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異構脫蠟裝置能耗分析與節能措施

2023-09-08 02:03盧俊文湛立寧王肖逸陳敏吳婷周璐璐
石油石化綠色低碳 2023年4期
關鍵詞:汽提加熱爐異構

盧俊文,湛立寧,王肖逸,陳敏,吳婷,周璐璐

(河北省特種設備監督檢驗研究院唐山分院,河北唐山 063000)

隨著碳中和目標落實的推進,對煉油行業提出更高要求。石油產品在使用中產生二氧化碳,對溫室氣體減排不利,優質潤滑油可減少汽車尾氣排放量1~3個百分點。因此生產高質量潤滑油,使其具備低硫含量、低揮發度及低傾點,是煉油行業共同追求的目標,為此必須對基礎油進行脫蠟處理。目前在傳統的溶劑脫蠟和催化脫蠟基礎上,已發展出先進的加氫異構脫蠟工藝[1],其原理是臨氫條件下借助催化劑作用進行加氫裂化和異構脫蠟反應,使反應物正構烷烴變成異構烷烴。異構烷烴具有高黏度指數、低傾點特性,是潤滑油的理想組分。異構脫蠟反應必須在高溫、高壓下進行,應對原料油和補充氫氣進行加熱和升壓處理[2],燃氣、電力、蒸汽是異構脫蠟的主要能耗。面對碳中和目標的嚴峻挑戰,常規節能技術難以實現,而煉化行業的低碳技術(包括降碳、零碳和負碳)是未來發展趨勢。

1 裝置流程

異構脫蠟是目前最先進的基礎油加氫工藝,由加氫裂化反應系統、加氫裂化分餾系統、異構脫蠟/加氫后精制反應系統、后精制常減壓分餾系統組成[4]。首先,原料油在裂化反應器中完成脫硫、脫氮、脫氧、烴飽和及加氫裂化等反應,從而降低硫、氮含量以便達到異構脫蠟進料要求;在加氫裂化分餾系統,切割出煤油、柴油、石腦油、干氣等成分,在分餾塔底得到異構脫蠟原料;在異構脫蠟/加氫后精制反應系統,原料油在異構脫蠟反應器中完成異構化反應后,將蠟組分轉化成潤滑油組分和輕油組分,再到后精制反應器中完成精制反應,去除原料油中的不飽和烴、氮、硫、氧等非烴類化合物,從而提高潤滑油的抗氧化性并降低其色度;在加氫后精制常減壓分餾系統,反應后的產品被切割成煤油、柴油、石腦油、干氣、潤滑油基礎油、減壓塔底潤滑油等。圖1為異構脫蠟裝置示意流程。

圖1 異構脫蠟裝置示意流程

2 裝置能耗構成

異構脫蠟裝置的能耗由燃料氣消耗、1.0 MPa蒸汽消耗、電力消耗、循環水及除氧水的能耗組成。異構脫蠟屬于放熱反應,裝置負荷率越高,相應異構轉化率越高,放熱量越大,燃料氣耗量就會越低。燃料氣主要用于加熱爐的燃燒用氣,1.0 MPa蒸汽用于汽提塔及伴熱管線,電力消耗主要用于氫壓機和進料泵,循環水及除氧水用于系統的冷卻。

某煉油廠20×104t/a異構脫蠟裝置利用加氫裂化尾油作原料生產潤滑油基礎油,設計處理量為40 t/h,實際處理量為30 t/h,運行負荷率小于80%,20×104t/a異構脫蠟能耗構成如表1所示。其中燃料氣消耗占48.90%,電力消耗占33.79%,蒸汽消耗占12.66%(其中1.0 MPa蒸汽消耗11.44 kgEO/t,自產0.3 MPa蒸汽補充2.56 kgEO/t),三者合計能耗占95.35%。應從燃氣、電力、蒸汽消耗三方面進行現狀分析,找出可采取的節能措施。

表1 20×104 t/a 異構脫蠟能耗構成

3 能耗現狀分析

3.1 燃料氣

燃料氣主要用于加熱爐的燃燒用氣,20×104t/a異構脫蠟裝置共有5 臺加熱爐,分別是裂化反應加熱爐F101、常壓塔加熱爐F201、脫蠟反應加熱爐F301、精制分餾系統的常壓爐F401和減壓爐F501。反應進料加熱爐為純輻射箱式爐,分餾進料加熱爐為輻射—對流箱式爐,對加熱爐的熱平衡效率進行測試,所得數據如表2所示。

表2 加熱爐熱效率及熱損失數據 %

從表2 中可以看出,3 臺分餾進料加熱爐的熱效率均高于90%,達到該行業平均水平;而2 臺反應進料加熱爐的熱效率均低于90%。主要是F101、F301反應加熱爐無對流室,而輻射室爐管傳熱面積較小,未達到實際熱負荷要求,輻射室換熱不充分導致排煙溫度過高;同時煙道的空氣預熱器設計熱負荷偏低,導致煙道排煙溫度高達230 ℃,造成能源浪費。

