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軸流式空壓機出口放空管道優化設計

2022-08-12 13:52高海見
化工設備與管道 2022年3期
關鍵詞:消聲空壓機壓縮機

高海見

(中石化寧波工程有限公司,浙江 寧波 315103)

壓縮空氣是石油化工裝置中不可或缺的公用工程介質,且用量大,用途廣。軸流式壓縮機具有流量大、結構簡單、便于維護等優點,廣泛用于工業生產中。而“喘振”是導致壓縮機損壞的主要原因之一,具有較大危害性,在工程設計及實際運行中應極力避免或減少“喘振”的發生。對于清潔、無毒的空氣介質,一般選擇在壓縮機出口管線上設置放空閥及管線,將介質直接放空來實現防喘振[1-2]。當壓縮機發生喘振時,需將其工作點盡快拉回到正常工作區,這時需盡快將出口放空閥打開以排出管道內的氣體。由于放空時流量大、流速高,常造成放空管線及防喘振閥劇烈振動,并且產生較大噪聲[3-4]。因此,合理的壓縮機出口管道布置、合理的消聲設備選擇[5-6],對壓縮機的平穩運行起著至關重要的作用。本文以某裝置空壓機為案例,對其出口管道的布置、放空消聲設備選擇的缺點進行了分析,并提出一種優化設計方案。

1 項目原設計方案

1.1 原工藝方案

某裝置有兩臺軸流式空壓機,為下游工段提供吹掃空氣。單臺壓縮機的設計流量為460 000 kg/ h。壓縮機出口操作壓力為0.115 MPa,操作溫度為98℃,設計壓力為0.18 MPa,設計溫度為145 ℃。根據工藝設計參數,壓縮機供應商選擇的出口管道口徑為DN 1 600,為實現防喘振功能,每臺壓縮機出口設置了兩路防喘振放空管線,放空閥前管線口徑均為DN 1 000,閥后口徑均為DN 1 400,其中一路放空閥的口徑為DN 600,另一路放空閥的口徑為DN 750。每條放空管線末端均設置一臺立式圓筒式消聲器,消聲器的尺寸為2 700 mm×5 000 mm(內徑×高度)??諌簷C氣路工藝流程簡圖如圖1 所示。

圖1 空壓機工藝流程簡圖Fig.1 Process flow diagram of air compressor

1.2 原設備及出口管道布置方案

根據以上工藝方案,兩臺空壓機及出口管道的布置如圖2 ~ 4 所示。

圖2 空壓機及出口管道平面布置(EL.0 m 層)Fig.2 Layout of air compressor and outlet pipeline (EL.0 m floor)

兩臺空壓機布置在半敞開式廠房內,廠房采用鋼結構型式。因空壓機排出口朝下,出口管道則沿地面敷設,以減小振動并方便設置管道支架。出口管道末端連接立式圓筒式放空消聲器。兩臺空壓機一共設置了4 臺消聲器,為了節省占地及減小排放時的噪聲,設備布置時利用廠房立柱設計了一個鋼結構框架來支撐。消聲器支耳標高為EL.21.5 m,放空閥布置在EL.10.0 m 鋼結構平臺上。

空壓機開車運行初期,需將放空閥全部打開,以降低空壓機的啟動負載。當空壓機因為某種原因導致入口流量過小時,也需要將放空閥打開,以免機器進入喘振區運行。但在裝置實際操作中出現了如下現象,當防喘振閥打開后,閥門及閥后管道,消聲器均產生了較強烈振動,消聲器地腳螺栓甚至出現了松動、脫落的現象。

2 出口管道振動原因分析

不同于往復式壓縮機管道內氣流周期性脈動引起的低頻振動,軸流式壓縮機由于葉片旋轉速度高,管道內氣體受激發往往產生高頻振動。當氣體流經彎頭、閥門等位置時易產生渦流,從而導致管道也產生相應的高頻振動。理論上常采用聲學方法對此類振動進行分析,但由于管路系統的復雜性及機組運行時的不穩定等因素,理論分析方法往往與實際偏差較大。工程上常見的解決振動問題的方法是通過改變管道的布置、調整管道支撐來增加管道的剛度[7-8],從而降低振動響應,避免共振。

圖3 空壓機及出口管道平面布置(EL.10 m 層)Fig.3 Layout of air compressor and outlet pipeline (EL.10 m floor)

圖4 空壓機及出口管道立面布置Fig.4 Vertical layout of air compressor and outlet pipeline

針對空壓機放空時閥門及管道振動的情形,從管道布置及支架設置的角度進行了分析,出口管道支架的設置見圖6,得出本裝置管道振動的主要原因有如下兩點:

(1)放空閥布置在鋼結構平臺上,由于放空閥前后均有一段較長立管,閥門所在的水平管段在熱態時有豎直向上的位移,因此閥前后均需要設置彈簧支架來支撐,若設置剛性支架,支架在熱態時會脫空,起不到支撐作用。由于鋼結構平臺及彈簧支架自身剛度有限,抗振性能較弱。放空時,閥后管道流速高,從而產生較強烈受迫振動。

(2)放空消聲器空氣入口朝下,閥后管道須豎直進入消聲器。由于消聲器支耳處為固定端,在管道走向確定的前提下,為滿足應力計算的需要,立管上需設置一組萬向鉸鏈型膨脹節,以吸收管道在X和Z方向的熱位移。相比于同口徑的管道,膨脹節柔性要大的多,放空時在高流速沖擊下產生了較強烈振動。

