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空分設備換熱系統效能影響因素分析

2022-12-29 03:37葛偉偉張志成李晨旺
低溫與特氣 2022年6期
關鍵詞:冷量冷卻器換熱器

葛偉偉,王 釗,王 波,張志成,李晨旺

(酒泉衛星發射中心,甘肅 酒泉 732750)

1 前 言

將熱流體部分熱量向其它設備傳輸(如冷流體設備)的設備,從工業層面上來看,被稱為熱交換器,即換熱器。由上述設備所構建的系統稱為換熱系統?;ば袠I中換熱器可作為加熱器、冷卻器、冷凝器、蒸發器、再沸器等,應用十分廣泛。對于空氣分離設備來說,其換熱器包括主換熱器、加熱器還有液化器等多種類型,并由它們組成空分設備的換熱系統[1]。

2 空分設備換熱系統的組成

根據換熱器中熱量傳遞介質的不同,可將空分設備的換熱系統分為3類[2]。

1. 油水換熱器。它包括兩個部分,一部分是空壓機油冷卻器,另一部分是膨脹機油冷卻器,主要以循環冷卻水為依托,從而冷卻潤滑系統回油。它們均以列管式冷卻器為主,油從管外進入,水從管內進入。

2. 氣水換熱器。它包括很多部分,如壓縮機一級冷卻器等,具體來說是以循環冷卻水為依托,進一步冷卻壓縮機一、二級排出氣體及膨脹機增壓端增壓后的氣體。二者皆采用列管式冷卻器,管外進氣,管內進水的方式。

3. 氣氣換熱器。主要是主換熱器、液空液氮過冷器、冷凝蒸發器,結構均為板翅式換熱器。其中主換熱器的功能以膨脹為依托來形成低溫氣體,從而進一步冷卻、凈化空氣。對于液空液氮過冷器來說,其功能以低溫液氮為依托,從而使汽液空溫度下降。對于冷凝蒸發器來說,其功能主要是根據氧氮不同壓力下的沸點不同,利用上塔低溫液氧冷卻下塔頂部高純氣氮,使其液化。

3 換熱系統效能影響因素分析

3.1 油水冷卻器的影響

該設備有兩大功能,一方面是確保壓縮機有效的運行,另一方面是確保增壓透平膨脹機有效的運轉。這兩大設備在運行時,由于摩擦會產生很多的熱量,若溫度過高,就會出現灼熱點蝕。例如,曲軸軸承為典型的滑動軸承,內部以巴氏合金為主,其材質軟,熔點低,若溫度過高,就會導致合金材料受損,致使軸承損壞。所以,必須通過潤滑油把產生的熱量帶走,潤滑運轉部件,減小轉動阻力。潤滑油吸收大量熱量,溫度升高,為使溫度下降,采用油水冷卻器利用循環水作為冷卻介質吸收熱量,使潤滑油溫度下降。由于它和加工原料氣等無密切關聯,僅會影響到機械設備運轉,所以,對生產產量無直接影響。

3.2 氣水冷卻器的影響

該換熱設備的冷卻介質以水為主,基本原理就是循環水通過列管管壁進行傳熱,從而消耗熱量。具體結構如圖1所示。在管內水流動過程中,由于離心力的影響,使得附加環流產生,強化擾支,放熱系數越來越大。通常來說,該設備以列管式為主,水從管內流動,管外以氣體流動為主。該設備中氣流有兩類,一個是原料氣,另一個是循環氣,前者和產品密切關聯,后者以制冷工質為主,它們和產品存在著緊密的聯系,對生產產量影響較大。

圖1 氣水冷卻器示意圖Fig.1 Schematic diagram of the gas-water cooler

影響氣水冷卻器換熱效率的因素有很多,主要是冷卻器設計方面的因素。作為使用單位,主要考慮其工況條件。在具體運行時,以1#壓縮機冷卻器開機運行參數為例,如表1所示。通過表1可以看出,在一、二次運行參數中進水壓力、進氣溫度保持不變。運行時,由于進水溫度不一樣,出水、出氣的溫度變化要大一些,所以,對換熱效果影響最顯著的因素之一就是進水溫度。

表1 1#壓縮機冷卻器運行參數Table 1 Operating parameters of the 1#compressor cooler

對于一、三次運行參數中進水溫度、進氣溫度是一定。進水壓力越大,換熱效果越好,在進氣溫度相同的情況下,出氣溫度要低一些,所以,對換熱效果產生影響的又一主要因素就是進水壓力。

3.3 氣氣冷卻器的影響

該換熱設備的循環工質主要以氣體為主。對于空分系統來說,不同氣體的作用存在著一定的差異。拿原料氣來說,最主要的是氧氮沸點不同,通過冷卻的方式使其液化,做精餾處理,將產品分離出來。此時溫度處于空氣液化溫度-173℃左右(工作壓力0.56 MPa),循環氣膨脹完成后溫度在-182℃(標準大氣壓),對其循環應用就要使溫度上升至環境溫度。它們盡管均為氣體,因為作用不同,需要在氣氣冷卻器中彼此交換能量。氣氣冷卻器一般采用板翅式換熱器,如圖2所示。

圖2 板翅式換熱器氣體流向示意圖Fig.2 Schematic diagram of the gas flow direction of the plate-wing heat exchanger

