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輔助給水電動泵設計、安裝、運行技術研究與探討

2016-10-17 20:36溫青云
科技視界 2016年21期
關鍵詞:結構設計

溫青云

【摘 要】某核電站2臺輔助給水電動泵(以下簡稱電輔泵)從安裝調試階段以來,頻繁發生故障,主要表現有筒體銹蝕嚴重、泵軸無法盤車、軸承溫度偏高以及振動超標等。通過長達6個月的分析處理,目前2臺電輔泵運行情況基本正常。本文主要結合電輔泵缺陷處理的經驗反饋,對電輔泵結構設計進行全面的研究與探討,為電輔泵今后的運行與維護提供技術支持,同時也為同類型臥式多級離心泵故障處理提供參考意見。

【關鍵詞】多級離心泵;銹蝕;無法盤車;溫度偏高;振動超標;結構設計

0 概述

電輔泵為臥式雙殼體9級離心泵,內殼體為整體抽芯式結構。泵采用水平中心支承,泵的進出口垂直向上布置,泵腳和進出口法蘭通過螺栓與泵體連接。泵軸承為滾子軸承,采用稀油自潤滑,軸承冷卻方式為空冷。泵的軸封采用集裝式機械密封,冷卻方案采用API682標準的Plan01方案。泵90%~95%軸向力由平衡鼓承受,殘余軸向力則由設置在泵自由端的一對圓錐滾子軸承平衡。

1 缺陷處理經驗匯總

1.1 筒體、泵蓋銹蝕嚴重

電輔泵首次全面解體時,發現筒體內有大量的銹水,筒體和泵蓋表面氧化皮已因銹蝕而全面剝落[1]。經翻查電輔泵運行維護手冊[2]和RCC-M材料采購規范[3],發現電輔泵筒體、泵蓋為16MnHD碳鋼材質,而泵軸、葉輪、導葉、平衡鼓等零部件均為奧氏體不銹鋼材質。

安裝調試期間,對管道沖洗為淡水,水質中含有大量溶解氧和腐蝕性離子,奧氏體不銹鋼由于自身鈍化膜不容易被腐蝕,但碳鋼材質會與水中氧化劑反應,生成氧化鐵產物,就是俗稱的鐵銹,而且ASG系統管道中殘余的銹水會隨灌泵進入筒體內。

由于調試進度限制,不具備更換筒體和泵蓋材質的條件,只能對銹蝕表面進行打磨,同時投用正式除鹽水進行保養。由于水質中的氧化劑含量降低,能有效的降低碳鋼發生化學腐蝕,筒體和泵蓋銹蝕問題能得到暫時緩解。

1.2 泵軸無法盤車

電輔泵其中一種工況為泵投入使用,但不影響蒸汽發生器水位,介質走小流量旁路管線回ASG水箱,即主流量0m3/h+最小流量旁路7m3/h。但每次在此工況下進行試車,停泵后,泵軸卡死無法盤動。對電輔泵解體檢查,發現幾乎每級葉輪的背口環和面口環均有不同程度的半圈高速磨痕,平衡鼓同樣存在明顯的拉痕。

對電輔泵口環間隙和中分情況進行檢查,測量的數據值均在其合格范圍內。但是發現現場的運行工況為主流量0m3/h+最小流量旁路7m3/h,而廠內性能試驗時并未在此工況下長久運行,同時廠家要求最小流量值為21m3/h。

由于泵運行流量過低會導致泵的過流部件脫流損失、沖擊損失、渦旋損失進一步加大,伴隨大量的水力噪聲和機械振動,并對零部件形成疲勞磨損。同時最主要的是該工況遠遠偏離設計工況點,渦室內液體流動速度減少,根據速度三角形分析可知,葉輪內液體流出速度反而增加,液體不能匯合,形成沖擊,壓力不斷增加,產生徑向力。這也許就是造成葉輪口環和平衡鼓磨損的根源。

