?

高厚度微小孔徑PCB的鉆孔效率改善研究

2021-03-25 03:02何園林張細海尋瑞平
印制電路信息 2021年3期
關鍵詞:孔壁燈芯蓋板

梁 柳 何園林 張細海 尋瑞平

(江門崇達電路技術有限公司,廣東省智能工控印制電路板工程技術研究中心,廣東 江門 529000)

0 前言

印制電路板(PCB)是重要的電子部件,是電子元器件的支撐體,是電子元器件電氣連接的提供者。通常,PCB在實際應用時,由于走線、結構、過電流等的需要,需要進行鉆孔加工。為了保護PCB板材以及提高鉆孔的孔位精度和孔壁質量等,需要在PCB上方覆上一層蓋板,在下方墊上一層墊板,鉆孔示意圖如圖1所示[1]。

提高生產效率、降低生產成本,是企業生產管理的永恒課題。在實際鉆孔生產過程中,為了提高生產效率,往往都會在確保鉆孔精度和孔壁質量的情況下適當增加PCB在制板(PNL)疊板數,也就是多塊PCB疊在一起鉆孔[2]。此種方法一般適用于常規大孔徑(孔徑一般>0.3 mm)、低鉆孔密度、低板厚的鉆孔生產;對于高密度、高板厚、微小孔徑(<0.25 mm)的鉆孔情況,由于受技術能力限制,只能單疊(1 PNL/疊)鉆孔生產,嚴重影響生產效率,導致鉆孔工序產能不足成為生產瓶頸。

我公司近期遇到的批量生產孔密度高(超60 000孔/PNL)、板厚高(2 mm)、孔徑?。ㄗ钚°@頭0.225 mm)的PCB鉆孔實例,本文探討在保證鉆孔孔位精度、孔壁質量的基礎上,增加疊板數、提高生產效率、降低生產成本的可行性。

圖1 PCB鉆孔示意圖

1 研究內容

本研究主要研究內容包括如下方面:

(1)厚2.0 mm最小孔0.225 mm鉆孔疊板數行業調查;

(2)鉆頭樣品基本信息及改進研究;

(3)鉆頭樣品測試過程及結果;

(4)鉆頭小批量導入跟進結果;

(5)2.0 mm板厚1PNL/疊改2PNL/疊價值核算。

2 結果與討論

2.1 行業調查

本研究首先調查了行業內銷售規模排名前列的5家知名公司“板厚2.0 mm、最小孔徑0.225 mm”的鉆孔生產情況,調查結果如表1。

可以看到,目前行業內此類高厚度、微小孔鉆孔一般都為單疊(1 PNL/疊)生產,且鉆頭最大磨次為磨一。單疊、磨一生產明顯不利于鉆孔效率和成本控制。見表1。

2.2 鉆頭改進實驗結果

考慮到PCB厚度增加、鉆孔孔徑變小,帶來的直接問題是鉆孔過程中常規鉆針刃長不夠,同時鉆孔過程摩擦增加、排屑難度加大,因此首要改善方案是設計一款加長鉆頭并聯系供應商制造,確保刃長大于一塊蓋板和至少兩塊生產板的厚度之和,從而可將疊板數量由1 PNL/疊改為2 PNL/疊,提高鉆孔效率,降低生產成本;同時配備涂樹脂鋁片蓋板進行鉆孔跟進,涂樹脂鋁片蓋板表面涂覆的高分子樹脂能夠防止鉆頭打滑,提高鉆孔孔位精度,還能吸收鉆頭高速旋轉及與板材摩擦產生的熱量,并通過自身熔融的相態變化潤滑鉆頭、清潔孔壁,進一步保護鉆頭和改善鉆孔孔壁質量[3]。具體鉆頭改進情況見表2,實驗跟進結果見表3。

從表3孔位Cpk值分析結果來看,方案2、3、4的孔位Cpk值均大于1.33,表現合格,方案1孔位Cpk值為小于1.33,表現不合格,說明板厚2.0 mm、最小孔徑0.225 mm、2 PNL/疊鉆孔必須使用涂樹脂鋁片蓋板。從孔壁方面來看,4個方案的孔壁粗糙度小于25.4 μm,釘頭(內層銅厚)<2.0,孔壁粗糙度和釘頭表現合格;4個方案的鉆孔孔壁燈芯長度在109.80~160.69 μm,大于100 μm,表現不合格。

