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中東Z油田一開地層可鉆性預測和個性化PDC鉆頭的應用

2024-02-29 07:24壽翔
石油工業技術監督 2024年2期
關鍵詞:鉆性機械鉆速井段

壽翔

成都百施特金剛石鉆頭有限公司(四川成都 610041)

0 引言

扎格羅斯前陸盆地位于伊朗西南部、伊拉克北部、敘利亞東北部和土耳其的東南部。扎格羅斯盆地的北邊界和東北邊界位于伊朗和伊拉克,為扎格羅斯疊瓦帶的第一逆斷層。該盆地油氣資源非常豐富,大油氣田主要集中在伊朗、伊拉克和敘利亞三國。Z 油田是扎格羅斯沖斷帶的一個北西-南東向的長軸背斜構造,地質儲量為480×106桶[1]。

Z 油田完鉆井深較深,垂深約5 000 m。全井需鉆穿10 多套地層,地質條件和壓力體系復雜,設計套管層次多達六開,作業挑戰很大。前期探井建井周期普遍超過300 d。尤其是一開作業階段,由于其井眼尺寸大(660.4 mm 或609.6 mm)、井段最長(1 900 m 左右)、施工難度大、鉆井周期長(100 d 左右),嚴重影響了全井的建井周期。另外,勘探初期對Z油田地層的巖石力學特征和鉆頭選型研究工作較少,現場使用的鉆頭類型和型號多且雜,針對性不強,鉆頭機械鉆速低、進尺少、起下鉆趟數多,使用效果不佳??紤]到后續將進入大規模開發階段,一期布井就達21 口,因此,對Z 油田一開地層可鉆性進行相應的研究,并針對其地層特性和作業特點進行專門的個性化鉆頭設計和應用,對于提升鉆頭表現、減少全井鉆井周期、節約鉆井成本很有必要。

1 Z油田一開井段地層可鉆性預測

Z 油田目前均是直井井型,其中一開井段自150 m起,完鉆井深2 050 m左右,段長約1 900 m,鉆遇地層包括:阿赫賈里,泥巖、泥灰巖為主,多砂巖、粉砂巖的夾層,段長約1 800 m;賈其薩朗,泥灰巖、硬石膏、泥巖、鹽巖,地層軟硬交錯,段長約100 m(未穿)。雖然前期已經打了數口探井,但是并沒有專門對區塊地層的巖石力學參數和可鉆性等方面的研究,對現場作業,特別是鉆頭的選擇和使用缺乏科學的理論指導。

1.1 巖石可鉆性模型

地層的可鉆性定義為巖石破碎的難易性,一般用它來衡量巖石在井底抵抗鉆頭破碎的能力,是地層抗鉆能力的綜合體現。對地層可鉆性的研究主要是以大量巖心實驗為基礎的,它需要選取不同層位、不同地質時代的巖心,在室內儀器上測定其微鉆頭的可鉆性數據。這種方法在實際應用中存在較多限制性:①由于巖心水份蒸發,應力釋放,使得巖心力學實驗結果不能完全反映地下高溫高壓的實際情況;②受取心資料的局限性,難以反映非均質地層巖石特性的變化;③室內測試的數據是離散和孤立的,無法有效反映層間以及整個井剖面巖石可鉆性變化情況,不能夠建立起巖石可鉆性連續的變化剖面;④需要花費大量的人力和財力[2-8]。由于戰爭、經濟、政治等諸多原因,Z 油田巖心數量很少,而且主要取自底部儲層井段,非常難以獲取進行實驗。

國內外大量的研究結果表明,巖石力學特征與聲波速度有良好的相關性,聲波時差越大,巖石可鉆性級值就越小。根據前人的研究成果,本文依照相關的計算模型[9-11],根據測井資料預測了地層的可鉆性,并在此基礎上對鉆頭選型提供理論依據和指導。

巖石可鉆性模型為:

式中:Kd為巖石的可鉆性極值,無量綱;Δt為聲波時差,μs/m。

1.2 巖石可鉆性分析

根據可鉆性計算模型,基于Z 油田探井的測井數據,建立了Z油田一開井段地層的可鉆性剖面,如圖1所示。該井段地層可鉆性有如下特點:

圖1 Z油田一開地層可鉆性圖版

1)可鉆性極值整體上呈現出隨著井深增加而升高的趨勢,即越向地層深處鉆進,難度越高。

2)阿赫賈里地層1 000 m以上可鉆性整體較好,但是曲線中普遍出現峰值較大的分散井段,這是由于上部較軟的泥巖、泥灰巖地層中頻繁出現砂巖夾層所致。1 000 m以下,隨著泥巖的逐步壓實,其可鉆性逐漸變差,砂巖夾層的可鉆性峰值差異并不明顯。

