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關于油田工業自動化PLC控制的應用及研究分析

2023-05-29 09:23傅柏人楊文偉朱孟偉劉國川岳韻衡
電子技術與軟件工程 2023年7期
關鍵詞:油田工業信息

傅柏人 楊文偉 朱孟偉 劉國川 岳韻衡

(川慶鉆探工程有限公司井下作業公司 四川省成都市 670051)

油田工業的自動化發展是其基本趨勢,各類管理工作、各管理環節,大多可借助自動化技術提升工作水平、管理質量。PLC 邏輯控制系統的應用,可以進一步提升油田工業自動化水平,使其以清晰、簡明的控制方法完成完成操控和管理,對于提升作業安全性、精準性具有突出價值。PLC 控制系統是在傳統的順序控制器的基礎上引入了微電子技術、計算機技術、自動控制技術和通訊技術而形成的一代新型工業控制裝置,通用性強、可靠性高,且能應對一般干擾,得到各領域管理工作的廣泛青睞[1]。就其在油田工業自動化中的應用價值、方法以及趨勢進行分析,有助于技術的進一步運用,也能提升相關管理工作質量,價值突出。

1 油田工業自動化PLC控制的價值

1.1 提升控制能力

油田工業自動化PLC 控制(圖1)的直接價值在于提升控制能力。從特點上看,油田工業自動化關注以現代技術和設備,以及可編程系統對可重復進行的工作環節進行操控,如消防、填料、石化設備工作情況跟蹤等,其中很多管理環節需要強調控制質量,包括液位、料位等[2]。傳統人工管理模式下,以常規設備和工作人員肉眼觀察組織管理,液位和料位等重點參數大體得到控制,但精準性不高。借助自動化工作設備、方式,只要默認程序設定合理、軟硬件設備無異常,可借助傳感設備精準、實時完成感知,確定管理目標的具體情況。PLC 控制機制以及其設備在此過程中主要為邏輯控制工作提供支持,保證各環節、各設備的工作能夠有序開展,進而提升自動化控制工作水平。

圖1:PLC 控制系統的基本構成

1.2 改善工作安全性

油田工業內容復雜,管理要素較多,部分環節存在一定安全隱患。引入工業自動化PLC 控制模式,可以提升工作安全性。如油田工業使用的腐蝕性材料,包括酸類、堿類等,一些強酸可能損壞設備、危及人員,甚至存在爆炸、火災等隱患。常規管理工作中,主要強調以規范的制度為依托,了解危險化學品的存放情況、管理態勢,一旦出現管理疏失,可能釀成事故、造成人員傷亡和經濟損失。以工業自動化PLC 控制機制提供支持,清晰的邏輯管理思路,使來自管理對象的各項信息得到持續有效的捕捉、傳遞和分析,出現危險或存在安全隱患時,也能第一時間予以管控,進而保證油田工業生產、管理安全[3]。

2 油田工業自動化PLC控制的應用方法

2.1 基本思路

油田工業自動化管理工作中,PLC 控制的應用思路主要集中于三個方面:

(1)簡練化。即以明確清晰的邏輯模式服務管理活動,以減少工作環節,提升管理效率。

(2)可控制。要求以遠程編程等方式,確保PLC控制機制能夠妥善服務油田工業自動化管理,也能在存在更改需求時隨時完成更新和優化。

(3)適用性。要求PLC 控制能夠符合油田工業自動化管理的具體需要,包括各類具體管理工作以及頂層管理等,凡使用了PLC 控制機制的模塊,應能夠普遍借助其優勢實現自動化管理或提升自動化管理工作水平[4]。

2.2 關鍵技術

油田工業自動化PLC 控制的應用,需要來自多項技術的共同支持,除自動化技術和PLC 控制技術外,還包括通信技術、物聯網技術、傳感器技術、編程技術等,在必要情況下,還應以區塊鏈技術、可視化技術、CAN總線技術、嵌入技術、計算機容災技術等提供輔助。

