鄭青宏 余安定
華潤水泥控股有限公司,廣東 深圳 518001
高海拔地區水泥窯節能降耗的技改實踐
鄭青宏 余安定
華潤水泥控股有限公司,廣東 深圳 518001
華潤水泥(鶴慶)有限公司1號窯改造前噸熟料標準煤耗年平均達123.03 kg,噸熟料工序電耗高;熟料冷卻效果差;表面散熱高。實施技改措施后噸熟料標準煤耗降低到112 kg以下,熟料冷卻效果大幅改善,系統表面散熱明顯降低。
高海拔 技改 節能降耗
華潤水泥(鶴慶)有限公司位于云南省大理州鶴慶縣辛屯鎮,地處云貴高原,海拔2 300 m左右,屬高海拔地區。公司1號窯2 500 t/d 生產線主機設備均采用國產設備,于2007年3月開工建設,2008年5月正式點火投產。系統基本配置為CDC分解爐、五級旋風預熱器、四通道煤粉燃燒器、Φ4.3 m×62 m回轉窯以及第三代空氣梁篦式冷卻機。
近年來,國家對包括水泥在內的高能耗行業進行嚴格控制,其中《水泥單位產品能源消耗限額GB16780-2012》明確規定了水泥窯可比熟料綜合煤耗≤112 kg·ce/t。而鶴慶公司1號窯噸熟料標準煤耗年平均達123.03 kg/t,導致生產成本居高不下。產品在市場上無價格優勢,企業生存空間受到擠壓,迫切需要對1號窯燒成系統進行節能降耗改造。
本文就技改過程及效果進行總結分析。
(1)標準煤耗高,噸熟料工序電耗高。
截止2014年9月,鶴慶公司1號窯噸熟料標準煤耗年平均為123.03 kg/t,而同規模低海拔地區生產線約108 kg/t左右;噸熟料工序電耗年平均為37.15 kWh/t,較同規模低海拔地區生產線明顯偏高。
(2)熟料冷卻效果差。
出冷卻機熟料溫度一直偏高,達130~200 ℃。一段冷卻效果較差,2012年熱工標定測量入窯二次風溫度僅為710 ℃,入分解爐三次風溫度為703 ℃。
(3)燒成系統壓損大。
預熱器壓損較大,在現有產量下C1出口負壓高達5 500 Pa,分解爐溫度難以穩定控制,導致尾煤加減幅度大,生料分解率波動大。
技改前典型中控操作畫面見圖1。
(4)系統熱支出分析。
圖1 技改前典型中控操作畫面
預分解窯熟料生產線的運行過程同時受到眾多因素的影響,而且預熱器、分解爐、回轉窯、冷卻機各部分之間的熱量、物料、風量又相互銜接、相互影響,對回轉窯系統產量、質量、熱耗、電耗有著直接的影響。找出問題根本所在,重點是對各設備進行有針對性的定量分析,提出具體優化或改進措施。系統熱支出對比見表1。
從標定數據看,鶴慶1號窯噸熟料燒成熱耗是最高的,但其熟料形成熱所占百分比并不高(1 662 kJ/kgcl),低于大多數窯平均值;但是與其他生產線相比,其C1廢氣帶走熱與表面散熱所占百分比是最高的。
2.1 窯尾系統技改方案
2.1.1 預熱器
針對預熱器阻力偏大、C1旋風筒出口廢氣帶走熱偏高的問題,核算系統在不同產量與熱耗情況下,預熱器各級旋風筒進出口風速核算結果見表2。
由表2可以看出,當系統產量提高到2 800 t/d時,考慮到高海拔因素,各級旋風筒的出口風速屬正常偏高范圍,進口風速偏大,C1旋風筒截面風速偏大。
表1 熱工標定報告熱量支出分布百分比
表2 預熱器各級旋風筒進出口風速
為降低預熱器系統阻力,并提高C1旋風筒分離效率,以減少C1出口飛灰量,對預熱器系統提出如下進行技改措施:
(1)C1錐部不動,采用高效低阻結構形式,加大C1本體直徑至Φ5.6 m。
