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3#脫硫項目的鐵水罐傾翻臺車、扒渣機改進和降本案例

2020-11-18 14:37
福建質量管理 2020年20期
關鍵詞:水罐緩沖器減速機

吳 江 琚 華

(寧波鋼鐵有限公司 浙江 寧波 315800)

引言

隨著鋼鐵工業技術的發展,轉爐實現脫硫工藝,已經被證明是高效、優質、低耗的優化工藝路線。實踐證明,爐外鐵水脫硫預處理使轉爐采用低硫鐵水冶煉,減輕轉爐冶煉的脫硫負擔,石灰消耗減少,減少噴濺和渣量,提高金屬收得率和生產效率,同時提高了鋼水質量,擴大品種范圍,增強市場競爭能力,是最為經濟合理的優選工藝。

如圖1、圖2所示鐵水罐傾翻臺車和扒渣機是3#脫硫項目的關鍵設備之二,鐵水罐傾翻臺車的主要作用是運輸鐵水罐,臺車往返于處理工位和吊放罐位之間,并在扒渣過程中將鐵水罐傾翻和復位,主要由車架、走行驅動裝置、走行裝置、傾翻驅動裝置(布置于臺車上)、傾翻裝置、緩沖器(布置在臺車上)、輪擋等部分組成。扒渣機的主要作用是清除鐵水罐內的鐵渣,主要由扒渣機本體和液壓系統組成。通過對1#、2#脫硫現有鐵水罐傾翻臺車、扒渣機現場使用、維護、安全隱患等進行深入分析,本文3號脫硫項目的鐵水罐傾翻臺車、扒渣機在設備選型、配置、與現有同類設備易損件的互相性采取了相應措施進行了改進、為后期設備維護提供了方便,并取得良好的效果。

圖1 鐵水罐傾翻臺車現場照片

圖2 扒渣機現場照片

一、3#鐵水罐傾翻臺車改進部分總結

(一)原1#、2#傾翻臺車傾翻罐座無限位擋塊、無保護罩。如圖3。

圖3

(二)原1#、2#傾翻臺車車檔緩沖器靠外側,如圖4。

圖4

(三)原1#、2#傾翻臺車采用電纜卷筒,如圖5。

圖5

實際使用不足表現:

齒圈、齒條積渣嚴重,從而影響其正常工作,需經常人工除渣。

因剪切力過大,頻發螺栓折斷現象而更換螺栓。

車檔緩沖器靠外側,不利于與渣罐車的配合。

采用電纜卷筒不利于電纜的使用以及對電纜的拉力較大。

(四)針對原有傾翻車的不足,采購主辦要求供應商對3#脫硫傾翻臺車進行優化設計改進。

1.在傾翻罐座增加限位擋塊、保護罩。如圖6、圖7

圖6

圖7

2.將車上車檔緩沖器向內側移,如圖8

圖8

3.3#傾翻車通過電纜拖鏈把電源及控制信號傳送到車輛的接線箱內,如圖9

圖9

4.傾翻油缸耳軸材質形式改為鍛造,且軸套內帶潤滑孔。

5.立式減速機需要帶電機驅動的強制潤滑泵(1#、2#現場已經自行改造了),相應電機功率增加0.75KW,可與抱閘同時工作。

6.傾翻臺車的抱閘增加外部手動松閘裝置,以便事故狀態下的緊急松閘。

7.備件互換性

在保證與技術附件配套件品牌要求的前提下,3#脫硫傾翻車液壓系統元器件、輔件、減速機的速比(109.47)與1#、2#脫硫傾翻車統一。

改進后使用效果:

增加保護罩可以避免齒圈、齒條積渣等其他原因影響齒圈齒條的正常工作。

增加限位擋塊的有利于相互之間的連接和減少螺栓的剪切力,從而避免螺栓因剪切力過大而折斷。

傾翻車上車檔緩沖器向內側移,有利于與渣罐車的配合。

使用拖鏈有利于電纜的使用以及可以減輕對電纜的拉力,從而保護電纜。

二、3#扒渣機改進部分總結

(一)原1#、2#扒渣機實際使用不足表現如下:

1.傾動油缸支撐強度較低,生產過程中常因受力過大,本體結構容易撕裂或損壞。

2.后極限由于設計不合理用不了,存在安全隱患。

3.側導向輪設計不是很合理,作用不明顯,使用中晃動大。

4.扒渣頭采用焊接,不方便更換。

5.回轉支承未預留加油孔,維護不方便。

(二)針對原有扒渣機現場使用中存在的不足,采購主辦要求供應商對3#扒渣機進行優化設計改進,改進部分總結如下:

