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井下絞車鋼絲繩的防跑偏裝置研究

2024-01-04 11:54劉利偉
機械管理開發 2023年11期
關鍵詞:托輥絞車鋼絲繩

劉利偉

(晉能控股集團軒崗煤電有限責任公司劉家梁煤礦, 山西 原平 034114)

0 引言

絞車運行原理是借助滾筒對鋼絲繩進行回收和下放,實現對煤炭資源的運輸。為此,在絞車運行中,鋼絲繩是否能有效纏繞在滾筒上,便是絞車提高運轉效果和安全性的關鍵。由于受到井下環境復雜、絞車安裝和巷道彎道等多方面因素的影響,鋼絲繩易出現跑偏問題,不及時糾偏會出現安全事故,且傳統人工下的撬棍、釬桿等機具強行糾偏方式還存在效果差、不安全和低效率等問題,因此,有必要進行井下絞車鋼絲繩的防跑偏裝置研究。

1 絞車設備運轉的分析

以某煤礦開采為例,結合其絞車設備的運轉情況看,有以下幾個方面。首先,在當前井下生產中主要應用的絞車型號及其參數可以參考表1,同時絞車會主要布置在采掘工作面和輔助運輸大巷上,可以支持設備和其他資源的升降。其次,目前受到礦井開采時間較長的影響,在井下采掘面多和礦井開拓延伸下,有著地質情況復雜、絞車數量多、巷道彎道多和絞車分布廣的特點,不利于提高對絞車的管理,易出現咬繩、跳繩和跑偏等問題。

表1 常用絞車型號及主要參數

結合2021 年設管部門統計數據看,絞車在鋼絲繩糾偏不當下出現了23 起跑偏問題,且有2 起出現了傷人事故,其他跑偏故障均造成有一定的經濟損失,不利于滿足礦企的發展需要,因此要求開展防跑偏裝置的研究[1]。

2 絞車鋼絲繩防跑偏裝置的設計

2.1 裝置結構組成

結合鋼絲繩易跑偏問題,設計了防跑偏裝置,其主要部件有移動裝置、立柱、底座、龍門架、上下托輥、軌道和限位梁等方面,組成示意可以參考圖1。為了了解各部件的關系,下面進行具體分析:第一,結合平板裝置(長×寬×厚:1 000 mm×900 mm×10 mm)而言,首先其下方有4 個滑輪且滑輪安裝在2 根軌道上,同時平板的兩側安有擋板、上方安有限位梁,且在平板和限位梁之間還安有2 個橫向托輥,最后在橫向托輥中還設計了1 組豎向托輥,可以借助1 組豎向托輥和2 個橫向托輥構成1 個可供鋼絲繩穿過的空間,實現對鋼絲繩的控制;第二,結合龍門框架,由鋼板(厚8mm)焊接,整體的框架長×高為1200mm×800mm,其兩側立柱固定在底座上,且立柱兩側也安有側護板;第三,結合底座而言,由工字鋼梁和軌道構成,前者的布設間距為1 200 mm,且兩端地錨固定孔25 mm,后者與工字鋼垂直布設,間距為800 mm。

圖1 防跑偏裝置的結構

2.2 裝置動力來源

在設計初未關注人工外的液壓系統、電控系統等動力來源,整體防跑偏裝置的動力來源主要借助人工,可以提高設備結構簡單性,并在人工的監測下提高鋼絲繩跑偏糾正的效果。具體的施力裝置在立柱的左側,整體由連接板、手柄、傳動臂和固定塊等方面組成。其中手柄會和連接板相連,同時連接板另一端會跟傳動臂相連,最后傳動臂另一端也會跟移動裝置連接,能在人工作用下使移動裝置平移,進而改變鋼絲繩的纏繞位置,避免跑偏[2]。

