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失活渣油加氫脫金屬催化劑再利用及釩回收技術研究

2023-09-14 03:12季洪海隋寶寬
石油化工 2023年8期
關鍵詞:碳酸氫銨渣油失活

馬 濤,季洪海,隋寶寬

(中石化(大連)石油化工研究院有限公司,遼寧 大連 116045)

渣油加氫脫金屬催化劑一般以氧化鋁為載體,鉬、鎢、鎳、鈷等金屬為活性組分。由于原油中大部分金屬、膠質、瀝青質等雜質都存在于渣油中,因此加氫反應時,金屬沉積及炭沉積會使加氫脫金屬催化劑永久失活[1-3]。失活后的加氫脫金屬催化劑中含有鉬、鎳、釩等有價金屬,直接丟棄既浪費資源又污染環境[4],因此國內外在失活催化劑有價金屬回收方面開展了大量的研究。目前從失活催化劑中回收有價金屬的方法主要有酸浸法、堿浸法等,主要原理是利用有價金屬氧化物在酸堿溶液中的溶解特性將其溶解,再經分離、提純等步驟得到有價金屬。有研究者采用酸浸法中從廢催化劑中回收釩[5-6]。堿浸法可分為氧化-堿浸法[7-9]、焙燒-堿浸法[10-11]、加堿焙燒-水浸法[12-13]等。失活加氫脫金屬催化劑中除含有鉬、鎳、釩等有價金屬外,還含有較高含量的氧化鋁,在回收有價金屬的同時如何回收氧化鋁同樣受到人們的重視,隋寶寬等[14]以渣油廢催化劑為原料在回收鉬、釩等有價金屬的同時確定了氧化鋁的最佳回收條件。

在采用碳酸氫銨溶液對失活渣油加氫脫金屬進行水熱處理時,處理后的催化劑孔體積及比表面積明顯提高,分離后的溶液靜置后析出釩酸銨晶體。該方法可以有效回收失活加氫脫金屬催化劑中的有價金屬釩,同時處理后的催化劑為具有較高孔體積及比表面積的V-Ni/Al2O3材料,該材料可作為新鮮催化劑被二次利用,該技術有望開辟失活渣油加氫脫金屬催化劑綜合利用的新路徑。

本工作采用水熱處理技術對失活渣油加氫脫金屬催化劑進行處理,考察了處理條件對催化劑孔結構和釩回收率的影響,并對處理后催化劑的丙烷脫氫性能進行了研究。

1 實驗部分

1.1 原料與試劑

碳酸氫銨:分析純,天津市致遠化學試劑有限公司。失活渣油加氫脫金屬催化劑為某渣油加氫裝置上失活渣油加氫脫金屬催化劑,經洗滌和焙燒處理,催化劑中MoO3含量為8.2%(w),NiO含量為10.0%(w),V2O5含量為28.7%(w),Al2O3含量為48.3%(w),P2O5含量為1.5%(w)。

1.2 實驗方法

1.2.1 催化劑的清洗及除炭

將失活的加氫脫金屬催化劑進行抽提處理,清洗后催化劑在120 ℃下干燥6 h,然后在600 ℃下焙燒8 h,去除催化劑表面的積碳,焙燒后的催化劑經粉碎篩分,選取粒徑低于200目的催化劑粉末備用。

1.2.2 催化劑的處理及釩回收

稱取適量除炭后催化劑粉末,加入一定量的碳酸氫銨和蒸餾水攪拌1 h,然后將混合漿液轉入高壓釜中于特定溫度下密封水熱處理,處理后漿液經過濾得到濾液和濾餅。濾液在低溫下靜置48 h后析出晶體,晶體經洗滌在80 ℃下干燥得到釩酸銨晶體。濾餅經洗滌后在120 ℃下干燥4 h,并于450 ℃下焙燒6 h,得到處理后催化劑。釩回收率(Y)按(1)式計算:

式中,m1為釩酸銨的質量,g;M1為釩酸銨的摩爾質量,g/mol;M2為V2O5的摩爾質量,g/mol;m2為失活催化劑的質量,g;c為失活催化劑中V2O5的含量,%。

