付 銳, 鄭宗華
(1.浙江經濟職業技術學院 物流與供應鏈管理學院,杭州 310018,E-mail:347604937@qq.com;2.福州大學 電氣工程與自動化學院,福州 325000)
氣壓制動器本身有著質量輕、操作空間大、能耗低的優勢[1-2],并且由于其撓性結構有著剛度低、阻尼低、頻率低的特點,其被廣泛應用在各個領域[3]。但是也因為該特點影響系統的整體振動,導致系統容易發生彈性振動的問題,從而致動能力降低。除了上述問題,制動器的布局位置也會影響撓性結構的控制性能,不完善的布局位置會直接導致系統出現控制溢出問題,因此,為了高效的控制制動器,氣壓撓性控制器優化控制方法成為了當前研究熱點。
盧榮華等人[4]提出MFC制動器的動態遲滯模型辨識及補償控制方法,該方法首先構建了遲滯模型,利用該模型降低制動器因外界因素造成的誤差影響,再利用建立的系統傳遞函數模型詳細分析制動器的動態特性,將分析結果與遲滯模型相結合,解決制動器出現的遲滯特性問題,基于以上處理結果,在前饋補償情況下控制制動器,實現制動器的最終控制,該方法構建的模型不完善,存在控制效果差的問題。
尹鑫章等人[5]提出基于軟氣動制動器的一種新的遲滯補償模糊動態控制策略方法,該方法首先構建了執行器數學模型,并獲取該模型的表征滯后特性,采用粒子群優化方法獲取該模型的推導參數,利用建立的P-I模型補償執行器出現的滯后效應,最終構建模糊PID控制器,將其應用到執行器內實現最終控制,該方法的推導結果存有誤差,存在負載性能低的問題。
丁健等人[6]提出執行器故障不確定非線性系統的自抗擾控制方法,該方法根據系統中的內外部擾動情況,將其與實際故障執行器及理想執行器的偏差共同作為總擾動,并且采用觀測器實時估計及補償執行器之間的總擾動,達到消除總擾動的目的,防止總擾動影響系統輸出,最終利用誤差反饋控制律實現執行器控制,該方法擾動消除效果不佳,存在動態響應性能效果差的問題。
為了解決上述方法中存在的問題,提出一種氣壓制動器優化控制方法。
氣壓制動器主要分成兩部分[7],分別是電能接收側和電能發送側兩種,制動器的電能接收側可以接受電路能量,而接收端可以諧振補償電路、整流電路,發送端負責發送整流后的電路信息。
▲圖1 氣壓制動器運行示意圖
由于電能發送側與接收側兩者間不存在金屬接觸,所以制動器在應用期間就會消除傳統供電方式出現的導線裸露、插頭磨損缺陷。針對以上描述,獲取氣壓制動器運行示意圖,詳情如圖1所示。
氣壓制動器在無線電能傳輸情況下,制動器內部的電子器件由于電能傳輸導致升溫過快,造成嚴重老化的問題,并且制動器的電磁耦合機構氣隙間距由于升溫出現偏移,電感電容等器件參數發生漂移,這時氣壓制動器處于失諧狀態[8-9]。制動器電感參數在繞制期間也無法與實際參數匹配,出現容差現象。
當制動器的輸出電壓Up要高于發送端線圈電流Ip時,氣壓制動器系統就為感性系統;而Up要低于Ip時,氣壓制動器系統就屬于容性系統。
因此,針對以上分析結果,計算氣壓制動器在感性時的相位角表達式,用下式方程定義:
(1)
式中:φ1標記相位角;t標記時刻;T標記閾值。
而氣壓制動器系統屬于容性時,計算的相位角方程表達式就定義如下:
(2)
當機械載重過高時,電磁耦合機構就會出現氣隙間距變化,影響制動器發送端及接收端線圈,導致氣壓制動器就會在無線電能傳輸下處于失諧狀態。
氣壓制動器主要由壓電傳感器及制動器構成的,而壓電傳感器本身具有一片壓電片,它有著傳感器和制動器雙重功能。這片壓電片可以令傳感器與制動器同位配置,兩者之間存在的耦合電容也會被壓電片消除。
根據上述描述,優先構建氣壓制動器電路模型,并根據建立的氣壓制動器電路模型計算出制動器的測量電路,因而建立的電路模型如圖2所示。
▲圖2 氣壓制動器電路模型
從圖2可知,模型中的Vc標記外界電場造成的等效電壓源,qc標記外界電場造成的電荷源,C標記電容。
由于電壓效應對Vc和qc產生反應,導致電壓源和電荷源之間的內部結構產生應變變化,而壓電材料影響電容的介電性質,因此,可以利用構建的氣壓制動器電路模型計算出制動器測量電路[10-11],其中包括測量應變及應變速度。
根據測量應變電路原理,將電壓施加在氣壓制動器中,此時制動器的施加電壓用方程表達式定義如下:
(3)
式中:Vin定義制動器功率放大器所向外輸出的電壓,Cp定義氣壓制動器的電容,C2標記參考電容,Vp標記施加后的電壓。
當C2=Cp0時,氣壓制動器所輸出的電壓即為:
(4)
式中:V標記應變信號,g1表示放大器的第一增益,g2表示放大器的第二增益。
