?

物料粒度對氧壓浸出工藝的影響分析

2020-11-06 11:59曾春燕
科學與財富 2020年23期

曾春燕

摘要:本文對鋅精礦氧壓浸出工藝過程展開了簡單說明,并以一段氧壓浸出后的礦漿作為樣本,對鋅精礦粒度對氧壓浸出工藝的具體影響進行了探究。結果表明:當物料粒度下降時,浸出效率呈現出逐漸提升的趨勢;經過砂磨機處理物料后,浸出率增大了2%-3%,浸出渣中包含的鋅元素下降。

關鍵詞:氧壓浸出;物料粒度;鋅精礦

引言:對于常規的浸出工藝而言,其難以實現鋅精礦的直接浸出?;谶@樣的情況,部分工廠會對鋅精礦展開焙燒處理,依托產生的二氧化硫氣體制備工業硫酸,并對這些工業硫酸展開常溫浸出。但是,這樣的工藝容易引發嚴重的環境污染問題。而氧壓浸出工藝就能夠避免上述問題的發生,促使鋅精礦中的鋅直接轉化為硫酸鋅,相應工藝值得重點探究。

一、鋅精礦氧壓浸出工藝過程分析

氧壓浸出工藝的主要步驟包括物料準備環節、壓浸環節、閃蒸及冷卻環節、硫回收環節等。

其中,在物料準備環節中,主要利用砂磨機對破碎、篩分、加水攪拌后的鋅精礦礦漿展開研磨操作,促使其粒度降低,礦漿含固量穩定在70%左右,為后續浸出的展開提供更好條件。

在氧壓浸出環節中,主要將完成研磨的礦漿、廢電解液添加到壓力釜(反應釜)中,將壓力釜溫度控制在145-155℃,氧壓維持在1-1.1Mpa,反應時間普遍在1-2小時的范圍內。依托該環節操作,硫化鋅中所包含的硫元素被氧化為S6+,鋅元素被還原為Zn2+,硫化鋅轉變為可溶硫酸鋅。為了提升氧壓浸出速度,可以添加FeSO4[1],同時加入添加劑,防止鋅精礦顆粒被融硫所包裹,避免對鋅的有效浸出造成負面影響。經過氧壓浸出的礦漿隨后進行閃蒸、冷卻、濃密操作。

在閃蒸及冷卻環節中,主要將經過壓力釜浸出后的礦漿轉移至閃蒸槽、調節(冷卻)槽。一般來說,經過上述處理后,存在于壓力釜中的硫元素保持在熔融狀態下,當礦漿泵至閃蒸槽之后,為了促使硫元素始終穩定在熔融狀態下,需要將溫度控制在120℃。隨后,將礦漿泵至調節槽展開冷卻操作,溫度穩定在80-90℃,壓強降為常壓。

在硫回收環節中,主要對二段壓浸濃密機底流展開浮選回收硫精礦的操作,并將完成浮選后的尾礦展開水洗處理,最終轉移至送渣場進行堆存,或者進行鉛銀的回收。相對應的,浮選出的硫精礦傳遞至粗硫池中展開熔融,在加熱、過濾處理的支持下,促使未浸出的硫化物中所包含的硫元素實現熔融。此后,要將處于熔融狀態的硫元素轉移至精硫池內,完成硫元素的產出,最終轉變為硫磺。

相比于傳統的焙燒制酸等工藝而言,依托氧壓浸出工藝,存在于精礦中的硫能夠以硫元素的形式完成回收,更有利于后續的儲存與銷售。同時,該工藝的鋅回收率更高,成本也相對較低、工藝過程更為簡單,自動化程度高,因此有著極高的應用、推廣與研究價值。

二、鋅精礦粒度對氧壓浸出工藝的具體影響探究

(一)礦樣與設備

本次試驗的礦樣選定為在生產現場提取的一段氧壓浸出后的礦樣。分析礦樣中的元素,確定在粗粒級礦樣中包含大量鋅元素;在較細粒級礦樣中包含大量硫元素。試驗使用的設備反應釜以及反應釜控制儀、烘箱、高壓氧氣筒等等。將浸出后續作業電解的廢液設為浸出液,其中的硫酸含量為每升160克。

