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燒結降低返礦率的技術措施

2019-11-22 02:07賈占民賀寶軍
冶金與材料 2019年5期
關鍵詞:欄板燒結機漏風

賈占民,賀寶軍

(唐山市德龍鋼鐵有限公司燒結廠,河北 樂亭 063600)

唐山德龍產能不匹配,一臺230m2燒結機供兩座高爐用料,燒結產能低是不爭的事實,尤其是兩座高爐全部擴容以后,為滿足高爐產量的需求,燒結采用“高鐵低硅”戰略來滿足高爐用量要求,此生產模式使燒結礦液相量減少,強度差,粉率高,因此如何使成礦率不斷提高,返礦率逐步降低,成為生產難題。返礦率高,一方面會造成入爐燒結礦的減少,生鐵成本的升高;另一方面返礦返回到燒結,造成燒結能耗和加工成本的增加。

1 燒結目前的生產現狀

1.1 設備漏風率高

唐山德龍230m2燒結機于2008 年3 月份投產,燒結機運行已10 余年,設備漏風率高,通過對燒結抽風系統的觀察、分析,認為漏風主要集中在以下幾個部位:A、主抽風機與風箱之間的漏風;B、頭尾密封裝置與臺車底面之間的漏風;C、燒結機臺車本體漏風;經測定燒結抽風系統漏風率高達62%,致使燒結有效風量降低,無法實現厚料層燒結,只能“薄鋪快轉”,造成燒結料面表層返礦增多,返礦率升高。

1.2 原料結構

鐵料結構以高品位物料卡粉、pb 粉、巴混等為主,燒結礦品位在56%以上,燒結礦SiO2在4.8%以內,含SiO2量低造成燒結礦液相量少,燒結礦強度差,返礦率高。

1.3 篩分效率

燒結篩分系統由2 套冷礦篩組成,正常為一備一用,但由于篩板形式的不同,單獨使用1# 冷篩時自循環返礦較少,返礦率較高;單獨使用2# 冷篩時自循環返礦較多,返礦率較低,但燒結固耗及燒結成本升高。

2 采取措施

2.1 設備漏風治理

主抽風機與風箱之間的漏風,采取的措施主要是對機頭電除塵進行了大修改造,徹底解決了目前的漏風現象。頭尾密封裝置與臺車底面之間的漏風,將密封更換為柔性密封,頂部可調整成與臺車底部契合的弧度,大大降低漏風率。燒結機臺車本體漏風,這是燒結漏風的關鍵部位,主要是由于臺車欄板變形、端面磨損致使欄板與臺車體,欄板與欄板之間的漏風。篦條銷子與欄板之間配合不嚴造成漏風;由于欄板在燒結過程中熱脹冷縮造成欄板裂縫形成的漏風;臺車體與臺車體端面磨損形成間隙造成的漏風;車的長度與欄板長度方向磨損不一致,且修復過程中不注重裝配尺寸造成的漏風。針對此種情況,對167 塊臺車全部更換為新臺車。

2.2 優化原料結構

通過卡粉、紐曼粉、PB 粉、鐵精粉、印粉、西部粉、混合粉、超特粉、巴西混合粉、氧化鐵皮進行物料結構的測算與試驗,最后確定了合理的配料結構:PB 粉+金步巴粉+巴粗粉+超特粉+巴西混合粉+氧化鐵皮,減少料種4 種,采用主流物料,固化配料結構,使燒結礦SiO2由4.80%提高到5.0%以上。

2.3 提高混合料料溫

為解決蒸汽不足現象,從豎爐引蒸汽至燒結污水池,使污水池溫度達到了90 ℃,直接加入一混,并將蒸汽引入一混、二混進料端2 m 處,直接噴射料面,根據蒸汽壓力適時調整開度,經測量一混料溫由原來的65 ℃提高至75 ℃,提高10 ℃。將混合料槽蒸汽管加至礦槽內部中央,往四周噴蒸汽,解決了混合料料溫偏析現象?;旌狭蠝囟扔稍瓉淼?5 ℃提高至80 ℃左右,提高15 ℃,滿足了780 mm 以上厚料層燒結的必要條件。

2.4 優化工藝參數

根據配料結構的特性、各種物料的同化及礦化性能,結合物料表面的點火情況與料層的透氣性,最后確定工藝參數:點火溫度1100±50 ℃,廢氣溫度110~160 ℃,將燒結大煙道負壓控制在13~14 kPa,燒結終點控制在22#~23# 風箱,終點溫度控制在400~440 ℃,燒結機臺車料層厚度控制780mm 以上,環冷機卸礦溫度控制在100℃以內。

2.5 細化操作過程,穩定水碳,減少燒結礦落地

加強對配料下料量的監督,保證下料量的穩定性;看火工要根據來料的變化與點火過程出現的現象,加強燒結過程水碳的觀察,及時判斷分析物料的水碳大小,并及時通知混料工與配料工進行調整;混料工與配料工要做好為下道工序服務的態度,抓好本崗位的水分與物料給料的穩定性,嚴格按工藝技術操作規程執行,確保燒透冷好,確保燒結礦的直送率,減少落地燒結礦倒運過程中產生粉末。

2.6 合理控制1# 冷礦篩與2# 冷礦篩的給料量

單獨使用1# 冷礦篩時,自返率為11.76%,燒結礦中小于5mm 粒級為10%,造成返礦率升高;單獨使用2# 冷礦篩時自返率為15.73%,燒結礦中小于5mm 粒級為6%,造成燒結成品率降低,燃耗升高;同時使用1#篩與2# 篩,按以上數據計算,1# 號篩給料量為43%,2#篩給料量為57%,確定1# 篩給料40%,2# 篩給料60%,燒結礦中小于5mm 粒級為7.5%,滿足生產工藝要求。

2.7 燒結冷礦篩篩分效率及高爐槽下篩的完好性

燒結冷礦篩的篩分效率直接影響燒結返礦率的高低,高爐槽下篩的磨損程度直接影響高爐返礦量的多少,加大燒結成品礦中小于5 mm 粒級的檢測,保證其值小于10%;加大高爐返礦中大于5 mm 粒級的檢測,保證其值小于20%,加強與高爐的溝通,保證返礦粒度的正常性。

3 實施效果

通過以上技術措施的逐步實施與生產過程的精細化控制,2019 年1 -6 月份返礦率比去年同期降低2.0%,燒結礦入爐率提高2%,燒結燃耗降低1.7kg,為公司降本增效奠定了基礎。具體如表1、表2。

表1 燒結返礦率變化情況

表2 燃耗變化情況

5 結 語

(1)優化原料結構,保證燒結礦含含SiO2量在5%以上,燒結礦有足夠的液相,降低返礦率。

(2)保證混合料料溫達到80 ℃以上,減少燒結過程的過濕層,保證燒結過程的透氣性,實現厚料層燒結,降低返礦率。

(3)合理使用1#、2# 冷礦篩,保證燒結礦的篩分指數合理,使返礦率穩定。

(4)加強燒結機抽風系統的設備維護,減少漏風率,降低返礦率。

(5)精細化燒結過程的操作,穩定水碳,燒透冷好,確保燒結的強度,降低返礦率。

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