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120 t雙水口LF精煉鋼包生產實踐

2024-01-10 01:33李明軍
山東冶金 2023年6期
關鍵詞:噴粉鋼包鋼水

李明軍

(山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司煉鋼廠,山東 濟南 271104)

1 前言

山鋼股份萊蕪分公司煉鋼廠目前擁有兩條10機10 流小方坯連鑄機生產線,采用雙中間包澆注模式。為了滿足爐機匹配的生產要求,選用雙水口雙透氣磚鋼包設計。投產初期受生產組織、轉爐操作、精煉工藝等影響,連鑄工序澆注溫度高,導致精煉出站溫度高,轉爐終點控制差,終點碳低、鋼水過氧化爐次多,鋼包內襯侵蝕嚴重;加之由于設備故障原因,連鑄工序異常停機,導致鋼水長時間停留在鋼包內,嚴重降低鋼包使用壽命。

由于鋼包內襯侵蝕嚴重,渣線部位掉磚現象時有發生,鋼包包殼發紅,穿包隱患極大,已影響鋼包的安全使用,制約生產穩定順行。如何在全LF 精煉條件下提升鋼包安全運行系數,對雙水口全精煉鋼包壽命提升進行了研究。

2 影響鋼包壽命的因素

鋼包其初始作用是承接轉爐或電爐冶煉完的鋼水,把鋼水運送到精煉工序進行處理或連鑄工序進行澆注。隨著煉鋼技術的發展,鋼包作為鋼水二次冶煉反應的容器,又增加了如下功能:加熱、真空脫氣(脫氫、脫氧)和去除夾雜;合金化、均勻成分和溫度;造渣(脫硫)等功能。隨著爐外精煉技術的進步,對鋼包內襯的材質、壽命要求也越來越苛刻。

目前分公司煉鋼廠鋼包內襯設計為復合砌筑鋼包,渣線部位使用鎂碳磚砌筑,因為鎂碳磚在耐火度、抗侵蝕性和抗熱震性等性能要求方面表現穩定良好。通過對下線包況進行觀察,鋼包渣線部位、包底沖擊區出現明顯侵蝕,且渣線部位侵蝕最為嚴重,對鋼包壽命的影響最大。

2.1 渣線鎂碳磚的侵蝕分析

對于渣線鎂碳磚的損毀機理已有眾多學者進行了深入研究,得出鎂碳磚的侵蝕過程為:氧化→脫碳→疏松→侵蝕→沖刷→脫落→損毀[1]。鋼包在精煉過程中,渣線鎂碳磚所含碳與熔渣中的氧化鐵以及氧化鎂于高溫下發生反應,在鎂碳磚表面形成脫碳層。由于碳的氧化脫除,鎂碳磚內部網絡結構被破壞,使磚體組織疏松脆化,在鋼液的沖刷下侵蝕加劇。同時,由于磚體結構疏松,爐渣通過脫碳層向內部滲透,與鎂砂顆粒發生反應[2],使鎂碳磚不斷由里向外氧化分解,并且伴隨著結構剝落,然后被鋼渣沖刷掉,逐漸侵蝕使磚層厚度變薄。

2.2 包底的侵蝕分析

由于鋼水溫度高,精煉通電功率大,過程攪拌強烈,對鋼包內襯耐火材料的沖刷更為嚴重。特別是包底工作層與高溫鋼水接觸時間最長,承受的鋼水靜壓力最大,工作環境更惡劣。包底使用澆注料打結而成,隨著包齡的提升,包底沖擊區部位因鋼水沖刷侵蝕出現凹坑,存在較大安全隱患,同時影響鋼水的澆注利用率。

2.3 爐渣堿度

在精煉過程中,當加入的石灰量較少時,會導致爐渣堿度較低,呈弱酸性。而鎂碳磚為堿性耐火材料,兩者在高溫條件下易發生化學反應,造成鎂碳磚的分解。堿度降低,爐渣變稀,在底吹攪拌過程中加劇鋼包渣線部位的沖刷侵蝕。

爐渣中的CaO、SiO2通過脫碳層進入至方鎂石晶粒周圍,與MgO 發生反應,生成CMS、C2MS3等低熔點化合物,在這些低熔點化合物的作用下,方鎂石晶粒進入渣中,造成鎂碳磚磚體結構疏松而逐步發生熔損[3]。

