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新型高爐煤氣干法脫硫技術在衡鋼的應用

2024-02-05 06:28耿云峰周維漢
冶金能源 2024年1期
關鍵詞:脫硫劑硫含量干法

王 勝 耿云峰 周維漢 劉 鵬

(1.湖南省冶金規劃設計院有限公司,2.北京北大先鋒科技股份有限公司,3.衡陽華菱鋼管有限公司)

空氣中的SO2是產生酸雨的主要原因,對自然生態環境存在較大的危害性。為保護藍天,《軋鋼工業大氣污染物排放標準》GB28665-2012 規定對新建工業爐窯的SO2排放不能超過150 mg/m3。2019年4月,生態環境部聯合發改委等五部委印發了《關于推進實施鋼鐵行業超低排放改造的意見》,鋼鐵行業須達到超低排放的標準,其中熱風爐、熱處理爐(含軋鋼加熱爐)等系統出口SO2排放限值為50 mg/m3,燃氣鍋爐出口SO2排放限值為35 mg/m3。

隨著環保政策的日益嚴格,高爐煤氣用戶對高爐煤氣硫含量提出了更高的要求,而傳統的高爐煤氣凈化流程無法滿足SO2的控制排放標準,進一步降低高爐煤氣硫含量越來越受到鋼鐵企業的重視。

1 高爐煤氣的成分及應用

1.1 高爐煤氣的成分

高爐煤氣是高爐煉鐵生產的副產品,其主要成分為CO、CO2、N2、H2和CH4等,具體見表1。同時,高爐煤氣中還含有少量的硫化物,包括有機硫(COS、CS2)和無機硫(H2S),總硫含量約100~200 mg/m3,其中羰基硫COS含量約70%[1],具體見表2。

表1 高爐煤氣主要化學成分含量(干基) %

表2 高爐煤氣中硫化物成分 %

表4 2015-2020年煤氣富化裝置處理高爐煤氣量 m3

1.2 高爐煤氣一般應用流程

高爐煤氣經重力除塵和干法除塵后,進入TRT裝置,利用其壓力能及余熱發電,再送至熱風爐、軋鋼加熱爐、發電鍋爐等用戶作燃料使用,產生的煙氣根據污染物排放限值的要求,經凈化處理后達標排放。

2 高爐煤氣脫硫方案對比

高爐煤氣的脫硫處理包括前端(燃燒前)脫硫和后端(燃燒后)脫硫,這兩種方式均包含濕法和干法處理工藝,主要區別是待處理硫的形態和處理的氣量不同。對比下述三種方案,前端干法脫硫工藝最優。

2.1 前端干法脫硫工藝

高爐煤氣經重力除塵器、布袋除塵器、TRT裝置后,接入水解裝置,將高爐煤氣中的COS和CS2轉換為便于后續脫硫處理的H2S形態,再在脫硫裝置中,利用干法脫硫將H2S脫除。干法脫硫是指采用固體吸附劑對含硫化合物進行吸收或吸附,吸附通常利用活性炭、分子篩“微晶材料”的微孔吸附作用,實現硫的脫除[2]。

特點:不影響TRT發電;無廢液產生,處理系統密閉環保;脫硫精度高;工藝對硫含量波動的適應性好;屬固定床工藝,可實現無人值守;水解劑、脫硫劑使用周期可達1年以上,便于操作和維護;使用后的水解劑、脫硫劑可再生循環利用。

2.2 前端濕法脫硫工藝

高爐煤氣經重力除塵和干法除塵處理后,先通過水解裝置將高爐煤氣中的COS和CS2轉換為H2S形態,再經TRT余能回收后,進行脫硫處理,濕法脫硫工藝較為成熟,脫硫劑可利用20%NaOH強堿性溶液,將煤氣中的H2S脫除[3]。

特點:高爐煤氣的溫壓降低影響TRT發電;產生較多廢液;脫硫精度相對較低;中間產物Na2S2O3在高溫條件下易分解為SO2,如處理不當或在高爐沖渣水溝無序排放,易造成二次環境污染;當煤氣中硫含量波動時,需人工調整堿液用量;微量的中間產物Na2CO3和Na2S溶液易隨煤氣的溫壓降低而結晶析出,造成閥門堵塞。

2.3 后端脫硫工藝

高爐煤氣經重力除塵和干法除塵后,進入TRT裝置,利用其余熱及壓力能發電,再送至熱風爐、軋鋼加熱爐、發電鍋爐等用戶作燃料使用。煤氣在爐內燃燒后,硫化物轉化為SO2,煙氣進入脫硫裝置(石灰石膏法、鎂法、氨法等),經處理后達標排放。

