徐永順
(中國石油錦州石化公司 錦州市 121000)
某石化公司加氫裂化裝置設計加工能力為130萬噸/年。裝置設計以減壓蠟油、焦化蠟油、直餾柴油為原料,采用全循環、多產中間餾分油的加工方案。其主要產品航煤、柴油作為全廠調和組分送出裝置,重石腦油作為重整裝置原料送出裝置。在2021年出現熱高分氣/冷低分油換熱器E1003內漏,裝置緊急停產檢修。
采用熱高分流程,提高反應流出物熱能利用率,降低能耗,同時避免瞅環芳烴在空冷器管束中沉積和堵塞。
采用爐前混氫流程,提高換熱效率,減緩加熱爐爐管結焦速度。
四路注水點,三路注水點位于熱高分頂,一路注水位于熱低分頂。
某石化公司加氫裂化裝置2021年8月,主汽提塔頂流量突然上升,熱高分氣/冷低分油換熱器E1003管程出口溫度、冷高分頂壓力逐漸下降,采樣分析主汽提塔頂干氣含氫氣60%,判斷為熱高分氣/冷低分油高壓換熱器E1003內漏,裝置停工檢修。
圖1 主汽提塔頂氣量、E1003冷后溫度、冷高分壓力變化趨勢
加氫裂化裝置反應餾出物經高壓換熱器換熱后進入熱高壓分離器V1002(230℃、14.5MPa)進行氣液分離,分離出的熱高分氣分別經熱高分氣/冷低分油換熱器E1003(降至181℃)、熱高分氣/循環氫換熱器E1004(降至145℃)、熱高分氣空冷器A1001(降至55℃)進入冷高壓分離器V1003,高壓部分注水點共有三點:E1003前、E1003與E1004間、E1004與A1001間(圖2),注水方式均采用連續注入方式。
圖2 高壓換熱器E1003換熱流程
加氫裂化裝置熱高分氣/冷低分油換熱器(E1003)形式為螺紋鎖緊環。摻煉焦蠟后,發現E1003存在結鹽現象,檢修期間將E1003管束管材升級為825合金,并在E1003前增加一路注水,注水量7.7t/h。
裝置停產檢修換熱器E1003,螺紋鎖緊環拆除后,檢修人員使用內窺鏡對換熱器管束內部進行檢查,發現部分管束內部有銨鹽附著現象,清洗隊對換熱器管束疏通清洗。
表1 E1003換熱器數據表
圖3 換熱器管束管口結鹽情況
圖4 內窺鏡檢查管束結鹽情況
檢修人員對換熱器管板著色,未發現異常。對換熱管直管段進行遠場渦流檢測,共檢測換熱管60根(其中涂顏色代表已檢測),檢測結果顯示所抽查管束腐蝕程度均小于10%,具體檢測部位見圖5。
圖5 換熱器管束渦流檢測示意圖
通過E1003管束內窺鏡檢測,在管口和管壁上附著白色固體垢物,部分管子已部分堵塞,判斷為銨鹽垢下腐蝕。銨鹽結晶腐蝕主要分為硫氫化銨腐蝕和氯化銨腐蝕,其中硫、氯、氮來源于原料油,經過加氫后,生成硫化氫、氨和氯化氫,隨后反應生成硫氫化銨和氯化銨。
硫氫化銨和氯化銨在溫度較低情況下結晶,經過分析,E1003入口溫度為230℃,出口溫度181℃,E1003運行溫度已處于氯化銨結鹽溫度,遠高于硫氫化銨結鹽溫度,由此判斷白色固體垢物為氯化銨。氯化銨在無水環境下,低溫結晶會造成高壓換熱器管束堵塞,降低高壓換熱器換熱效果,增大系統壓降,嚴重時影響裝置循環氫量,造成裝置停產。
為避免出現換熱器堵塞,通常利用氯化銨較強吸水特性,采用注水沖洗,但如果注水量未滿足25%在注水部位為液態,由于少量水的存在,使氯化銨溶解產生氯離子,構成了腐蝕環境,且換熱器管束內由于水量不足,使氯化銨無法完全沖洗干凈,管束內存在的氯化銨結晶,結晶吸收水分后,在管壁表面形成高濃度氯化銨溶液,對金屬產生較強的腐蝕作用,引起垢下腐蝕,造成E1003管束泄漏。
優化原料配比。原裝置進料為減壓蠟油、焦化蠟油、直餾柴油,原料性質見表2,焦化蠟油和減壓蠟油中氮含量高,直餾柴油中氯含量高,為了減少氯化銨生成,經過優化調整,裝置進料改為減壓蠟油和直餾柴油進料,并降低減壓蠟油進料比例,進一步降低氯化銨結晶物產生量。
表2 原材料性質
加強操作條件調節,動態監控KP值和結鹽溫度,已經在MES、DCS系統畫面增加在線結鹽溫度和KP值實時計算監測,操作員可根據計算結果隨時調整操作條件,保證E1003入口溫度大于結鹽溫度10℃以上。
圖6 MES、DCS系統增加結鹽溫度和KP值實時監測
注水方式由連續注水改為間斷注水。從本次檢修來看,仍有銨鹽存在,根據設計院對裝置實際運行數據的核算,E1003前的注水量為7.7t/h時無游離水存在,沒滿足總注水量的25%在注水部位為液相的工藝防腐要求,無法沖刷掉銨鹽結晶,需將注水量提高至16t/h以上才能滿足防止銨鹽結晶的要求。故將連續注水改為間斷注水,以減少腐蝕環境產生。
注水中加入緩蝕劑,在結鹽部位形成保護膜,提高防結鹽腐蝕效果。
制定原料中氮、硫、氯含量設防值,重點監測冷高分含硫污水氯離子、鐵離子、氨氮、硫化物和pH值等腐蝕數據,做到提前預警。
提高氫油比,按照氫油比越高氯化銨結晶溫度越低,在工藝允許的條件下,采取高氫油比方式。
通過對某石化公司加氫裂化裝置熱高分氣/冷低分油換熱器E1003內漏情況進行原因分析,判斷此次內漏為氯化銨結鹽垢下腐蝕,提出優化原料配比、動態監控KP值和結鹽溫度、改變連續注水為間斷注水、提高氫油比等防腐措施,降低高壓換熱器結鹽垢下腐蝕情況。