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SPA-H鋼低氧出鋼的生產技術實踐

2024-02-05 06:07于海岐崔福祥金百剛蘇小利
冶金能源 2024年1期
關鍵詞:鲅魚圈槍位造渣

李 超 于海岐 劉 博 崔福祥 金百剛 蘇小利

(鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司煉鋼部)

耐候鋼是廣泛應用于生產生活中的鋼品種之一,該鋼種生產中需要加入鎳、鉻等元素,在其表面形成防侵蝕的保護層,以適應復雜的使用環境[1-7]。SPA-H鋼屬于耐大氣腐蝕高耐候結構鋼,主要用于制造集裝箱,目前約占集裝箱用鋼的90%。由于需在惡劣條件下使用,要求耐腐蝕同時,還要求具有較高的機械性能[8]。國內外學者圍繞SPA-H鋼生產開展大量工作,如產品開發、冶煉工藝優化、軋制技術改進和防腐蝕機理研究等[9-17],但未見針對該品種的轉爐終點氧含量是如何合理控制的介紹。

2008年投資建設鞍鋼股份鲅魚圈分公司煉鋼部(以下簡稱“鲅魚圈煉鋼”),鋼產品1 000余種,品種涵蓋高級別管線、核電、橋梁、建筑和船舶等各行業關鍵鋼鐵產品。其中SPA-H鋼是開發最早的產品之一,按照以往統計,鲅魚圈煉鋼SPA-H鋼月平均產量8萬t左右,是部門產量占比較大的重點鋼種之一。多年來,鲅魚圈煉鋼在SPA-H鋼生產中的熔劑替代技術保磷、渣洗脫硫技術方面開展了一系列研究工作,達到了較好的保磷脫硫效果[18-19]。最近,研究人員針對鋼種成分、路徑等工藝條件,結合低氧控制相關理論,確定了低氧控制的合理范圍,通過針對性的工藝改善取得了較好的實踐效果。

1 基本情況

SPA-H鋼中Ni、Cu等元素含量與文章討論的低氧控制問題無關,其余主要成分標準為:C 0.06%~0.11%,Si 0.30%~0.60%,Mn 0.3%~0.60%,P 0.065%~0.125%,S ≤0.020。

SPA-H鋼設計工藝路徑分兩種:路線1:倒罐折鐵→鐵水預處理(根據鐵水硫含量決定)→轉爐→ANS-OB→1 450連鑄機;路線2:倒罐折鐵→轉爐→LF→1 450連鑄機。生產中具體排產路徑根據現場鋼種、精煉位情況等現場條件進行生產組織,無特殊要求。

2 低氧的必要性

SPA-H鋼要求磷含量適當高、硫含量較低、一定碳含量與錳含量,因此,此部分主要理論分析了氧化性與這幾種成分含量的關系,同時論述了相較其他鋼種低氧化出鋼,SPA-H鋼低氧化性出鋼更多優越性。

2.1 碳、磷、硫及錳理論分析

[FeS]+(CaO)=(CaS)+[FeO]

(1)

2[P]+5(FeO)+3(CaO)=(3CaO·P2O5)+5[Fe]

(2)

[Mn]+(FeO)=(MnO)+[Fe]

(3)

[C]+[O]=CO

(4)

反應(1)~(4)分別為硫、磷、錳及碳在轉爐內的主要反應,根據熱力學基本原理,化學反應更容易向反應物減少一側進行,(1)~(3)中FeO及(4)中[O]表示4個反應的氧化性,可見低氧化性條件下,分別有利于反應(1)向右側進行,而反應(2)、(3)和(4)向左側進行,通過降低氧化性可以獲得SPA-H鋼冶煉的脫硫、保磷、高殘錳及留高碳的較好熱力學條件[20-22]。

2.2 優越性分析

在生產低碳超低碳時,由反應(4)可知,低氧可能會導致碳超標;在生產一些低磷超低磷鋼種時,由反應(2)可知,低氧化性可能會導致磷超標;對于某些低錳鋼種,由反應(3)可知,低氧可能會導致錳含量不合格,具體可能引起的問題為:碳含量要求<0.05%的低碳鋼不適宜低氧出鋼;錳含量要求<0.05%的低錳類鋼不適宜低氧出鋼;磷含量要求<0.010%低磷、超低磷鋼,低氧化性出鋼有磷超標風險。

