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SZorb催化汽油吸附脫硫裝置的運行優化及問題處理

2018-10-21 09:36劉范平
科技信息·下旬刊 2018年9期
關鍵詞:吸附劑

劉范平

摘要:S Zorb裝置自首次開工已運行3年多,采取優化措施減小水汽對吸附劑活性的影響,對反應器接收器汽提氫流量進行了優化,總結了程控閥故障的原因及處理方法,優化了循氫機停機應急處理和停開工方案,處理了催化汽油硫含量超標和反應進料與產物換熱器內漏問題。

關鍵詞:S Zorb;吸附脫硫;運行優化;吸附劑;程控閥;汽油硫含量

1 S Zorb裝置概述

天津石化90萬噸/年S Zorb裝置于2015年5月25日首次開工正常,2016年8月7日按總體安排進行首次檢修,2016年10月1日開工正常,裝置總體運行平穩。S Zorb催化汽油吸附脫硫裝置以催化裂化裝置生產的催化汽油為原料,生產硫含量低于10ppm的低硫清潔汽油產品。

2 裝置運行優化措施

2.1 減小水汽對吸附劑活性影響的措施

吸附劑遇到水汽將發生化學反應生成硅酸鋅,降低了吸附劑的活性;生成的硅酸鋅易結塊堵塞管道,使吸附劑轉劑不暢。采取優化措施一是監控催化汽油原料攜帶水量;二是控制還原器溫度在260℃左右,溫度太高會使還原器內還原反應劇烈,產生的水汽分壓偏高,易生成硅酸鋅[1];三是控制再生器貧氧操作,過剩氧會使吸附劑形成硫氧化物,硫氧化物進入還原器和反應器經還原產生水;四是提高再生空氣罐D-124壓力,同時加大干燥吹掃氣排放量,提高干燥效果。

2.2 反應器接收器D-105汽提氫流量的優化調整

進入反應器接收器D-105的吸附劑與汽油進行了接觸,吸附劑中帶有一定量的油氣,在D-105底部通入熱氫氣可以脫除吸附劑上的油氣,從而減少閉鎖料斗氮氣置換時間,還可使D-105中的吸附劑充分流化。但如果D-105汽提氫流量太大,汽提氫攜帶吸附劑顆粒會造成D-105脫氣線彎頭磨損泄漏。裝置D-105汽提氫流量由580Nm3/h逐漸優化降至500Nm3/h,D-105脫氣線運行3年多未明顯減薄。

2.3 更換程控閥時的工藝優化操作

部分程控閥所處空間狹小,吊裝困難,更換時間較長。更換程控閥時吸附劑停止循環,再生器內吸附劑上的硫很快會燒干凈,再生煙氣氧含量升高,吸附劑易生成鋅的硫氧化物而影響吸附劑活性。應降低再生風量,向再生器中補入氮氣,逐漸關小再生取熱水量直至關閉,開大再生空氣電加熱器EH-102功率,維持再生器溫度在350℃以上;適當提高反應溫度、反應壓力和氫油比,保證汽油產品硫含量合格。

2.4 循氫機停機應急處理方案的優化

循氫機停機聯鎖后,緊急氫啟動,用于對反應器底部、還原器底部、反應器引壓點進行松動,此時使用的緊急氫為反吹氫,反吹氫的壓力會逐漸降低,新氫會通過XV2235引入系統,作為緊急氫為反應系統各個松動點進行松動。但反吹氫和新氫作松動氣流量太小,通過稍開D-121安全閥旁路對反應系統進行泄壓,使反吹氫、新氫和反應系統存在一定的壓差,增大反應系統松動氣流量,有利于恢復開工。

2.5 裝置停開工的優化措施

在裝置降量、降溫階段,反應系統高溫臨氫部位容易發生泄漏,提前安排專人對反應器過濾器ME-101大法蘭、反應進料與產物換熱器E-101封頭等部位進行測漏,并嚴格控制降溫、降量速率。加強對反應器支吊架和臨時架設的檢查,保證反應器降溫時能夠自由下降。開車過程中,再生器向再生器接收器轉劑困難,對再生器底部滑閥前過濾器清理三遍后轉劑順利。

3 裝置遇到問題的處理

3.1 催化汽油硫含量超標問題的處理

2018年1月5日13:05,裝置內操發現原料在線硫含量由107ppm開始上漲,產品在線硫含量由5ppm開始上漲,內操立即將閉鎖料斗循環時間由40分鐘調至35分鐘,自吸附劑儲罐D-113向再生器接收器D-110加一斗新吸附劑。聯系對S Zorb原料和產品進行加樣分析,化驗結果顯示催化來原料硫含量193ppm,產品硫含量41ppm,判斷上游催化來料出現問題,聯系調度將S Zorb產品切至輕污油流程,停催化汽油進料,S Zorb切閉路循環。汽油產品硫含量不合格原因為上游催化裝置穩定塔底再沸器內漏,催化汽油原料攜帶重組分物料進入S Zorb裝置,物料中含噻吩硫等S Zorb反應難脫除的硫。

3.2 反應進料與產物換熱器E-101內漏問題的處理

自2018年9月開始,汽油產品硫含量持續偏高,裝置對原料硫含量、吸附劑活性和反應深度進行了排查調整,向再生系統加入新吸附劑,適當提高了反應氫油比和反應壓力,但汽油產品硫含量仍偏高。裝置采樣分析了換熱器E-101A和E-101D殼程出口反應產物硫含量,連續三組樣品平均結果為5.2ppm和34.3ppm,判斷E-101D/E/F換熱器內漏。經分析E-101內漏原因是汽油在E-101F管束后半部分完全汽化,物料體積迅速膨脹,流速加快,對管束產生沖刷腐蝕。裝置將換熱器切出后進行了檢修堵漏處理。

3.2 程控閥故障的原因排查及處理方法

程控閥回訊連接件松動,聯系儀表緊固;程控閥儀表風風壓偏低,聯系儀表調大儀表風壓或緊固泄漏的儀表風管線;程控閥內部球體長時間受吸附劑磨損,球面損壞卡澀,需對程控閥下線進行維修;程控閥執行機構氣缸膜片內漏,需更換氣缸內件;程控閥伴熱溫度偏低,由于熱脹冷縮造成閥門卡澀,外操巡檢時注意檢查程控閥的伴熱溫度,并確認保溫完好。

參考文獻:

[1]陳堯煥.汽油吸附脫硫(S Zorb)裝置技術問答.北京:中國石化出版社,2015,65

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