通信技術主要為系統各部分提供通信方面的保障,為避免信號干擾,原則上PLC 邏輯控制系統內一切通信活動均以有線形式進行,遠程端的管理可允許引入無線通信模式,如人員持有的移動終端[5]。物聯網技術是實現油田工業自動化PLC 控制的基本條件,要求以物聯網建設思路為基礎,實現管理系統內所有關鍵要素和人員的實時連接,以便快速進行信息共享、完成指令下達。傳感器技術則服務終端的信息采集,如油田工業使用的各類物料提供情況,安全生產管理信息等,以傳感器等終端設備進行采集,再借助通信系統完成傳遞。編程技術服務與PLC 管理程序(也包括自動化程序)的設定、修正和完善。

如果油田工業自動化管理內容較多、較分散,在借助上述技術的同時,還需要引入分布式管理模式,這要求建立以區塊鏈為核心的工作機制,各部分分別以區塊鏈技術為依托開展自動化管理、PLC 控制,同時接受上一級統一管控??梢暬夹g可為人員的管理提供了便利,可將現場信息轉化為可被計算機識別的數字化信息,再借助可視化設備提供給管理人員,后者據此進行其他必要管理工作。CAN 總線技術主要服務通信活動,如果油田工業自動化PLC 控制系統內的通信活動較頻繁時,以CAN總線系統為不同區域的通信工作提供獨立信道,保證通信流暢無干擾。嵌入技術、容災技術分別服務附加系統引入、數據保護,為油田工業自動化PLC 控制系統提供其他方面的輔助。

3 油田工業自動化PLC控制的實踐研究——砂罐的數字化改造為例

3.1 改造背景

油田工業自動化管理提升了管理質量、效率,包括砂罐在內,很多現代化工作設備可借助自動化技術提升管理水平,這也依賴PLC 控制工作的支持。從背景上看,砂罐的供砂能力是服務壓裂工作的關鍵,為保證其儲備、供砂能力,很多油田工業企業對砂罐進行了改造,使其能夠借助計算機程序和設備完成自動化供砂,然而供砂系統工作依然存在不足,主要包括信息化水平低、管理不夠精細化等。

如在壓裂過程中,砂罐不能實時根據壓裂作業需求足量供砂,或供砂過量影響作業質量,由于自動化改造尚未觸及作業監控,自動化供砂活動并不完善,砂罐內各倉室砂量的監測、計算也不能在自動化技術的支持下有序開展,仍依賴人員進行觀察,存在管理粗放問題。從原因上看,砂罐的形狀并不規則,且其存儲物(砂)帶有一定的流體特點,很難在供砂作業過程中精準通過傳統方式進行定量計算。在此背景下,借助PLC 控制技術進一步組織砂罐的數字化改造、提升其自動化作業水平顯得必要。

3.2 改造方式

3.2.1 改造思路和要求

為提升砂罐的工作能力,思路上強調加強邏輯計算能力,借助PLC 控制技術,以超聲感知為終端信息采集方式,進行料位分析,做稱重計算,利用砂罐供料(砂)類別不變(砂)的特點,通過砂罐計量、狀態監測兩種方式,實現信息實時采集和分析,完成高質量的自動化供砂管理。以服務現場監控、自動計量以及必要的數據聯動、應急處理。

要求方面,改造工作考慮五個基本原則,即可靠性、開放性、易操作、可維護和低成本??煽啃允侵赶到y能夠妥善開展工作,不會出現程序異常、操作指令誤讀等一般問題,保證作業穩定可靠。開放性是指系統能夠適用于多個場景,在支持性技術方面無特殊要求,可標準化應用和建設。易操作則強調系統模塊功能簡練明確,人員經過簡單訓練即可上手操作??删S護強調系統具有自適應、自管理能力,在出現少許異常后可以通過自動化技術完成自我調控,出現嚴重問題也可通過人工干預解決。低成本關注系統建設經濟性,非必要情況下減少支出,以滿足工作需要為基準,避免大連采用高價格設備、構件。

3.2.2 改造形式

在上述要求下,系統的基本構成形式如圖2 所示。

圖2:系統的基本構成

此模式下,所有砂罐分別進行編號,并由獨立的現場信息采集設備,采集砂罐工作信息,再以獨立信道進行傳輸,由CAN 總線系統提供信道管理服務,將相關信息利用網絡傳輸至遠程管理處,如果砂罐信息無異常,繼續重復上述工作環節,砂罐繼續供砂;如果遠程端認為砂罐工作情況存在異常,則發出警報并做處理。處理包括應急處理和人員處理兩個部分,應急處理需要目標砂罐暫停作業并等候人員檢查和處置。PLC 控制完成系統作業的全程管理,確保其規范有序的開展,不會出現邏輯混亂問題。

