行。

3.1.2 管線繞行方案

研究管線繞行方案的可能性,管線在通過十字路口區域前繞行,不通過施工路口區域。

此方案會受以下因素制約:新華醫院大樓地下室與地下連續墻之間距離為5 m,并已被兩港截留污水管占去1.5 m;紫荊廣場地下室去除圍護后與地下連續墻之間的距離為2 m;3號口到紫荊廣場之間的三角區地下室頂板是抬高的,走不了管線;信息大廈與車站1號口之間距離為5 m,并有地塊內的雨水管。因此,受新華醫院、紫荊廣場、信息大廈地下室限制,往江浦路東側或西側都沒有足夠的管位寬度進行搬遷,管線繞行方案不成立。

3.1.3 管線橋架空方案

同樣,采取管線橋架空方案,東西向管線通過管線橋繞行。管線橋架空,立柱承臺需處占用2車道,且管線下井時妨礙人行通行,架空管線橋與控江路電車線存在沖突,電車線距地面5 m。方案不成立。

3.1.4 盾構、頂管穿越方案

8號線預留換乘節點結構凈為5 790 mm,采用外徑6 600 mm標準盾構不具備通過條件。軌行區采用方形頂管,高度至少需要4 550 mm(限界)+740 mm(軌道高度)+450 mm×2(管片厚度)=6 190 mm,且尚未考慮接收段落低要求,而現場條件下吊裝口開口小,頂管整體管節無法吊放;淺覆土障礙物較多,頂管無法施工。

因此,要采用頂管、盾構等非開挖形式過站,必須對8號線軌行區頂板進行改造,施工需保證8號線運營正常,方案不可行。

3.1.5 凍結暗挖方案

結合之前的方案比選,本工程只能采取凍結暗挖進行施工[1-3],但在凍結暗挖方案確認期間,項目部認為,采用傳統的純凍結暗挖施工,風險太大。如:淺覆土凍結凍脹的控制、確保施工期間交通不中斷時上部道路及管線的安全、按結構尺寸凍結面最大截面為16 m×24 m,如何安排開挖順序等問題,都需要一一解決。因此在凍結基礎上,需增加保險措施,如增加管棚、增加土體加固措施、確定開挖順序、結構施工順序等。

最終項目部研發一種全新的凍結暗挖車站建造技術,采用“水平MJS+管棚+凍結法”復合圍護體系加固,礦山暗挖法進行施工進行車站建造。

3.2 “水平MJS+管棚+凍結法”復合圍護體系加固施工技術

3.2.1 設計方案的確定

1)凍結壁設計。擬建工程為矩形車站對接結構,因此凍結壁整體呈矩形布置,內側根據開挖分區劃分,設置“井”字形凍結壁,凍土強度的設計指標為:單軸抗壓不小于3.6 MPa,彎折抗拉不小于1.8 MPa,抗剪不小于1.5 MPa(-10 ℃)。凍土帷幕兩側厚度為2.5 m,底部為3.0 m,中間凍結壁為1.6 m,頂部凍結壁1.0 m。底部及側墻平均溫度不高于-10 ℃,頂部凍土平均溫度不高于-8 ℃。

2)管棚與凍結孔設計。本工程管棚規格采用φ273 mm×10 mm無縫鋼管,橫排和豎排管棚孔間距分別為450、500 mm。凍結孔采用2種布孔方式,一種為獨立凍結孔,凍結孔規格采用φ127 mm×10 mm凍結管,一種為管棚內下放φ89 mm× 5 mm凍結管,管棚內用水泥砂漿充填。此外,為了監測凍結壁發展狀況以及控制內部凍脹壓力,分別布置測溫孔和泄壓孔。

3)MJS設計。施工區域分南北2個區域,南側水平加固有效樁約16 m,北側水平加固有效樁長約10 m。先施工頂部1排管棚,再對開挖面周圍進行MJS加固,開挖區域采用梅花形布樁MJS加固。加固要求為MJS抗壓強度不少于0.8 MPa,加固完成后土體滿足開挖掌子面自穩。

4)初期支護設計。采用HW400 mm×400 mm、HW350 mm×350 mm和HW300 mm×300 mm型鋼+@22 mm連接鋼筋+φ8 mm(200 mm×200 mm)鋼筋網片雙層布置+C25早強噴射混凝土支護,型鋼間距1m。

3.2.2 管棚、MJS加固、凍結加固作用分析

本工程設計采用MJS、管棚、凍結加固3種工法復合加固方法進行開挖,施工時先進行MJS加固,然后施工凍結孔和管棚,施工中3種工法共同作用,以保證暗挖工法的順利進行。各工法在本工程中的作用如下:

1)MJS加固:減少凍結期間土體凍脹量,減少凍脹對地面管線的影響,減少結構施工完成后凍土體融沉量,防止后期產生過大融沉導致結構開裂漏水;保證開挖期間掌子面穩定性;減少地下2層開挖期間頂部土體附加變形,增加上部土體穩定性;作為凍結加固的補充,增加工程的安全性。

2)管棚:由于本工程地面覆土較淺,如上方也完全采用凍結加固凍脹量必然較大,施工后期融沉亦難以控制,為減少凍脹和后期融沉量,頂部采用管棚和凍結相結合的形式,開挖期間開挖面頂部荷載由管棚承擔,初襯型鋼施工后由管棚將頂部荷載傳遞至初襯型鋼支架上,管棚和初襯型鋼支架共同承擔頂部荷載。側面管棚為增加兩側墻剛度,減少開挖期間側墻變形,增加開挖期間安全系數。