(2)根據現有旋風筒的結構,在盡量少改動的情況下,加大旋風筒的進口面積,以減少阻力。最終確定除C5進風口保持不變外,C2~C4的進風口均適當加大。
(3)此次改造中,C4、C5內部的耐火材料整體更換。
改造后的預熱器各級旋風筒結構參數、工藝參數見表3。
2.1.2 分解爐
現有分解爐結構參數、現有產量下及提產后的工藝參數如表4所示。
由表4可以看出,當系統熟料產量在2 600 t/d和2 800 t/d時,氣體在現有分解爐的停留時間均偏短,需對分解爐進行擴容改造,以保證煤粉在爐內的充分燃燒,提高入窯物料分解率。
表3 改造后的預熱器各級旋風筒結構參數、工藝參數
分解爐的改造充分利用窯尾框架內空間,以方管代替圓管,可使分解爐容積得以最大程度地增加。爐體增加部分置于框架內,不僅利于土建結構強度,土建框架改動量小,而且比較美觀。分解爐本體至C5進口,合理設置支座及膨脹節。
表4 現有分解爐的結構參數及在提產前后的工藝參數
分解爐改造示意如圖2所示,改造后分解爐結構參數、工藝參數見表5。
由表5中的數據可以看出,改造后的分解爐爐容增加了30%以上,利于提產、降耗。
2.1.3 煙室
現有分解爐錐部縮口處有效凈尺寸為1 440 mm ×1 440 mm,當產量為2 600 t/d時,計算可得此縮口風速約45 m/s。該風速明顯偏大,不僅導致阻力大,而且不利于窯內通風及系統操作,因此需修改此縮口,將有效面積擴大至3.06 m2左右,控制此處風速約30~32 m/s。
煙室改造示意如圖3所示。
圖2 分解爐改造示意圖
表5 改造后分解爐結構參數、工藝參數
圖3 煙室技改剖面圖
2.1.4 技改后預熱器系統參數
技改后窯尾預熱器系統各點參數如表6所示。
2.2 窯頭冷卻機技改方案
鶴慶公司1號生產線熟料冷卻系統采用第三代充氣梁篦式冷卻機,篦床有效面積為70.092 m2。運行數據表明,二、三次風溫偏低,出冷卻機熟料溫度偏高,篦床料層阻力大。為提高冷卻機換熱效率,降低出冷卻機熟料溫度,提高二、三次風溫,達到節能降耗的目的,將原有冷卻機整體更換為Sinowalk步進式篦冷機。
技改后的Sinowalk步進式篦冷機運行效果畫面見圖4。
2016年4月,鶴慶公司委托第三方對1號窯系統進行了熱工標定,標定結果見表7,技改后燒成系統典型中控畫面見圖5。
表6 改造后預熱器系統參數
圖4 技改后的Sinowalk步進式篦冷機運行效果
表7 技改后燒成系統運行效果
對技改后的情況進行分析,我們認為篦冷機一段高壓風機選型偏小,電機溫度高;篦冷機易長“雪人”。
盡管在技改之前,與設計院進行了充分的溝通及現場核實,但還是出現煙室技改圖紙與實際出現偏差、篦冷機煤磨取風口與現場實際位置偏差。因此,在項目前期要與設計院進行充分溝通及現場核實真實尺寸,設計圖紙出來后,公司相關技術人員應根據圖紙到現場進一步核實。
圖5 技改后燒成系統典型中控畫面
通過本次技改,熟料產量提高,燒成系統煤耗大幅下降,電耗也有所下降,篦冷機熱回收效率及熟料急冷效果提高,改善了熟料易磨性,生產成本明顯下降,總體達到預期效果。
2016-10-08)
TQ172.622.26
B
1008-0473(2016)06-0048-05
10.16008/j.cnki.1008-0473.2016.06.010