圖5 原方案出口管道支架設置Fig.5 Outlet pipe support setting in the original scheme

3 優化設計方案

根據對以上管道振動原因的分析發現,立式放空消聲器需支撐在較高的鋼結構框架上,導致放空閥后管道必須有一段較長立管。從應力分析的角度來看,這種管道布置有難以避免的缺陷。為了滿足二次應力的要求,立管上必須設置膨脹節以吸收兩個水平方向的橫向位移,放空閥所在的水平管道又因有向上位移而必須設置彈簧支架,這樣的支架設置會導致整個放空管道柔性太大,不利于管道的抗振[9-10]。另外,從投資角度來看,兩臺空壓機需設置4 臺相同的不銹鋼材質放空消聲器,其造價較高。

從工藝原理分析,放空消聲器的選擇實際是為了降低排放時的噪聲,因此,可選擇用一臺消聲塔來代替4 臺消聲器。

3.1 工藝可行性分析

從圖1 可以看出,兩路放空管線間有聯通旁路,當單臺空壓機全量放空時,氣體同時通過兩臺消聲器排向大氣,則單個消聲器內的最大質量流量為230 000 kg/h。排放空氣的密度為2.02 kg/m3,經計算得單個消聲器內氣體流速為5.53 m/s。當采用消聲塔后,消聲塔的尺寸需滿足兩臺空壓機同時全量放空時的需求,即最大質量流量為920 000 kg/h,消聲塔截面設計尺寸為5 m×5 m,高度為15 m,經計算塔內最大流速為5.06 m/s,略低于消聲器內的最大流速。因此,從工藝角度來說,一臺消聲塔替代4 臺放空消聲器是可行的。

消聲塔為混凝土結構,金屬消聲片內置于塔出口附近。典型的消聲塔結構如圖6 所示。

圖6 典型消聲塔結構圖Fig.6 Typical structural drawing of silencing tower

3.2 優化后的設備及管道布置

將放空消聲器改為消聲塔后,設備及管道布置相應發生變化,修改后的設備及管道布置如圖7 ~ 8所示。

圖7 優化后的設備及管道平面布置Fig.7 Optimized equipment and pipeline layout

從圖7 和圖8 可以看出,放空消聲塔生根于地面,且空氣入口也在地面附近。因此,整個放空管道可沿地面敷設。根據應力計算,放空閥前后管道上只需設置剛性支架而不用設置彈簧。另外,由于不存在立管,膨脹節也因此取消。這樣優化后,大大增加了整個放空管道的剛度,從而增強了排放時的抗振性能。

圖8 優化后的設備及管道立面布置Fig.8 Optimized vertical layout of equipment and pipeline

3.2 采用放空消聲塔的注意事項

將4 臺消聲器改為1 臺消聲塔后,有如下事項在設計時需注意。

(1)由于消聲塔排放和消聲器排放時管道系統的阻力降不一樣,這樣會導致放空閥后背壓存在區別,而放空閥前后壓差對閥門的排氣量存在影響,尤其放空閥的選型跟壓縮機的防喘振控制息息相關,因此,改為消聲塔后,需將整個管道系統交于供貨商進行核算,以確認所選放空閥對各種排放工況的適應 性。

(2)放空管道需深入消聲塔內部,管道尾部不應為開口,否則高速氣流會直接沖向對側墻壁而損壞消聲塔。實際氣體應朝下排放,通常做法是在管道下方一定角度內按規則開若干小孔,一方面可以防止氣流損壞消聲塔內壁,另一方面也可以降低排放時的噪聲。典型的排氣管結構如圖9 所示。

圖9 典型排氣管結構圖Fig.9 Typical exhaust pipe structure diagram

(3)對于放空管道,由于排放時的溫度在100 ℃左右,此溫度下管道的熱位移并不會很大,且正常開車后閥后管道無介質流通。為了增加管道的抗振性能,放空管道盡量不要設置彈簧支架及膨脹節,管道熱位移需靠自然補償來吸收。放空閥后應盡量設置四向限位或者固定支架,以免閥門在放空時產生較強烈振動。

4 新舊方案技術經濟對比

采用優化設計方案后,從技術角度增加了管道運行的穩定性,減少了管線振動;從經濟角度來看,也可節省一定投資。兩種方案放空管道的主要設備及管道投資如表1 所示。

表1 放空管線主材投資對比表Table 1 Comparison of main material investment of vent pipeline

從表1 可以看出,新方案消音器、膨脹節、彈簧支吊架、管道等數量具有明顯下降,主材投資可節省約52.5 萬元。

5 結束語

通過對原方案軸流空壓機出口管線振動產生的原因進行分析,認為原方案放空閥布置在鋼結構平臺上,閥前后采用彈簧支架支撐,且進入消聲器前的立管上設置了膨脹節,導致整個放空管道的柔性太大,是造成振動的主要原因。在對工藝及配管進行深入分析的基礎上對方案進行優化,將4 臺消聲器改為1 臺消聲塔,并將消聲塔生根于地面。這樣使得放空管道可以全部沿地面敷設,并且通過應力計算可以取消放空管線上的彈簧支架及膨脹節,這樣使管道剛度大大增加,有效地解決了防閥開啟時的管線振動問題。同時管線投資有了明顯降低,取得較好的效果。因此,建議在以后類似項目中,應盡量采用此優化方案。

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