3)凍結加固:凍土主要承擔開挖期間兩側墻位置、底部位置水土荷載和頂部管棚形成完整的支護體系。底部及兩側墻位置的凍土為主要受力作用,頂部管棚間凍土使管棚間相互緊密結合,增加管棚橫向穩定性,同時封閉上方水流。

3.2.3 MJS施工技術

MJS注漿壓力大,施工期間容易出現串孔。通過研究確定了引孔及旋噴噴漿需有一定的間距,需要間隔1個孔位施工或等臨樁達到2 d后施工。當側墻施工無法實現跳樁時,需在水泥漿中加入早強劑,在不影響噴漿施工的前提下盡可能加快固結提早期強度,確保噴漿完成12 h后達到原始土強度,具體單樁施工順序如圖2所示。兩側施工采用2臺設備,完成1根樁后需等待12 h施工下一根樁,施工時需在水泥漿液中加入早強劑,早強劑摻入量需根據試驗確定,要求12 h后不低于原始土強度。

圖2 跳樁施工示意

但由于實際工期需要,MJS與凍結管需要交叉施工,MJS沒有條件跳二打一,等待12 h后施工。因此造成半圓MJS會出現串漿,保壓困難,使得MJS施工時地面上抬,完成后地面又下沉,因此,調整設計,改成了全圓MJS。

局部MJS調整為全圓,相應地在北段MJS施工階段,地面沉降得到有效控制。南側MJS于2019年11月30日開工,于2020年3月26日完成。由于一開始使用半圓加固,且沒有條件跳二打一,等待12 h后施工,造成前期地面沉降較大,最大沉降值12 cm,北側MJS調整為全圓施工后,施工時有效控制了地面的沉降情況,最大沉降值4 cm。在施工中采用大面積的水平MJS加固工藝,對土體進行加固,加固效果良好,確保了開挖時開挖面無需放坡,開挖面可成85°~90°,土體自立性良好,無塌方現象。

3.3 車站分塊分段分層暗挖、整體澆筑施工技術

3.3.1 施工技術路線

因整個凍結周期長達1年多,為解決大斷面開挖的困難,減小凍脹影響,將整個暗挖段分層9個獨立部分分區分期凍結,采取分塊分段暗挖,整體澆筑的技術線路。本工程分為南、北2段工作區域,二者獨立施工,單側施工中采用先地下2層后地下1層的施工原則,減少結構沉降。

1)地下2層整體交圈后,開挖地下2層中硐上臺階,每開挖一個步距后及時進行型鋼支架臨時支護,隨后噴射混凝土支護,每開挖3~4榀噴射頂部及兩側墻混凝土。

2)開挖中硐下臺階,開挖完成后側墻、頂板、底板掛網噴射混凝土,每開挖3~4榀噴射頂部及兩側墻混凝土。

3)地下2層中硐施工完畢后,開始對地下2層左、右硐上臺階進行開挖,方法同上。

4)開挖左、右硐下臺階,開挖完成后側墻、頂板、底板掛網噴射混凝土。

5)待地下2層開挖完成后,澆筑地下2層二襯結構,地下2層結構分底板、側墻及梁柱、頂部第3次澆筑。

6)待地下2層二襯結構做完后,開始開挖地下1層中硐,開挖完成后側墻、頂板、底板掛網噴射混凝土。

7)待地下1層中硐開挖完成后,同時開挖地下1層左、右硐,開挖完成后側墻、頂板、底板掛網噴射混凝土。

8)待地下1層開挖完成后,澆筑地下1層二襯結構混凝土,地下1層結構分側墻及梁柱、頂部第2次澆筑。

9)待地下1層澆筑完后,拆除鋼支撐。

3.3.2 機械+人工暗挖施工技術

暗挖段挖土共計8 200 m3,相當于55個旁通道大小。暗挖段分9個區進行開挖且初襯型鋼密集,單個通道最小寬度2.0 m,最小高度3.3 m。常規挖機無法進入,最終選定設備進口BROKK機器人和小挖機上、下臺階法施工,局部土體進行人工開挖,加快整個開挖速度,縮短初襯形成時間。

3.3.3 混凝土澆筑技術研究

本工程結構底板厚1.1 m,兩側側墻厚1 m,中板厚0.45 m,結構頂板厚0.9 m。因整個混凝土澆筑需在暗挖段內進行,需在地面接澆筑管,泵送澆筑,尤其是中板、頂板混凝土需從下往上澆筑,要求較高,采用C40P8防水、高耐久性自密實聚丙烯纖維混凝土澆筑,部分采用粒徑5~10 mm的石子,充分填充中板、頂板。因初襯型鋼澆入結構內增加結構滲漏水風險,底板分2次澆筑,第1次0.9 m,待整個2層結構完成割除型鋼后,澆筑第2層厚0.3 m底板。高穿透自密實混凝土性能指標:坍落度250 mm±30 mm,初始擴展度700~780 mm,流淌半徑6 m,初凝時間10~14 h,終凝時間13~16 h。

4 結語

江浦路站受暗挖空間限制,采取分塊分段暗挖,現場作業以小微型機械設備為主、人工為輔。自打設第1根凍結管開始,至地下1層結構頂板封頂結束,歷時399 d,挖土達到了8 200 m3。每個暗挖段開挖斷面最大23.70 m×12.92 m,頂部管棚與管線最近位置只有4 cm,為全國地鐵首例大斷面、首次在淺覆土(雜填土)車站整體凍結暗挖施工的工程。本工程在復雜環境、交通無法中斷、管線無法搬遷的十字換乘車站處采用了“水平MJS+凍結+管棚”復合加固,在其他類似的超淺覆土、交通管線無法搬遷的工程中具有可復制、可推廣性。

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