(二)浸出試驗操作

提取試劑溶液、浸出礦樣,同時放置于高壓反應釜中,通氧,并將壓力調節至十個大氣壓;進行加熱操作直至溫度達到130℃,展開攪拌操作;加熱至150℃后控制恒溫,展開浸出,持續時間為2 小時,隨后停止加熱與攪拌操作;進行降溫處理直至60℃,開啟反應釜,取出浸出礦漿;實施過濾、烘干操作,將浸出渣進行制樣,并展開分析[2]。

(三)磨礦前后的礦樣粒度變化

使用以鋯珠為磨礦介質的砂磨機進行磨礦,以此達到提升磨礦效果、降低粒徑的目標。此時,砂磨機給礦粒度如下:+0.075毫米粒級礦中,鋅品位為34.79%,硫品位為40.84%,鋅含量為28.82%;-0.075+0.063毫米粒級礦中,鋅品位為40.3%,硫品位為37.76%,鋅含量為3.27%;-0.063+0.04毫米粒級礦中,鋅品位為40.92%,硫品位為38.22%,鋅含量為17.52%;-0.04+0.038毫米粒級礦中,鋅品位為34.27%,硫品位為40.57%,鋅含量為6.11%;-0.038毫米粒級礦中,鋅品位為27.51%,硫品位為34.6%,鋅含量為44.28%。

砂磨機排礦粒度如下:+0.075、-0.075+0.063毫米粒級礦中,鋅品位為43.49%,硫品位為30.24%,鋅含量為1.82%;-0.063+0.04毫米粒級礦中,鋅品位為42.81%,硫品位為38.86%,鋅含量為7.78%;-0.04+0.038毫米粒級礦中,鋅品位為34.72%,硫品位為44.13%,鋅含量為8.54%;-0.038毫米粒級礦中,鋅品位為35.2%,硫品位為33.67%,鋅含量為81.86%。

能夠看出,在磨礦前后,物料粒度以及不同粒級中的鋅元素含量均發生了較大變化,物料粒度與元素分布均影響著浸出效率。

(四)結果數據分析

分別提取給礦與排礦兩種礦樣展開分析。此時,礦漿提取量為500毫升,礦漿濃度控制造38%,鋅品位設為40%。為保證結果準確性,展開5 組浸出試驗,得到的結果如下:

在第一組中,給礦樣本渣率為61.8%,浸渣鋅品位為11.46%,浸出效率為91.01%;排礦樣本渣率為52.2%,浸渣鋅品位為8.76%,浸出效率為93.39%。

在第二組中,給礦樣本渣率為57%,浸渣鋅品位為12.55%,浸出效率為94.21%;排礦樣本渣率為53.8%,浸渣鋅品位為8.08%,浸出效率為96.29%。

在第三組中,給礦樣本渣率為57.5%,浸渣鋅品位為10.91%,浸出效率為94.8%;排礦樣本渣率為53%,浸渣鋅品位為6.89%,浸出效率為96.77%。

在第四組中,給礦樣本渣率為58%,浸渣鋅品位為11.49%,浸出效率為93.94%;排礦樣本渣率為52.7%,浸渣鋅品位為6.64%,浸出效率為96.81%。

在第五組中,給礦樣本渣率為58.1%,浸渣鋅品位為10.37%,浸出效率為93.26%;排礦樣本渣率為52.2%,浸渣鋅品位為6.9%,浸出效率為96.4%。

總體而言,當物料粒度下降時,浸出效率呈現出逐漸提升的趨勢;經過砂磨機處理物料后,浸出率增大了2%-3%,浸出渣中包含的鋅元素下降??梢哉f,物料粒度的下降,促使鋅精礦中鋅的回收率提高,有效避免了鋅元素的浪費。

總結:綜上所述,相比于傳統的焙燒制酸等工藝而言,氧壓浸出工藝有著極高的應用、推廣與研究價值。對該工藝中的物料粒度因素進行探究,結果表明:當物料粒度下降時,浸出效率隨之提升,這意味著降低物料粒度能夠達到提升氧壓浸出工藝效果的目標。

參考文獻:

[1]?? 彭造偉,陳昭云,廖園園.淺談解決氧壓浸出工藝濕法煉鋅生產過程中的問題[J].中國有色冶金,2020,49(01):17-20.

[2]?? 楊澤.鋅精礦氧壓浸出中分散劑加入量對工藝的影響[J].中國有色冶金,2019,48(05):5-7+39.

91香蕉高清国产线观看免费-97夜夜澡人人爽人人喊a-99久久久无码国产精品9-国产亚洲日韩欧美综合