2.3 裝置應用原理

在使用鋼絲繩防跑偏裝置時,其原理是借助機械裝置對鋼絲繩在滾筒上的纏繞位置進行調整控制,與以往的撬棍、釬桿等鋼絲繩糾偏工具比較,有著更好的效果和效率。具體在調整中,在井下拐彎或在復雜地段進行設備、物料的輸送時,鋼絲繩易出現跑偏問題,需要工作人員觀察鋼絲繩的跑偏方向,若鋼絲繩向左側跑偏,需要人員控制手柄并帶動傳動臂和連接板的運動下,使移動裝置向右側移動,完成絞車鋼絲繩的糾偏處理。反之,若鋼絲繩向右側跑偏,則要借助提拉手柄使移動裝置向左側移[3]。

2.4 糾偏注意事項

鋼絲繩糾偏設備作為新的機械,需要在實際運轉中關注以下事項:第一,在應用絞車鋼絲繩的防跑偏裝置時,需要將其安設在礦用絞車前的10 m 左右位置,且在安裝時必須控制裝置和絞車中心線的位置一致。同時,當在斜井進行防跑偏裝置的安裝時,需要做好對應的防滑措施,提高就糾偏設備的運轉效果;第二,在安裝固定中還需要對安裝底板進行起底整平,同時在用混凝土進行澆筑(厚度>200 mm)后,用4 根地錨固定(長×直徑:1 500 mm×20 mm),且借助螺母預緊要確保預緊力矩>200 N·m;第三,在安裝中有專業技術人員進行指導,安裝后需要對設備零件牢固性、托輥運行靈活性和移動裝置穩定性進行檢查,提高裝置糾偏效果[4-5]。

2.5 糾偏裝置特點

在完成設備設計且初步運行后,經過數據統計分析,有著以下運行特點:該裝置的整體投入成本較低,在結構簡單和易安裝下,每套防跑偏裝置的成本為0.25 萬元,且取材組裝方便;裝置動力來源為人工手動,因此在無液壓系統和電控系統下,有著維護簡單和故障率低的特點,不僅可以節省投入成本,也能節省維護成本,且適應環境性強整體運行效果高;裝置的糾偏原理簡單,在進行簡單的人員培訓和現場教學后,便可以使絞車人員熟練操作。

2.6 裝置使用不足

雖然防跑偏設備整體的應用效果較好,不過也存在一定的不足,限制了其整體價值的發揮:經試驗該裝置適用于絞車運輸距離小于200 m 的鋼絲繩防跑偏,在長距離的絞車運輸中,受到裝置對鋼絲繩糾偏量小的影響,無法高效完成糾偏工作;結合鋼絲繩的防跑偏經驗,在應用防跑偏設備時,原理上看在絞車運輸線路上安裝越多糾偏裝置,其對絞車鋼絲繩的糾偏效果越強。但過多裝置的安設會對井下礦車、材料的輸送造成影響,因此絞車至多只能安設2 臺防跑偏裝置,一定程度制約了該裝置價值的發揮[6-7]。

3 絞車鋼絲繩防跑偏裝置的應用

在礦企中實際應用鋼絲繩防跑偏裝置中,于2022 年1 月份針對井下15 部礦用調度絞車進行了糾偏裝置安裝,截至2022 年8 月份,結合8 個月的實際應用效果看,能基本發揮以上分析的裝置特點,具有糾偏效果好、設備穩定性高和操作簡單等優點,且未在應用鋼絲繩防跑偏裝置中出現跑偏傷人和礦車落道等問題,整體的經濟及安全效益較高。需要注意的是,基于長距離絞車運輸中防跑偏裝置的應用不足,需要在不斷地累積經驗中進行改進,且為了節能人工監視操作的成本,可以對防跑偏裝置進行智能化設計,在自動化排繩中預防跑偏問題。

4 結語

絞車作為煤礦運輸中的關鍵設備,積極做好鋼絲繩的防跑偏工作,不僅可以提高煤礦運輸的安全性,也能提高井下運輸的效率及效益,基于傳統人工糾偏的不足,需要進行防跑偏裝置的設計。具體在分析裝置的結構組成、應用原理和動力來源后,可以基本完成該糾偏裝置的設計,不過在應用中還需關注各注意事項,在更好地展現糾偏裝置的特點下,滿足礦企的發展需要。最后考慮該裝置也存在一定的應用不足,仍需要結合鋼絲繩糾偏經驗做好設備的升級和改進工作,使礦企實現安全的發展。

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