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紅黏土淺埋暗挖隧道施工風險及處理措施

2022-10-28 08:18鄭文昌
四川建材 2022年10期
關鍵詞:掌子面拱頂黏土

汪 東,鄭文昌,劉 浩

(1.中國水電顧問集團貴陽勘測設計研究院巖土工程有限公司,貴州 貴陽 550081; 2.中國電建集團貴陽勘測設計研究院有限公司,貴州 貴陽 550081; 3.中鐵隆工程集團有限公司,四川 成都 610046)

1 工程概況

擬建七云區間隧道全長908.598 m,區間為雙洞單線隧道,施工豎井設置于區間隧道中部,分4個作業面向兩端車站開挖,采用礦山法施工。區間線間距為11~14 m,隧道拱頂埋深8.2 m~19.0 m,隧道底板標高1 248.9~1 263.6 m,洞寬6.5~6.7 m,洞高7.0~7.2 m,屬于淺埋暗挖隧道。

2 工程地質條件及設計超前支護措施

2.1 工程地質條件

七云區間地貌類型為中山溶丘和溶蝕洼地相間地貌,地形較為平緩,地面標高1 269.0~1 280.9 m,平均坡度2°左右。該區間自上而下分布的地層依次為第四系覆蓋層、三疊系下統大冶組石灰巖,巖層產狀100°∠8°。第四系覆蓋層上部是由混凝土、瀝青及人工回填碎塊石夾紅黏土構成的現狀道路,厚2~5 m;下部為殘坡積紅黏土,厚3~15 m,由上至下可塑及軟塑狀。

根據勘察資料,該區間初詳勘59個鉆孔中有23個鉆孔揭露溶洞,鉆孔見洞率39.0%,巖溶強發育。場區地下水位埋深 3.5~11.5 m,標高1 261.2~1 271.7 m,地下水類型主要有孔隙水、基巖裂隙水及巖溶管道水三種類型,七云區間為區域范圍內地下水匯集區,地下水豐富。

七云區間大里程(左線ZDK10+836~11+182;右線大里程YDK10+858~11+182)隧道拱頂埋深8.2~10.6 m,至上而下依次為雜填土層(1.6~11 m),可塑狀紅黏土層(1.2~10 m),軟塑狀紅黏土層(0~5 m),中風化灰巖,隧頂大部分位于可塑、軟塑狀紅黏土中,見圖1。

圖1 七云區間大里程綜合地質剖面圖

2.2 設計超前支護措施

隧道圍巖為Ⅴ級,超前支護在隧道拱部120°范圍打設Φ42×4 mm超前小導管,L=3.5 m,環向間距0.35 m,縱向間距1.5 m,搭接區域2 m,外插角5°~7°。

3 存在的施工風險

3.1 洞內坍塌

隧頂大部分位于可塑~軟塑狀紅黏土中,由于紅黏土自穩性差且地下水豐富,開挖過程中掌子面及拱頂易出現涌水、涌泥現象,未采用預加固段施工過程易出現頂拱失穩。掌子面拱頂失穩見圖2。

圖2 掌子面拱頂失穩(YDK10+882)

3.2 地面沉降、塌陷

七云區間大里程段沿白云中路往南敷設,沿線有雨水、污水等管線分布,埋深較淺,根據現場雨污水管線調查,破損嚴重,隧道開挖過程,大量雨污水沿土體下滲,導致局部下部紅黏土層遇水軟化,局部低洼處紅黏土遇水后變成流塑狀,施工中掌子面坍塌、拱頂掉塊以及拱頂上部紅黏土失水收縮均可能引起地表沉降、塌陷,施工風險高。整個區間在施工過程因為巖溶、雨污水管滲漏多次發生地面沉降、塌陷。