1.傾動油缸支撐鋼板由原來的20mm厚改為40mm厚,強度增加。

2.后極限的距離加長,位置改進,消除了安全隱患。

3.側導向輪結構增加軸承,使用中更牢固,精度提高。

4.扒渣頭由原來的焊接改為螺栓連接,回轉支承預留了加油孔方便現場更換和維護。

5.支撐軸由原來的一根通軸,分成支撐軸和回轉軸,安裝更加方便;并且將原來回轉軸承由滾動軸承更換為滑動軸承,承受沖擊能力更強,并且更換更為方便,如圖10。

圖10

6.鏈條走向改動,便于增加第二套張緊輪,并且鏈條張緊的效果得到改善,減少了鏈條沖擊,如圖11。

圖11

7.內臂和外臂四角加焊角鋼,增加了強度,更好的防止熱變形,延長了更換周期,如圖12。

圖12

8.將伸扒減速機輸出內花鍵的模數由2改為2.5,抗沖擊性能得到提升,減速機和鏈輪軸的更換周期均得到延長。

9.伸扒系統增加過載保護閥,減少了內臂急停時的液壓沖擊,如圖13。

圖13

10.前側導向輪間隙調節方式由墊片調節改為頂絲調節,徹底消除了原來調解時墊片容易掉的現象,并且這種改進是在保證了安裝尺寸的前提下進行的,保證了與現有扒渣機的備件互換性,如圖14。

圖14

11.所有的液壓管夾均采用鋁合金材質,避免了在維護過程中,由于高溫造成管夾融化現象的出現。

12.扒渣機泵源采用一用一備的工作形式,并且實現當一臺電機出現問題時,自動轉換至備用電機,方便在線對泵源的維護,如圖15。

圖15

13.電氣系統增加了卸荷啟停,卸荷啟動,防止了啟動時系統沖擊;卸荷停止,防止停機后系統憋壓。

14.在扒渣機本體上加裝扒渣板更換位及冷卻位的電氣限位,防止現場由于野蠻操作出現的猛烈撞擊機械限位的現象,減少了機械沖擊。并且更好的將扒渣機和傾翻臺車進行互鎖,避免了誤操作。

15.在扒渣臂后退過程中增加減速限位,扒渣臂后退到尾部時,先減速,后停止,減小操作時扒渣臂及內部鏈輪的沖擊,增加了扒渣臂內部軸承及各輪組的使用壽命。

16.扒渣機增設事故系統,在扒渣機發生意外斷電時,事故系統(蓄能器組)能有效地將扒渣臂縮回,并旋轉到安全位置,避免扒渣臂的損壞,且在此過程中不影響其它設備的正常工作。

17.將PLC應用到3#扒渣機控制系統中,且控制系統增加了25%的備用點,方便以后對系統的升級和改造。

三、通過策略招標,采購綜合效益明顯

液壓扒渣機、鐵水罐傾翻臺車、渣罐車是3#脫硫項目較為重要的設備,在采購中,采購主辦積極提前參與設備技術規格書的討論、修改,嚴格按照招標工程節點開展各項工作。經過認真調研和多次組織與專業廠商技術交流后,在保證設備質量受控的前提下,合理選擇設備配置,為公開招標、降本增效創造了前提條件,該設備利用第三方招標代理機構的招標平臺進行社會公開招標,節約采購成本83.04萬元,其中,扒渣機中標價格平均低于其它投標商近24萬元、臺車中標價格平均低于其它投標商近60萬元。同時,設備的標的為435萬元,采購成本僅為290.5萬元,從而有效地控制了投資,綜合效益明顯。

四、小結

鋼鐵產業發展到現階段,已成微利時代。我公司的經營理念也是圍繞“低成本,高效率”。作為公司設備采購供應業務部門,降低工程設備的采購成本,是貫徹在一切采購工作中的主線,例如3#傾翻車、扒渣機的采購中,采購主辦主動搜集匯總現場操作工、點檢人員反映的1#、2#設備運行過程中出現的故障問題,利用供應商資源對3#設備進行了以上改進,基本上保持了與1#、2#設備易損件的互換性,為后期的維護提供了方便,并降低維護成本,取得了良好的效果,得到了現場人員的好評。

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