3.2.3 改造過程和原理

圖2 所示模式下,改造過程牽涉到如下方面:

首先進行程序編寫,確保系統掌握了改造思路要求下的工作能力,包括供砂信息分析、稱重等。建立預警標準,確定供砂的極限參數(即最大供砂量和最小供砂量)。該參數以大數據研究獲取,借助大數據了解砂罐工作的基本參數,并選定最大和最小參數,代入計算機中完成記憶,并以該計算機提供PLC 控制工作平臺(或對多臺終端設備進行管理,再由終端設備為PLC 控制提供平臺)。確定實時儲砂量的計算方法、儲量和供砂參數的調配方法,將其代入計算機實現記憶,計算機的作用同上。設置執行設備進行傳輸系統管理,包括平板閥開關、供砂量調節等。

原理方面,PLC 邏輯控制主要以默認程序為中心,在改造設計過程中,結合其要求和目標,確定工作方法,之后依然以計算機平臺為中心,確定PLC 控制的過程、方式,設定為系統默認程序,服務管理活動。其控制原理簡圖如圖3。

圖3:砂罐改造后PLC 控制簡圖

3.3 改造結果分析

完成改造后,對砂罐的工作能力進行評估,采用模擬實驗的方式,對新系統能力進行測試。采用實時工作測試的方式,在砂罐工作過程中,隨機選取100 個工作節點,記錄系統自動化作業過程中PLC 控制質量,設定三個觀察指標,即砂量高度檢測誤差、儲砂量檢測誤差以及通信質量,其中通信質量細化為傳輸功率、丟包率、傳輸速率、傳輸延遲四個指標。100 次觀察所獲結果如表1。

表1:改造結果分析

結合表1 信息,可知砂罐改造后PLC 控制系統作用理想,砂量高度檢測誤差、儲砂量檢測誤差均較小,且通信質量得到保證,這表明油田工業自動化PLC 控制的應用積極價值,可以提升實時管理能力,且通信質量較理想,便于數據收集和后續管理。

3.4 油田工業自動化PLC控制的發展趨勢

從趨勢上看,油田工業自動化PLC 控制將更趨全面化,也重視聯動性和低成本化。全面化實時PLC 控制能夠在常規管理砂罐作業的同時,在其他方面發揮作用,包括安全管理、儲料管理、危險品存儲環節管理等,以相似的思路,首先收集管理區域實時信息,再借助PLC 控制系統提供管理和控制方面的保障。聯動性則是指油田工業自動化管理過程中,各管理單元、系統可以在PLC 控制系統下實現聯動,如數據庫管理、現場管理,現場管理的結果可進入數據庫,以物聯網提供傳輸渠道,豐富數據庫信息;數據庫信息也可借助物聯網快速提供給現場管理者,由后者根據數據信息提升管理精度、靈敏性,進一步發揮PLC 控制系統的作用。

低成本化則關注以標準化的方式進行技術應用,普遍為油田工業自動化管理工作提供PLC 控制系統,免去反復研究技術應用模式的困擾,直接為各油田工業管理部門提供應用樣本,降低工作的成本水平。同時,數字化壓裂設備的賽道上,也在激發新的“生產力”,以瀘203H8 平臺的自動輸砂裝置為例,該裝置新增了“砂罐計量”和“檢測方式”系統。系統以料位計和稱重模塊的互相對應為基礎,預設邏輯計算為核心,精確掌握儲供砂裝置內支撐劑實時量,解決多倉室物料不易計算的難題,達到自動計量、現場監控、數據聯動、遠程控制等功能,實現儲砂供砂裝置數字化。

4 結論

綜上所述,油田工業自動化PLC 控制的應用價值較突出,有必要正視技術優勢,繼續予以研究和推廣。自動化PLC 控制提升了系統邏輯清晰度,可以改善工作安全性和控制效果,思路上強調以精簡的設計為基礎,并提供具有高價值的輔助技術,保證系統工作能力。結合砂罐的數字化改造工作,可知以PLC 技術進行自動化作業的控制,改善了檢測質量,也能保證信息傳輸質量。油田工業自動化PLC 控制的發展將更趨全面化,并關注聯動性和成本控制,持續服務工業建設和自動化管理。

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