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低滲透油藏注水井解堵技術優化研究

2021-12-11 11:02周立國
油氣·石油與天然氣科學 2021年12期
關鍵詞:酸化油藏儲層

摘要:對于注水開發油藏,能夠“注上水、注好水”是確保注水開發效果基礎,但受儲層物性差、注入水質不合格等因素影響,H區塊注水開發中存在注入壓力高達不到配注量問題,且常規酸液體系酸化效果差,措施有效期短,無法滿足效益注水要求,為此開展注水井解堵技術研究,優選多氫酸酸液體系,現場應用12個注水井組,平均注水壓力下降8.3MPa,日增注水量210方,階段累增注水量6.8萬方,新增注水見效油井12口,日增油26噸,階段累增油0.62萬噸,低油價下實現提質增效目的。

主題詞:低滲透油藏;注水井解堵;技術研究

1.概況

H區塊為復雜斷塊稀油油藏,儲層發育受構造-巖性雙重構造,整體構造形態為兩條北東向主斷層夾持形成的單斜構造,圈閉幅度150m,地層傾角6~8o,上報含油面積3.5平方公里,石油地質儲量925.5萬噸,標定采收率18.5%,可采儲量171.2萬噸。

H區塊儲層巖性以細砂巖為主,碎屑主要為石英,顆粒分選中等,呈現中孔低滲特征,平均孔隙度15.5%,滲透率40.5mD,泥質含量10.5%。目前采用不規則面積注采井網實施注水開發,共有油井135口,注水35口,日注水量550噸,日產液量646噸,日產油量223噸,綜合含水65.5%,采油速度0.88%,地質儲量采出程度12.5%,累注采比0.75。

2.開發中存在的問題

經過多年注水開發,H區塊注水井存在注水壓力高達不到配注量問題,主要原因有三方面:一是儲層物性差,泥質含量高,水敏性嚴重,導致注水啟動壓力高,驅油難度大;二是低滲透儲層對水質要求高,而聯合站水質長期不合格,注入水質長期不合格,懸浮顆粒、機雜、有機膠質以及含油量等含量嚴格超標,其中懸浮物平均含量10~15mg/L,最高含量可達25 mg/L,造成儲層污染堵塞嚴重,井底水質達標率僅8.0~10.0%;三是常規酸化效果差,措施有效期短。以2019年為例,全年共實施注水井酸化(土酸)15井次,有效3井次,措施有效率僅20%,平均酸化有效期僅85天;四是H區塊產出污水為NaHCO?型,呈偏堿性,腐蝕性強,結垢嚴重。針對上述問題,有必要開展注水井解堵技術優化研究,提高注入能力,改善區塊注水開發效果,實現“注上水、注好水”精細注水目標。

3. 技術對策研究

3.1 技術思路

對于H區塊常規酸化效果差問題,分析原因主要為土酸中氫氟酸(HF)與砂巖反應速度過快,導致酸化處理半徑小,僅在井筒附近,未能達到解除遠井地層污染堵塞目的,為此需要尋找一種新型酸液,減緩與砂巖反應速度,提高酸化處理半徑。

3.2 多氫酸酸化解堵技術

3.2.1技術原理

多氫酸由膦酸復合物和氟鹽發生化學反應生成,反應過程中是膦酸復合物逐步發生電離后,緩慢生成氫氟酸,然后氫氟酸再和巖石礦物發生化學反應,相比于常規土酸酸化,增加了氫氟酸生成過程,這樣就控制了氫氟酸與砂巖反應速度,在泵壓作用下,酸液可以進入遠井地層,達到深部解堵目的。

在整個化學反應過程中,受化學吸附作用影響,粘土表面會形成硅酸-磷酸鋁膜的隔層,減緩粘土與酸液反應速度,避免地層基質孔隙被分解。另外多氫酸與巖石反應過程PH值處于酸性,能夠中和地層水堿性特征,減緩腐蝕結垢程度,阻止二次沉淀物的生成。

3.2.2酸化效果對比

為驗證多氫酸酸化效果,選擇0%HCL+5%HF土酸體系和4%膦酸+6%NH4HF2體系,利用和H區塊儲層物性相近的人造巖心進行室內試驗,如表1所示,兩種酸液均對儲層有解堵效果,但相對于土酸體系,4%膦酸+6%NH4HF2體系改造后巖心滲透率值高于土酸10%左右,表明多氫酸更適合H區塊注水井酸化解堵。

3.2.3注入參數優化

(1)處理劑溶液用量

假設酸液在井筒附近均勻推進,可利用容積法對酸液用量進行計算,具體計算公式為:Q=πR2Hφ,式中:Q為酸液用量,m3;R為處理半徑,m;H為封堵井段厚度,m;φ為孔隙度,%,其中處理半徑要求3~4m,儲層厚度及孔隙度按實施井儲層參數而定。

(2)施工工序

根據油藏條件和措施井實際情況確定酸化工藝,一般注入工藝為:前置液+前置酸+主體酸+后置頂替液。

(3)注入速度

酸化解堵施工壓力不能高于地層破裂壓力,在此條件約束下,可以盡可能地提高注酸速度,現場經驗值一般為2~3m3/min。

3.3 現場應用

在上述技術對策指導下,2020年以來H區塊實施注水井多氫酸酸化12口,平均注水壓力由18.5MPa降至10.2MPa,日注水量由150方提高至360方,階段累增注水量6.8萬方。在達到日配注水量基礎上,8個井組內新增注水見效油井12口,日增油26噸,階段累增油0.62萬噸,低油價下實現提質增效目的。

4.結論

(1)H區塊注水開發中存在注入壓力高問題,達不到日配注量,影響注水開發效果。

(2)常規土酸酸化效果差,措施有效期短,主要原因為酸化反應快,處理半徑小。

(3)優選膦酸+NH4HF2體系,通過減緩氫氟酸與砂巖反應速度,實現擴大酸化半徑目的。

(4)重點對多氫酸酸化原理、性能評價以及注入參數等進行優化研究,現場應用12個注水井組,階段累增注水量6.8萬方,累增油量0.62萬噸,效果顯著。

參考文獻:

[1]劉冬炎.土酸酸化的二次傷害分析及相應對策[J].清洗世界.2016(04).

[2]王鵬濤,趙琪.陜北低滲油藏深度酸化降壓增注酸液體系研發[J].粘接.2019(06).

作者簡介:

周立國,男,工程師,2004年畢業于大慶石油學院,現于遼河油田遼興油氣開發公司從事油氣生產管理工作。

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