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煉化企業LDAR大數據分析及提質增效探討

2023-12-19 08:44石昌磊李凌波劉新宇程夢婷
化工環保 2023年6期
關鍵詞:開口排放量密封

李 龍,石昌磊,2,李凌波,劉新宇,程夢婷

(1. 中石化(大連)石油化工研究院有限公司,遼寧 大連 116045;2. 大連市旅順口區生態環境保護綜合行政執法隊,遼寧 大連 116041)

揮發性有機物(VOCs)作為城市臭氧和二次有機氣溶膠的重要前體物,是當前區域大氣污染防控的關鍵?!笆濉币詠?,隨著國家標準逐步收緊,VOCs治理不斷深入,工業企業VOCs有組織排放控制趨于極限,無組織排放已占據主導地位,排放占比超過60%,成為下一步VOCs排放管控的重點[1]。

煉化企業作為重要的VOCs工業排放源,VOCs排放種類繁多且過程復雜,主要源于設備動靜密封泄漏、原油及產品儲罐的呼吸與泄漏、油品裝卸逸散、污水處理系統逸散、換熱器泄漏、冷卻塔逸散等12類排放源,絕大多數為無組織排放源。其中,設備動靜密封泄漏是僅次于儲罐的第二大排放源,排放占比約為VOCs總排放量的10%~25%[2-4]。

泄漏檢測與修復(LDAR)是石化企業VOCs無組織排放的源頭和過程控制技術,也是控制設備動靜密封泄漏的最佳實用技術。LDAR作為一項系統性工程,旨在通過對設備動靜密封點實施周期性檢測,發現泄漏并組織有效維修,從而實現泄漏控制和VOCs減排。歐美等發達國家自20世紀80年代開始在煉油企業實施LDAR工作,經過多年實踐,逐步形成完善的法律法規標準體系和質量管理機制,在保證LDAR工作質量的同時,更加注重實際控制效果[5]。國內LDAR工作起步較晚,自2013年起率先在煉化企業試點,并逐步向化工、油品儲運銷、印染、制藥等其他行業擴展,多年的實施結果驗證了LDAR對設備泄漏控制的有效性,在LDAR實施初期,煉化企業設備密封泄漏造成的VOCs排放量消減超過50%[6-9]。但隨著LDAR的常規化運行,VOCs減排已進入平臺期,如何高效配置檢測資源,實現對密封泄漏的快速識別和精準管控,是未來LDAR提質增效的主要方向。

“十四五”期間,國家不斷推進LDAR控制效果提升,一方面通過升級LDAR管控標準,強化檢測和維修,實現LDAR精細化管理,靶向推動泄漏控制效果提升;另一方面,鼓勵源頭消減,通過加強對設備泄漏原因分析和易漏設備篩選,推動易漏設備密封升級改造,實現源頭減排。為實現上述目標,需進一步對LDAR的檢測結果開展大數據分析。

本研究以3家大型煉化企業為研究對象,收集了近年來LDAR管理平臺的檢測數據400余萬條,分析了煉化企業設備泄漏和VOCs排放特點,評估了物料和密封類型對設備泄漏的影響,并基于大數據分析結果,結合國家政策、法規及行業發展趨勢,提出了實現LDAR提質增效的建議。

1 研究方法

1.1 數據來源

2022年12月,以華北、華東和華南3家煉化企業為研究對象,基于企業LDAR管理平臺(SinoLDAR 2.0),收集了其近幾年LDAR檢測數據共400余萬條。LDAR數據收集范圍覆蓋了常減壓蒸餾、催化裂化、延遲焦化、加氫裂化、催化重整、加氫精制、氣體分餾等典型煉油生產裝置,具體情況見表1。

表1 數據來源情況

1.2 分析方法

1.2.1 泄漏認定

泄漏閾值執行《石油煉制工業污染物排放標準》(GB 31570—2015)[10]中相關要求,即出現以下情況則認定發生了泄漏:對于涉有機氣體和揮發性有機液體(氣體和輕液體)密封點,采用氫火焰離子化檢測儀(以甲烷或丙烷為校正氣體),泄漏檢測凈值大于等于2 000 μmol/mol;對于涉其他揮發性有機物(重液體)密封點,泄漏檢測凈值大于等于500 μmol/mol。泄漏率為實際檢測的泄漏點個數與同類型密封點總個數的比值,以百分比計。