表1 板厚2.0 mm、最小孔0.225 mm鉆孔疊板數行業調查情況

表2 加長鉆頭和普通鉆頭基本信息

表3 加長鉆針鉆孔實驗結果

基于表3實驗中燈芯問題,優化鉆孔參數(鉆頭壽命、轉速、進刀速)跟進測試,結果如表4。從實驗結果來看,孔壁燈芯長度仍然大于100 μm,改善效果不大。這說明,涂樹脂鋁片有利于改善鉆孔孔位精度和孔壁質量,仍存在燈芯長度不合格的問題還需要進一步改善研究。

2.3 鉆頭第二次改進實驗結果

繼續研究鉆頭改進方案,在加長鉆頭表面加鍍一層金屬碳化鉭膜(TaC),TaC膜是一種類金剛石非晶四面體碳膜,具有高致密性、高耐磨性、低摩擦系數等優點,可將鉆頭表面摩擦系數由0.45降低到0.05,用來進一步改善鉆頭與孔壁摩擦及排屑效果。具體鉆頭改進情況見表5所示。

實驗結果見圖2所示,板厚2.0 mm、最小孔徑0.225 mm采用鍍膜鉆頭及涂樹脂鋁片蓋板2 PNL/疊鉆孔,使用新刀、磨一、磨二、磨三的鉆頭鉆孔過程均無出現斷針,孔位Cpk值大于1.33,孔位精度合格;孔壁粗糙度均小于25 μm,孔壁釘頭(釘頭/內層銅厚)小于2.0,孔壁燈芯長度小于100 μm,孔壁質量合格。這說明鍍膜鉆頭配合涂樹脂鋁片鉆孔測試符合要求,但考慮到測試樣品數量有限,建議先小批量試用。

表4 燈芯問題優化方案實驗結果

表5 鍍膜鉆針和加長鉆針基本信息

圖2 鍍膜鉆頭鉆孔實驗結果

2.4 鉆頭小批量導入跟進生產結果

為進一步驗證改進方案的可行性,采用六軸鉆機實施板厚2.0 mm、最小孔徑0.225 mm、2 PNL/疊PCB小批量鉆孔生產,鉆孔參數與測試條件保持一致,跟進結果如表6、表7。

實驗結果顯示,小批量生產,鉆孔過程無斷針,六個鉆軸鉆孔的孔位Cpk值均大于1.3,孔位精度合格;孔壁粗糙度均小于25.4 μm,孔壁釘頭(釘頭大小/內層銅厚)小于2.0,孔壁燈芯長度小于100 μm,孔壁質量合格。說明改進方案小批量生產合格,具備批量生產的可行性。

2.5 1 PNL/疊改2 PNL/疊的鉆孔價值核算

經我公司財務成本組價值核算,板厚2.0 mm最小孔0.225 mm鉆孔由1 PNL/疊改2 PNL/疊,材料成本可下降10.98元/m2,生產效率提高37.01%,換算成人工成本可節約22.17元/m2,鉆孔總成本節約33.15元/m2,極具有推廣應用價值。

3 結論

(1)目前板厚2.0 mm、最小孔0.225 mm鉆孔采用1 PNL/疊,嚴重影響生產效率;(2)采用0.225×5.2 mm加長鉆頭,并在鉆頭表面加鍍一層3~5 μm TaC涂層,配合使用涂樹脂鋁片蓋板,實現了板厚2.0 mm、最小孔0.225 mm鉆孔的2 PNL/疊生產;孔位Cpk值、孔壁粗糙度、孔壁釘頭、燈芯測試合格,滿足品質要求;(3)經成本核算,采用板厚2.0 mm、最小孔0.225 mm、2 PNL/疊鉆孔方法,材料成本可下降10.98元/m2,生產效率提高37.01%,極具推廣應用價值。

表6 小批量生產孔位Cpk值情況

表7 小批量生產孔壁質量情況

猜你喜歡
孔壁燈芯蓋板
一種高速印制電路板孔壁分離的原因分析及改善
不同軟弱夾層對地質鉆探孔壁圍巖的穩定性影響分析
2.5D觸摸屏蓋板玻璃翹曲控制技術
一種軌道車輛外緊急鎖蓋板裝置改進研究
燈芯草的陪伴
大口徑鉆孔孔壁穩定性研究
大口徑鉆孔孔壁穩定性研究
大石燈草文化節
為什么煤油燈需要借助燈芯才能燃燒
KD403:碗蓋和桶裝泡面
91香蕉高清国产线观看免费-97夜夜澡人人爽人人喊a-99久久久无码国产精品9-国产亚洲日韩欧美综合