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冷家油田冷603井區復合堵水技術研究與應用

2021-12-11 00:43張佩佩
油氣·石油與天然氣科學 2021年12期
關鍵詞:技術研究

摘要:受邊底水侵入影響,冷603井區蒸汽吞吐開發中存在回采水率大、油井水淹嚴重問題,且常規機械堵水難度大、化學堵水體系單一,為此開展復合堵水技術研究,包括化學藥劑體系優選、濃度優化、性能評價等,并對現場施工參數、生產管理參數優化研究,現場應用13井次,累增油5027.7噸,創效370.9萬元,低油價下實現提質增效目的。

關鍵詞:蒸汽吞吐;回采水率;邊底水侵入;復合堵水;技術研究

1 概況

冷603井區位于冷42塊西南部,屬于超深層厚層巖性-構造特稠油邊底水油藏。相比冷42塊主體部位,冷603井區具有油層較薄、物性較好、邊水活躍等特點,儲層呈現中孔中滲特征,平均有效孔隙度20%,平均滲透率153mD。

冷603井區采用蒸汽吞吐開發,共有油井67口,開井43口,開井率64.2%,日產液733噸,日產油115噸,綜合含水84.3%,年產油量3.85萬噸,占冷42塊年產量的45.7%??偩當?7口,目前開井43口,油井日產液733噸,日產油115噸,綜合含水84.3%,平均單井蒸汽吞吐11.5輪次,階段油汽比0.32。

2 生產中存在問題

2.1 油井出水量大,見水早

1999年以來,受邊底水侵入影響,冷603井區水淹嚴重,綜合含水從2010年78.1%上升至2016年84.9%,井區內單井累計回采水率200%以上29口,占總井數43%,其中大于500%的8口,占總井數的12%。

2.2層狀發育,隔層厚度小,機械堵水難度大

冷603井區儲層主要表現為層狀特征,各單層間隔夾層厚度小,發育狀況差,加上井筒技術狀況影響(井況差井占比71.6%),機械堵水難度大,難以有效調整產液結構。

2.3原有化學堵水體系單一

原有的植物纖維顆粒進入地層半徑有限,且為非選擇性堵水。而純凝膠耐溫性能不足,封堵強度低。以冷37-71-5100為例,其實施兩輪堵水措施,根據效果對比分析,第一輪有效期較長,第二輪有效期僅為4個月。目前堵水技術效果逐漸變差,急需探索新的堵水技術。

3 主要研究內容

3.1 研究思路

前段注入聚丙烯酰胺溶液,作為犧牲端塞,吸附在儲層表面,減少凝膠捕集損失。中段注入凝膠體系,具有良好的流動性能,可以進入地層深部,擴大措施半徑,延長措施有效期。后段注入植物纖維顆粒,對封堵路徑壓實封口,并防止高溫蒸汽對凝膠產生傷害。

3.2室內實驗

實驗一:在60℃條件下,穩定劑質量分數=2‰、交聯劑質量分數=5‰,分析聚丙烯酰胺質量分數對成膠影響。分別選取不同質量分數的聚丙烯酰胺。當聚丙烯酰胺質量分數大于5‰后,其制備的堵劑體系可以達到目標粘度,且穩定性良好。

實驗二:在60℃條件下,穩定劑質量分數=2‰、聚丙烯酰胺質量分數=5‰,分析交聯劑質量分數對成膠影響。分別選取不同質量分數的交聯劑。當交聯劑質量分數大于5‰后,其制備的堵劑體系可以達到目標粘度,且穩定性良好。

根據上述實驗,選取三種藥劑匹配,通過分析150℃條件下脫水率及粘度的變化曲線,最終研制了滿足以下技術指標的藥劑配方:成膠溫度為50-70℃;成膠時間為24-72h可調;成膠粘度≥10000mPa·s;在溫度為150℃下,凝膠體系脫水率小于10%。

3.3施工參數優化

冷603井區具有油井見水早,能力足,經過多年吞吐生產,水侵通道逐漸增大的特點。為保證堵水工藝措施有效性,通過對歷年堵水無效井措施進行分析,確定加大堵劑用量,擴大封堵半徑的思路。具體計算公式為:Q=πR2Hφ,式中:Q為堵劑用量,m3; R為處理半徑,m; H為封堵井段厚度,m;φ為孔隙度,%,其中處理半徑要求5~6m,確保堵水效果。

施工排量的要求:措施最小有效壓力大于邊底水水侵壓力;措施最大允許壓力小于最大關井套壓及稠油熱采注汽壓力;以此為基準,前期采用15-20m3/h的注入速度,后期調整注入速度在10-15 m3/h之間;頂替壓力的要求:應小于施工最大壓力,根據現場施工情況進行選擇。

3.4生產參數管理

注汽方面首先是措施完成后,待壓力恢復到0,再進行作業,防止藥劑反吐;其次是措施完成后24h,再進行注汽,確保藥劑成膠時間。舉升方面應注意:舉升方面采取長沖程,低沖次生產,在生產初期,控制采液強度生產,保障措施有效率。

4實施效果及效益評價

4.1實施效果

典型井一:冷37-85-5100井,2017年大修后的第9輪未堵水直接注汽生產,周期生產時間短周期產油量低。本輪應用復合堵水技術后周期產油量上輪386噸上升至1148噸,周期平均含水由93.5%下降至88%。從日產曲線可以看出,該井堵水注汽后生產效果表現為“一升一降一延長”特征,即日產油上升,含水下降,生產周期延長。

典型井二:冷37-79-598井,吞吐生產第一周期已見水,第2輪開始連續堵水生產,后應用復合堵水技術后周期產油量由上輪由1126噸上升至1313噸。與上輪同期對比,初期日產油明顯增加;初期含水較上輪明顯下降。目前該井上產效果與上輪持平,且繼續有效。

2017年以來,冷603井區共實施復合堵水技術13井次,累增油5027.7噸,累降水8076.9噸,平均單井增油386.8噸。

4.2效益評價

冷603井區開展的復合堵水技術累增油5027.7噸,創經濟效益370.9萬元。

5結論

(1)復合堵水技術實現了“一井多劑”,充分發揮各個堵劑的特點,可在地層形成不同體系、不同強度的多個封堵段塞,有效提高堵水效果。

(2)優化施工參數,可以保證堵水效果,有效提高措施有效率。

(3)合理的生產參數是冷603井區穩油控水生產的重要保證。

(4)復合堵水技術是針對邊底水油藏研究的,現場應用切實有效,在同類油藏中具有廣泛的應用前景。

參考文獻:

[1] 張玉增.錦州油田稠油區塊整體化學堵水技術[J].內蒙古石油化工. 2008(14)..

[2] 趙云峰.高升油田水平井化學分段堵水技術研究與應用[J].石油地質與工程. 2012(03)..

作者簡介:

張佩佩,女,1989年11月出生遼寧盤錦,漢族,工程師,2012年畢業于哈爾濱石油學院,現于中國石油遼河油田冷家油田開發公司工藝研究所,從事修井作業方案設計以及油井舉升配套技術研究工作。

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