代 鑫,馮 勇
(1.遵義醫藥高等??茖W校,貴州 遵義 563006; 2.江蘇飛馬催化劑有限公司,江蘇 常州 213000)
氨基苯磺酸傳統的合成方法是鐵粉還原法,該法三廢量大,不符合環保要求。采用催化加氫法產生的三廢量小,且產品質量得到了較大提高,催化劑用量小,可以回套至下批,具有較高的經濟效益。
對硝基苯磺酸(97.1%,上海弘元科技公司生產)、液堿(32.01%)、高純氫氣(99.99%)、Raney鎳(江蘇飛馬催化劑有限公司生產,型號FMR-4000),按照HG/T 3678-2010,檢測產品所需試劑。1 L高壓釜(威海振泓化工機械公司生產)、磁力攪拌器。
實驗準備。組裝好實驗儀器:磁力攪拌、恒溫水浴鍋及帶有溫度計的1 000 mL四口瓶。向四口瓶內加入0.5 mol對硝基苯磺酸,加入適當量水,開啟攪拌,升溫至30℃~35℃。用恒壓漏斗向其中緩慢滴加液堿,至pH 7~8左右。攪拌20 min,復測pH不變。將備好的溶液從高壓釜加料口投入。
Raney鎳的稱量。Raney鎳在無水封的情況下會失活,必須采用吊水法準確稱重。將稱好的Raney鎳倒入高壓釜內,再用水沖洗干凈。
對氨基苯磺酸的合成。向高壓釜內再加入一定量的水,密閉進料口。氮氣置換3次,氫氣置換3次(從液下通氣)。緩慢升溫到設定溫度,將氫氣壓力調整為設定值,攪拌轉速維持在800 r/min左右。壓力下降時,及時開氫氣閥門補充氫氣,直至壓力不再下降。氮氣置換后,采用壓濾器將Raney-Ni濾出。向料液內滴加鹽酸調pH為1~2,降溫至5℃攪拌1 h。抽濾得到產品,真空烘干。按照HG/T 3678-2010檢測,含量97%~98%,純量收率95%~98%。
溫度過低,反應時間變長;溫度過高,容易造成副反應增多,催化劑失活。在催化劑用量1%,氫氣壓力1.0 MPa及其他條件不變的情況下,對比了40℃、60℃、80℃、100℃、120℃的反應結果。
表1 溫度對催化反應的影響Tab.1 Influence of temperature on catalytic reation
實驗過程中發現溫度120℃濾出的催化劑粒度明顯變細??赡軠囟仍礁?,催化劑的也越容易破碎,催化劑回用效果會受到影響。合適的反應溫度在80℃左右,繼續提高反應溫度沒有必要。
催化劑量的多少會對反應速率造成較大的影響,催化劑按照對硝基苯磺酸重量的不同百分比進行投料,實驗在溫度80℃,氫壓1.0 Mp下進行,其他條件不變。具體結果如表2:
表2 催化劑加入量對催化反應的影響Tab.2 Influence of the amount of catalyst on catalytic reaction
合適的催化劑用量為對硝基苯磺酸重量的2%。繼續增加催化劑用量,實驗結果沒有明顯提高。
考察了氫氣壓力對反應的影響。實驗中,料液體積為反應釜容積的70%,攪拌轉速維持在800 r/min。
表3 氫氣壓力對催化反應的影響Tab.3 Influence of hydrogen pressure on catalytic reaction
合適的氫壓為1.0 MPa,繼續提高氫壓,實驗效果不明顯??紤]到實際生產的安全因素,沒有必要繼續提高氫壓。
反應前對氨基苯磺酸的濃度對反應效果也有一定的影響。
實驗發現,反應前料液濃度過低,雖然反應速率會加快,但收率會有所降低。合適的濃度為12.4%左右。料液的黏度會影響催化反應效果,可能會導致催化劑被包裹,反應效果變差。
表4 反應物濃度對催化反應的影響Tab.4 Influence of reactant concentration on catalytic reaction
除溫度、壓力、轉速與反應物濃度對反應有影響外,實驗發現加氫前料液pH對反應也有較大的影響。
嘗試了pH在5~6下進行反應,通入氫氣后壓力不下降,加氫反應無法進行。Raney-Ni在酸性條件下可能會失活,生鎳鹽。調節pH為中性或堿性,加氫反應進行順利,反應速度與收率沒有較大區別。pH為7~8即可。
考察了催化劑的回套效果,回收的催化劑可以代替部分新的催化劑,反應時間、收率與含量沒有較大變化。由于催化劑會出現損失,需要每批再補加0.3%~0.5%的新催化劑,以維持反應效果。
鐵粉還原法由于會產生大量的鐵泥,造成嚴重污染,是已經淘汰的工藝。催化加氫工藝具有符合原子經濟性與綠色化學理念的優勢。研究了該工藝的影響因素,最佳反應條件為:溫度80℃,催化劑用量為2%,氫壓1.0 MPa,反應物濃度為12%~13%。最終產品收率95%~98%,含量97%~98%。
接下來還需要在催化劑的穩定性上努力,對催化劑的改性處理,使其更加穩定以適用于工業生產。
相比于傳統鐵粉還原法,Raney-Ni法還原時間短,收率與含量都較高,基本無三廢產生,成本低廉,對于推廣Raney-Ni加氫技術工業化具有重要借鑒。