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柴油加氫改質裝置節能措施效果評估

2024-02-22 03:49馬社忠馬可望
遼寧化工 2024年1期
關鍵詞:投用加熱爐進料

馬社忠,馬可望

(濮陽石油化工職業技術學院,河南 濮陽 457000)

河南豐利石化有限公司60萬t·a-1中芳烴加氫改質裝置采用雅保公司的 STARS 芳烴深度飽和加氫改質工藝技術,于2016年9月建成投產。該裝置以直餾柴油、催化柴油為原料,與氫氣進行加氫反應,生產低硫柴油,并副產少量酸性氣、石腦油,反應產物分離采用“冷高分+冷低分+汽提塔”工藝流程,設計壓力13.4 MPa,操作彈性60%~110%,年開工時間8 000 h。柴油加氫裝置作為煉油企業能源消耗較高的裝置類型,其節能降耗也是實現企業降低成本的關鍵[1]。

1 裝置能耗情況

該裝置設計能耗為每噸原料油20.29 kg標油,高于中石化同類裝置的能耗定額(每噸原料油12 kg標油),主要原因為電耗高,占該裝置總能耗的60%,因為該裝置設計氫耗較高,達到3.7%(質量分數),其次,該裝置設計操作壓力13.4 MPa,遠高于同類裝置的6.0~8.0 MPa操作壓力。在產品質量合格的情況下,該裝置正常操作壓力低于設計值,基本維持在9.2~9.5 MPa,有助于裝置能耗的降低。經統計,實際運行中該裝置電耗占總能耗的65%以上,降低電耗是實現裝置節能降耗的有效途徑。經統計,大功率用電設備為大型機組、高壓機泵,主要有原料油泵、高壓胺液泵、循環氫壓縮機、新氫壓縮機。

2 節能優化措施

2.1 新氫壓縮機增加無級調節系統

無級氣量調節系統能夠延遲進氣閥的關閉時間,部分氣體通過進氣閥返回進氣管路,這種狀態下多余的氣體沒有進行再次壓縮,而直接通向進氣管路,降低壓縮機的外回流無用功,以此實現新氫壓縮機電能消耗的有效降低[2]。

2.1.1 新氫壓縮機改造前狀況

裝置滿負荷生產期間,系統新氫消耗量為7 600~8 600 Nm3·h-1,在原料性質變化、加工負荷調整的時候,新氫消耗量也隨之變動。系統所需氫氣由往復式新氫壓縮機加壓至10.5 MPa左右,補入臨氫系統。該壓縮機由三級汽缸組成,其中一級汽缸1個,二級汽缸1個,三級汽缸2個,設有三級返一級回流線,用于調節壓縮機出口流量。同時設置有卸荷器,實現0、50%、100%三檔調節,壓縮機具體參數見表1。

表1 新氫壓縮機參數

由表1可知,新氫機的正常負荷約是設計量的30%~36%,為了滿足系統對氫氣的需求量,同時維持設備的良好運行,該壓縮機長期100%負荷運行,通過調整三返一回流閥開度,控制壓縮機出口流量。經統計,回流閥開度長期維持在40%左右,回流量7 500 Nm3·h-1左右,機組做無用功較多,電能浪費嚴重。經過測試,50%負荷能滿足系統對氫氣的需求,且用電量明顯降低,但50%負荷狀態下每個氣缸只有內側或外側做功,對于氣缸及缸套受熱變形不一致,活塞桿受力發生變化,由原來的交變應力變化為單一的擠壓或拉伸應力,長期使用很不安全?;诎踩c節電考慮,對該新氫機A增加無級氣量調節系統。

2.1.2 改造后效果

新氫機增加無級氣量調節系統后,實現0~100%的負荷調節,三返一回流閥開度由40%降至18%左右,回流量降至3 300 Nm3·h-1左右。無級氣量調節系統投用前后,新氫機單日耗電量變化如圖1所示,每日節電約9 000 kW·h,節電效果顯著。

圖1 新氫壓縮機單日用電量變化

2.2 循環氫壓縮機增加無極氣量調節系統

2.2.1 循環氫壓縮機改造前狀況

裝置滿負荷生產期間,循環氫壓縮機出口流量120 000 Nm3·h-1,新氫量7 600~8 600 Nm3·h-1,氫油體積比1 100左右,遠超過設計值568,裝置加氫深度較大,系統壓降較高,產品質量過剩,且能耗較高,系統循環氫量有較大調整空間。循環氫壓縮機具體參數見表2??赏ㄟ^增加無級氣量調節系統,調整壓縮機負荷,降低循環氫量,進而降低電耗。

表2 循環氫壓縮機參數

2.2.1 改造后效果

循環氫壓縮機增加無級氣量調節系統后,裝置滿負荷生產期間,壓縮機負荷55%,循環氫量由120 000 Nm3·h-1降至75 000 Nm3·h-1,氫油體積比700左右,系統壓降有所降低,產品質量合格。單日用電量變化如圖2所示,每日節約電耗約4 300 kW。

圖2 循環氫壓縮機單日用電量變化

2.3 高壓胺液泵增加變頻器

該裝置需要用貧胺液脫除循環氫中的硫化氫,保證系統的脫硫效果。但高壓胺液輸送泵設計較大,實際運行過程中胺液用量為18 t·h-1左右,泵出口壓力為9.5 MPa左右。該泵具體參數見表3。

