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AAO-MBR工藝在某城鎮污水處理廠中的應用

2020-08-18 10:14謝曉旺李露澤
凈水技術 2020年8期
關鍵詞:活性污泥去除率污泥

謝曉旺,李露澤

(1.南水北調江蘇水務發展有限公司,江蘇南京 210029;2.永嘉縣排水有限公司,浙江溫州 325100)

溫州某城鎮污水處理廠一期建設規模為5 000 m3/d,污水處理采用“AAO+SBR”工藝,出水執行《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918—2002)中一級B標準。2017年擴建提標至1.0×104m3/d處理規模,因用地受限,污水選用AAO-MBR處理工藝,廢棄了原有的SBR池,新建1.0×104m3/d AAO-MBR池。污泥采用帶式濃縮脫水一體機干化,含水率降低至80%以下外運。二期工程于2017年底通水,出水執行《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918—2002)中一級A標準。

1 工藝設計

1.1 工藝選擇

本項目規劃處理總規模為2.0×104m3/d,占地1.5×104m2,廠區為三角地形,土地利用率低。項目水質如表1所示,實際進水BOD5及懸浮物 SS均低于設計值,TN平均值為20 mg/L,SS平均值為110 mg/L,各項污染負荷均不高。BOD5/CODCr平均值約0.59,生化性極好,常規的活性污泥法和生物膜法均能有效處理。因原執行一級B標準,無深度處理設施,本次提標擴建工程需增加該部分單元,但現狀預留用地面積僅為0.6×104m2,且地形不規整,還需考慮二期預留,土地資源緊張。如果按傳統工藝出水,達到一級A標準則需增設1座直徑為28 m的二沉池、1座深度處理間(L×B=24.5 m×13.5 m)和1座5 000 m3/d的生化池(L×B=40 m×25 m),那么提標擴建總占地約為1 942.5 m2,就會導致項目二期無法布置。因此,選用工藝流程短、占地面積小的AAO+MBR工藝。此外,MBR較高的回流污泥濃度使得AAO池內污泥濃度高,生物池處理能力強、設計池體容積相對減小。故而,雖然MBR的運行成本略高,但MBR工藝因流程短、工程投資和占地面積小,在該項目中優勢顯著而被推薦使用。

表1 工程進出水水質 (單位:mg/L)Tab.1 Water Quality of Influent and Effluent (Unit: mg/L)

1.2 工藝流程

市政污水重力流進入廠區粗格柵,經潛污泵提升至細格柵及旋流沉砂池后,過初沉池去除可沉物,再進入膜格柵攔截1 mm以上雜物,以防止堵塞膜孔。一級處理后,污水進入AAO-MBR生物池降解有機物,并同步生物脫氮除磷,當出水磷有超標風險時,在膜池投加PAC化學除磷,膜池處理后的出水進入紫外消毒池,滅殺大腸桿菌等微生物后出水。污水處理工藝流程如圖1所示。

圖1 工藝流程圖Fig.1 Flow Chart of the Process

1.3 主要設計參數

1.3.1 提升泵房(改建)

提升泵房用于將污水一次性提升至設計水位高程,靠重力流進入后續構筑物,進行污水處理。原采用3臺潛污泵,其中1臺常開,另1臺待水量大時開啟且設置變頻控制,第3臺備用。集水池有效水深H=1.8 m,平均日流量Qave=1.0×104m3/d,總變化系數Kz=1.58,設計流量Qmax=658.33 m3/h,原水泵參數Q=220 m3/h,H=14 m,N=15 kW,本次新增同參數潛污泵1臺。

1.3.2 膜格柵(新建)

MBR工藝是一種膜分離技術,在產水泵負壓抽吸的作用下,泥水實現固液分離、污水跨膜運動。采用的聚偏二氟乙烯中空纖維膜公稱孔徑為0.1 μm,污水中的顆粒雜質逐漸在壁孔附著,長時間會堵塞孔隙或纏繞膜絲,跨膜動力要求增大,膜絲壽命縮短[1]。因此,MBR工藝系統正常運行,必須設置膜格柵,本次采用內進外出型膜格柵,柵條間隙為1 mm。膜格柵土建及設備均按1.0×104m3/d的規模建成,1用1備,共2臺。過柵流速為0.7 m/s,柵前水深為1.25 m,膜格柵間隙為1 mm,過柵流速v=0.4~0.6 m/s。

