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ATOX-50 立磨中心喂料改造

2023-09-13 06:19單超郭脈興畢如新
上海建材 2023年4期
關鍵詞:磨輥磨盤生料

單超,郭脈興,畢如新

(山東東華科技有限公司,山東淄博 255000)

0 引言

ATOX-50 立磨屬于柱輥平盤磨機,磨輥與磨盤接觸面較大,若磨盤料層不穩定,則容易造成磨機劇烈振動,給設備帶來巨大傷害[1]。且本磨機加壓方式為“Y”型,3 個磨輥同步施壓,原下料位置在1#與2#磨輥之間,物料的沖力和磨盤的旋轉會導致磨機3#磨輥物料最多,2#磨輥物料其次,1#磨輥物料最少[2]。這樣不僅影響磨機臺時,還會因料層不穩定導致磨機劇烈振動,2個磨輥研磨效率降低[3]。

1 方案設計及實施

針對我公司ATOX-50 立磨側面下料導致磨輥下料層厚度不均的問題,相關技術人員經過多次研討、摸索試驗決定由側面喂料改成中心喂料。

(1) 延長入磨溜管至磨盤中心,且選擇合適溜管角度,保證入磨物料速度;制作倒錐,倒錐固定在中心厄上,使入磨物料正好落在磨盤中心,如圖1 和圖2 所示。

圖1 入磨溜管(Fig.1 Chute into the mill)

圖2 制作倒錐(Fig.2 Taper making)

(2) 倒錐內設置“十”刮板(見圖3),并將其固定在磨中心盤,使入磨物料均勻散開,物料在磨盤離心力作用下可以均勻分布到每個磨輥。

圖3 倒錐內“十”刮板(Fig.3 "Ten"scraper in the inverted cone)

2 改造效果

我公司磨機側面喂料改為中心喂料后,磨機振動大幅減弱。由于料層穩定、磨機振動小,為降低擋料圈奠定了堅實的基礎,擋料圈高度由原來的220 mm 降低到現在的180mm,立磨主電機電流下降20 A。因擋料圈降低了物料與磨盤之間的尺寸,壓縮比增大(改造前物料壓縮比為220/100=2.2,改造后物料壓縮比為180/60=3.0,壓縮比增大36.36%),使磨輥與磨盤之間的料層變得更致密。致密的料層一方面可以減弱磨機振動,另一方面可以在有效時間內粉磨出更多的成品,提高磨機粉磨效率和磨機臺時。改造前后具體運行參數對比見表1。

表1 改造前后運行參數(Tab.1 Operation parameters before and after reform

采用中心喂料方式后,磨機運行平穩,生料電耗下降1.4 kWh/t,磨機臺時上升30 t/h,按立磨每年運轉率70%核算,電價按0.65 元/度計算,可節省約3 666 936元,多生產生料183 960 t,折合熟料按1.58 料耗計算可多生產熟料116 430 t,熟料按300 元/t 計算,創造價值約為34 929 000 元。

3 結語

采用中心喂料基本實現了3 個磨輥下料層厚度相同的目的,改造后磨機料層穩定,振動降低,改變了原來一味通過噴水來穩定料層的傳統模式。同時也由于噴水減少,物料的活性及流動性提高,使磨機臺時大幅提升,噴水的減少使主電機電流下降,生料電耗下降明顯。中心喂料使磨輥與料層接觸面積增大,在相同產量、相同時間、相同研磨壓力的情況下降低了輥皮的磨損量,大大提高了輥皮的使用周期。

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