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深冷法制氧裝置優化運行研究

2023-03-02 08:06劉福明羅建偉
現代工業經濟和信息化 2023年12期
關鍵詞:制氧空分停機

劉福明, 姜 超, 羅建偉, 武 廣

(唐山唐鋼氣體有限公司, 河北 唐山 063000)

0 引言

工業氣體氧氣生產中一般可獲取的氧氣產品有:工業O2、高純度O2和醫用O2等。設備制取O2的辦法一般是利用空分技術,個別工業中采用電解水或其他方法也可獲取O2,冶金行業是通常采用空分制氧,具有代表性的空分制氧技術有:深度冷凍法(深冷法)、變壓吸附法和膜分離法等。

1 制氧裝置現狀介紹

1.1 設備配置

某公司現有的制氧設備為3 套21 000 m3/h 深冷空分裝置和1 套公輔設備,可生產的產品有O2、液氧、N2、液氮、Ar 和液氬。O2產量為15 萬m3/h,N2產量為17 萬m3/h,Ar 產量為4 700 m3/h。

1.2 工藝結構

深冷制氧工藝流程:空壓機將原料空氣進行壓縮、冷卻及液化后,液態空氣進入分子篩純化系統進行篩分凈化,凈化后的空氣被分為兩路送至分餾塔,利用O2、N2和Ar 不同的沸點,通過重復蒸發、冷凝進行精分餾[1-2],最終得到O2、N2和Ar 產品。

設備當前采用的DCS 控制系統[3]是PKS R101 DCS 系統,整個系統通過共享服務器和C/S 的架構實現監控。DCS 系統結構圖如圖1 所示。

圖1 制氧裝置DCS 系統結構

1.3 問題分析

設備當前控制系統為C/S 架構,服務器不能停機做檢修,服務器統一監控3 套空分設備和1 套公輔設備,一旦發生故障,會直接影響所有設備的監控工作。服務器長期運行得不到有效的維護檢修,導致系統出現如下問題:

1)系統程序不能備份。

2)修改程序或增加程序后,裝載時會出錯,存在風險。

3)服務器工程數據庫部分測點、流程圖數據丟失。

另外,制氧裝置系統自運行以來,陸續增加了氬泵、數據采集裝置等,利用了預留的I/O 接口,現在系統的I/O 接口被全部占用,沒有余量。

2 制氧裝備系統優化設計

2.1 系統優化方案

針對某公司制氧裝置DCS 控制系統目前存在的問題,對原有DCS 系統進行分離升級優化改造,將原有的控制系統一分為二,降低問題集中的風險。更換升級分離得到的2 套系統的冗余模塊和網絡模塊,解決老舊系統無備件、兼容性低的問題。進一步擴展I/O接口,解決I/O 接口無余量的問題。改造優化工作內容包括:

1)對系統進行分析和升級。

2)新增加1 對冗余服務器及操作站等配套裝置,安裝最新版應用軟件,配置2 000 個I/O 接口授權。

3)分離原系統中的2 套C200 冗余控制器,形成可獨立工作的DCS 系統。

4)更換升級系統硬件,采用最新版冗余控制器、冗余模塊和容錯以太網模塊,替換原有相應部分,并對分離后的系統進行平臺升級。

分離升級優化后的系統結構如圖2 所示。

圖2 分離升級優化后的系統結構

2.2 方案實施

結合生產中空分設備檢修工作的安排以及實際生產組織情況,方案實施時先對3 號空分設備進行優化改造,然后,再對公輔設備進行分離升級。按上文優化方案對3 號空分進行升級,升級過程中更換了C200 冗余控制器、R M冗余模塊和FTEB 容錯以太網模塊等部分。完成分離升級工作后,拆下3 號空分設備上的新板卡,安裝回原卡并進行升級。升級完成的板卡可在公輔設備系統升級時再次利用。