3.2 電力

異構脫蠟裝置的電力消耗主要集中在新氫壓縮機、循環氫壓縮機、電動進料泵中。有4 臺高壓進料泵,加氫裂化系統2臺進料泵的額定功率均為700 kW,異構脫蠟系統2 臺進料泵的額定功率均為750 kW。由于設計負荷偏大,實際運行中無法自動調節流量線開度,造成電力浪費。

三級往復式新氫壓縮機將新鮮氫氣壓力由1.0 MPa升至15.0 MPa補充到反應系統,新氫壓縮機出入口壓差較大,流量較小,現用的壓縮機無流量自動調節系統,對出口返回氣體重復壓縮,造成電力浪費。

3.3 蒸汽

異構脫蠟裝置的蒸汽主要消耗在管線伴熱和汽提用汽。由于潤滑油原料具有高粘度、高凝點特性,該加氫異構脫蠟裝置處于北方地區,相關工藝管道在冬季須用蒸汽伴熱來防凍、防凝[5]。該裝置共有蒸汽伴熱管線105條,伴熱蒸汽能耗2.5 t/h,高于設計值2.0 t/h。通過摸底調查,發現有40條管線未根據介質溫度及傾點設計使用;同時存在伴熱蒸汽的跑冒滴漏,配置的疏水器均存在漏氣現象。同時各分餾塔汽提蒸汽用量較大,5 個汽提塔的蒸汽用量設計值為2.7 t/h,實際汽提蒸汽用量高于設計值0.15 t/h。

4 節能優化措施

4.1 燃料氣

4.1.1 加熱爐余熱回收系統改造

更換一臺新型空氣預熱器,根據加熱爐的工藝條件及煙氣、空氣流量計算出空氣預熱器的熱負荷至少為2.8 MW;實際運行的換熱器熱負荷只有2.5 MW。節能改造時更換了熱負荷3.0 MW的換熱器,改變了煙道、風道設置,增加了鼓風機、引風機功率。新型換熱器為熱管/列管混合式,高溫煙氣先通過列管與空氣換熱,降溫后再通過熱管與空氣換熱,為防止煙氣溫度過低造成露點腐蝕,在煙道末端引入一股高溫煙氣,并設置測溫元件,維持最低溫度在露點以上。改造后的排煙溫降為123 ℃,加熱爐熱效率提高了3%。

4.1.2 加熱爐輻射室改造

由于輻射室熱負荷設計偏低,空間有限無法再增加換熱面積,故通過改善現有換熱面傳熱效果的方法提高熱能利用率。輻射室換熱主要是通過火焰的直接輻射、爐墻的反射將熱量傳遞給輻射爐管,通過在輻射室襯里的外表面涂裝納米陶瓷涂層,使其表面在高溫下的發射率維持在0.9 以上,遠高于普通耐火材料發射率0.6~0.8 的水平;爐管外表面涂裝提高黑度的吸收型高溫陶瓷涂料,以便增加吸熱效果。改造完成后,出輻射室的煙氣溫度下降30 ℃,加熱爐熱效率提高了3%。

通過余熱回收系統改造和加熱爐輻射室改造,加熱爐效率提高到90%,每天可節約燃料氣2.5 t,折合成單位能耗為0.16 kgEO/t。

4.2 電力

4.2.1 增加機泵變頻裝置

異構脫蠟裝置的壓縮機、升壓泵、高速泵等功率較高,為達到降耗節能效果,與之配套的電機采用變頻模式,即1臺工頻電機配置1臺變頻電機,裝置正常運行時使用變頻電機,檢修時切換至工頻電機。裝置滿負荷時采用變頻電機,變頻器開度在80%左右即滿足運行要求,同時達到節電效果[6]。變頻與工頻電機耗電數據比較如表3所示。

表3 變頻與工頻電機耗電數據比較

從表3 中可以看出,采用變頻技術與工頻技術相比可節電0.674 kgEO/t,表中,P103為裂化分餾進料泵、P102為后精制常壓塔進料泵、P112為原料進料泵、P111為減頂油泵、P106為潤滑油出料泵,P104為減壓塔進料泵。

4.2.2 增設壓縮機氣量調節裝置

流量調節方式為逐級返回,每一級設置返回線來控制供氣量和系統壓力。當裝置低負荷運行或壓縮氣體有裕量時,多余的氣體從壓縮機出口逐級返回入口,導致電能浪費巨大。Hydro 無級調節系統利用計算機實時采集壓縮機運行數據,并調節壓縮機進氣閥的開啟程度與開啟時間,從而控制適宜的氫氣壓縮量,避免過多的氣體重復壓縮,實現壓縮氣體流量在0~100%范圍內無級調節,最終達到節能效果[7]。Hydro 無級調節系統投用后,補充氫壓縮機在小于80%的負荷下工作,壓縮機電流由116 A降為92 A,節省用電量199.5 kW·h;按裝置加工量30 t/h計算,可節電單耗0.56 kgEO/t。

