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低品位石灰石在新型干法窯的應用

2022-08-22 03:06郭永強南陽中聯水泥有限公司河南南陽473000
水泥工程 2022年2期
關鍵詞:生料回轉窯熟料

郭永強(南陽中聯水泥有限公司,河南 南陽 473000)

0 前言

我公司于2004年和2007年分別建成3 000 t/d和6000t/d生產線,石灰石消耗量巨大。自有礦山系秦嶺群雁嶺溝組下部巖性段條帶狀含石墨大理巖,礦體平均品位CaO含量46%,MgO含量1.40%。礦山中礦層與夾層交替出現,或礦層與變質夾層摻雜在一起,礦石質量變化大,經過15年的開采,品位高的礦體已逐年銳減,石灰石資源匱乏,質量下降問題凸顯。加上夾層沙土逐漸增多,排廢剝離量增大,達到15%~20%,生產成本進一步增加,石灰石開采使用能否做到剝采比最低,關系到公司的生存大計。因此,充分使用好礦山開采的廢渣及廢料,合理地利用低品位石灰石就顯得十分重要和迫切。為此,公司成立了利用低品位石灰石生產優質熟料攻關小組,結合生產情況,摸索出一套合適的配料方案及煅燒參數。

1 低品位石灰石易燒性和易磨性實驗

1.1 易燒性試驗

分別選取正常進廠的石灰石(CaO含量≥45%)和CaO含量分別為44.3%、43.5%、43.0%的石灰石,和正常生產時的砂巖、鐵鋁土、轉爐渣和硫酸渣,按照正常生料配料,進行易燒性實驗,易燒性實驗結果見表1。

表1 不同品位石灰石配料的易燒性試驗

由表1可知,石灰石CaO含量低于44.3%時,易燒性顯著變差。

1.2 易磨性試驗

由于低品位石灰石中,結晶硅含量比較高,對物料易磨性有較大影響,把上述4個石灰石各稱取5 kg,用實驗小磨研磨5min,80μm篩余結果見表2。

表2 不同品位石灰石的易磨性試驗

由表2可知,石灰石CaO含量低于44.3%時,易磨性顯著變差。

通過對上述實驗,我們決定把進廠石灰石質量指標暫定為CaO含量≥44.3%(必要時可以放寬到44.0%),SiO2含量≤12.0%。

根據石灰石控制指標,采取不同采面的石灰石多點作業裝車,依據在線分析儀檢測結果搭配進廠,從源頭上做好石灰石質量控制。利用石灰石中轉庫多庫儲存、搭配放料,提高石灰石均勻穩定性。圓堆堆料時采取低品位石灰石堆低堆,高品位石灰石回堆的方法,穩定石灰石質量。

2 確定使用低品位石灰石的配料方案

在石灰石CaO含量≥45%時,我公司采用的配料方案如下:熟料三率值為KH=0.900~0.910,SM=2.50~2.60,IM=1.45±0.05,熟 料 中 Al2O3含 量 為5.00%±0.10%,Fe2O3含量為3.50%~3.60%之間。為了確保在回轉窯生產時順利進行,對低品位石灰石配料時進行易燒性實驗,確定在回轉窯內生產時配料方案,見表3。

表3 低品位石灰石不同配料方案的易燒性試驗

為了保證回轉窯的正常生產,我們選用4號配料方案,熟料KH控制在0.890~0.900之間,熟料中Al2O3含量控制5.10%±0.10%,Fe2O3含量控制3.6%±0.10%,提高液相量,改善生料的易燒性。

3 回轉窯試生產

在試生產時定區下料,保證低品位石灰石配料順利入窯生產。通過調整窯內熱工制度,提高了回轉窯的抗波動能力。低品位石灰石生產熟料數據見表4,熟料巖相結構見圖1。

表4 低品位石灰石生產熟料數據

圖1 熟料巖相

如表4所示,低品位石灰石生產優質熟料獲得成功。通過熟料的巖相分析試驗結果可以看出,C3S礦物發育較好,成大塊狀存在,反映出來的是回轉窯的燒成溫度合適,并未受到因石灰石品位降低的影響,同時可以判斷熟料強度是能夠得到保證的。

4 回轉窯系統煅燒工藝措施

(1)加強石灰石源頭質量控制,降低CaO含量波動范圍。安排專人跟蹤石灰石爆破挑揀、裝車等環節,從穩定外觀質量入手,充分利用在線分析儀對石灰石化學成分實時監測。對礦山開采情況、搭配使用情況、在線分析儀運行情況進行常規巡檢,對石灰石的生產監督到位,降低石灰石品位的波動范圍。利用石灰石中轉庫多庫儲存、搭配放料,提高石灰石均勻穩定性。

(2)穩定出磨生料質量。根據熟料指標要求,合理控制入磨在線分析儀指標,對照熟料數據,及時調整,保證熟料率值在要求范圍內。由于低品位石灰石中硅含量較高,要嚴格控制生料細度小于16.0%,合理降低生料細度,控制0.2mm篩余在1%以下,降低結晶硅對窯煅燒的影響,保證熟料煅燒質量。

(3)煅燒過程精細操作。由于低品位石灰石中結晶硅含量比較高,物料不容易分解,要適當提高煅燒溫度,提高液相量,使結晶硅及時反應,減少窯前飛沙。

(4)優化工藝煅燒參數。適當降低回轉窯窯速,增加物料在回轉窯內的停留時間。提高二次風溫,增加篦冷機高溫段的供風量,保證熟料急冷,提高熟料強度。適當增加頭煤用量,保證窯前一把火,穩定窯內熱力強度。調整燃燒器參數,增大外風用量,提高一次風壓,使燃燒器火焰更加順暢有力,同時每4h對燃燒器清理一次,防止端面結焦火焰變形。對預熱器系統,適當提高分解爐出口溫度,提高物料分解率,降低窯內熱工負荷。

通過調整,穩定入窯物料成分,提高入窯分解爐,保證回轉窯熱工制度,實現了低品位石灰石代替優質石灰石配料的正常穩定生產。

5 結語

我公司立足于自有礦山石灰石品位降低,資源匱乏,利用低品位石灰石,通過配料和工藝調整達到生產優質熟料的目的。在配料方面根據石灰石質量,加強物料的預均化和均化,保證入窯物料成分穩定。合理下調熟料KH值,適當提高熔劑礦物含量,增加液相量。合理優化工藝參數,加強工藝煅燒,在高硅低鈣的石灰石原料下,燒制出合格優質的熟料,達到節約資源,降低成本的目的。

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