3 制氧裝備優化系統方案工業應用和經濟性分析

3.1 工業應用

根據上文闡述的優化方案,對某公司3 套空分制氧裝備進行改造,改造工程分3 個步驟進行:前期準備、優化改造施工和結果測試。

3.1.1 前期準備

備份當前系統的數據庫、流程圖等關鍵工作信息。升級冗余服務器,對系統進行功能性測試。準備硬件配件,完成接線,確保各設備上電正常運行。

3.1.2 優化改造施工

首先,規劃建立3 號空分設備和公輔設備獨立的DCS 控制系統,確認功能后從原系統中分離出來。然后,對系統進行軟、硬件的升級,使用最新版本的軟件系統,新增2 臺冗余服務器、4 臺操作站及配套件等硬件結構。對原系統硬件模塊進行升級,更換新的C200 冗余控制器、R M冗余模塊和FTEB 容錯以太網模塊等部分,并對系統平臺進行升級。

3.1.3 結果測試

優化改造后,對系統各項功能進行測試,確保無誤后,投入運行。主要進行以下幾項功能測試:

1)測試流程圖界面:正常運行制氧裝置,流程圖界面能正確并流暢地顯示運行參數,如流量、壓力、液位和設備狀態等,表明流程圖界面正確、無誤。

2)測試參數設定功能:實際運行設備,自定義運行參數,調節設備運行狀態。設定工藝參數,調節生產狀態。經測試,參數設定正確有效。

3)測試報警功能:報警功能包括設備運行工藝參數的限位報警、聯聯鎖報警和運行異常報警等,通過觀察設備運行過程及報警信息,報警功能正確無誤。

4)測試記錄、備份功能:記錄、備份功能用于記錄操作人員的操作信息、備份設備運行數據,方便信息追溯,經試用觀察,記錄、備份功能正確無誤。

3.2 經濟性分析

某公司制氧裝置DCS 控制系統分離改造之前,由于服務器不能停機檢修,長期運行已積累諸多問題。其中,程序問題、流程圖數據問題尤為突出。在生產過程中,程序故障頻繁出現,程序無法備份、修改程序后裝載不成功,流程圖數據出錯,平均解決時間為48 h。由于個別配件版本老舊,問題無法徹底解決,故障隱患仍然存在。每套設備產量按O2:21 000 m3/12 h、N2:21 000 m3/12 h 和Ar:750 m3/12 h 計算,直接損失約312 萬元。另外,由于3 套空分設備和1 套公輔設備共用1 套控制系統,無法獨立停機檢修,其中1 臺發生停車事故,其余設備也得同時停機,系統再次啟動恢復生產至少需要12 h,直接損失約52 萬元。以上成本損失尚未計維修相關費用。

對DCS 控制系統分離升級改造后,分為相互獨立的2 套系統,1 號、2 號為1 套,3 號、公輔為1 套。2套系統可獨立工作,也可同時工作。

首先設計了3 號空分和公輔設備的控制系統,確認功能后,再從原系統分離,獨立做系統升級,并未造成設備全面停機。對于分離升級完成后的系統,在為期6 個月的試運行階段,服務器在一備一用的狀態下進行檢修維護,排除了若干問題,避免了停機事故的發生,維護按4 h 計,另系統停機后完全啟動需12 h,粗略估計可節約70 萬元。此外,對空分設備和公輔設備制定了嚴格的1 次/月的維保計劃,維保時一備一用,不耽誤生產進程。在試運行期間,2 號設備因發生故障停機一次,停機至維修完成投入使用整個過程中,未影響3 號空分和公輔設備的運行,未影響生產運行,則至少可節省52 萬元。

4 結語

針對某公司制氧裝置配置情況、工藝流程以及DCS 控制系統現狀及存在的具體問題,提出相應的解決方案。設計制氧裝置分離升級優化方案,將原有1套系統分離為2 套獨立的系統,并對系統軟硬件進行升級或更新,解決風險集中、I/O 接口余量等問題。實施分離升級改造方案,并對改造完成后的系統進行功能測試與試運行,優化后的系統具有較較好的穩定性和經濟性。

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