1.3.3 AAO+MBR膜綜合間

生物反應池是污水處理最重要的構筑物,分為厭氧區、缺氧區和好氧區,去除和降解污水中各種主要的有機污染物質,固液分離,使出水達標。AAO池設2組,總停留時間為10.0 h,厭氧區停留時間為1.5 h,缺氧區為2.5 h,好氧區為6.0 h。污泥濃度為5.5 g/L,污泥負荷Ns=0.15 kg BOD5/(kg MLSS·d),污泥回流比為200%,混合液回流比為200%,供氣量Gs=2 700 m3/h。膜池共設計4個廊道,并列運行,每個廊道4個膜位,安裝3只膜組器,預留1個膜組器位置,單組膜面積為2 100 m2,設計平均膜通量為16.53 L/(m3·h),水力停留時間為1.3 h,回流比1為500%,回流比2為400%,回流比3為200%。膜吹掃風量為160 m3/min,設計污泥濃度為10 g/L。膜設備間配產水泵5臺(4用1備),Q=167 m3/h,H=10.1 m,N=7.5 kW;膜清洗泵2臺(1用1備),Q=106 m3/h,H=11.8 m,N=5.5 kW;膜吹掃風機3臺(2用1備),Q=32 m3/h,H=44.10 m,N=55 kW。AAO段池尺寸為33.2 m×24.7 m×6.7 m,MBR膜池尺寸為33.2 m×14.55 m×14.95 m,MBR膜設備間尺寸為33.2 m×11.65 m×10.15 m。

1.3.4 鼓風機房(改建)

鼓風機房作為廠區主要的附屬構筑物,改建鼓風機房主要用于新建1.0×104m3/d的AAO池好氧段曝氣?,F有2臺羅茨鼓風機(1用1備),Q=22.5 m3/min,H=60 kPa,N=37 kW。本次設計增加同樣參數羅茨鼓風機1臺。

1.3.5 紫外消毒池(改造)

采用紫外消毒,用以殺滅污水中的細菌、病原菌等微生物?,F狀土建已按2.0×104m3/d規模設計,設備按1.0×104m3/d規模設計。平均日流量Qave=1.0×104m3/d,總變化系數Kz=1.58,設計流量Qmax=416.67 m3/h,有效水深為1.8 m,現狀紫外消毒池1座,分為2組,總平面尺寸為15.5 m×3.75 m。

2 污染物去除效率

項目2018年1月開始經過反復調試后,生化系統運行參數控制如下:膜池污泥濃度維持在10 g/L,溶解氧為4 mg/L, 膜池回好氧池回流比為350%,好氧池回缺氧池回流比為200%,缺氧回好氧池回流比為75%,泥齡為25 d。

2.1 有機物去除效率

該系統2018年全年運營中CODCr指標降低效果如圖2所示,進水CODCr濃度在123.87~252.25 mg/L,但出水CODCr基本維持在25 mg/L以下,平均濃度為20.48 mg/L。圖3為2018年全年運營中BOD5指標處理效率,進水BOD5在42.41~146.45 mg/L,但出水BOD5保持在6 mg/L以下,平均濃度為4.18 mg/L。全年運營結果表明,即使在溫度較低的春季初期,微生物活性有所降低的條件下,該工藝的有機物去除率仍然能達到85%以上,出水水質遠優于《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918—2002)中一級A標準。

圖2 進出水月均CODCr濃度及去除率Fig.2 Monthly Average CODCr Concentration and Removal Rate of Influent and Effluent

圖3 進出水月均BOD5濃度及去除率Fig.3 Monthly Average BOD5 Concentration and Removal Rate of Influent and Effluent

項目COD月均去除率在83.90%~94.83%,年平均去除率為88.30%。BOD月均最低去除率為94.32%,年平均降解率為96.14%。本工藝擁有較好的有機物去除效果,得益于項目進水BOD/COD平均值較高(約0.59),生化性強,而膜處理器表面形成的生物膜又能截留水中的可溶性大分子物質,維持生物系統內較高的污泥濃度。有機物接觸反應時間大于膜池的水力停留時間,得以充分降解。

2.2 脫氮效率

圖4為全年TN去除效率,進水TN在15.42~27.65 mg/L,出水TN維持在13 mg/L以下,平均濃度為9.47 mg/L,月均去除率在29.84%~63.42%,年平均去除率為55.02%。圖5給出了全年NH3-N的降解情況,進水NH3-N在8.03~18.08 mg/L,出水NH3-N維持在4 mg/L以下,平均濃度為2.02 mg/L,月均去除率為75.75%~90.76%,年平均去除率為84.24%。

圖4 進出水月均TN濃度及去除率Fig.4 Monthly Average TN Concentration and Removal Rate of Influent and Effluent

圖5 進出水月均NH3-N濃度及去除率Fig.5 Monthly Average NH3-N Concentration and Removal Rate of Influent and Effluent

