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煤炭工業中新型注漿工藝的經濟性分析

2023-03-02 08:06李旭亮梁福兵楊雅卓
現代工業經濟和信息化 2023年12期
關鍵詞:固化劑粉煤灰漿液

李旭亮, 梁福兵, 秦 濤, 楊雅卓

(山西長治聯盛首陽山煤業有限公司, 山西 長治 046099)

0 引言

首陽山煤業3 號煤層賦存區域全部遭到了開采破壞,復采時重新掘進巷道要通過以往的老空區,雖然在順槽進行了鋼棚支護,可是頂板管理難度非常大,煤巖體的整體穩定性和承載能力很差[1],極易發生設備下沉、工作面冒頂等事故,嚴重影響工作面的生產安全和生產效率,因此必須及時有效地維護好頂板,才能安全通過老巷,確保生產安全[2-5]。依托于現代工業的高度科技化進步,本文對首陽山煤業3106綜采工作面空巷開展注漿充填加固應用,并分析了其帶來的良好效益。通過現代化工藝的應用,確保了工作面的生產安全,生產效率得到保障,也為煤炭工業經濟的健康發展提供助力。

1 工程概況

本次施工所在的3 號煤層位于山西組下部,上距K8 砂巖底45 m 左右,下距K7 細砂巖8 m 左右。煤層厚5.05~5.15 m,平均5.11 m,為厚煤層。含1 層炭質泥巖夾矸,結構簡單,厚度大,井田北部和東部大面積剝蝕,僅賦存于井田西部。煤層賦存條件穩定可采,3 號煤層的直接頂為粉砂質泥巖,其上方的基本頂和底板均為泥巖,都具有良好的隔水性能。

3106 工作面位于井田西側邊界,如圖1 所示,整體地勢呈現北高南低的趨勢。3106 工作面主要被1996、1998 小煤窯破壞區影響,采空區不僅大面積存在且分布無規律。根據現場調查情況,3106 回風順槽整體煤壁和頂板都遭到不同程度的破壞,目前巷道內采用工字鋼進行支護。

圖1 3106 工作面底板等高線示意圖

2 注漿加固方案

根據3106 工作面內實際情況,且煤壁遭到一定程度的破壞,因此設計采用分段注漿的方法進行施工。在施工時,先進行淺孔施工,先用低壓對淺孔進行注漿,具有膠結性的漿體可以封堵淺部破碎圍巖的裂隙,如此在保證圍巖完整的基礎上,可以避免之后注漿時有漿液滲漏。完成煤壁加護后,再進行深孔施工,高壓對深孔進行補強注漿加固,使內部破碎巖體的承載能力得到提升。

在施工時,鉆孔應向頂板方向仰起,利用重力使漿液得到充分擴散,實現采空區密閉、掘進迎頭正前方老巷完全充填滿,冒落矸石實現膠結,巷道掘進至老巷位置時,矸石及膠結料可形成一個整體作為人工假頂。

3 注漿加固治理

3.1 注漿孔布置

由于3106 運輸順槽內皮帶的影響,鉆機在3106運輸順槽內無法進行大幅度活動,所以主鉆孔工作場地設于3106 回風順槽內,輔助工作在3106 運輸順槽開展。每個鉆場間隔20 m 分布于3106 回風順槽內,鉆孔深淺交替排列。淺孔加固煤壁,深孔以5°~10°的仰角鉆進至破碎區。淺孔每排1 個,孔深6 m,20 m一排;深孔每排兩個,孔深以實際施工為準,20 m 一排。鉆孔布置如圖2 所示。

圖2 鉆孔布置斷面圖

3.2 注漿孔設計

1)鉆孔直徑:充填管的內徑為2.5 英寸(63.5 mm)或2.0 英寸(50.8 mm),選用50 mm 的鉆桿,開孔直徑110 mm,終孔直徑75 mm。

2)鉆孔終孔高度和深度:煤層厚度4.5 m,巷道掘進高度2.6 m,上方1.9 m 頂煤(綜采工作面采高2.4 m、頂煤高度2.1 m),直接頂為3.43 m 砂質泥巖。為實現膠結后頂板穩定性及減少充填成本兩個目的,終孔位置距離巷道頂板3 m 左右較為合適。終孔深度應以實際到達破碎區的深度為準,且終孔位置需要滿足高度要求。