1.3 表征方法

采用荷蘭帕納科公司X'Pert Pro MPD型X射線衍射儀表征催化劑的物相,CuKα射線,管電壓40 kV,管電流80 mA,步長0.02°。采用美國Micromeritics公司ASAP-2420型物理吸附儀對試樣的孔結構進行表征,測定前試樣在300 ℃真空處理4 h,之后將試樣瓶置于液氮罐中,在-196 ℃下進行吸附-脫附表征。采用日本理學公司ZSX100e型X射線熒光光譜儀進行XRF表征。

1.4 催化劑活性評價

在自建的固定床石英管反應器上評價催化劑的反應性能。催化劑裝填量0.1 g,反應器內徑0.9 cm,反應溫度550 ℃,原料為Ar和C3H8混合氣體(Ar/C3H8體積比為5∶1),氣體流量20 mL/min,常壓下反應。反應產物采用安捷倫公司6820型氣相色譜儀進行表征(色譜柱為PLOT-Q毛細柱,TCD檢測)。反應后丙烷轉化率(X)和丙烯選擇性(S)采用碳平衡方法按式(2)~(3)計算:

式中,n1為參加反應的丙烷的物質的量,mol;n2為反應原料中丙烷的物質的量,mol;n3為反應后生成丙烯的物質的量,mol。

2 結果與討論

2.1 碳酸氫銨加入量對催化劑孔結構與釩回收率的影響

控制碳酸氫銨與失活催化劑質量比為0.5∶1,1∶1,2∶1,3∶1,4∶1,5∶1,6∶1,7∶1,8∶1,在140 ℃下水熱處理6 h,考察了碳酸氫銨加入量對活化后催化劑孔結構與釩回收率的影響。

圖1為碳酸氫銨與失活催化劑的質量比為4條件下,處理后漿液經過濾所得濾液低溫靜置48 h后析出晶體的溶液照片。從圖1可看出,過濾后的溶液為淺綠色,靜置48 h后溶液變為翠綠色,燒杯底部有一定量的晶體析出。

圖1 濾液(a)及低溫靜置后濾液(b)照片Fig.1 Photos of filtrate(a) and filtrate after low temperature standing(b).

為研究析出晶體的物相,將圖1中靜置后析出的晶體過濾、清洗、干燥,采用XRD表征了晶體的物相結構,結果見圖2。從圖2可看出,析出晶體在2θ=15.1°,18.1°,19.6°,21.4°,23.6°,24.9°,28.2°,30.7°,33.0°,34.2°,35.5°,35.8°,36.6°,38.8°,39.7°,40.6°,42.5°,42.8°,43.6°,46.2°,48.8°,49.4°,49.9°,50.9°,52.6°,52.9°,53.9°,56.4°,56.7°,59.9°,60.4°,63.5°,63.9°,65.3°,66.0°,67.1°,69.1°附近分別出現了衍射峰,與標準物質卡片比對,析出晶體衍射峰位置與標準物質NH4VO3(Ref.Code 01-076-0191)峰位置吻合較好,且無其他物質的衍射峰,確定析出晶體為NH4VO3,且形成的NH4VO3純度較高。

圖2 析出晶體的XRD譜圖Fig.2 XRD spectrum of precipitated crystal.

碳酸氫銨加入量對催化劑的孔結構及釩回收率的影響見圖3。從圖3a~b可看出,未處理的失活催化劑孔體積為0.06 mL/g,比表面積為22 m2/g,孔體積和比表面積較低,說明催化劑孔道因金屬沉積而堵塞情況較嚴重[15]。隨碳酸氫銨加入量的增加,處理后催化劑的孔體積、比表面積逐漸增加,當碳酸氫銨與失活催化劑質量比為7時,處理后催化劑的比表面積可達135 m2/g,孔體積可達0.29 mL/g。當碳酸氫銨與失活催化劑質量比低于4時,催化劑孔體積及比表面積隨碳酸氫銨質量比的增加而迅速增加,而當碳酸氫銨與失活催化劑質量比大于4時,孔體積及比表面積隨碳酸氫銨質量的增加而緩慢增加。這可能是由于隨著碳酸氫銨加入量的增加,溶液的堿性逐漸增強,當碳酸氫銨加入量較少時溶液的堿性相對較弱,有利于氧化鋁的二次生長[16],從而使催化劑的孔體積及比表面積迅速增加。

圖3 碳酸氫銨加入量對失活催化劑孔結構及釩回收率的影響Fig.3 Effect of ammonium bicarbonate amount on pore structure of deactivated catalyst and vanadium recovery.Treatment conditions:140 ℃,6 h.

