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某TBM施工引水隧洞塌方特征與施工方案

2024-03-28 02:23肖逸飛
水利科學與寒區工程 2024年2期
關鍵詞:護盾塌方中空

肖逸飛

(新疆水利發展投資(集團)有限公司,新疆 烏魯木齊 830000)

1 工程背景

1.1 工程概況

某特長大埋深隧洞總長約170 km,應用9臺敞開式TBM進行單頭開挖,平均單臺開挖長度為18 km左右,刀盤直徑分別為8.50 m、8.00 m、7.03 m,隧洞埋深在20~800 m之間,綜合縱坡坡比i=1/2587,沿線地形為剝蝕丘陵地貌,地形起伏小,平坦、開闊;地下主要巖類以石炭系安山巖、石炭系火山角礫巖、石炭系熔結凝灰巖、石炭系安山玢巖、泥盆系凝灰巖、泥盆系凝灰質砂巖、泥盆系鈣質砂巖、凝灰巖、凝灰角礫巖、碳質頁巖、華力西期花崗巖閃長巖、華力西期花崗巖、粉砂巖、玄武巖、志留系片理化凝灰巖,華力西期黑云母花崗巖等[1-5]。

本文為第6臺TBM,開挖長度約19 km,該段開挖部位巖性為青灰色、紅褐色石炭系凝灰巖,局部夾薄層狀碳質砂巖,圍巖堅硬、新鮮,巖體較完整,呈厚層狀,揭露巖類情況:Ⅱ類占69.1%,Ⅲ類占26.9%,Ⅳ類占2.5%,Ⅴ類占1.5%。巖石單軸飽和抗壓強度:Ⅱ類為80~140 MPa、Ⅲ類為60~120 MPa、Ⅳ類為35~60 MPa、Ⅴ類<5 MPa。

1.2 地質情況

塌方災害位于159+606.1~159+596.9段,埋深約508 m,位于石炭系凝灰巖與碳質砂巖內。凝灰巖與碳質砂巖接觸面間斜穿洞身,產狀301°NE∠50°~70°,與洞軸線夾角17°。凝灰巖為堅硬巖,塊狀結構,碳質砂巖為中硬巖,薄層或互層狀結構,巖層產狀305°~310°NE∠50°~70°。主要發育兩組節理:(1)順層節理,張開2.0~10.0 mm,充填黑色巖屑,節理面起伏粗糙,延伸長度5~12 m,發育間距一般0.03~0.10 m。(2)35°~40°NW∠40°~60°,張開2.0~8.0 mm,充填黑色巖屑,節理面起伏粗糙,延伸長度0.3~1.5 m,發育間距一般0.05~0.15 m。

該段大多破碎、穩定性差,局部有塌腔發育,另有部分松散巖體堆積在鋼拱架上方,堆積厚度>3 m;在護盾末端1點~2點方向有片狀滴水現象,水量約1~2 L/min。經觀察,刀盤前方巖體均為炭質粉砂巖,巖體破碎,穩定性差,推測護盾內及刀盤前方為Ⅴ類圍巖。

2 塌方特征分析

2.1 塌方經過

TBM掘進過程中,樁號159+606.1~159+601.9段,拱頂2點~3點范圍出現掉塊及小塌方現象,影響深度約2.0 m左右;樁號159+599.9~159+596.9段,拱頂1點~3點范圍發生塌方,通過中空錨桿實測,虛渣層厚度約3~4 m,塌腔最大深度約5~6 m。

掘進至樁號159+591.0時,刀盤扭矩增至4100 kN·m,后退刀盤30cm,采用TBM脫困模式,仍無法轉動,經確認拱頂12點~3點范圍發生塌方,刀盤內集滿巖渣,渣體堆于TBM護盾和刀盤上方及刀盤背部,抱死刀盤。頂護盾壓力187 bar,左護盾壓力89 bar,右護盾壓力95 bar,經清除刀盤內部及背部渣后,采用TBM脫困模式轉動刀盤,間斷轉動出渣約30 min后,扭矩突然增至上限,刀盤無法啟動,查看各部位,頂護盾上方堆積大量巖渣,滾刀前面堆積松散巖體,刀箱及鏟斗附近的松散巖渣較多,刀盤背部堆滿巖渣,繼續進行清渣。采用脫困模式啟動刀盤,轉矩4300 kN·m,連續轉動20 min后,轉矩持續不變,刀盤內集滿巖渣,為防止卡機風險,停工,對該塌方段進行加固處理[6-15]。

2.2 塌方區地質超前探測

為探明TBM掘進前方巖體情況,采用地震波法進行不良地質超前預報,地震波成像如圖1、圖2所示。

圖1 隧洞地震波成像

圖2 隧洞地震側視圖

探測結果顯示,159+591~159+531段落中,反射圖像出現明顯的正負反射,由此推斷該段落圍巖破碎,易發生掉塊和塌腔,應注意加強支護。159+531~159+491段落中,反射圖像局部出現較明顯的正負反射,推斷該段落圍巖完整性差,局部較破碎,節理裂隙發育,易發生掉塊,局部可能發生塌腔,應加強支護。