主換熱器是一種典型的氣氣冷卻器,其結構以鋁制板翅式為主。該換熱器板束由翅片、封條、隔板等部件組成。在相鄰兩隔板間,通過翅片、導流片、封條等部件組成一通道,對其進行不同的的疊積和適當排列,鉛焊成整體,以此獲取不同類型的板翅式換熱器板束,如逆流式等。在板束兩端,配置適當的流體出入口封頭(或稱集合器)組成一個完整的板翅式換熱器。翅片是板翅式換熱器最基本的元件,傳熱過程主要通過翅片來實現。

KDON-400Y/400Y型空分設備的主換熱器,其通道有4個,正流通道為原料氣和增壓循環氣,返流通道為返流污氮氣及返流膨脹循環氣。通過氣體間的能量交換,原料氣溫度從30℃開始下降至-173℃,出現汽液空,與空氣精餾分離要求保持一致;增壓循環氣的溫度由25℃左右降低到-138℃左右,為進一步膨脹降溫打下基礎。這一過程在氣氣冷卻器進行,交換能量的氣體有4股。

空氣換熱量計算公式如式(1)。

Q換=GλρΔΤ

(1)

式中,Q換為換熱量;G為流量;λ為干空氣比熱;ρ為干空氣密度;ΔΤ為干空氣溫度變化。

干空氣溫度變化根據公式(2)進行計算。

ΔΤ=t1-t2

(2)

式中,t1為干空氣進換熱器溫度;t2為干空氣出換熱器溫度。

根據開機生產過程中的數據,對實際氣體能量交換進行理論計算。

1. 增壓循環氣換熱量。已知循環空氣流量G為3500 m3/h;干空氣比熱λ為1.005 kJ/(kg·K);干空氣密度ρ為1.293 kg/m3;進氣溫度t1為25℃;出氣溫度t2為-173℃。根據空氣換熱量公式(1)計算得出,Q1=GλρΔΤ=736 797 kJ/h,即正流氣體增壓循環氣換熱量為736 797 kJ/h。

2. 膨脹循環氣換熱量。已知循環空氣流量G為3500 m3/h(換算為標態下);干空氣比熱λ為1.005 kJ/(kg·K);干空氣密度ρ為1.293 kg/m3;進氣溫度t1為-182℃;出氣溫度t2為20℃。根據空氣換熱量公式(1)計算得出,Q2=GλρΔΤ=918 722 kJ/h,即逆流氣體膨脹循環氣換熱量為918 722 kJ/h。

3. 原料氣換熱量。已知原料空氣流量G為2500 m3/h(換算為標態下);干空氣比熱λ為1.005 kJ/(kg·K);干空氣密度ρ為1.293 kg/m3;進氣溫度t1為56℃;出氣溫度t2為-173℃。根據空氣換熱量公式(1)計算得出,Q3=GλρΔΤ=743 944 kJ/h,即正流氣體原料氣換熱量為743 944 kJ/h。

4. 出塔污氮氣換熱量。已知出塔污氮氣流量G為2000 m3/h(換算為標態下);污氮氣比熱λ為1.038 kJ/(kg·K);污氮氣密度ρ為1.25 kg/m3;進氣溫度t1為-190℃;出氣溫度t2為20℃。根據空氣換熱量公式(1)計算得出,Q4=GλρΔΤ=544 950 kJ/h,即逆流氣體出塔污氮氣換熱量為544 950 kJ/h。

結合能量平衡原理,吸收冷量與放出冷量是相等的,即:Q1+Q3=Q2+Q4。而事實上吸收冷量為Q1+Q3=1 480 741 kJ/h。逆流氣體放出冷量為Q2+Q4=1 463 672 kJ/h,通過計算可以看出Q1+Q3>Q2+Q4。

結合計算能夠得出,吸收冷量與放出冷量相比,前者要大一些,說明冷量不充足,設備在實際運行時有其他方面的冷量損失,要想保持平衡,唯有減少進主換熱器原料空氣量。在實際生產時,尤其是在環境溫度較高的夏季,只有使原料空氣量下降,才能使精餾塔精餾條件得以保證,而結果會導致產量下降。

通過計算可以看出,對換熱成效影響最顯著的因素就是進氣溫度。當出氣溫度不發生變化時,前者高一些,其換熱量勢必會上漲,從而導致冷量消耗增大。反之,原料氣進氣溫度越低,冷量越充足,進塔原料氣氣量也會隨之增大,生產產量就會提高。

4 結 論

從換熱系統分析可以看出,換熱器結構對換熱效果會產生影響,但對已定型換熱器而言,對產量影響最關鍵的要素并非結構,而是工作條件。通過分析可以得出以下結論。

1. 油水換熱器對運轉設備的正常運行有影響,但不會顯著影響到生產量。

2. 氣水換熱器會影響產量,產生影響的因素有兩個方面,一方面是溫度,一方面是壓力,使進水溫度下降、壓力上升,對產量有一定積極的作用。

3. 氣氣換熱器會嚴重影響產量,最關鍵的影響因素是進氣溫度會使冷量損失。對空氣分離系統而言,在一定范圍內,進氣溫度越低,冷量損失就越小,所以,在一定條件下,進氣溫度下降是使產量增加的主要方式,這也是在夏季啟動預冷機組的依據。熱端溫差每增加1℃,熱交換不完全冷量損失會增加1.33 kJ/m3加工空氣。所以適當降低原料氣進主換熱器的溫度,可以減小熱端溫差,提高冷量的利用率,減小冷損。

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