3.3 環境影響

隧道平行下穿城市主干道白云北路、白云中路,車流量大,交通繁忙,地面沉降、塌陷對行車安全影響較大。道路下方市政管網、燃氣管、給水管、強弱電密布,路面的沉降、坍塌可能導致自來水管的斷裂,由于自來水管道屬于有壓管道,自來水對土體的沖刷作用極其強烈,可在短時間內形成空洞,影響范圍較大,危害很強烈,安全隱患大。七云區間在施工過程中總計發生8次比較嚴重的自來水管破裂情況,并導致洞內出現了涌水、坍塌或地面塌陷等不同危害程度的工程地質災害,對周邊環境影響較大。

4 超前預加固措施

由于紅黏土自穩性差,加之雨污水的滲漏,區間隧道富水條件下原有超前支護措施(超前小導管)無法保證施工安全; 隧道平行下穿城市主干道白云北路、白云中路,交通繁忙、管線復雜,不具備地表注漿加固的條件。為保證施工安全,七云區間大里程采用洞內拱頂深孔注漿(后退式注漿)加固圍巖的處理措施。

4.1 基本原理

在軟、流塑狀紅黏土層隧道開挖掌子面利用無風壓鉆機鉆至設計深度,在鉆桿退出時,直接利用鉆桿對前方紅黏土體進行注漿加固處理,固結軟弱圍巖,形成保護拱圈。并利用后方圍巖作為天然止漿墻,確保注漿過程中注漿壓力快速提升至設計強度,避免重復修建止漿墻。

4.2 施工工藝

1)修建止漿墻(首段):為方便施工,止漿墻的施作采用C25網噴混凝土,網片采用Φ8@150×150單層網片,同時在掌子面初支環向施作Φ22×2 m錨筋,與鋼筋網片連接成整體,增加其受力特性,若加固段落連續,在考慮2~3 m的搭接時,為簡化工序,該步驟可省略,一般用在首段加固。

2)測量定位布孔:在掌子面布設一環(25孔),然后用鉆機定位、鉆孔,孔深16~30 m。

3)后退式注漿:按照“由外到內、由上到下、間隔跳孔”的原則進行注漿加固處理,注漿分段長度1~2 m(根據鉆孔情況可現場調整)。即鉆進孔底,注漿一次,注漿結束后再退1~2 m進行注漿,依次循環,直至結束該孔注漿。后退式注漿示意圖見圖3,注漿參數見表1。

圖3 后退式注漿示意圖

表1 后退式注漿注漿參數

注漿材料采用普通水泥-水玻璃雙液漿、普通水泥單液,現場注漿施工中根據情況進行漿液種類和配比的選擇調整。

4.3 加固效果

未進行超前預加固前,普通超前小導管無法起到加固土層的作用,七云區間大里程開挖過程中經常出現拱頂掉塊、掌子面坍塌,甚至地表開裂變形、路面坍塌等,施工風險極大。

采用后退式注漿進行超前預加固后,開挖面注漿凝固體呈脈狀分布,土體穩定,解決了開挖過程拱頂失穩、涌水、突泥等情況,有效約束了地層變形,增強了地層的自穩能力,保證了隧道施工安全。同時,該工法操作簡單,可根據不同段落不同地質圍巖情況實時調整注漿參數,達到動態施工的目的,與傳統全斷面注漿、水平旋噴樁施工等工藝比較經濟效益顯著。超前預加固開挖掌子面見圖4。

圖4 超前預加固后開挖掌子面

5 結 語

1)貴陽地鐵2號線七云區間采用淺埋暗挖的礦山法施工,隧頂大部分位于可塑~軟塑狀紅黏土中,由于雨水、污水等管線的滲漏,圍巖穩定性差,普通超前小導管無法起到加固土層的作用。

2)隧道施工存在洞內坍塌、地面沉降、地面塌陷的施工風險;由于隧道下穿城市主干道白云北路、白云中路,車流量大,管線復雜,施工對周邊環境影響大。

3)采用后退式注漿加固方式可達到對掌子面超前預加固的效果,加固后漿脈清晰,開挖過程中可保證掌子面、路面及市政管線安全。

4)該工法工序簡單、利于操作,與傳統全斷面帷幕注漿、水平旋噴樁等工藝相比,簡化了施工工藝,節約了施工工期及施工成本,經濟效益顯著。

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