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輕烴芳構化裝置自動控制優化與提升

2024-02-22 03:49胡海龍
遼寧化工 2024年1期
關鍵詞:芳構輕烴自動控制

胡海龍

(中海石油寧波大榭石化有限公司,浙江 寧波 315812)

某公司新建50萬噸/年輕烴芳構化裝置,該裝置是餾分油綜合利用項目的補充完善,裝置的建設有助于優化調整企業產品結構,進一步提高效益、滿足目標市場需求。

該裝置采用中石化石油化工科學研究院(RIPP)與中石化洛陽工程有限公司(LPEC)共同開發的移動床輕烴芳構化技術,催化劑采用新一代連續芳構化催化劑LAC-1[1-2]。裝置以混合輕烴、液化氣為原料,生產芳烴組分,并副產丙烷、富氫干氣等產品。本輕烴芳構化裝置由芳構化反應部分、產品分離部分、催化劑再生部分及公用工程四個部分組成。裝置于2020 年 7月8日10點投料反應進料,7月12日產品全部且催化劑循環燒焦,裝置取得一次開車成功。

1 影響自控水平的因素

1.1 PID參數設置不合理,裝置自控率不高

輕烴芳構化裝置共有控制回路115個,日常操作投用自動控制的回路約70個,自控率僅為61%,實際儀表自控率不高。主要原因是沒有自控專業人員對裝置控制參數進行優化和PID整定,個別工藝控制回路自開車以來就沒有投用自動控制。個別回路是投了幾次后投不上,要么跟蹤太慢,要么波動范圍太大。

1.2 部分串級控制回路無法投用

本裝置設計了較多的串級控制,比如加熱爐出口溫度控制、塔液位控制等。優化前,輕烴芳構化裝置很多單回路控制都達不到控制效果,更何況串級控制或分程控制等這些比較復雜控制系統?;蛘呔褪邱詈弦蛩剌^多,上下游無法做到均勻調節,無法克服干擾,導致生產過程中串級控制效果不好。操作工無法正常投用串級控制

1.3 操作強度大

正是因為當前輕烴芳構化裝置自控率偏低,自動控制的回路運行效果差,導致裝置波動頻繁,進而使裝置產品質量不穩定。部分回路雖能夠投自動,但稍有干擾,就起不到快速調整的作用,不得不切換手動進行人為干預。如此反復,操作工不愿意投自動使用,手動操作量明顯增加。同時,受自控水平不高的影響,操作工長此以往又養成了手動操作的思維,對自控認識不足,總是認為手動操作更穩定。然而大量事實證明,手動控制無法達到生產要求。

1.4 裝置部分控制方案不符合當前生產實際

輕烴芳構化裝置受催化劑再生燒焦能力不足的困擾,目前處理量僅為設計的60%負荷。部分原設計控制回路不再適應當前工況,而且有個別流量計儀表不好用,具體體現在實際測量值波動大、低流量運行時無顯示,另外還有量程不足,甚至還出現過瞬間離線無顯示等情況。因此,小部分自動控制方案已不能滿足實際生產需要。

2 解決問題的辦法

為解決以上問題,大榭石化組織人員需要對輕烴芳構化裝置的工藝流程進行綜合分析,在保證安全生產的前提下,提出開展PID整定工作。充分利用現有的信息化建設實施自控率、報警的實時監控。組織裝置工藝人員對不合理,對不符合當前生產實際的控制回路進行優化,促使操作工改變手動操作的不良習慣,大幅提升裝置自動控制水平[3-5]。

3 開展PID整定工作

3.1 經驗整定法

所謂經驗整定法就是通過先根據經驗給出一個PID參數, 然后投入自動,再觀察運行的曲線趨勢,然后趨勢, 反復調試參數, 直至出現滿意的曲線趨勢, 最后得到PID控制參數。

經驗整定法的大體步驟是“先整定比例度, 再給積分時間, 最后才是微分時間”。

1)整定的時候,比例度先由小變到大,整個過程觀察趨勢變化, 直至得到調節閥調節反應快,且波動小的趨勢。

2)比例度調整好了,則觀察實際值能不能正?;氐皆O定值來,如果不能,就產生了余差,就得加入積分時間。先將原來的比例減小為原來的50%~80%, 然后再將積分時間設置一個較大值, 觀測曲線趨勢。如果還有余差,繼續減小積分時間,使它的積分作用進一步放大。一直調整至曲線平滑不毛躁為止, 這樣就得到了比例和積分的參數。

3)以上就是PI比例積分控制,它只能消除余差。如果趨勢還是跟不上, 太慢了,需要超前調節。那么要考慮則應加入微分時間, 構成PID控制。我們先不給微分時間,D設定為0。然后給一個比較小的數值, 數值越大,微分作用越強,反復嘗試一直達到理想的控制效果和 PID參數。