3)封孔方式:采用囊袋“兩堵一注”封孔(封孔長度2 m)或者注水封孔器封孔。

3.3 注漿材料

本次施工設計采用粉煤灰加固化劑作為注漿材料,主要原材料成分見表1,粉煤灰固化充填材料的特點主要有:由于粉煤灰為主要成分,不但可以做到廢物利用,還能大大降低充填成本;粉煤灰與固化劑混合漿體流動性能好,可以均勻充填各類地下空洞和空隙,快速且具有一定強度,而且沉縮率小,操作工藝簡單、安全。粉煤灰固化充填材料在粉煤灰水化和固化過程中不產生有害氣體,對環境無污染,成本較低。粉煤灰固化充填材料不僅單漿可以長距離輸送,雙漿混合后速凝且時間可調,而且其高強性能和微膨脹性令其固結后能夠及時承擔承載作用,是一種經濟又環保的材料。

表1 粉煤灰固化劑的主要原材料成分

無機粉煤灰固化劑為無機材料、呈粉末狀。單位質量的粉煤灰固化劑能夠固結5~25 倍粉煤灰,粉煤灰漿液與固化劑漿液混合后,初凝需要5~90 min,終凝需要120~240 min,凝結體不僅不吸水,而且受熱失水速度很慢。用在礦井空巷充填、采空區充填等領域時,具有明顯的經濟社會效益。

由于可以超前進行兩順槽回采幫打孔老巷充填,而回采推進到充填區域所需要的時間較長,漿液凝固速度會稍慢一些,因此漿液配比為:固化比1∶15,粉煤灰漿液水灰質量比0.8∶1,即使用1 t 固化劑配15 t粉煤灰、12 t 水制漿。

4 應用效果分析

4.1 社會經濟效益

在進行注漿加固前,巷道掘進安全隱患時所采取的補打錨桿、錨索進行補強支護成本投入較大,實際投入成本是設計時成本的1.5 倍左右。進行注漿加固之后,整體成型質量有所提高以外,冒頂現象也大大減少,每年可節約人工和材料投入成本約300 萬元。除此之外,由于有效的加固支護,巷道掘進效率的提升帶來的是煤炭產量的有效釋放,較注漿加固之后增產240 萬t,有效解決了礦井工作面連續開采的問題。隨著該工藝進一步的深入研究和發展,將不斷促進煤礦的綠色高效開采,具有十分良好的社會經濟效益。

4.2 工業安全效益

為了觀測注漿加固施工完成之后的空巷圍巖控制效果,通過在巷道安置監測點觀測圍巖位移情況。通過觀測可知,初期時巷道圍巖位移量呈快速增加的趨勢,當時間到達一定峰值后開始走向平穩,此后巷道頂底板和兩幫的最大移動量均在安全允許范圍之內。此外經過觀測發現注漿后的頂板具有良好的完整性,冒頂狀況顯著改善,說明此次施工效果良好。不僅增加了巷道圍巖的整體的穩定和安全,而且每天正常采煤情況下(檢修、檢查、停工或其他不可抗力等情形除外)工作面推進速度提高到了3 m/d,效率明顯提高,表明注漿加固工藝的應用有效增強了煤巖體的整體性和穩定性,保證了煤炭開采的安全生產。

4.3 綜合管理效益

注漿加固后,帶來的不僅是掘進效率的提升,還有大量人力、資金、時間成本的節約,如此便有利于企業有更多的資源投入到運營管理中,以便制定科學合理的產、運、銷一體化經營戰略。在煤炭工業生產中,投入資金便可更新智能化設備,通過現代化、精細化的管理模式,強化運營管控,優化業務流程,不斷提質增效,進而能夠提高煤炭企業的整體競爭力,不斷釋放新時代煤炭工業經濟企業的活力、動力。

5 結語

通過實地應用觀測表明,對3016 工作面開展注漿加固施工以后,工作面冒頂的發生概率大幅降低,使巷道的整體性、穩定性得到改善。這項工藝不但保證了掘進工作的高效開展,為工作面過老巷時創造了安全的條件,還取得了社會和經濟等多方面的良好效益。在新時代煤炭工業經濟激烈競爭環境下,為煤炭企業提供了增強市場競爭力的有力法寶,持續助力企業的可持續發展,為煤炭工業經濟發展添磚加瓦。

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