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一種高強度螺栓裂紋分析

2020-01-03 10:34李暉榕
質量技術監督研究 2019年6期
關鍵詞:脫碳淬火基體

李暉榕

(福建省鍋爐壓力容器檢驗研究院漳州分院,福建 漳州 363000)

1 前言

螺栓主要用于緊固和連接,對于一些高標準組合件的質量和性能要求尤為重要,如航空工業、特種設備行業、特殊制造業等等。在對一種高強度螺栓熱處理后進行表面磁粉檢測后,發現其中有兩件螺栓出現裂紋,再通過低倍觀察發現(如圖1),裂紋沿螺栓的軸向分布,裂紋在螺栓表面分布平直,裂紋深度1.2mm左右。螺栓材料為30CrMnSiA合金結構鋼,螺栓的生產工藝為:棒料→淬回火[1]→探傷→機械加工→檢驗,螺栓淬回火既能保證表面耐磨性和強度,也能保證韌性和塑性。

文中通過對30CrMnSiA螺栓的化學成分、非金屬夾雜、金相組織、脫碳層深度、硬度檢測等方法進行研究,分析其開裂原因,并提出預防和改進措施。

圖1 有裂紋螺栓宏觀形貌

2 實驗過程與結果分析

2.1 化學成分分析

對裂紋螺栓取樣進行化學成分分析,分析結果見表1。結果表明,其化學成分符合GB/T 3077—2015《合金結構鋼》的要求。

表1 螺栓化學成分(質量分數,%)

2.2 硬度分析

選取合格工件和存在裂紋工件進行硬度檢測分析,結果見表2。結果表明,合格螺栓的硬度在HRC 33.0~34.5HRC之間,裂紋螺栓基體硬度同樣在HRC 32.0~35.0HRC之間,均滿足HRC30.0~36.0HRC的技術要求;但在裂紋區附近的硬度僅為HRC26.0~33.5HRC之間,表明裂紋區附近基體的硬度不符合要求。

表2 螺栓硬度檢測(HRC)

2.3 裂紋形貌及非金屬夾雜物分析

在螺栓裂紋附近進行取樣,經拋光處理后,進行非金屬夾雜物顯微組織觀察。從圖2可知,裂紋從表層到芯部呈現漏斗狀,表層裂紋平直,但芯部裂紋出現曲折、分叉,同時裂紋內部發現有部分游離狀氧化物存在。

螺栓基體中未發現有非金屬夾雜物,但裂紋邊緣3μm~5μm范圍出現有點狀物存在。

圖2 螺栓裂紋形貌及非金屬夾雜物組織

2.4 脫碳層深度和顯微組織分析

對裂紋螺栓試樣拋光后用4%的硝酸酒精腐蝕,進行金相顯微組織觀察,結果如圖3和圖4所示。從圖3可知,表層脫碳層厚度約100μm,隨著裂紋深度的增加脫碳層厚度減小為5μm左右,直至消失,在裂紋根部兩側未發現脫碳層,表明脫碳層厚度沿著裂紋擴展深度的增加而逐漸減少;說明在淬火過程裂紋沿原始裂紋方向逐漸擴展[2]。隨著深度增加,裂紋寬度逐漸減小,表面與芯部裂紋之間的吻合性較差,同時,在試樣其他正常部位也發現有脫碳層存在,厚度約25μm左右,認為淬火前裂紋已經存在。

圖3 螺栓試樣脫碳層

從圖4可知,螺栓的顯微組織為:保持馬氏體位向的回火索氏體。符合30CrMnSiA材料正常的淬火+高溫回火組織,說明熱處理過程與結果滿足要求。

圖4 螺栓顯微組織

2.5 失效分析

根據上述分析結果,表1所示的化學成分符合標準的要求;表2裂紋區附近的硬度分布不均勻,硬度在26.0HRC~33.5HRC之間,不符合30.0HRC~36.0HRC的要求(基體硬度為32.0HRC~35.0HRC,符合要求),說明在裂紋區附近材料組織不均勻,從而造成局部硬度不均。

從圖3中螺栓的裂紋形貌及非金屬夾雜物觀察顯示,裂紋從表層到芯部寬度不等,裂紋吻合性差,裂紋中間有氧化物等;同時,裂紋邊緣有明顯脫碳現象,脫碳層厚度隨裂紋深度的增加逐漸減少。從圖4結果可知,基體組織為回火索氏體,為螺栓30CrMnSiA材料正常的高溫回火組織。

通過上述分析認為,螺栓在熱處理前已經存在裂紋,淬火過程并未產生新的裂紋,但促使原始裂紋擴大并往芯部擴展,最終形成宏觀裂紋。

3 結論及建議

螺栓材料中的原始裂紋為裂紋源,在熱處理過程中原始裂紋進一步擴展,形成宏觀裂紋。因此在生產過程中應嚴格控制原材料質量及來料驗收,同時,嚴格控制生產過程各個環節,避免因材料缺陷和生產監管缺失造成重大質量和安全問題。

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