1.2.2 VOCs排放核算

采用《石化行業VOCs污染源排查工作指南》[11]推薦的中點法確定某密封點的排放時間,再乘以排放時間內的排放速率得到VOCs排放量。由于此次收集的數據均為實際檢測值(可達點),因此對于排放速率采用相關方程法進行核算[11]。

1.2.3 數據統計與分析

基于Microsoft Office Access 2013軟件建立檢測結果數據庫,采用交叉表分析密封類型和物料類型對設備泄漏和VOCs排放的影響。VOCs排放核算數據取自中國石化SinoLDAR 2.0數據管理平臺,由平臺根據LDAR檢測數據按1.2.2節所述方法自動計算得出。

2 結果與討論

2.1 密封點建檔情況

3家企業的總受控密封點個數約為125萬,其分布情況見表2。其中:連接件密封點占比48.6%,是最主要的受控密封類型;其次為法蘭、閥門和開口閥或開口管線,占比分別為31.1%、17.5%和2.3%;其余密封類型占比均小于1%。該密封類型分布特征與化工和涂料制造行業存在一定區別[12-13],但基本符合煉油行業特征[4]。在煉油工藝中空冷器的大量使用,造成空冷器絲堵(歸屬連接件)個數較多,如在常減壓、催化裂化、重整、加氫、焦化等裝置中空冷器絲堵個數占裝置總受控密封點個數的30%~50%;此外,受“十三五”期間VOCs排放控制政策的影響,絕大多數安全閥已并入瓦斯管網,且部分取樣系統已完成密閉改造,因此泄壓設備和取樣連接系統密封點占比較小。

表2 密封點分布情況 密封點個數

從受控物料維度分析,3家企業受控物料以氣體和輕液體為主,占比分別為41.2%和41.0%;重液體占比相對較小,為17.8%。氣體物料主要以燃料氣、干氣、工藝尾氣、餾分氣、循環氫、火炬氣等(統稱煉廠氣)為主;而輕液體和重液體物料根據原輔材料、中間產品和產品,又可分為液化氣、石腦油、汽油、航煤、柴油、原油、蠟油、渣油、芳烴、含油污水、油泥/渣、瀝青等。值得注意的是,部分物料根據工藝過程的差別,物料類型可能存在交叉,需結合工藝參數和物料理化性質進行具體分析,在此不做詳細討論。

從不可達點(指難于檢測和險于檢測的密封點)控制方面看(見圖1),由圖1和上述3種物料類型占比數據可知,企業A和企業C的不可達點控制水平較為接近,不可達點占比分別為1.06%和1.05%,企業B不可達點控制較上述兩家企業更為嚴格,不可達點占比為0.31%,3家企業的不可達點控制水平整體上均符合《石化企業泄漏檢測與修復工作指南》[11]中“新建裝置(包括改建、擴建)的不可達密封點不應超過同類密封點的3%”的要求。此外,涉重液體密封點由于工藝保溫需要,不可達點占比較氣體和輕液體密封點略高。

圖1 3家企業的密封點中不可達點分布情況

2.2 檢測結果與泄漏特征

2.2.1 檢測結果統計

3家企業的LDAR均執行《石油煉制工業污染物排放標準》(GB 31570—2015)[10],對于法蘭、連接件和其他類型的密封點每半年檢測一次,對于泵、壓縮機、攪拌器、閥門、開口閥或開口管線、取樣連接系統和泄壓設備每季度檢測一次。表3統計了3家企業各類型密封點的實際檢測次數,3家企業檢測密封點總次數為4 294 617,其中連接件占比最大,為38.9%;其次為閥門和法蘭,分別為28.5%和28.0%(閥門執行每季度檢測一次,法蘭執行每半年檢測一次,整體數量相當)。此外,從物料類型來看,氣體、輕液體和重液體檢測次數占比分別為37.1%、40.9%和22.0%。

表3 檢測結果分布情況 檢測次數

2.2.2 泄漏特征分析

各種物料和密封類型的泄漏率如表4所示。泄壓設備、取樣連接系統、壓縮機以及開口閥或開口管線泄漏率相對較高,分別為2.70%、1.85%、1.16%和0.70%;隨后是泵、攪拌器和其他密封類型,分別為0.48%、0.28%和0.22%;盡管閥門、法蘭和連接件的泄漏點個數較多,但總體泄漏率較低,分別為0.16%、0.12%和0.08%。