3.2 臨界比例度法

臨界比例度法與經驗湊試法有一些類似,也有一點相反,具體步驟如下[6-7]:

1)我們先手動控制穩定后, 設定一個合適的比例值,積分時間給一個較大數值, 微分時間設置為零,這個時候相當于只有比例在起作用,然后投入自動。

2)修改設定值,讓設定值有一個明顯階躍的變化, 觀察曲線趨勢能否調整到位

3)根據曲線趨勢的變化,從大到小逐步把比例減小,再看趨勢的變化是出現了發散的還是衰減,如是衰減的就把比例度繼續減??;如是發散的就把比例度放大。

4)反復調整, 直到曲線波動按一定的幅度和周期發生振蕩, 也就是說持續多次等幅振蕩即沒有出現發散,也沒有衰減。這個比例就是我們的臨界比例度δk。

5)這時候查看曲線振蕩的趨勢, 記錄振蕩的第一個波峰到第二個波峰的時間,這個時間就是我們的臨界周期Tk。

6)然后再通過以下表格計算出參數,設定后再次投入自動,觀察趨勢變化。這時多數情況下都能平穩運行了。如果還沒有達到想要的狀態,再進行參數微調就可以了。

表1 PID參數整定經驗公式

3.3 串級回路的整定

串級控制要求比較高,需要具有一定的抗干擾能力。比如V203穩定塔回流罐液化氣出裝置流量是T205脫丙烷塔的進料量,上下游聯系十分密切。這種情況就允許使V203的液位可以在一定范圍內緩慢變化,但出口流量一定要相對穩定。這就是串級均勻控制[8-10]。

對于這種情況,PID參數整定一般采用經驗逼近法,也就是先按經驗法將主、副調節器的比例值設置為一個較大的數值,先大慢慢地到小來調整,按照“先副后主”的原則,讓流量調節緩慢而均勻,最后再加點積分時間。多數情況下主回路設置P、I比例積分參數,副回路只設置P比例參數就可以達到想要的效果了。

如果主、副參數整定不正確,很有可能會出現流量波動的危險。這時可以調整副回路比例,讓它減小一些。也可以減小一些積分時間,避免整個系統波動。同樣道理,我們也可以增加一些比例度或者積分時間,讓主、副回路調節變慢一些,避免整個系統波動。不過這樣做的結果會帶來副作用,就是調節質量下降了,跟不上變化,也克服不了干擾。如果一直整定沒有效果,那就要考慮這個控制方案是不是合理。不合理的控制方案,單靠PID參數整定是沒法做到提高控制質量的。

4 PID整定案例說明

4.1 以穩定塔底重沸爐F201出口溫度控制回路TIC20505為例

當穩定塔底重沸爐出口溫度降低時,進入控制器TIC20505的信號減小,其為反作用,輸出信號增大;而燃料氣流量調節閥FIC21401為風關閥,經過中控轉化調節閥FIC21401開度開大,燃料氣流量增加,穩定塔底重沸爐出口溫度上升,達到工藝控制要求。

當穩定塔底重沸爐出口溫度升高時,進入控制器TIC20505的信號增大,其為反作用,輸出信號減少;而燃料氣流量調節閥FIC21401為風關閥,經過中控轉化調節閥FIC21401開度開小,燃料氣流量減少,穩定塔底重沸爐出口溫度降低,達到工藝控制要求。

經PID整定后,副回路P:480, I:30, D:0,主回路P:80, I:270, D:40,壓力高選回路P:80,I:300, D:0。串級可以正常投用。流程如圖2所示。

圖2 加熱爐出口溫度控制回路示意圖

5 結束語

每一個工藝、每一臺設備的控制回路要求也不一樣,所使用的調節辦法也是不同的,需要根據實際綜合運用。如果這個控制回路要求不高,通常使用比例就可以了。大部分情況下使用比例和積分控制就能滿足平穩的需要,絕大多數場合是用不到微分時間的。像溫度控制通常比較滯后,才會使用微分時間,即便如此也不需要太長的微分時間。最后,參數整定過程不能影響正常生產。

通過自動控制優化與提升項目的實施,輕烴芳構化裝置自動控制率大幅提升至90%以上,工藝操作更加平穩,提升了裝置物料平衡、節能降耗、加工量等綜合指標。此外裝置運行更加安全高效,在平穩運行下設備壽命也將得到延長,從而保證裝置長周期運行。自控水平提高了,也改變操作人員原先手動操作的習慣,降低操作人員的工作強度,同時也為輕烴芳構化裝置下一步產品優化提供有力的基礎保證。

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