特點:裝置套數較多,隨高爐煤氣用戶情況分散配置脫硫處理裝置;項目投資及占地面積均明顯偏大;系統運行維護復雜,需配備較多的運維人員。

3 衡鋼高爐煤氣脫硫處理情況

3.1 處理目的

衡鋼軋鋼加熱爐所用燃料為外購天然氣,為節省高價且緊缺的天然氣資源,降低生產成本,衡鋼2013年6月建成了一套高爐煤氣富化裝置。為保證CO吸附用的銅吸附劑使用周期達10年以上,需把高爐煤氣中的硫含量脫除達到0.1 mg/m3以下。

3.2 技術原理

根據脫硫方案對比分析,為保證脫硫效果,同時不增加廢液處理,衡鋼高爐煤氣富化裝置采用了前端(燃燒前)干法脫硫工藝,具體技術原理為:在水解裝置中,在催化劑作用下,煤氣中含有的COS、CS2和水汽反應生成H2S和CO2,其反應方程式:

COS+H2O=H2S+CO2

(1)

CS2+2H2O=2H2S+CO2

(2)

反應產生的H2S在粗脫硫塔中被氧化,生成單質S,通過活性炭把大部分S元素吸附去除,再經后續精脫硫及除氧工序,使高爐煤氣中的硫含量降到0.1 mg/m3以下,可實現滿足高爐煤氣富化裝置原料氣的品質要求。

3.3 水解催化劑及脫硫劑的選擇和處理

水解催化劑分為中溫(100~350 ℃)型和低溫(20~80 ℃)型[4]。其中,中溫型催化劑主要有鋁基、鈦基及其混合物等[5],要求溫度和壓力較高。中溫型水解裝置一般設置在TRT之前,但是不利于鋼鐵企業余壓發電,同時對催化劑使用壽命也有影響。為了方便鋼鐵企業生產資源的回收利用,采用低溫水解催化劑和以活性炭為載體的脫硫劑,在催化劑和脫硫劑失效后,可以把水解催化劑送煉鋼作脫氧劑,把脫硫劑送燒結作碳粉使用(僅適用于燒結有脫硫設施的企業)。

針對鋼鐵企業的高爐煤氣脫硫,綜合考慮能源的回收效率和資源的再利用,在TRT之后設置低溫型水解裝置較為適宜。

3.4 處理流程

在高爐生產中,TRT后煤氣的溫度、水分、粉塵及發生量受到前端高爐、布袋除塵、TRT及煤氣主管道噴淋冷卻裝置等運行狀況的影響,為保證煤氣富化裝置后端CO吸附工序的工藝參數穩定,衡鋼已建成的煤氣富化系統采用如下預處理工藝流程:

高爐TRT后的低壓含濕煤氣→脫水→加壓至0.25 MPa(G)→煤氣溫度調控→有機硫催化水解(2塔)→煤氣溫度調控→粗脫硫(3塔,煤氣含硫量小于5 mg/m3)→精脫硫(2塔,煤氣含硫量小于0.1 mg/m3)→除氧→完成預處理工序。

高爐煤氣經上述粗脫硫處理工序后,煤氣中硫含量已小于5 mg/m3,可滿足燃燒后煙氣SO2排放的環??刂葡拗狄?。

3.5 催化劑及脫硫劑更換成本

有機硫水解催化劑的使用周期約1年半,兩塔運行,每塔裝填24 m3水解催化劑,更換一次成本約40萬元。

粗脫硫塔填料約1.5年更換一次,精脫硫塔填料約2年更換一次,5個塔填料的更換需花費250萬元左右,平均每個塔約50萬元,6年一個周期。

按2015-2020年衡鋼富化高爐的煤氣量為2 399 896 270 m3,單位高爐煤氣催化劑及脫硫劑費用為:[400 000×4+500 000×(3×4+2×3)]/2 399 896 270≈0.004 42元/m3。

4 結語

衡陽華菱鋼管有限公司建設的高爐煤氣CO富化裝置設計高爐煤氣處理量為67 000 m3/h,通過高爐煤氣預處理后進入到PSA提純裝置中,將CO 體積濃度由21%左右提升到70%左右,于2013年6月投產第1套裝置,2014年2月投產第2套裝置,現已穩定運行近十年。在2015-2020年,處理高爐煤氣量2 399 896 270 m3,產生富化煤氣量755 643 714 m3,富化煤氣用作軋鋼加熱爐的燃料氣體。

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