表3 高壓胺液泵參數

由表3可知,該機泵設計過大,為保證設備的正常運行,生產期間需要通過打開泵出口回流閥控制貧胺液進系統的量。經統計,裝置滿負荷生產期間,該泵出口回流閥開度50%左右,回流量約為35 t·h-1,能耗浪費嚴重,約有65%的節電空間。根據節能降耗的要求,經過研究決定,對該機泵A增加變頻器,實現降低電耗的目的。

2022年5月24日變頻器安裝完成后,開始投用。經過半個多月的觀察與調整,該機泵增加變頻后,運行平穩,泵出口回流閥處于關閉狀態,貧胺液量完全通過變頻器調節,頻率維持在39~40 Hz,投用前后單日用電量變化如圖3所示。經統計,該機泵電流由32 A降至7.8 A左右,用電量由11 850 kW·h·d-1降低到5 000 kW·h·d-1,每天節電6 850 kW·h,節電效果顯著。

圖3 胺液泵單日用電變化

2.4 投用熱進料

該裝置的進料方式一直為間接進料,即常柴、催柴出裝置前由空冷降至40 ℃以下進入罐區,然后經罐區直柴、催柴供料泵送入柴油加氫裝置,供料溫度在30~40 ℃之間。根據華賁教授“三環節”理論,能量綜合利用不僅應在獨立裝置中展開,還應在裝置與裝置間展開,在技術條件許可的條件下,進行最大程度的能量綜合利用(熱出料、直供料及低溫熱利用等)[3]。該裝置設有熱進料流程,但一直未投用,在節能降耗的要求下,開始逐步投用熱進料。熱進料投用完成后,通過優化操作,停用了罐區常柴、催柴付料泵,常壓裝置柴油空冷器、催化裂化裝置柴油空冷器部分電機停運,空冷器負荷明顯降低[4]。經過上述調整后,提高了柴油加氫裝置進料溫度,降低了原料加熱爐負荷,降低裝置能耗。經測算,柴油加氫進料溫度由原先的36 ℃提高至92 ℃,加熱爐負荷明顯降低,節約燃料氣約12 000 Nm3·d-1,節電3 360 kW·h·d-1。同時熱進料的投用,能夠降低中間儲罐使用率,提高全廠儲罐的調配能力。

3 下一步節能措施及建議

3.1 增設液力透平

該裝置設計高分油通過降壓閥至低壓分離罐,正常生產期間,高壓分離罐壓力9.5 MPa左右,低壓分離罐壓力1.05 MPa左右,建議增設液力透平回收高分油余壓能量[5]。該裝置長期處于滿負荷生產,經測算,加裝液力透平后,按78%的回收效率,其回收功率達44 kW,經濟效益非??捎^。

3.2 提高加熱爐效率

本裝置燃料氣的消耗主要用于反應加熱爐的燃燒。反應加熱爐主要為進反應器原料提供熱量,保證加氫反應所需的溫度,加熱爐在使用中,其排煙溫度、煙氣氧含量等指標直接影響加熱爐效率。目前加熱爐含氧量控制在8%~10%,嚴重偏高,在保證爐子燃燒效果的前提下,可適當降低煙氣含氧量,盡量控制在2%~4%,以提高加熱爐效率,從而降低燃料氣的消耗[6]。

3.3 提高處理量

目前裝置處理量1 500 t·d-1,是設計負荷的83.3%,處理量仍有提升的空間,在條件允許的情況下,提高處理量至滿負荷生產,雖然總能耗有所升高,但裝置單耗會有明顯降低。

3.4 加強用水管理

雖然水的消耗在裝置綜合能耗中占比較小,但通過加強用水管理,在細微處采取節水措施,節水效果也非常明顯。例如,通過細化崗檢對裝置循環水使用情況的檢查,加強考核力度,關閉停用設備的循環水[7]。杜絕循環水浪費現象,減少循環水用量,如備用循環氫、新氫壓縮機水冷器在冬季打開回水閥的副線,關閉回水閥,減少循環水用量。

3.5 增設熱媒水換熱器

本裝置通過改用熱進料流程后,反應產物與原料換熱后,進入高壓空冷器溫度升高15 ℃至165 ℃左右,造成空冷器負荷較大,尤其是夏天,空冷降溫困難,此部分低溫熱能較多,有較大的利用價值??紤]到后期裝置滿負荷運行,可在高壓空冷器前增設 1臺熱媒水換熱器,回收反應產物部分熱量,換熱后的熱媒水作為罐區重質原料油的加熱熱源,進行循環利用[8]。

4 結束語

綜上所述,60萬t·a-1中芳烴加氫改質裝置(即柴油加氫裝置)通過新氫壓縮機增加無級氣量調節系統、循環氫壓縮機增加無級氣量調節系統、胺液泵加裝變頻器、投用熱進料等節能措施,解決了裝置生產過程中能源利用效率低的問題,使裝置能耗大幅降低,滿足了企業發展的需求,取得了較好的經濟效益,為行業的節能優化工作提供了借鑒經驗。

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