針對以上情況,已經對泵出口進行技改,增加機械式小流量閥,保證介質走小流量旁路管線自循環工況下,總流量滿足24m3/h的要求。

1.3 推力軸承溫度偏高

電輔泵推力軸承為一對角接觸球軸承,型號為31314J2/QCL7CDF。廠家技術文件指出軸承報警溫度為90℃,停機溫度95℃?,F場運行時推力軸承溫度高達88℃。雖然溫度穩定在限制范圍內,但數值已經接近報警值,而且明顯比其他多級離心泵軸承正常運行溫度高出20℃。軸承溫度偏高不僅會降低軸承的使用壽命,同時還會加速潤滑油變質,對設備的安全運行造成巨大的威脅。

通過對比不同工況,額定流量比小流量工況軸承溫度稍有減小,但相差不大,從側面說明軸向推力不是導致溫度偏高的原因。同時,在對電輔泵解體檢查時,特意對軸承的磨損情況、裝配尺寸、軸向和徑向游隙進行檢查,也均沒有任何問題。最后,通過對比其他多級離心泵,發現軸承冷卻方式存在較大差異。

電輔泵推力軸承采用稀油潤滑和冷卻,通過甩油環攪動,潤滑油自身為空冷,僅依靠潤滑油表面與空氣進行熱交換,無任何其他輔助措施。其它多級離心泵采用空冷設計時,都相應加裝空氣強制循環裝置,例如泵軸尾部增加風扇,加強滑油與空氣換熱效果。

為了驗證是否是軸承冷卻方式不當,引起軸承溫度偏高。在運行期間,通過一臺大功率軸流風機對軸承進行冷卻,其溫度立即下降,并維持在68℃左右,效果明顯。

1.4 振動超標

電輔泵驅動端振動值非驅動端振動值5.8mm/s,超出標準要求4.5mm/s范圍。通過頻譜分析儀進行測量,非驅動端是整整100HZ占主導,即電網二倍頻偏高。

電網二倍頻偏高,根據相關學習資料[4]和經驗,一般都是與電機側有關。通過停泵后,觀察到振動值并沒有立即消失,證明與電機電磁無關,則振動很有可能與電機基礎有關。為了驗證電機基礎是否存在問題,在運行時,逐個松電機與基礎板的連接螺栓(松完一顆驗證完后立即擰緊,驗證下一個),發現電機右側斜對的兩顆螺栓在松完后,振動立即降至合格范圍內,說明電機虛腳是造成非驅動軸承振動超標的根源。通過在電機虛腳螺栓下墊不銹鋼皮,消除虛腳,再次進行試車,振動值為2.2mm/s,數據合格。

2 總結

通過經驗匯總,我們可以看出國產的多級離心泵在結構設計方面仍有很多的不足,例如廠家在材質選型上考慮不周密,也許所選的材質能滿足機械強度和硬度的要求,但是其防腐能力肯定較差,長期腐蝕最終也會導致機械性能的散失。同樣還有軸承溫度問題,廠家設計時明明可以考慮更好的冷卻方式,但最終卻選擇比較原始的散熱方式。

當然,通過部分缺陷的產生,也與現場的安裝,以及對離心泵運行工況不熟悉而造成。希望通過此論文對類似的多級離心泵碰到相同情況時,能起到良好的借鑒意義。

【參考文獻】

[1]ISO 8501-1:2007“涂裝油漆和有關產品前鋼材預處理——表面清潔度的目視評定”.

[2]上海阿波羅機械股份有限公司.輔助給水電動泵RCC-M材料采購規范[S].2011-08-05,D版.

[3]上海阿波羅機械股份有限公司.輔助給水電動泵設備安裝運行維護手冊[S].2013-07-21,A版.

[4]陳宇東.結構振動分析[M].吉林大學出版社,2008.

[責任編輯:田吉捷]

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