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公共設施引起的發酵罐故障

2019-02-16 18:42吳士棟崔曉宇董寶亮李忠亮
設備管理與維修 2019年19期
關鍵詞:發酵罐冷凝水濾器

吳士棟,崔 軍,崔曉宇,董寶亮,李忠亮

(北京生物制品研究所有限責任公司,北京 100176)

0 引言

設備出現故障,設備使用人員首先想到的是由設備或元器件質量問題造成的。作為維修工程師,首要任務是排除設備故障,使設備盡快正常運行。在設備維修過程中,不僅要排除故障,還要分析故障產生的原因,從源頭上排除故障產生的根源,做到標本兼治。經過多年維修實際發現,發酵罐工作異常,只有少部分是設備本身損壞造成的,大多數是由公共設施引發的設備故障。

1 發酵罐工作原理

北京生物制品研究所有限責任公司共有4 套發酵罐,其中2套為美國NBS 發酵罐,容積分別為75 L 和800 L,另2 套為德國貝朗發酵罐,容積為100 L、750 L。保證發酵罐正常運行的公共設施主要有供電、壓縮空氣、工廠蒸汽、純蒸汽、乙二醇、飲用水。

NBS 發酵罐工作過程:生產時,夾層內自來水靠一臺離心泵循環,通過熱交換器加溫。當罐內溫度過高時,排放夾層中的自來水,補充冷自來水降溫。發酵罐滅菌工序,當罐內溫度≤100 ℃時,夾層內通入工廠蒸汽,使罐內液體升溫。當溫度>100 ℃時,罐內通入純蒸汽,靠罐內純蒸汽和夾層工廠蒸汽同時升溫。當溫度達到設定溫度時,停止工廠蒸汽、純蒸汽,低于設定溫度則繼續開啟工廠蒸汽、純蒸汽,一直維持到設定的保溫時間。保溫時間大于設定時間后停止升溫,系統排放壓力,通過除菌濾器向罐內補充壓縮空氣,以防產生真空,罐內溫度<70 ℃時,系統滅菌結束,恢復為正常保溫控制。

2 公共設施引發的典型故障及排除

2.1 壓縮空氣質量引起的故障

發酵罐在滅菌時出現夾層壓力過低,溫度不能上升,更換控制排放的電磁閥后仍不能解決問題。經逐個查找發現鋁制閥島氧化,產生顆粒狀粉末,閥內密封元件與其長期接觸,造成磨損、閥門漏氣。同時粉末堵塞排氣消聲器,造成排氣不暢,故障閥漏出的壓縮空氣不能排出,造成其他氣動閥誤動作,系統不升溫,更換后解決問題。之后又陸續更換了6 個電磁閥。原因分析:故障原因都是由水腐蝕閥島,造成密封損壞引起的。聯想到1 年前,車間空壓機干燥器老化,使車間內儀表、設備使用的壓縮空氣濕度過大,產生冷凝水。當時采取的措施是按時排放車間壓縮空氣管道內的冷凝水,忽略了閥島內的水分,沒有及時清理,經過1 年時間,閥島鋁制外殼與水反應,引發設備故障。究其原因,是由于壓縮空氣供應質量不好引發的設備故障。

2.2 工廠蒸汽質量引發的故障

發酵罐滅菌時,供給的工廠蒸汽和純蒸汽的壓力符合要求,但溫度上升過慢。由于長時間溫度達不到要求,純蒸汽產生大量冷凝水,造成罐內液面升高,培養基濃度下降,影響培養正常進行。檢查工廠蒸汽管線正常。拆開管線并打開進氣閥后,發現進罐的工廠蒸汽流量明顯不足。檢查工廠蒸汽進口濾器,發現濾器已經銹蝕堵死。用超聲波清洗濾器后回裝,溫度上升恢復正常。

2.3 飲用水質量引發的故障

水質過硬、排放管線溫度高,排放管線水垢過多堵塞排水。發酵罐滅菌時,夾套內的工廠蒸汽冷凝水無法及時排除。指示數據顯示蒸汽壓力正常且進汽充分,但溫度只升到105 ℃左右。檢查發酵罐控制,各閥門開啟正常,壓力、溫度值正確??紤]故障不是發酵罐控制引起,檢查公共設施。拆開排放管線發現排放管線的彎頭和單向閥已經被堵,只剩下<5 mm 的通徑。由于疏水器不能及時排放冷凝水,造成發酵罐夾套內充滿冷凝水,罐內溫度上升緩慢,甚至停在100 ℃。清理排放管線,設備正常滅菌。該故障的另一個原因是水和蒸汽共用一段排放管線造成水結垢,將蒸汽排放和自來水排放分別制作管線,徹底排除故障誘因。

2.4 供電引發的故障

電力供應是設備運行的基礎,電力供應出現問題,主要是引起發酵罐自控部分異常,溫度、空氣流量、壓力等控制參數不正確,造成閥門控制異常,引起整個系統動作與實際要求不符。強電引起的原因比較容易發現,弱電引發的故障不容易發現。NBS 70 L 發酵罐發生過一次供電引起的故障。操作人員反應發酵罐溫度控制異常,溫度表與溫控器指示差達到3 ℃,(正常差<1 ℃),造成閥門動作異常,使罐內溫度升高。檢測溫度表顯示正常,更換溫度傳感器、溫控板,故障依舊存在。仔細檢查發現低壓24 V 電源供電不穩,有時<20 V。拆開查看發現2 個1000 μF 電容鼓包,更換后設備恢復正常。

3 結語

發現設備運行異常,應檢查影響設備運行的各個方面,不能把故障的產生、產生故障的原因全歸結為設備質量問題。查找到故障原因后,不能只排除故障現象,還要查清故障產生的根本原因,從源頭上根治,避免故障再次發生。

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