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G20Cr2Ni4A 軸承滾子開裂失效分析

2024-01-07 13:44史淑艷田昕偉鄭嘉琪鄒龍江
山西冶金 2023年11期
關鍵詞:氫脆滲碳碳化物

史淑艷,田昕偉,鄭嘉琪,鄒龍江

(大連理工大學材料科學與工程學院,遼寧 大連 116023)

0 引言

瓦房店某軸承制造有限公司生產的G20Cr2Ni4A軸承滾子,是安裝在軸承上的承載力較大的受擠壓部件。服役過程中,G20Cr2Ni4A 軸承滾子表面需要具有高硬度、高耐磨性和耐疲勞性。該軸承滾子采用低碳合金優質鋼,為達到外硬內韌的性能要求,原材料需經過鍛造→車削加工→934 ℃表層滲碳處理→870 ℃直接淬火→600 ℃高溫回火空冷→810 ℃二次淬火→155 ℃低溫回火處理→磨削等工藝進行加工,最后得到軸承滾子。滾子兩端為直徑不同的中孔,長為100 mm,大頭直徑為58 mm,小頭直徑為48 mm,內孔直徑為22 mm。在軸承上安裝運行大約50 min 后,軸承滾子發生縱向斷裂,即沿軸承滾子外表面向內貫通斷裂成兩塊。滾子內表面未發現機加工導致的不當缺陷。開裂滾子的宏觀形貌如圖1 所示,斷口大部分呈銀灰色,靠近內孔面附近處局部存在銀白色氫脆(俗稱“白點”)缺陷,未發現明顯的夾渣氣孔等缺陷(見圖2)。

圖1 斷裂軸承滾子斷口宏觀形貌

圖2 斷裂軸承滾子斷口高倍照片

1 試驗方法

通過線切割沿軸承滾子徑向截取金相樣,并以徑向截面作為金相制備面。首先將得到的樣品在機械預磨機上經粗砂紙到細砂紙磨光,再在拋光機上用金剛石拋光劑進行拋光處理。采用質量分數為3%和4%的硝酸酒精溶液對拋光好的試樣分別進行淺腐蝕和深腐蝕,然后采用萊卡MEF-4 金相顯微鏡對滲氮層金相組織進行觀察和網狀碳化物評定,以確定金相組織是否合格及網狀碳化物是否超標[1-2]。采用洛氏硬度計檢測磨拋光亮的金相試樣滲碳層和基體的硬度值,即由滾子外表面沿徑向向心部檢測硬度梯度,以確定其硬度是否達到標準要求[3-4]。采用紅外碳硫分析儀(CS-8800)和X 射線熒光光譜儀(XRF-1800)分析試樣的化學成分,確定其成分是否合格。在斷裂的滾子疑似氫脆(白點)附近處,采用線切割截取斷口試樣。在超聲清洗機上采用酒精震蕩清洗斷口試樣,然后用掃描電鏡(SUPARR-55)進行斷口分析。

2 試驗結果

2.1 金相分析

金相試樣經機械拋光后,采用質量分數為3%的硝酸酒精溶液淺腐蝕后,放在金相顯微鏡下放大500倍觀察滲碳層金相組織。結果表明:滲氮層金相組織為回火細小針狀馬氏體+點狀碳化物;依據JB/T 8881—2001《滾動軸承零件滲碳熱處理技術條件》要求,評為2 級,熱處理金相組織合格(見圖3)。采用質量分數為4%硝酸酒精溶液深腐蝕后,將金相試樣放在金相顯微鏡下放大500 倍進行滲碳層金相組織觀察,依據上述標準判定其碳化物分布是否合格。結果表明:網狀碳化物主要由點狀碳化物組成;網狀碳化物評定為1 級,網狀碳化物合格[5](見圖4)。心部基體金相組織為回火低碳板條馬氏體,符合標準要求(見圖5)。

圖3 金相組織:回火細針馬氏體+點狀碳化物

圖4 滲碳層碳化物評級:網狀碳化物為1 級,合格

圖5 心部基體金相組織:回火低碳板條馬氏體

2.2 化學成分分析和硬度檢測

為確定材料的化學成分是否合格,采用碳硫分析儀和X 熒光光譜儀分析送檢試樣的化學成分,化學成分分析結果如表1 所示。分析結果表明:化學成分符合G20Cr2Ni4A 鋼的標準要求,且化學成分合格。

表1 G20Cr2Ni4A 鋼的化學成分

硬度梯度測試:在金相拋光面上,由外表面向心部每隔0.5 mm 測量一個硬度,共測12 個洛氏硬度值(HRC),硬度測試結果如表2 所示。結果表明:硬度符合JB/T 8881—2001《滾動軸承零件滲碳熱處理技術條件》標準要求,硬度值合格。表面硬度(HRC)為60.2(標準為58~63),心部硬度(HRC)為39.0(標準為32~48)。淬硬層深度為5.0 mm(標準硬度為50.0 處深度≥3.0 mm、標準硬度為58.0 處深度>2.0 mm)。軸承滾動體硬度值合格,符合標準GB/T 3203—1982《滲碳軸承鋼技術條件》和JB/T 8881—2001《滾動軸承零件滲碳熱處理技術條件》的標準要求,滲碳層厚度≥3.5 mm,合格。

表2 G20Cr2Ni4A 鋼的硬度檢測結果

2.3 軸承滾子斷口的掃描電鏡分析

用掃描電鏡對開裂滾子的斷口試樣進行形貌觀察。結果表明:斷口呈一次性脆性開裂特征,存在解理平面,表面光滑并伴有氫脆發紋,局部存在“櫻穗狀”或“雞爪狀”微裂紋,呈現出氫脆斷口發紋特征,為典型的脆性斷口特征,是應力強度因子較小時(低碳鋼)典型的氫脆沿晶斷口形貌[6-7],如圖6—圖9 所示。

圖6 氫脆斷口低倍形貌1

圖7 氫脆斷口低倍形貌2

圖8 氫脆性斷口高倍形貌1

圖9 氫脆斷口高倍形貌2

3 斷裂失效原因分析與討論

斷裂滾子金相組織、硬度梯度和化學成分均符合標準;滾子滲碳層腐蝕后,碳化物呈點狀分布,其網狀碳化物評級合格。由掃描電鏡對斷口形貌進行觀察分析可知,滾子斷裂類型為早期氫脆引起的快速開裂。由于滾子靠近外表面基體內部存在氫脆(白點)缺陷,當軸承運轉時,滾子受到擠壓,在外力和氫脆處內張力的共同作用下,引起其快速斷裂[8-9]。

在高溫+氫介質條件下,氫原子將會進入鋼的基體并滯留在基體內,且以原子狀態滲入晶格。服役過程中,常溫下氫原子會結合成氫分子,氫分子體積迅速膨脹產生很高的內張力,形成沿晶斷裂的微裂紋,滾子運轉過程中,在外力的作用下,微裂紋快速生長,從而發生早期快速開裂失效。

送檢滾子氫脆產生的原因有兩種:一是原材料在冶煉或軋制過程中,因環境濕度大或存在油污,在高溫情況下導致了氫原子進入基體引起氫脆;二是產品在滲碳過程中,在高溫+氫介質條件下,操作工藝不當造成氫原子進入基體引起氫脆[10]。

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