2.4 精煉過程控制

由于生產節奏影響,大部分爐次精煉周期過短,化渣不良;加之對超高功率電極的使用缺乏實際經驗,一味追求大電壓高功率快速提溫,埋弧效果差,弧流直接作用于鎂碳磚,造成鋼包渣線部位侵蝕明顯,渣線掉磚時有發生。對前期下線鋼包包況觀察,包壁渣線鎂碳磚上孔洞較多,經分析是由于精煉通電過程中爐渣埋不住弧或埋弧效果差,電弧光熱輻射所致。

3 關鍵技術開發應用

3.1 鋼包內襯復合砌筑技術

依據鋼包不同區域侵蝕情況,合理設計鋼包內襯復合砌筑結構:針對渣線侵蝕較嚴重的部位,更換以電熔鎂砂和大結晶鎂砂為主原料的渣線鎂碳磚;針對包底沖擊區沖刷侵蝕出坑的情況,在沖擊區部位增設“迎鋼臺”;針對包口料不耐沖刷侵蝕的情況,使用剛玉料封包沿(見圖1)。

圖1 雙水口鋼包內襯復合設計情況

針對侵蝕最嚴重的渣線部位選用了兩種砌筑方法:

①永久層渣線部位高鋁質澆注料換用剛玉質澆注料,由于剛玉更耐侵蝕的特性,即使渣線鎂碳磚被侵蝕掉,當爐也不會造成穿包危險。②渣線部位使用雙渣線磚進行復合砌筑,當工作層鎂碳磚侵蝕掉落后,還有安全層鎂碳磚,利于驗包人員及時作出研判。

3.2 精煉噴粉調渣技術

通過噴吹白云石粉和焦末,改善精煉冶煉過程爐渣成分和氧化性,減少精煉過程爐渣對鋼包內襯侵蝕。

在精煉爐蓋增上環形噴粉裝置(見圖2),噴粉裝置為環形中空鋼管,安裝在精煉爐蓋下方,距爐蓋外側300 mm,與鋼包相對面有若干間距直徑為15 mm的噴吹孔,噴吹孔中心線與垂直線角度為偏向爐蓋中心15°,此角度在噴吹時可有效將噴粉噴至電極外側爐渣表面50~100 mm 處,使噴粉與爐渣快速融合,改善爐渣成分和氧化性。

圖2 環形噴粉裝置

待轉爐出鋼完畢鋼包進站后,根據爐轉爐終渣指標、渣量選擇精煉過程白云石粉面噴吹模型,噴吹模型主要根據轉爐終渣指標情況和出鋼后鋼包內爐渣量,確定白云石粉面和焦末噴吹數量,噴吹后可使鋼包內爐渣成分和氧化性等指標(爐渣中MgO和FeO)在保證精煉效果同時減緩對鋼包內襯的侵蝕。

3.3 電極濺渣補包技術

借用轉爐濺渣護爐技術原理,通過電極弧流作用,將MgO含量達到飽和或過飽和的終點渣濺到包壁上,通過后續鋼包運轉過程中爐渣冷卻、凝固,在鋼包內襯表面上形成一層高熔點的熔渣層,并與包壁內襯很好地黏結附著。濺起爐渣層耐蝕性較好,同時可抑制渣線磚表面的氧化脫碳,又能減輕高溫渣對渣線磚的侵蝕沖刷,從而保護鋼包內襯,提高鋼包使用壽命。

參考CaO、Al2O3、SiO2三元渣系相圖并根據現場爐渣實際化驗結果,要求爐渣中氧化鎂含量需達到8%以上,爐渣具備一定的流動性和黏稠度。爐渣稀薄濺不起來,爐渣過于黏稠無法很好地粘結附著。在鋼水溫度、成分滿足要求準備進行軟吹后出站的情況下,調整底吹氣源流量保持液面平穩,選用低電壓、高弧流進行短弧操作,將爐渣濺到鋼包內襯上,在鋼包內襯形成一定厚度的渣層,延長鋼包內襯壽命。

4 應用效果

(1)雙水口全精煉鋼包壽命大幅提升。一次包齡由35.9次提高到53.7次,渣線磚殘厚滿足安全使用要求,鋼包安全運行系數顯著提升。

(2)烘烤煤氣消耗明顯降低。鋼包壽命提升后,鋼包頻繁上下線的頻次大幅減少,項目實施前烘包煤氣消耗量在25 m3/t,目前在15 m3/t左右。

(3)大包注余量明顯減少。由于對鋼包內襯砌筑結構進行合理設計,水口側包底低于透氣磚側,利于鋼水流淌,減少包底出坑存鋼情況。項目實施前大包注余量基本在350 kg/爐左右,目前控制在220 kg/爐左右。

(4)轉爐出鋼溫度有效降低。鋼包壽命提升,減少了異常鋼包投入,紅包周轉率提高,過程溫降降低。

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