從圖3c可看出,隨著碳酸氫銨加入量的增加,釩回收率逐漸增加,在碳酸氫銨與失活催化劑質量比為7時,釩回收率最高,達75%。當將失活催化劑與碳酸氫銨及水混合時有較多氣泡產生,這表明失活催化劑因金屬釩等氧化物的沉積而呈酸性,與碳酸氫銨及水接觸時發生反應生成CO2氣體。當碳酸氫銨與失活催化劑質量比低于3時,大部分碳酸氫銨與V2O5反應生成NH4VO3,使溶液的堿性較弱,不利于NH4VO3的形成或形成的NH4VO3吸附在失活催化劑孔道中而未溶解到溶液中;而當碳酸氫銨與失活催化劑質量比為4時,此時溶液堿性恰好達到NH4VO3溶解所需要的堿性,因此回收率迅速提高。而繼續增加碳酸氫銨的加入量時,雖然可以增加溶液的堿性,但對促進NH4VO3溶解效果不顯著,因此回收率增加緩慢。采用XRF分析處理后催化劑的組分,結果見表1。從表1可看出,當碳酸氫銨與失活催化劑質量比低于3時,處理后催化劑中V2O5含量較高,當碳酸氫銨與失活催化劑質量比由3增加至4時,處理后催化劑中V2O5含量迅速降低,繼續增加碳酸氫銨與失活催化劑的質量比,催化劑中V2O5含量降低緩慢。

表1 活化后催化劑的XRF表征結果Table 1 XRF characterization results of activated catalysts

2.2 處理溫度對催化劑孔結構與釩回收率的影響

控制碳酸氫銨與失活催化劑質量比為4,于80,100,120,140,160,180 ℃下水熱處理失活催化劑6 h,處理溫度對催化劑孔結構及釩回收率的影響如圖4所示。從圖4可看出,當溫度低于140 ℃時,處理后催化劑的孔體積、比表面積及釩回收率隨著溫度的升高迅速增加。當溫度由140 ℃升至160 ℃時,處理后催化劑的孔體積、比表面積及釩回收率升高較緩慢。當溫度由160 ℃升高至180 ℃時,處理后催化劑的孔體積、比表面積隨溫度的升高而降低,釩回收率則變化較小。這可能是由于處理溫度較低時,水熱體系內溶液的堿性及反應體系的壓力較低,不利于氧化鋁的二次生長及釩酸銨的溶解,而當溫度過高時,由于反應條件較苛刻,使氧化鋁的孔體積及比表面積降低,因此最佳反應溫度為140 ℃左右。

圖4 處理溫度對失活催化劑孔結構及釩回收率的影響Fig.4 Effect of treatment temperature on pore structure of deactivated catalyst and vanadium recovery.Treatment conditions:m(NH4HCO3)∶m(deactivated catalyst)=4,6 h.

2.3 處理時間對催化劑孔結構與釩回收率的影響

控制碳酸氫銨與失活催化劑質量比為4,在140 ℃下水熱處理失活催化劑0.5,1,2,4,6,8 h,考察處理時間對催化劑孔結構與釩回收率的影響,結果如圖5所示。

圖5 處理時間對失活催化劑孔結構及釩回收率的影響Fig.5 Effect of treatment time on pore structure of deactivated catalyst and vanadium recovery.Treatment conditions:m(NH4HCO3)∶m(deactivated catalyst)=4,140 ℃.