為進一步探明TBM掘進前方地下水情況,采用激發極化法進行不良地質超前預報,掌子面樁號159+591,激發極化法成像如圖3所示。

圖3 激發極化法成像結果

探測結果顯示在159+591~159+561段落,三維電阻率圖像中電阻率值局部偏低,推斷該區域圍巖局部易出現滴滲水,局部可能出現線狀流水。

2.3 塌方因素分析

塌方位置處于拱頂位置,屬于頂護盾上方塌方,塌方量較大,擴展迅速,災害發生的主要原因為破碎圍巖地層,地下水對塌方體擴展起到了促進作用。

塌方段圍巖性質較差,TBM對圍巖產生軟化、崩解、膨脹作用,在應力釋放過程中,拱頂上部巖體內部裂隙逐漸發展,出現變形、破壞,引發圍巖塌方,并由于塌方處于薄層或互層狀結構,節理中充填黑色巖屑,塌方體快速擴展,在地下水作用下得到進一步軟化、崩解,同時地下水在細小裂紋滲流并沖刷圍巖,降低結構面膠結作用,促進塌方發生,并使得巖屑迅速集滿刀盤。

3 塌方處理措施

經過深入分析塌方原因,為保證施工安全,確定以“護盾后方加固、化學注漿、固結灌漿、塌腔回填”為處理思路,停機進行塌方處理。

3.1 護盾后方加固措施

盾尾樁號159+597.3~159+605.2段,長度7.9 m,為Ⅴ類圍巖,HW150型鋼拱架間距45~90 cm,鋼拱架之間根據實際情況采用Φ10槽鋼加固連接,型鋼拱架外側由δ=2.0 mm厚鋼板封閉,拱架間空隙內回填C30噴射混凝土,見圖4。采用安裝洞布置的HZS90型拌和站供應混凝土,25 t機車牽引6.0 m3軌行式攪拌車運輸,TBM配備的輸送泵進行回填。

圖4 塌方段加固示意圖

3.2 化學注漿

護盾及刀盤已進入Ⅴ類圍巖破碎帶,大面積塌方體堆積護盾及刀盤上方,刀盤轉動扭矩超限,采用有機化學漿液對拱頂9點~3點范圍及刀盤周圍松散體進行注漿,目的使其松散體通過化學漿液發泡膨脹膠凝固化,對護盾及刀盤周圍一定范圍內形成自然拱保護殼,并且具有一定的強度,可有效地避免后期回填輕質混凝土時對其固結,能夠起到保護作用,故先實施化學預注漿,再行輕質混凝土回填施工?;瘜W灌漿選用組合聚醚多元醇(發泡型)材料?;瘜W注漿孔布置見圖5。

圖5 化學注漿孔布置示意圖

3.2.1 左右側和頂護盾及刀盤周圍化學注漿

在尾盾樁號159+597.9處,沿護盾9點~3點鐘范圍內超前布置中空注漿錨桿,采用YT-28型氣腿式鑿巖機打設,尾部使用專用連接套加長,布置在頂拱180°范圍,與巖面呈15°~25°角,超前中空自鉆式錨桿采用Φ25、L=3 m,Φ32、L=6 m,Φ32、L=9 m三種規格交替布置,中空錨桿環向間距0.2 m,同等規格環向間距0.6 m。施鉆過程中根據實際情況,適當調整錨桿鉆進長度,同時根據漿液擴散范圍靈活掌握孔間距,必要時進行加密布置?;酀{液為組合聚醚多元醇(發泡型)材料。

3.2.2 刀盤刮刀倉內頂拱化學注漿

為進一步固結刀盤周邊松散巖渣,在刀盤刮刀倉內采用G10風鎬頂打Φ25中空錨桿,錨桿孔位視現場能夠實施操作布置,中空錨桿長度根據松散范圍確定?;酀{液為組合聚醚多元醇(發泡型)材料。

3.3 松散體固結灌漿

樁號159+597.3~159+605.2段拱架上方塌方體,經中空錨桿實測,松散體厚度約3~4 m,塌腔深度約5~6 m。護盾及刀盤周圍化學注漿完成后,對該段拱頂12點~3點范圍松散體進行水泥固結灌漿,布置Φ25中空錨桿,采用YT-28型氣腿式鑿巖機打設,間排距2.0 m,根據實際情況進行適當調整,施鉆長度根據松散體范圍確定。灌注水泥單液漿,水灰比0.5∶1,注漿壓力控制在0.1~0.3 MPa,分級升壓,制漿采用ZJ-600型高速制漿機,儲漿采用J-1000型儲漿攪拌機,灌漿采用ZBSB-148型雙液注漿泵,根據現場實際情況調整壓力。松散體固結灌漿孔布置見圖6。

