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試論高雜鉬精礦凈化技術

2021-12-11 01:43劉啟明雷哲
油氣·石油與天然氣科學 2021年12期
關鍵詞:燒瓶雜質凈化

劉啟明 雷哲

摘要:鉬精礦是提煉鉬的重要礦物原料,高雜鉬精礦的凈化能夠清除一些有害雜質,提升鉬精礦質量。本文介紹了氯鹽凈化技術,用于解決鉬精礦銅超標問題,又介紹了鉬精礦降鉛的方法。

關鍵字:高雜鉬精礦;凈化技術

前言:

大多數鉬精礦都要轉為工業氧化鉬,之后用于煉制合金鋼。由于鉬精礦中含有許多雜質,且對環境產生較大污染,在煉鋼溫度下,氧化鉬中鉛會轉化為有毒氣體,對人體與環境產生較大影響。所以,鉬精礦凈化處理是必須的,將有害雜質去除,提升氧化鉬、鉬鐵等質量。

1高雜鉬精礦降銅技術

1.1 試驗過程

以表1所示,為某企業鉬精礦技術指標參數,對銅含量超出標準的鉬精礦進行實驗研究。試驗中需要用到的試劑包含工業純水、氯化鈣、六水三氯化鐵,需要使用到的儀器包括3000mL三口燒瓶、3000mL燒杯、加熱瓶、計時器、真空泵、洗瓶、電子天平等。具體的試驗過程為:①使用量杯取900mL工業純水,將其倒入3000mL三口燒瓶里面,然后放在3000mL電加熱套,添加攪拌裝置;②使用電子天平稱量90g的無水氯化鈣,將其倒入三口燒瓶內;③使用電子天平稱量六水氯化鐵,其質量為鉬精礦5%,然后加入三口燒瓶內;④當加熱瓶中的物料上升至90℃的時候,使用天平稱量300g原料,倒入三口燒瓶;⑤當燒瓶中的物料上升至100℃的時候,開始計時,保溫三個小時;⑥將攪拌裝置取下來,把燒瓶里面的物料分為固體、液體,然后使用900至1000mL的熱水,洗滌濾餅;⑦將濾餅放入烘箱,烘干之后開始取樣。之后,再使用同樣的方法,將六水氯化鐵的用量進行調整,分別為占鉬精礦質量的10%、15%、20%,在試驗過程中,其他的操作步驟以及配方保持不變,最終得出試驗1至試驗4的樣品。

1.2 試驗結果

根據表2所示,經過氯鹽處理之后,鉬品味得到一定的提升,由原本的47%提升到49%,其中銅的含量從之前的0.96%降至0.098%,其他元素含量均有所下降。經過試驗明顯發現,氯鹽處理后的鉬精礦,鉬品味得到提升,雜質含量大大下降,并且,氯化鐵用量越多,Cu與Pb的含量下降越多,而Fe與Ca的下降幅度則小一些,通過氯鹽法凈化,能夠達到鉬精礦企業的標準[1]。

2 高雜鉬精礦降鉛技術

2.1 粗精礦兩段再磨再選

鉬精礦含鉛量較高能夠造成環境污染,并且對人體健康危害極大。隨著國家對環境的重視,氧化鉬含鉛量降低是一種必然的趨勢。我國大多數鉬礦山生產出來的鉬精礦,雜質含量比較高,鉬含量比較低,大部分的鉬精礦含鉬比例在45%-47%之間。與國外工業發達國家相比,鉬元素的含量低三至七個百分點,其主要原因是,我國是參照原蘇聯執行鉬精礦的標準,雖然質量不高,但是符合國家標準。除此之外,鉬精礦含鉛量高主要是沒有使用抑制鉛礦物的藥劑,而鉬精礦含鉬低于54%,則與選礦工藝有一定的關系,粗精礦的再磨段數較多,通常為一段再磨,國外工業發達國家則使用兩段、三段再磨,所以,導致鉬精礦含鉛量較高[2]。粗精礦兩段再磨再選對鉬精礦質量的提升有著重要的作用,例如,在某鉬礦中,粗精礦使用兩段再磨再選,首先,第一段再磨,粒度是-0.042mm占90%,三次再選之后才能夠得精礦;其次,第二段再磨,粒度為0.036mm占96.8%,這個時候的再磨產物需要經過八次至九次精選能夠得出鉬精礦,其中精選作業氰化物的用量為60g/t,水玻璃用量為800g/t。一段與二段再磨再選的結果如表3所示,最終發現二段再磨再選得出的鉬精礦質量更高一些,雜質含量下降。

2.2 利用P-Nokes降低鉬精礦鉛含量

P-Nokes的使用,包括P2S5:NaOH的配比,以及控制礦漿的氧化還原電位,想要充分發揮P-Nokes的抑制作用,合理把控接觸的時間非常重要。例如,智利的某銅鉬礦,采取充氮抑制鉛礦物、銅礦物,利用P-Nokes進行抑制,最終獲得含鉬50%的鉬精礦,回收率也大大提升。

2.3 使用氯化物浸出鉬精礦除鉛

某鉬礦使用6%的氯化鐵和2%的氯化氫,在95℃中浸鉬精礦一個小時,其中固液比例為一比三,之后,經過過濾洗滌與干燥過程,最終得出鉬精礦。在浸之前,鉬精礦的含鉬量為53.78%,鉛含量為0.173%,銅含量為0.167%,鐵含量為1.13%;在浸出之后,鉬精礦的含鉬量為54.66%,鉛含量為0.030%,銅含量為0.142%,鐵含量為1.06%,最終鉬幾乎沒有被浸出,在這樣的情況下,可以將鉛轉化為絡合物,然后將其除掉。某選鉬廠使用1%的氯化銅、10%的氯化鐵、30%的氯化鈣,在100℃中浸鉬精礦兩個小時,在浸之前,鉬精礦的含鉬量為55%,含鉛量為0.3-1%,含銅量為0.3%-0.4%,在浸之后,鉬精礦的含鉬量為56.6%,含鉛量低于0.04%,含銅量為0.07%,大部分的鉛元素以及銅元素被除去。另外一鉬精礦使用10%的氯化鐵和30%的氯化鈣,固液比例為一比三,在110℃浸鉬精礦兩個小時,浸前鉬精礦含鉬為51.7%,含鉛量為0.21%,含銅量為0.44%,銅元素與鉛元素都被浸出98%,這也說明浸出的效果與溫度上升有一定的關系。

結語:

高雜鉬精礦中鉛、銅等有害雜質的凈化非常重要,通過使用氯鹽凈化技術、粗精礦兩段再磨再選,有效地提升鉬精礦質量。

參考文獻:

[1]修大偉,李麗,劉金浪.鉬精礦降銅應用實踐[J].有色金屬(選礦部分),2021(04):99-103.

[2]程新朝,孫志健.中國鉬精礦降鉛研究進展[J].礦冶,2017,26(05):1-4+10.

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