從圖5可看出,隨處理時間的延長,催化劑的孔體積、比表面積及釩回收率逐漸增加,最佳處理時間為6 h。

2.4 釩回收機理分析

為研究反應過程中釩的溶解及析出過程,采用XRD分析了不同處理時間失活催化劑的物相,結果如圖6所示。從圖6可看出,未處理的失活催化劑在2θ=15.34°,20.24°,21.67°,23.36°,26.10°,28.11°,30.62°,32.97°,36.21°,37.63°,40.23°,45.72°,54.18°,58.15°,60.73°,63.17°,66.85°附近出現特征衍射峰。其中,2θ=15.34°,20.24°,21.67°,26.10°附近的特征峰為V2O5的特征衍射峰;2θ=18.09°,21.48°,23.56°,28.21°,30.67°,32.94°,34.05°附近的特征峰為NiV2O6的特征衍射峰;2θ=45.72°,66.85°附近的特征峰為γ-Al2O3的特征衍射峰。當處理時間為1 h時,V2O5的特征衍射峰消失,而NiV2O6和γ-Al2O3特征衍射峰強度明顯增強;處理時間為2 h時,NiV2O6和γ-Al2O3特征衍射峰強度繼續增強;處理時間為4 h時,NiV2O6衍射峰強度明顯減弱,γ-Al2O3特征衍射峰強度繼續增強;處理時間為6 h時,NiV2O6衍射峰幾乎消失,在2θ=37.60°附近出現了γ-Al2O3(110)晶面的特征衍射峰。從實驗現象也可看出,失活催化劑與碳酸氫銨溶液接觸時先產生大量氣泡,且溶液呈淺黃色,說明此時V2O5先與碳酸氫銨反應;隨著水熱處理時間的延長(1~2 h),失活催化劑中的NiV2O6發生二次晶化,晶粒長大,使衍射峰強度增強;隨反應時間的進一步延長(大于4 h),NiV2O6與碳酸氫銨反應形成可溶物;反應后形成的NH4VO3在密封、高溫、高壓條件下過飽和溶解于NH4HCO3溶液中,當濾液在常溫、常壓下靜置時,溶液中過飽和的NH4VO3以晶體形式析出。

圖6 不同反應時間失活催化劑的XRD譜圖Fig.6 XRD spectra of deactivated catalysts with different reaction time.

2.5 處理后催化劑的丙烷脫氫制丙烯活性

綜上可知,處理后失活渣油加氫脫金屬催化劑具有較高的比表面積和孔體積,且NiO含量較高,V2O5含量適中,有望作為一種新鮮催化劑被二次利用。因此,實驗選取碳酸氫銨與失活催化劑質量比為4、反應溫度為140 ℃、水熱處理為6 h條件下處理后的失活催化劑為研究對象,考察了該催化劑的丙烷脫氫制丙烯性能,結果如圖7所示。從圖7可看出,處理后催化劑的丙烷轉化率約為6%,相對較低,但丙烯的選擇性較好,可在較長時間內保持在93%左右。文獻[17]通過原子層沉積法實現了丙烷脫氫與選擇性氫燃燒的串聯催化反應,該反應丙烷轉化率達32%,但選擇性相對較低,僅為70%,與對比文獻相比,本工作處理后催化劑的丙烷轉化率較低,可能是由于渣油加氫脫金屬反應時沉積的金屬(Ni,V)與氧化鋁相互作用較強,形成的丙烷脫氫反應活性位相對較少。

圖7 丙烷脫氫制備丙烯的轉化率和選擇性Fig.7 Conversion and selectivity of propane dehydrogenation to propylene.Reaction conditions:550 ℃,gas flow rate 20 mL/min,atmospheric pressure.

3 結論

1)使用碳酸氫銨溶液對失活渣油加氫脫金屬催化劑進行水熱處理,可有效回收失活催化劑中有價金屬釩,同時處理后的催化劑具有較高的孔體積及比表面積。最佳處理條件為:碳酸氫銨與失活催化劑質量比為4,活化溫度140 ℃,活化時間6 h。

2)處理后催化劑的丙烷脫氫制丙烯轉化率約為6%,相對較低,但選擇性較好,可持續達到93%左右,這可能是由于處理后催化劑中金屬氧化物與氧化鋁作用較強,催化反應活性位點較少造成的??蓪μ幚砗蟠呋瘎┻M行適當活化改性,改善活性金屬氧化物與氧化鋁的作用,提高活性位數量,進而提高丙烷脫氫制丙烯的轉化率。

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