圖6 松散體固結灌漿孔布置示意圖

3.4 塌腔回填處理

化學注漿及松散體灌漿完成以后,對塌腔進行回填輕質混凝土。在盾尾采用YT-28型氣腿式鑿巖機向塌腔內鉆孔,埋設Φ50的回填管及排氣管,角度根據塌腔位置調整,回填管和排氣管間排距控制在3.0 m范圍內,埋設的具體位置及數量根據現場塌腔實際情況進行確定?;靥钶p質混凝土孔布置見圖7。

圖7 回填輕質混凝土孔布置示意圖

輕質混凝土采用ZJ-400型高速制漿機拌制,儲漿采用J-400型儲漿攪拌機,灌漿采用ZBSB-148型雙液注漿泵,輕質混凝土配合比見表1?;靥钸^程中,待排氣管有漿液流出時,確定塌腔已全部填滿,封堵所有回填管管口。

表1 輕質混凝土配合比

3.5 塌方段掘進

3.5.1 TBM出渣

為了減小刀盤轉動阻力,對刀盤前表面及背部堆積石渣進行清理,采用人工清理的方法,輔助工具包括電鎬、撬棍、鐵鍬等。清運石渣流程為編織袋裝渣、人工背運、軌行式牽引車運輸(主支洞交叉口)、人工卸車、裝載機裝車、自卸車運至洞外轉渣場。

注漿結束后,割除刀盤刮刀倉內多余中空錨桿,清空刀盤內鐵器及其他雜物,防止刀盤轉動過程中損傷刀具及皮帶。采用脫困模式,間隔啟動刀盤出渣,防止壓死主機皮帶,待刀盤扭矩降至1500 kN·m以下,判定TBM具備掘進條件。

3.5.2 TBM掘進

TBM掘進時,由于地質條件不明朗,需采用低扭矩、低轉速緩慢通過,刀盤轉速低于2 r/min,貫入度低于5 mm/r;掘進時需時刻關注刀盤扭矩的變化幅度,變化幅度需控制在10%以內,防止出現刀具偏磨和刀刃崩裂。待掌子面磨平后,逐步提高刀盤轉速和推進力。撐靴的撐緊力控制在12 000 kN以上,推進力控制在8000 kN以內。在掘進過程中,撐靴通過密排鋼拱架支護段之前,采用模筑混凝土對撐靴區域進行換填。

3.5.3 初期支護

該段初期支護在Ⅴ類圍巖設計支護參數的基礎上進行補強,將HW150鋼拱架間距縮減至0.45 m,鋼筋排采用Φ20 mm螺紋鋼,環形加密,布置間距5~20 cm,頂拱180°范圍布置。兩榀拱架之間根據實際情況,采用10槽鋼進行連接。

鋼拱架安裝器布置在主驅動后面,安裝在主梁上,縱向可沿主梁上的導軌移動一定距離。鋼拱架分片運輸到位后,由旋轉驅動機構逐節牽引旋轉并用螺栓連接,再用頂部和側部漲緊油缸將拱架從拼裝梁中頂出,貼緊到洞壁上。然后底部開口處用專用漲緊工具將整個拱架張緊到洞壁上,并用連接板將開口連接固定,形成整環鋼支撐。

在頂拱180°范圍使用Φ20 mm的鋼筋排進行支護。在頂護盾及搭接護盾內側設有鋼筋快速支護系統,將鋼筋排在洞外加工車間制作好后,運至安裝位置,將鋼筋排插入頂護盾內側預留的孔內,外露段搭接焊在安裝好的鋼拱架上,隨著TBM地向前掘進,鋼筋排隨著慢慢抽出,并與鋼拱架焊接固定。在一節鋼筋排前段出露護盾之前,插入下一節鋼筋排。

3.5.4 掌子面頂拱化學注漿

掘進過程中,根據刀盤周邊松散巖渣實際情況,在刀盤刮刀倉內采用G10風鎬頂打Φ25中空錨桿,錨桿孔位視現場能夠實施操作布置,中空錨桿長度根據松散范圍確定?;瘜W灌漿液為組合聚醚多元醇(發泡型)材料。

4 結 論

(1) 超前地質預報顯示施工段圍巖破碎,滴滲水,局部有線狀流水,分析得到塌方災害發生的主要原因為破碎圍巖地層,地下水對塌方體擴展起到了促進作用。

(2) 根據塌方特征與原因分析,確定“護盾后方加固、化學注漿、固結灌漿、塌腔回填”處理思路,處理安全、高效,結果表明該思路適用于本文所述塌方的處理,可為類似不良地質條件下的塌方處理提供參考。

(3) 在塌方處理結束后,優化塌方段TBM施工中出渣、掘進、支護和注漿方案,有效避免了因塌方造成卡機的風險,對在類似塌方段施工提供參考。

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