當C1=C2,g1=g2時,制動器的輸出電壓與機械應變成正比,用下式方程定義:
(5)
依據氣壓制動器的測量應變速度原理,計算該制動器的輸出電壓,表示如下:
(6)
式中:j標記模態矩陣;k標記角頻率;R標記電容參考值;V標記應變速度信號。
當C2=Cp,R1=R2時,V=jkR1CpVp。根據該表達式可知V與Vp之間的變化率成正比,由此可知該電路適用于測量氣壓制動器應變速度[12-13]。
設置施加到氣壓制動器的電壓有效值為Vp0=200 V,那么在制動器表面上粘貼的受強電壓所生成出的控制力則標記:
P=AVp
(7)
式中:P標記制動器控制力向量,A表示驅動耦合矩陣,Vp定義驅動電壓向量。
依據方程(7)即可得知A與制動器的數量、大小及位置之間具有相關性。
通過上文模型可以看出,由于氣壓制動器會出現失諧問題,電能諧波含量會影響制動器的準確性。若氣壓制動器中所包含的諧波含量較少,則無功電流對制動器的影響可以忽略;反之諧波含量較高,影響較大。
為消除氣壓制動器潛存的失諧影響,根據相位同步控制策略,構建增量式PID控制器,并根據獲取的氣壓制動器應變測量及應變速度測量電路,利用控制器主動控制制動器,在消除失諧影響的同時實現氣壓制動器優化控制。
增量式PID控制器[14-15]本身有著運算量少、節省內存、計算時間短、計算誤差小的優勢,所以利用該控制器優化控制氣壓制動器,用方程表達式定義為:
Δu(k)=u(k)-u(k-1)=
K1e(k)+K2e(k-1)+K3e(k-2)
(8)
式中:k表示采樣序列,Kn表示系數,Δu(k)標記控制輸出,e(k)、e(k-1)、e(k-2)均描述相位同步誤差數據,u(k)、u(k-1)均描述控制器存儲輸出值。
基于該方程表達式,獲取增量式PID控制器的其余系數,定義為:
(9)
式中:T標記采樣周期;Kp標記比例增量系數;T1表述積分時間常數;TD表述微分時間常數。
根據方程(8)可知,增量式PID控制器有效減少了氣壓制動器系統的內存消耗,同時,其降低了控制系統的運行時間,并且減少累計誤差對氣壓制動器的影響。
考慮到氣壓制動器影響,利用建立的相位同步增量式PID控制器優化控制氣壓制動器,其控制流程如圖3所示。
基于以上控制流程,消除了氣壓制動器在失諧影響,提升了氣壓制動器的致動能力,實現氣壓制動器優化控制。
為了驗證氣壓制動器優化控制方法的整體有效性,需要開展該方法的對比測試實驗。實驗現場如圖4所示。
采用氣壓制動器優化控制方法(方法1)、MFC制動器的動態遲滯模型辨識及補償控制方法(方法2)和基于軟氣動執行器的一種新的遲滯補償模糊動態控制策略方法(方法3)進行實驗測試。
▲圖3 氣壓制動器優化控制流程
▲圖4 實驗現場
(1) 氣壓制動器負載性能測試
為測試氣壓制動器優化控制后的控制效果,分別控制氣壓制動器前后的負載性能開展有效測試。
首先有28 V直流電輸入至控制器內,同時令氣壓制動器帶0.9 N·m的負載?;谠O置條件,獲取氣壓制動器控制前后的電流波形A、B相電路波形,從而判斷本文所提方法的控制性能,具體測試結果如圖5所示。
▲圖5 氣壓制動器控制前后負載性能測試
根據圖5中的數據可知,采用本文所提方法優化控制氣壓制動器后,在0.9 N·m的負載情況下制動器母線電路波形基本為正弦波,這說明采用本文所提方法的控制器可以負載起0.9 N·m的扭矩,從中驗證了本文所提方法的控制性能最佳。
(2) 制動器動態響應測試
將氣壓制動器控制器處于閉環工作,設置負載加載不高于0.5 N·m工作,同時制動器的正弦波指令頻率在2 Hz。根據設定結果,系統對氣壓制動器發出控制指令,依據三種方法所反饋的正弦響應曲線,測試出三種方法的動態響應性能,具體測試結果如圖6所示。
▲圖6 三種方法的動態響應性能測試
分析圖6可知,發出控制指令后,方法1的動態響應反饋曲線與指令的波峰及波谷相同,可見方法1的控制性能最優;反觀方法2和方法3的動態響應反饋曲線與指令波峰及波谷相差較多,同時兩種方法的誤差曲線起伏大,說明兩種方法的控制性能不佳。
綜上所述,方法1的控制性能要優于其余兩種方法,這是因為方法1在控制前優先分析了氣壓制動器在影響因素,為氣壓制動器優化控制方法奠定基礎,從而提升氣壓制動器的優化控制效果。
氣壓制動器的控制性能不佳會導致致動能力低,針對該問題,提出氣壓制動器優化控制方法。該方法首先分析了氣壓制動器影響因素,根據分析結果獲取氣壓制動器測量電路,根據測量結果利用建立的控制器主動控制制動器,實現氣壓制動器優化控制。由于該方法在氣壓制動器優化控制方面還不夠成熟,日后會針對這一方向開展進一步研究。