表4 泄漏率交叉統計結果 泄漏率,%

由2.1節可知,泄壓設備和取樣連接系統由于設備和密封改造,整體密封點數量較少,分別為23個和172個;實際檢測次數分別為37(部分泄壓口為不可達點)和1 889,泄漏次數分別為1和35。進一步排查泄漏原因發現,泄壓設備泄漏主要源于隔油池的呼吸口;而取樣連接系統與開口閥或開口管線的泄漏原因類似,均為末端閥失效或閉合不到位;壓縮機、泵和攪拌器(軸封)是煉化企業典型的動密封,是企業設備管理和日常巡檢的重點,通過查找泄漏原因發現,泄漏的設備密封形式基本為單封式。

此外,從物料維度看,氣體和輕液體的泄漏率明顯高于重液體(高一個數量級),三者的泄漏率分別為0.20%、0.15%和0.02%。在本次數據收集中,重液密封點總共檢測945 282次,僅發現泄漏點236次,整體泄漏率基本小于0.10%(除開口閥或開口管線泄漏率為0.13%)。進一步分析泄漏點的主要物料為柴油、重污油、堿渣、重質原油、渣油加氫尾油等成分復雜的混合物料。值得注意的是,現有相關標準對揮發性有機液體的定義,主要針對單組分物料的蒸氣壓和混合組分VOCs質量分數兩個層面,而對于石油煉制而言,其生產過程復雜,且多以混合物料為主,其中間產品的性質與加工原料、工藝參數和餾程密切相關,很難依據標準直接、準確判定混合物料的屬性,客觀上也增加了LDAR的實施難度。

2.3 排放統計與影響因素

基于實際檢測結果得到各企業年度密封點VOCs排放量(可達點排放量),如表5所示。3家企業的2022年度排放量分別為19 754.1,46 765.4,36 775.9 kg,與企業加工能力呈正相關。從企業A連續4年的統計數據看,通過實施LDAR工作,企業設備泄漏排放量逐年降低,與2019年相比,企業A減排比例達到54.6%,客觀驗證了LDAR的實施效果。

表5 3家企業的密封點泄漏排放統計

從密封點維度來看,連接件、閥門、法蘭排放量占比較大,占總排放量的87.7%(密封點占比97.5%);其次為開口閥或開口管線和泵,排放量占比分別為9.0%(密封點占比2.3%)和2.3%(密封點占比0.2%);壓縮機、攪拌器、泄壓設備、取樣連接系統以及其他類型密封的排放量占比為1.0%。上述結果與ZHANG等[14]的研究結果基本一致。綜合各類型密封點檢測次數、泄漏率和排放量可知,盡管連接件、法蘭和閥門的泄漏率相對較低,但其密封點基數較大,仍是設備和管線泄漏的主要排放源;而泵、壓縮機、攪拌器、開口閥或開口管線、泄壓設備和取樣連接系統密封點數量少(密封點占比2.5%),但泄漏率和排放量占比較高(泄漏率0.28%~2.70%,排放量占比12.2%),應作為重點控制目標。

圖2對比了不同物料類型的排放情況。整體而言,氣體和輕液體類密封點排放占主導地位,分別占45.9%和44.4%,而重液體貢獻僅占9.6%。從密封點數量上分析,氣體和輕液體密封點占比略低于其排放量占比,而重液體密封點占比明顯高于排放量占比,客觀說明重液類密封點排放貢獻較低。

圖2 不同物料類型密封點的VOCs排放量占比

此外,通過分析企業A連續4年的排放數據(圖3)發現,氣體和輕液體密封點VOCs排放量呈現明顯下降趨勢,而重液體密封點未發現明顯變化,說明通過實施LDAR,對企業涉氣體和輕液體類型密封點的泄漏控制效果顯著,但對于重液體類密封點的控制效果并不明顯。

