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反滲透長期停用保護方法的探索

2016-10-14 04:54楊惠玲
科學與財富 2016年28期
關鍵詞:反滲透甲醛保護

楊惠玲

摘 要:為了防止反滲透裝置因長期停運而發生反滲透膜的微生物污染,致使反滲透膜污堵甚至報廢,必須對反滲透系統進行長期保護。針對公司機組在停運后又需要隨時起動的具體情況,我們對一號反滲透采用傳統的水沖洗法保護,對二號反滲透系統采用加甲醛藥液進行長期保護。甲醛保護即:利用反滲透的清洗系統向反滲透系統中注入濃度為0.5~1.0%的甲醛溶液并加以循環,當確定系統內充滿藥液且濃度均勻時,停止循環,關閉進、出口閥門,反滲透系統即進入保護狀態。每周測定甲醛濃度,當低于0.5%時,再重復加藥過程。這種保護方法,藥液濃度穩定,保護長達七個月之久,經沖洗后投運,出水很快能夠達標。說明保護得很成功,而且節約了大量的水、電和資金,省時省力,易于操作,是我們的一次成功的嘗試。

關鍵詞:反滲透;停用;甲醛;保護

我們侯馬發電公司二期擴建的晉田2×50MW機組,與之匹配的化學水處理系統為:雙級過濾器+反滲透預脫鹽系統+一級和二級除鹽系統組成。其中反滲透系統為雙套。系統設計出力為二級除鹽補給水量47t/h,最大出力為69t/h。機組于2002年12月投運。

2007年以來,由于電煤價格一路飆升,嚴重制約了公司的經濟運營?,F在晉田機組已轉成供熱機組,每年只運行四個月,但有時也

需要不定期地起動;而反滲透膜的特性是:長期停用RO膜(即反滲透膜,下同)會產生嚴重的微生物污染和結垢現象,對膜將造成極大

的危害,甚至會使昂貴的RO膜報廢。為適應上述情況,既要保證隨時制水,又要保證RO膜長期停運不受污染和結垢的損害,我們決定對#1反滲透系統采用水沖洗保護,對#2反滲透系統采用甲醛保護。

#1反滲透系統保護方法為:每日在固定時間用清水對#1RO裝置進行不少于30分鐘的低壓清洗,這樣能夠滿足機組隨時用水的要求。該方法我們已使用過兩年,效果很好,RO膜能夠保持原有的物理、化學性能,出水質量優良。

#2反滲透系統保護方法為:采用0.5~1.0%的甲醛溶液保護。這種方法我們是第一次嘗試使用。以前其他兄弟單位用該法進行過兩周以內的短期停運保護,我們這次是進行長達七個月的保護,是一次技術探索。

以下為這次甲醛保護的詳細內容。

1、設備簡況:

#2反滲透系統自2002年12月投運以來,期間曾進行過兩次鹽酸清洗,2010年三月進行了一次有機物的化學清洗。膜的出力由原設計值34.5 t/h降為27~30 t/h,產品水電導由10us/cm以下升至25~30us/cm。出水量及出水品質均有所下降。下降原因為:一、長期運行造成膜的性能有所下降;二、來水由品質優良的張少水(DD25℃=824 us/cm)變為品質較差的秦村水(DD25℃=1434 us/cm);三、多次化學清洗造成膜的性能有所下降。

2、甲醛的保護原理:

將RO膜內充滿一定濃度的甲醛溶液,該溶液具的很強的殺菌性和還原性,藥液在系統內經過短時間的循環后,使膜內保護液均勻附著。保持膜內沒有有機污染物,沒有氧化劑的附著物,使膜在保護后再次投入運行時能保證正常出力。

3、保護系統示意圖:

利用RO裝置的化學清洗系統,如下圖:

4. 操作步驟:

4.1. 先用RO出水注入清洗藥箱中, 循環試運藥洗水泵及管道路是否漏水。當整個系統正常后停止運行,并放掉水箱內存水。

4.2. 正常沖洗#2RO至少30分鐘后停止#2RO的運行。

4.3. 用#1RO出水注入清洗藥箱約1500L左右,將70瓶甲醛分次加入清洗水箱內,使藥液循環均勻。

4.4. 開啟#2RO一、二段藥洗接口門。啟動藥洗泵將保護溶液打入反滲透裝置內, 啟動開始約5分鐘應排除RO系統及管道路內清水。 然后關閉產品水門,至管道內充滿藥液, 循環30分鐘, 使藥液充滿反滲透裝置內。

4.5. 視循環及藥液濃度情況適當補加藥品,直到反滲透循環回水濃度達0.5~1.0%。

4.6. 停止藥洗泵的運行, 關閉一、二段藥液清洗接口門, 關嚴#2產品水門及濃水排放門,保護操作完成,反滲透進入保護狀態。

4.7. 在保護期內,如果濃度低于0.5%,應重復以上程序,對系統進行補加藥。

4.8. 當反滲透重新投入使用前, 用低壓給水沖洗系統1h,用高壓給水沖洗30分鐘, 即可投入運行。在恢復系統正常操作前, 應確保排水中不含任何殺菌劑。

5. 反滲透保護中的化學監督:

5.1 .每周對系統藥液濃度進行分析, 當濃度小于0.5%時,應補充藥液,每月循環藥液系統30分鐘。

5.2 .甲醛溶液濃度檢測方法:

5.2.1. 測定原理:試樣與過量的中性亞硫酸溶液作用, 生成氫氧化鈉, 然后以百里香酚酞做指示劑,用硫酸標準滴定溶液滴定生成的氫氧化鈉。

5.2.2. 試劑和儀器:

5.2.2.1. 硫酸標準滴定溶液:C(1/2H2SO4)=0.5mol/L

5.2.2.2. 無水亞硫酸鈉溶液:C(Na2SO3)=1 mol/L

配制:稱取無水亞硫酸鈉126g,用蒸餾水溶解,并稀釋至1000ml。(有效期1周)

5.2.2.3. 百里香酚酞指示劑:配法依據該試劑瓶上的說明。

5.2.3. 分析步驟:于250ml錐形瓶中,加入50ml亞硫酸鈉溶液及3滴百里香酚酞指示劑,用硫酸標準液滴定中和到藍色消失。 用減量法稱取1.3~1.5g試樣(準確到0.0002g),放入上述錐形瓶中用硫酸標準滴定溶液滴定至藍色消失為終點。

5.2.4. 分析結果的表述:

以質量百分數表示的甲醛含量X1(%),按下式計算:

X1(%)=C1×V1×0.03003×100/m1

式中:C1——硫酸標準滴定溶液的濃度,mol/L;

V1——滴定消耗硫酸校準滴定溶液的體積,ml;

m1——甲醛試樣的質量,g;

0.03003—與1.00 ml硫酸標準滴定溶液[C(1/2H2SO4)=1.0mol/L]相當的以g表示的甲醛的質量。

5.3 保護循環過程中甲醛濃度的測定如下表:

(因藥液濃度過低,故加大試樣加入量)

循環過程中RO出口甲醛濃度需較長時間循環才能達到所需濃度.而甲醛的加入要略高于計算值,因RO膜經過四個月的運行,可能多少都有一些微生物的存在,對藥液有一定的消耗。

5.4保護靜態過程中甲醛濃度的測定如下表:

上表為第一次加藥后三個月藥液濃度測定的抽查值.表中數據說明藥液濃度非常穩定,且可以維持三個月以上。如果提高初始濃度,將會維持更長的時間。

6. 因藥液濃度下降,我們在7月份進行了再次加藥,使濃度提高到0.7%,這次一直維持到十月份,濃度都在0.5%以上.說明提高濃度確實可以延長保護期,減少加藥次數,即環保又經濟,以后可以加以采納。

7.經7個月的保護后,解除保護。對#2RO 進行沖洗,出水合格,投入運行。下表為保護前后運行參數情況:

從表中的數據知:在給水電導略有上升的情況下, 保護后的#2RO中段壓力僅上升0.06MPa,但產品水流量上升4—6t/h ,產品水電導僅上升1us/cm左右,產品水壓力上升為0.01MPa,說明此次保護之后,運行情況良好, 膜的性能得到了很好的恢復,保護是成功的.

8. 該保護的經濟性比較:以7個月計算。

運用甲醛保護,僅用1320元即完成保護, 比低壓沖洗節水6300噸,節電1575KWh,總計節約6130元。

9.保護安全措施:

9.1. 進入保護現場必須正確佩戴安全帽。

9.2. 負責保護液配制的人員應做好勞動保護工作,戴防護眼鏡,防止清洗液腐蝕皮膚及衣服。

9.3. 地面積水及保護液及時清理,防止操作人員滑倒。

9.4. 現場設置加藥平臺,便于操作,保證人身安全。

10. 甲醛保護方法的優化措施:

10.1. 溶解的甲醛量應適當大于理論值,據循環情況增加藥量。

10.2. 在測定藥液濃度時,方法中為1.3~1.5克,對于本保護液不適用,可稱5~10克滴定,效果很好。

10.3 保護時濃度應接近1.0%,這樣可以一次性保護長達7個月之久,減少操作次數,使之更具環保性和經濟性。

11. 結論:

這次反滲透的保護長達7個月之久,至保護結束,經沖洗后投運,各項指標均得以基本恢復,運行狀態良好,說明本次的長期保護是成功的,不僅節約了大量的水、電,而且操作簡便,省時省力,是一種即經濟又環保的保護方法,可以進一步優化、推廣應用。

參考文獻

[1] 中華人民共和國國家標準.火力發電廠水汽試驗方法[S].SS-1-1-84.

[2] 張葆宗;反滲透水處理應用技術[M];北京.中國電力出版社;2004:305.

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