3)賈其薩朗地層可鉆性明顯要差于阿赫賈里地層,且數值上的波動范圍更大,這是地層中質硬的硬石膏和質軟的泥巖軟硬交錯所導致。

針對該地層可鉆性的特點,鉆頭設計應當滿足的要求包括:①具有較好的穩定性,能夠平穩穿越諸多硬夾層而不損壞;②具有較強的攻擊性,不僅能夠在上部可鉆性較好的地層提速搶進度,還能夠在鉆達深部可鉆性較差的地層時仍然保持較好的鉆速。

2 Z油田一開鉆頭使用情況

2.1 鉆頭使用情況

收集到前期已鉆的4口探井一開井段的鉆頭使用情況,見表1。據統計,全井段最多使用22只鉆頭,入井次數最多高達28趟;單只鉆頭平均進尺最低不到80 m,單趟鉆的平均進尺最低甚至不到70 m??梢? 口探井均存在鉆頭使用數量多、鉆頭起下鉆次數多、單只鉆頭和單趟鉆的平均進尺低、平均機械鉆速低等問題。

表1 Z油田一開鉆頭使用數據匯總

2.2 鉆頭使用分析

對一開鉆頭每趟鉆的起鉆原因進行了統計,并且按照具體原因分類進行分析(表2、圖2):①鉆頭原因,包括機械鉆速慢、鉆頭使用壽命到等;②鉆具組合原因,包括更換鉆具組合、鉆具失效、鉆具損壞等;③其他原因,包括鉆機設備維修、泵壓異常等。從表2 和圖2 可以看出,鉆頭原因是導致Z油田4 口探井一開頻繁起鉆的最主要原因,特別是因為機械鉆速慢起鉆,在全部起鉆原因中占比超過40%??梢?,鉆頭表現的不理想直接延長了鉆井周期,增加了鉆井成本,拖延了勘探開發進度。

表2 Z油田一開鉆頭起鉆原因統計

圖2 Z油田一開鉆頭起鉆原因統計

對出井鉆頭的內、外圈齒磨損程度按照IADC標準進行了評定,以數字1~8 表示,數字越小表示磨損越輕微。齒磨損程度不大于原齒1/8 時評定為“1”;齒磨完或完全崩損、斷掉評定為“8”。對每趟鉆鉆頭的起鉆井深、內圈齒磨損評級、外圈齒磨損評級進行了匯總統計,如圖3 所示。從圖3 可以看出,雖然入井的鉆頭數量和趟數很多,但是大部分鉆頭切削齒的磨損情況整體并不嚴重,普遍都在3 級以下。只有少數鉆頭出井時切削齒磨損程度較為嚴重,甚至達到了8 級的報廢標準,其磨損特征是崩齒、斷齒,且絕大多數嚴重磨損發生在1 400 m 以下井段,即阿赫賈里中下部和賈其薩朗地層中,這與之前計算得出的井段地層可鉆性剖面波動規律是一致的。切削齒磨損評級為“1”的鉆頭不一定就比評級為“8”的鉆頭表現更好。原因在于:①由于磨損評級只能客觀且專注地描述切削齒的磨損狀況,對于鉆頭整體和其他部件、水利結構等并無涉及,這些方面還需要對照IADC 標準中專門的特征代號進行描述和評估。②結合上文“機械鉆速慢”是各井最主要的起鉆原因來看,恰恰是因為鉆頭選型或者使用的不合理,導致切削齒無法正常地吃入地層,不能夠有效地工作,鉆頭在入井后較短的時間就起出,無法發揮其應有的作用,從而出井的鉆頭切削齒磨損普遍較輕。

圖3 Z油田一開鉆頭內、外圈齒磨損評級統計

收集到部分鉆頭出井的照片,結合出井鉆頭IADC 磨損評價中對切削齒以外其他部分的評價特征可以看出:牙輪鉆頭密封失效、軸承損壞(圖4)、PDC 鉆頭泥包(圖5)比較普遍。由于井眼尺寸大、夾層和軟硬交錯地層多,牙輪鉆頭在工作時扭矩很高,軸承和密封容易在短時間內失效。而具備加工大尺寸PDC 鉆頭的廠家數量、能力有限,限制了PDC 鉆頭的使用,加之鉆頭的設計和選型不合理,PDC 鉆頭在該井段以泥巖、泥灰巖這種較黏且易發生泥包的地層中切削效率低,清洗效果差,并未充分發揮出其優勢?;谝陨显?,針對Z 油田一開井段地層特點和工況,專門設計一款個性化的PDC 鉆頭,對于提速提效而言非常重要。

圖4 牙輪鉆頭失效示意圖

圖5 PDC鉆頭泥包

3 個性化PDC鉆頭的設計

3.1 個性化PDC鉆頭的技術目標

結合地層巖石可鉆性特征和前期探井施工過程中反映出的各種問題,個性化PDC 鉆頭預期的技術目標如下:

1)對鉆頭的力平衡設計和能量平衡設計進行優化,保證鉆頭能夠安全穿越夾層和軟硬交錯地層,確保鉆頭能夠取得較高的進尺。

2)對鉆頭的布齒方案進行優化設計,保證鉆頭能夠擁有較強的攻擊性,提升鉆頭的機械鉆速。

3)對鉆頭刀翼結構和水力分布進行優化設計,保證巖屑的及時沖洗、運移,在井隊現有的機泵條件下防止鉆頭泥包,提高鉆井效率。

3.2 鉆頭設計與優化

目前PDC 鉆頭的本體材料主要有兩種:一種是鑄造碳化鎢粉以及浸漬金屬高溫燒結而成的胎體鉆頭;另一種是合金鋼經過機械加工成型的鋼體鉆頭。與胎體鉆頭相比,鋼體鉆頭刀翼強度高、韌性好,能夠承受更大的扭矩,同時擁有更大的排屑槽面積和更深的水道設計,利于巖屑排出。因此選擇鋼體作為鉆頭本體材料。

鉆頭冠部設計是PDC 鉆頭設計的基礎,直接影響鉆頭的布齒和受力[12-14];力平衡設計是從鉆頭整體受力方面做出分析、優化,降低鉆頭徑向、軸向及扭矩振動,提高PDC 齒切削效率和鉆頭機械鉆速[15-17]。因井段較長,且地層夾層較多,軟硬交錯頻繁,下部地層可鉆性差,因此選擇雙圓弧、中等內錐的冠部形狀,保證鉆頭鼻部、外肩部平滑布齒,以提高鉆頭的穩定性,確保鉆頭能夠安全平穩地穿越硬夾層,有效延長鉆頭壽命。19 mm 主切削齒尺寸、中等密度布齒,心部布置減震齒,肩部采用雙排齒設計,優化力平衡,把不平衡力控制在3%以內。

4 個性化PDC鉆頭的應用效果

個性化設計的609.6 mm MS1963UV 型號PDC鉆頭在Z 油田一期首批開發井中投入使用,使用序列為:一開井段首先下入牙輪鉆頭鉆水泥塞及導管附件,再鉆一定深度的地層之后起鉆更換PDC 入井,見表3。對比同批開鉆的鄰井對照井,個性化PDC鉆頭取得的成績如下:

表3 Z油田一開鉆頭使用數據匯總

1)大幅度提速。機械鉆速全面超過之前所有井一開井段的表現,提升幅度最高達109.77%。

2)極大減少鉆頭使用數量和入井趟數。各井除去使用牙輪鉆頭鉆塞的第一趟鉆外,Z5 井中僅使用2只個性化PDC鉆頭、2趟鉆完鉆,Z7井中使用Z5井的2#PDC 重復入井,首創了1 只PDC 鉆頭鉆完整個井段的記錄。相比于鄰井普遍使用超過20 只鉆頭和20 多趟鉆的記錄,極大減少了鉆頭使用,縮短了鉆井周期。

3)大幅度提效?!般@頭的每米成本”(公式2)是現場常用的評價鉆頭表現和經濟性能的一個重要指標,它考慮了鉆頭入井后的整個行程,比單純對比機械鉆速和進尺數據更加全面。通過測算兩口試驗井中使用的PDC 鉆頭和對照井鉆頭的每米成本,可知使用個性化PDC 鉆頭之后,每米成本大幅下降,最高超過32%,節約了大量的鉆井成本,具有非常顯著的經濟效益,具體數據見表4。

表4 Z油田一開鉆頭使用數據匯總

式中:Cpm為鉆頭的每米成本,美元/m;Cb為鉆頭費用,美元;Ct為井下工具費用,美元;Cr為鉆機費用,美元/h;t為鉆頭鉆進時間,h;tT為起下鉆和接單根的時間,h;H為鉆頭進尺,m。

4)鉆頭出井狀況良好。如圖6所示,2只個性化PDC 鉆頭出井狀況良好,除部分切削齒崩損外,其余均是正常磨鈍;鉆頭整體沖蝕較為輕微,未發生泥包。鉆頭表現達到了預期的技術目標。

圖6 個性化PDC鉆頭出井照片

5 結論

1)Z 油田一開井段地層可鉆性整體上呈現隨井深增加而變差的趨勢。地層夾層多、巖性軟硬交錯頻繁,可鉆性極值波動較大。

2)個性化設計的609.6 mm MS1963UV型號PDC鉆頭,能夠很好地適應該井段,創造了區塊最快鉆速、最長進尺、一只PDC 鉆頭完成整個井段等多項紀錄。提速最高達109.77%,鉆頭每米成本降幅最高達32.13%,提速增效效果顯著。

3)PDC 鉆頭在該區塊展現出極佳的應用前景,但個性化PDC 鉆頭存在部分崩齒現象,且在底部硬石膏地層機械鉆速仍然較慢,因此對鉆頭的設計仍需進一步優化。

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