圖3 企業A不同物料類型密封點的年度VOCs排放量

2.4 LDAR提質增效探討

LDAR作為一項系統工程,過程繁瑣、工作流程長、工作負荷高,其工作質量、效率和控制效果與企業設備管理水平、檢測標準以及質控要求密切相關。實現LDAR提質增效,需要從源頭掌握泄漏發生的根本原因,在過程中優化企業內控標準,從末端加強控制效果評估?;谏鲜龇治鼋Y果,結合當前政策、法規和標準要求,提出以下幾點建議,供進一步實踐和探討。

1)加強源頭控制

數據分析結果表明,盡管氣體和輕液體類型泵、壓縮機和攪拌器(軸封)密封數量較少,但其泄漏率較高,主要的泄漏原因是單級軸封密封失效。因此,建議加強單封式泵、壓縮機和攪拌器的跟蹤監測,對于多次嚴重泄漏的單級密封設備改造為雙封式,或更換為低滲漏密封設備;也可與工藝控制系統關聯,加強動設備密封系統監控與泄漏預警,從工藝角度探索設備泄漏控制策略。

對于末端開口類密封,嚴格遵循《揮發性有機物無組織排放控制標準》(GB 37822—2019)[15]要求,在工藝和安全許可的條件下,將泄壓氣體排放至瓦斯系統或VOCs處理設施;對于開口閥或開口管線,安裝堵頭、盲板、二次閥等二次密封設備;同時,將氣體和輕液體采樣系統改造為密閉系統,實現涉VOCs物料的密閉收集或回收。

2)優化內控指標

針對易漏密封和物料,細化分級管控指標,通過優化檢測資源配置,提高泄漏發現和維修效率。如在本研究中發現,涉氣體和輕液體的動密封點和開口類密封點個數較少,但泄漏率和排放量較高,故可適當增加對該類密封點的檢測頻次,提高維修效率,從而改善泄漏控制效果;同時,對于涉重液體密封點,泄漏率較低,且多年檢測結果表明泄漏控制效果并不明顯(見2.3節),故可通過強化物料分類,加強日常巡檢等手段,加大監管力度,試點按照《排污單位自行監測技術指南 石油煉制工業》(HJ 880—2017)[16]和《排污許可證申請與核發技術規范 石化行業》(HJ 853—2017)[17]的相關要求,減少檢測頻次,實現檢測資源高效配置。

細化物料分類,逐步提升泄漏控制標準。根據工藝特征和物料屬性,提高物料分類的準確性,如涉重液體物料柴油、原油、油泥等;同時,加強有毒有害空氣污染物和高化學反應活性污染物的管理,建立科學、合理、合規的泄漏閾值指標,并根據實際泄漏情況逐步推動泄漏標準提升。

此外,對于不可達密封點的監管也需進一步加強。通過日常巡檢或非常規檢測方法評估不可達點泄漏情況,在技術和安全許可的情況下,將多次泄漏點改造為高效密封或更換為低滲漏密封。

3)加強過程質控與VOCs控制效果評估

提升LDAR過程管理方法,一方面建立覆蓋密封點建檔、檢測、維修、質控、排放核算等全生命周期的數字化和信息化管理流程,做到整體過程有據可查、有據可依、過程可追溯;另一方面加強數據質控與監管,通過數據審核、分析和抽查等方式,提高檢測和維修結果的可靠性。

定期開展控制效果評估,通過耦合廠區網格化監測、排放溯源監測及VOCs通量監測等技術,建立泄漏監測、預警和溯源工作體系,利用污染擴散返溯模型篩查重點排放區位[18],進一步指導LDAR篩查和VOCs排放治理。

3 結論

a)閥門、法蘭和連接件是煉化企業主要的密封類型,VOCs排放貢獻大,但泄漏率低;動設備密封(泵、壓縮機和攪拌器)和開口類密封(開口閥或開口管線、取樣連接系統和泄壓設備)數量少,但泄漏率和排放占比較高,應作為優先控制目標。

b)多年實施結果驗證了LDAR工作的有效性,其中氣體和輕液體類密封點減排效果顯著,但對重液體類密封點并不明顯。

c)為進一步實現LDAR提質增效,需從源頭、過程和末端多點發力,全面提升廠區VOCs無組織排放綜合控制效果:在源頭上加強泄漏原因分析,有針對性地開展設備更新或改造;在過程中細化分級控制指標,科學推進檢測資源高效配置;在末端加強結果質控和效果評估。最終實現精準治污、科學治污和有效治污。

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