理論上,膜工藝在較長的污泥停留時間和BOD/TN為 4.97的條件下,適宜自養型反硝化細菌的生長與脫氮[2],但因項目進水TN濃度較低,滿足達標的條件下體現的去除率均不高[3],如10月進水TN為15.42 mg/L,出水濃度為10.82 mg/L,去除率為29.84%。MBR工藝中,生化池能保持較高的活性污泥濃度和較長的泥齡,在好氧的環境下,污水中含氮物質充分硝化轉化成硝態氮,NH3-N降解率較高[4]。反硝化過程在缺氧區進行,除缺氧的環境、充足的有機物、適宜的溫度和pH外,還需要硝態氮的存在,本項目硝化產生的硝態氮從膜池和好氧池逐級回流,在進水濃度不高、保證達標排放前提下,部分硝態氮未經反硝化直接排放,是TN去除率不高的可能原因。

2.3 磷與SS去除效率

圖6為全年TP進出水月平均變化情況,進水TP在1.71~3.09 mg/L,除2018年1月—3月調試期出水TP濃度超過0.60 mg/L外,其他月份均小于0.50 mg/L。TP月均去除率在72.46%~92.77%,年平均去除率為85.71%。生物除磷需要較短的泥齡,而MBR工藝泥齡長,通過排泥達到磷排放的效果有限。在膜池投加絮凝劑,通過化學除磷與生物除磷相結合的形式保證出水TP達標。圖7為全年SS進出水月平均變化情況,進水SS濃度在74~155 mg/L,因為膜組器中膜堵頭松動,膜絲斷裂,出水SS在前期濃度超過10 mg/L,最大為13.3 mg/L。膜組器修復以后穩定控制在4 mg/L以下,月均去除率在83.58%~97.97%,年平均去除率為92.15%。聚偏二氟乙烯中空纖維膜過濾精度較高,菌類和病原體去除率高達95%以上,因此,MBR工藝無需設置二沉池就能穩定達到排放標準。

圖7 進出水月均SS濃度及去除率Fig.7 Monthly Average SS Concentration and Removal Rate of Influent and Effluent

3 主要經濟指標

一級A標準出水要求下,AAO-MBR工藝與傳統活性污泥法主要經濟技術指標對比如表2所示。項目投資為2 933.80萬元,與傳統活性污泥法相比,雖土建投資有所減少,但膜系統及配套設備費較高。此外,因AAO-MBR工藝流程縮短,生化池總停留時間較小,單位占地為0.65~0.90 m2/(m3·d),比傳統活性污泥法1.55 ~1.75 m2/(m3·d)小。

項目全年運轉361 d,日均進水量為6 899 m3/d,日均用電量為3 248 kW·h,單位水處理電耗為0.47 kW·h /m3,高于傳統活性污泥法的0.30~0.40 kW·h。膜工藝由電能形成的壓差來實現污水跨膜運動,且需要持續的高風量吹掃擦洗膜絲以防堵塞,因此,單位電耗較高[5]。

污泥日均產量為3.29 t,PAC日均用量為194 kg,PAM日均用量為48 kg,單位產泥量為4.77 t/(萬m3),噸泥PAC耗量為0.059 t,噸泥PAM耗量為0.015 t。傳統活性污泥法采用帶式污泥脫水機PAM耗量與MBR工藝接近,但AAO-MBR工藝雖設置有厭氧池,因泥齡較長,好氧段存在釋磷過程,導致需要投加PAC輔助化學除磷。與傳統活性污泥法相比,AAO-MBR工藝為緩解膜絲堵塞和結垢情況,需次氯酸鈉和檸檬酸在線和周期性離線清洗,增加了部分藥劑費用。

4 結語

(1)AAO-MBR工藝能夠穩定地降解有機物和脫氮除磷,出水CODCr、TN、NH3-N和TP平均濃度分別為20.48、9.47、2.02 mg/L和0.33 mg/L。

(2)AAO-MBR工藝噸水電耗為0.47 kW·h,噸泥PAC耗量為0.059 t,高于傳統活性污泥工藝。

(3)AAO-MBR工藝產泥量為4.77 t/(萬m3),噸泥PAM耗量為0.015 t,與傳統活性污泥法相當。

(4)AAO-MBR雖然在投資和運營成本上略高于傳統活性污泥法,但是該工藝較好的出水水質,可用于城市雜用水和景觀補水,特別適用于對水質要求高且水資源緊張的地區使用。

(5)該工藝比傳統活性污泥法單位水量占地小,適宜在規劃用地緊張的改擴建項目中使用。

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