4.3 蒸汽

4.3.1 伴熱管網改造

根據輸送介質溫度及環境溫度優化伴熱管線,對蒸汽泄漏管段進行修復或更換。通過每小時分段測量溫度的方法,對相應管線的伴熱時間做了調整,停用蒸汽伴熱管線40條。對于開一備一的管道,實時監控備用管道溫度,介質溫度在露點以上時,不再采取伴熱措施[8]。例如:原料油從換熱器出口至過濾器管線的伴熱,反沖洗過濾器開一備一,2小時切換一次,換熱器出口至過濾器管線的介質溫度為150~170 ℃,停用伴熱后,第1個小時測得過濾器壁溫為130 ℃,第2 個小時測得過濾器壁溫為85 ℃,連續跟蹤24 h后,確保過濾器壁溫較裂化尾油平均凝點高12 ℃,故停用該伴熱管線。

同時制定了伴熱管線的定期巡檢制度,發現失效疏水器及時修理或更換,發現跑冒滴漏現象及時處理,減少不必要的蒸汽消耗[9]。伴熱蒸汽管線改造后,蒸汽用量由2.5 t/h降為1.8 t/h,節約蒸汽0.7 t/h,按裝置原料處理量30 t/h 計算,可節電單耗為1.55 kgEO/t。

4.3.2 汽提蒸汽調整

加氫裂化分餾系統的常壓塔有兩個側線汽提塔,分別是第一側線煤油汽提塔T102、第二側線柴油汽提塔T103;加氫后精制分餾系統的減壓塔第一側線抽出柴油,不經汽提;第二側線至第四側線有3個潤滑油汽提塔,分別是T106輕質潤滑油汽提塔、T107 中質潤滑油汽提塔、T108 重質潤滑油汽提塔。

從蒸汽消耗的現狀分析可以看出,汽提蒸汽用量高于設計值0.15 t/h,由于裝置始終處于低負荷運行狀態,原料處理量為30 t/h,在滿足產品質量的前提下逐步下調各塔汽提蒸汽用量,經不斷調整與摸索,各塔汽提蒸汽用量達到實際負荷要求并低于設計值[10]。汽提蒸汽用量調整數據如表4所示。

表4 汽提蒸汽用量調整數據 t/h

從表4 中可以看出,每小時節約汽提蒸汽用量0.60 t/h,折合成單位能耗1.32 kgEO/t,汽提蒸汽能耗明顯下降。

5 節能優化效果分析

通過燃氣消耗、電力消耗、蒸汽消耗三個方面的節能優化,20×104t/a 異構脫蠟裝置的綜合能耗由改造前的70.12 kgEO/t 降為65.86 kgEO/t,降幅6%;按標油8 000元/t計算,可節約成本34元/t,全年增加經濟效益680 萬元。但仍高于煉油行業64.40 kgEO/t 的平均能耗,究其原因是部分設備改造空間受限,且裝置不能滿負荷運行。在后續節能改造時,可以考慮用自產的0.3 MPa 蒸汽代替1.0 MPa蒸汽作為伴熱和汽提用汽;對反應加熱爐前的換熱器進行改造,以便提高反應加熱爐入口溫度。為實現雙碳目標,可以采取降碳技術中的智能化技術,例如通過先進過程控制技術,實現對裝置運行參數的最優化控制,達到降耗節能目的。

6 結論

(1)異構脫蠟是目前最先進的基礎油加氫工藝,其原理是臨氫條件下借助催化劑的作用,先后進行加氫裂化和異構脫蠟反應,使反應物正構烷烴變成異構烷烴,異構烷烴具有高黏度指數、低傾點的特性,是潤滑油基礎油的理想組分。

(2)加氫異構脫蠟裝置的能耗主要集中在燃料氣消耗、電力消耗及蒸汽消耗方面,三項合計約占裝置總能耗的95%;燃料氣用于加熱爐的燃燒用料,電力用于氫壓機的升壓及高壓進料泵的運行,蒸汽用于側線汽提塔和管道伴熱。

(3)降耗節能采取加熱爐余熱回收系統改造、伴熱管網改造、汽提蒸汽調整、增設壓縮機氣量調節裝置、增加機泵變頻裝置等措施;在20×104t/a加氫異構脫蠟裝置節能改造中的應用結果表明,可以降低該裝置綜合能耗4.26 kgEO/t,降低成本34元/t。

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