寶雞昌新布業有限公司 藺朝輝
陜西長嶺紡織機電有限公司 王 華
我公司某織造車間有噴氣織機96 臺,在與同行交流中發現其能耗較高,為此決定進行節能改造。我們與織機織造企業的技術人員一起探討,制定了3 個改造方案。方案一:將織機壓縮空氣進口壓力調整到0.28 MPa~0.31 MPa,發現機修工調試費時費力,技術難度較大,且容易出現緯縮,緯停也大幅上升,影響織機效率。方案二:更換主噴嘴和輔助噴嘴,織機壓縮空氣的進口壓力能降到0.30 MPa 以下,緯停在可接受范圍,但緯縮還是會無規律地出現。方案三:制定了噴氣織機氣路改造方案,發現織機調試簡單、方便,緯縮全部消失,織機效率也基本沒有影響。結合以上3 個改造方案的經驗,決定更換織機的主噴嘴和輔助噴嘴,并進行氣路改造。
對空壓機的要求:空壓機出氣壓力在0.25 MPa~0.35 MPa,以適應不同品種的壓力要求;空壓機到織機接口壓降≤0.02 MPa;空壓機組比功率能效達到工信部規定的一級能效站(供氣平均流量20 m3~80 m3,壓力0.30 MPa 對應輸功效率≥58%,機組比功率≤3.98 kW/m3);空壓機流量調節范圍要大,能應對高溫季節人員緊張部分機臺關停而造成的用氣量大幅下降。依據以上要求:我們棄用了壓力和流量調節范圍小、可靠性不佳的磁懸浮空壓機(壓力≤0.30 MPa,流量60 m3~80 m3,比功率≤3.4 kW/m3),選用了低比功率、成熟可靠、壓力和流量調節范圍大的低壓變頻螺桿空壓機(壓力0.25 MPa~0.35 MPa,流量43 m3~108 m3,比功率3.4 kW/m3~3.64 kW/m3)。改造前后的相關實際統計數據對比如下。
電價按0.65 元/(kW·h)計算,與改造前相比,改造后單臺織機每天可節省電費11.1 元。96臺噴氣織機改造后,每年按345 天生產計算,年節約電費約5.6×105kW·h,節約資金約36 萬元。此次改造實際投資約67 萬元,預測1.82 年即可收回成本,效果較好。