基于SPA-H鋼成分特點,從理論分析可知,該鋼種低氧控制有更多優越性:低氧后可留適當碳到成分要求范圍,節省增碳劑成本;低氧殘錳含量高,降低錳合金的使用成本;氧含量控制恰當,較好保磷,可節約部分配加磷鐵的合金消耗;低氧后利于脫硫,較好控制硫含量,實現鐵水預處理不脫硫或少脫硫目的,降低預處理工序成本。另外,低氧化性控制是鋼種潔凈化的基礎,低氧化性出鋼不僅有利于降低夾雜物數量,提高鋼產品內部質量,而且可以減少轉爐爐襯耐材侵蝕,降低爐襯維護成本和能源成本[22]。

3 低氧控制范圍及實踐

根據SPA-H鋼成分標準可知,氧含量不允許無限制的降低,硫含量無下限要求,鲅魚圈鐵水錳含量均<0.20%,所以低氧控制不需要考慮硫與錳超標準問題。碳含量、磷含量要求一定范圍,因此需針對碳與磷要求確定SPA-H鋼氧含量的合理理論控制區間。

3.1 低氧范圍確定

3.1.1 基于碳含量要求的氧含量合理范圍確定

目前鲅魚圈煉鋼260 t轉爐全品種終點平均氧含量為450×10-6,SPA-H鋼的平均出鋼溫度1 680 ℃,平均碳氧積0.002 0左右?;谠撲摲N碳含量要求范圍為0.06%~0.11%,根據碳氧積換算關系,得碳氧積為0.001 5~0.002 5所對應氧含量,最小氧含量136×10-6,最大氧含量417×10-6,具體如圖1所示。在鲅魚圈煉鋼碳氧積0.002 0的生產條件下,理想氧含量范圍應為(182~333)×10-6。

圖1 SPA-H鋼基于碳合格條件下可選取氧含量

3.1.2 基于磷含量要求的氧含量合理范圍確定

由260 t轉爐生產數據統計可知,當氧含量在(130~500)×10-6范圍內時,隨著氧含量氧含量增加,磷含量減少,如圖2所示。磷含量標準范圍為0.065%~0.125%,則對應氧含量控制范圍為(188~427)×10-6,但考慮到氧含量高于405×10-6可能需要補磷,低于198×10-6可能造成磷含量超標準,因此氧含量控制范圍劃定為(198~405)×10-6。結合“3.1.1”分析得到合格碳含量對應范圍為(136~417)×10-6,可以確定:最佳低氧控制范圍為(198~405)×10-6,對于出鋼平均溫度1 680 ℃、碳氧積0.002 0的生產條件下,理想氧含量范圍應為(198~333)×10-6。

圖2 不同氧含量的磷含量

3.2 低氧控制措施

轉爐冶煉鋼氧化性的影響因素主要是底吹效果、造渣及溫度等,國內其他企業在復吹、冶煉制度優化上取得了很好效果,鲅魚圈煉鋼通過分析本廠情況,并結合其他企業技術經驗[23-24],在造渣及溫度制度、終點控制、輔助手段等方面開展低氧控制技術改進。

3.2.1 底吹效果保證

保證轉爐底吹效果是一項長期的、系統的復雜工作,針對該廠260 t轉爐進行優化,一方面,日常生產中保證轉爐終渣中MgO約9%、FeO小于20%,堿度控制在3.5左右,既能較好護爐,又能保持底槍的良好可視性。另一方面,當底吹可視性不理想時,排產低碳鋼,沸騰鋼,適當提高出鋼溫度;當底吹可視性好時,減少補吹、高溫過氧化出鋼,出鋼溫度按下限控制出鋼。另外,實行針對性的濺渣護爐操作措施,轉爐開爐后第三爐進行濺渣操作,并保證爐渣完全濺干,日常濺渣過程中底吹N2流量設定為最大,保持到爐渣倒完為止。爐役中前期,當轉爐BL值小于190 cm時,濺渣槍位在標準濺渣槍位的基礎上提高5 cm,在濺渣時加入終渣改質劑,適當增厚爐底元件附近護爐熔渣厚度,防止底吹元件裸漏;當轉爐BL值大于210 cm時,濺渣槍位在標準濺渣槍位的基礎上降低5 cm。在爐役后期,根據轉爐底槍的可視情況,對濺渣槍位進行動態微調,確保轉爐爐底在動態零侵蝕的有效復吹,底吹可視性不好時,出鋼溫度高于1 700 ℃情況下,濺渣結束后爐子在零位停1 min。

3.2.2 冶煉制度改進

根據SPA-H鋼特殊的成分要求,冶煉操作主要任務為脫硫保磷,要實現低氧控制,造渣及供氧制度應在不出現明顯“返干”前提下,全程低槍位大供氧強度,熔渣低氧化鐵,熔渣化透,熔池快速脫碳升溫,平穩到達終點。

造渣料投入原則:在不出現低溫噴濺的情況下,盡早結束投料?;赟PA-H鋼相比一般常冶煉品種的總造渣量偏少情況,爐內熔渣形成的泡沫渣噴濺容易被控制,中后期不預留渣料壓渣。低硅鐵水條件下噴濺容易控制的爐次,采用“一批料”造渣模式;高硅鐵水條件下(Si含量>0.5%)噴濺不容易控制的爐次,采用首次加入總量90%,留少量造渣料的模式。供氧制度改進原則:氧槍供氧強度3.60 m3/(min·t),平均供氧量53 700 m3/h以上,工作壓力1.0 MPa以上,平均槍位降低100 mm,降低開吹槍位,脫碳期不進行高槍位運行,降低拉碳槍位,副槍過程測試提槍,測試結束直接進入拉碳階段,拉碳時間保持在2 min以上。具體槍位及造渣制度見圖3。

圖3 造渣方案與槍位運行控制

終點控制原則:為防止高槍位帶來終點氧化鐵含量提高,要保證低槍位拉碳持續足夠長時間,確保終點前熔渣狀態及鋼水成分穩定;為避免高溫提高鋼水氧含量,轉爐終點溫度按照下限溫度1 680 ℃控制;根據鋼種碳含量要求,終點碳按照0.06%~0.11%目標控制,出于保磷目的,SPA-H鋼造渣料相比普通鋼種要少,因此依托過程測試碳溫結果判斷溫度及碳含量時,需要注意兩個關鍵點,熔池升溫較普通鋼種快2 ℃/s左右,碳消耗速度較普通鋼種更快,達到目標碳范圍一般提前10~20 s。

3.2.3 輔助手段

通過自主開發的260 t轉爐實時碳—氧修正模型,輔助判斷終點提槍時機。該模型能夠對脫碳速率與溫度進行預測,并根據數據庫中有效參考爐次的碳氧積、升溫速率、脫碳速率、氧槍槍型等關鍵參數模型參數,實現自動修正功能,對輔助操作者判斷冶煉終點有較大參考價值。另外,轉爐質譜儀的煙氣檢測系統可以實時取得的CO與CO2含量,幫助提高操作者對終點判斷準確性。

4 實踐效果

260 t轉爐冶煉SPA-H鋼的低氧技術改進前氧含量控制范圍(164~912)×10-6,平均氧含量504×10-6,改進后氧含量控制范圍為(201~345)×10-6,平均氧含量302×10-6,終點氧含量范圍及平均值都有不同程度降低。其中80%左右氧含量在理想氧含量范圍(198~333)×10-6,整體控制水平有明顯改善。

改進后硫含量為0.010%~0.018%,轉爐一次合格率100%;磷含量為0.046%~0.105%,轉爐一次合格率達到82%,18%爐次低于成品含量下限,少量補磷鐵即可;殘錳含量為0.09%~0.19%,較改進前平均增加0.025%;碳含量為0.035%~0.101%,轉爐一次合格率達到84%,16%爐次低于成品含量下限,補加增碳劑即可。

5 結論

(1)通過轉爐硫、磷、錳及碳的熱力學分析,降低氧化性可實現SPA-H鋼冶煉的脫硫、保磷、高殘錳及留碳目的,低氧控制后可節省碳、磷、錳的合金化成本,降低脫硫預處理工序成本,提高鋼的內部質量,降低轉爐爐襯維護與能源成本。

(2)基于碳含量要求的氧含量合理范圍(136~417)×10-6,在目標溫度控制與0.002 0的碳氧積條件下,理想氧含量范圍應為(188~333)×10-6?;诹缀恳蟮难鹾亢侠矸秶鸀?198~405)×10-6,結合合格碳含量對應的區間,SPA-H鋼最終選取理想氧含量范圍應為(198~333)×10-6。

(3)為實現低氧控制,保證底吹效果,保證轉爐終渣合適爐渣成分,合理排產,實行針對性的濺渣護爐措施;采用“一批料”模式或留少量料模式,改進氧槍工作參數,降低平均槍位,優化槍位控制,終點保證低槍位拉碳時間,終點溫度按下限溫度1 680 ℃控制,碳按0.06%~0.11%控制,但需要注意熔池升溫脫碳速度快問題;另外,采用時時碳—氧修正模型、轉爐質譜儀輔助提高終點判斷準確性。

(4)改進后氧含量控制范圍為(201~345)×10-6,平均氧含量302×10-6,平均終點氧降低,氧含量80%控制在選定的(198~333)×10-6范圍,磷、硫、碳及錳含量控制水平均有不同程度提升。

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