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基于路基整體剛度的路基填料設計方法

2024-03-16 10:11
科學技術創新 2024年6期
關鍵詞:路堤模量填料

張 建

(1.中國公路工程咨詢集團有限公司,北京;2.中咨華科交通建設技術有限公司,北京)

路基填料的選用是決定路基整體剛度的關鍵因素,如果路基填料設計不合理、施工質量差,在公路投入使用后容易出現裂縫、車轍、沉陷等病害,縮短公路使用壽命、影響公路行車安全。當施工現場沒有合適填料時,施工單位需要采取土體改良的方式對填料進行優化設計,物理改良方法有摻入碎石、砂礫,化學改良方法有摻入石灰、水泥,特殊情況下還可以摻入土壤穩定劑。在開展地質勘察的基礎上,結合公路施工需要,科學選擇相應的填料優化方案。同時嚴格加強填料鋪筑管理,重點做好攤鋪、拌合、碾壓等技術要點的控制,切實提高路基整體剛度。

1 路段概況

某公路全長14.6 km,沿線分布有較多的高液限土??紤]到高液限土具有含水率高、穩定性差等特點,為保證公路施工質量需要進行路基加固處理。以K80+100~K80+500 段為試驗段,要求路基處理后壓實度不低于94%。結合該路段的地質勘察資料,初步擬定的路基填筑方案(原方案)如表1 所示。

表1 試驗路段原路基填筑方案

同時,提出了一種基于路基整體剛度的路基填料方案,將上路床填筑材料替換為粉土質砂,下路床填筑材料替換為5%水泥+高液限土,上路堤填筑材料替換4%水泥+高液限土,下路堤材料為高液限土,填筑厚度不變。在試驗路段運用兩種方案進行路基填筑,并對比兩條試驗路段的路基頂面壓實度,驗證兩種方案在高液限土路基填筑方面的應用效果。

2 基于路基整體剛度的路基填料設計方案

2.1 下路堤回彈模量快速測定

地質勘察表明,試驗路段的下路堤用高液限土填筑,在路基施工完畢后每隔20 m 布置1 個點位,共計6 個測點。分別使用了承載板法和便攜式彎沉儀檢測下路堤模量。其中,承載板法的計算公式如下

式中:ω 表示路基表面的豎向位移,單位為mm;E 表示回彈模量,單位為MPa;μ 表示泊松比;J(ξr)表示貝塞爾函數;p(ξ)表示荷載的漢克爾積分變換公式;r 表示承載板與測量點位之間的徑向距離,單位為m。除了使用承載板法計算回彈模量外,還可以使用便攜式彎沉儀(PFWD)直接測量點位的回彈模量[1]??紤]到彎沉試驗中反算模量時存在較大誤差,為了提高測量結果的精度,本文提出了一種基于彈性模型的改進算法,該算法的計算式為

式中:σ 表示所受應力;E 表示回彈模量;ε 表示應變;η表示粘滯系數;dε 和dt 表示對應變和時間求導。根據上述方法,可以分別求得承載板測試中的回彈模量,以及彎沉試驗中常規反算回彈模量和改進反算回彈模量,統計結果見表2。

表2 試驗路段下路堤回彈模量檢測結果

由表2 可知,采用改進反算方法后6 個測點的平均回彈模量為24.93 MPa,與承載板測試的平均回彈模量24.05 MPa 十分接近。這是因為在彎沉試驗中使用改進反算方法,充分考慮了沖擊荷載下路基變形的滯后效應。在實際施工中,為了提高路基剛度,在計算下路堤回彈模量時應當向下取整,故本工程中試驗段下路堤回彈模量的取值為25 MPa。

2.2 上路堤和路床填料設計

為提升路基填筑質量,新方案中采取了分層填筑、層層壓實的施工方式。試驗段路基的上路堤厚度為70 cm,分成4 層,最上層為10 cm,下面3 層均為20 cm;路基的上路床厚度為40 cm,分成2 層,上層和下層均為20 cm;路基的下路床厚度為40 cm,上層和下層均為20 cm。各區位的填筑材料、填筑厚度以及回彈模量等見表3。

由表3 數據可知,路基填料模量的預估值和實測值較為接近,可以參考該值開展路基填料的設計,為提高路基剛度同樣需要將填筑材料的回彈模量向下取整。

3 路基填筑新方案試驗結果

3.1 試驗路段路基填筑施工

該試驗路段的上路堤和路床采用“路拌法”施工,用水泥改良土加固路基,施工流程如圖1 所示。

(1) 上土準備。路基下路堤的填筑材料為高液限土,其松鋪厚度不得超過20 cm。多余部分采用人工挖除、挖掘機裝車的方式,由自卸汽車將多余的高液限土運送至指定地點。對于上路堤和上下路床,采用路拌法完成填筑材料的攤鋪。

(2) 攤鋪填料。上路堤填筑材料為5%水泥+高液限土,下路床填筑材料為4%水泥+高液限土。高液限土填筑前應測定其含水率,要求天然含水率應維持在40%~60%之間。提前一天攤鋪高液限土,在第二天摻入水泥達到改良效果,攤鋪高液限土后使用抹子整平[2]。由于試驗路段較長,在填筑填料時采用分段施工,每段的長度要根據水泥摻量、碾壓要求等具體確定。

(3) 摻入水泥。在整平的高液限土表面畫出方格網,保證水泥摻拌的均勻性。計算每格水泥用量,根據實際用量向水泥撒布車內裝入水泥,精確控制撒鋪量。每格摻入水泥的計算公式為

式中:M 表示每格摻入水泥的質量,單位為kg;γ 表示填土的干密度,單位為kg/m3;S 表示每格的攤鋪面積,單位為m2;H 表示每格的攤鋪厚度,單位為m;N 表示水泥摻量,單位為%。按照上述計算結果確定摻量后,使水泥和高液限土拌合均勻,提高水泥改良土的物理性能。

(4) 拌合及整平。選用拌合機將下層高液限土和上層水泥翻拌3~5 遍,為提高作業效率可以使拌合機以5 m/min 的速度勻速形式,邊走邊拌,觀察到混合料上無明顯灰條、粒徑大小合適后即可停止翻拌[3]。對于機械拌合不到位的邊角處,由施工人員借助于工具手動拌合。在填筑層完全翻透后檢測水泥土的含水率,要求含水率應大于40%,如果含水率偏低需要進行灑水。

(5) 碾壓密實。完成高液限土和水泥的翻拌后,首先使用15 t 光輪壓路機進行初壓,碾壓次數為4次,光輪壓路機的行駛速度控制在2.0 km/h;初壓結束后,替換成12 t 振動壓路機進行復壓,碾壓次數為3 次,行駛速度控制在4.5 km/h。碾壓過程中,保證水泥改良土表面呈濕潤狀態,避免因為土體過于干燥而出現松散、起皮的情況。復壓結束后測量壓實度,如果壓實度不達標還要繼續增加1~2 遍碾壓[4]。

(6) 質量檢測。在碾壓工序結束后,檢測填筑層頂面的壓實度。

3.2 試驗路段上路堤試驗結果

在公路的K80+100~300 試驗段使用原方案填筑,在K80+300~500 試驗段使用新方案填筑,按照上述摻水泥改良土方法完成施工后,在兩個試驗段上各隨機選取6 個測點,選擇“灌砂法”測定上路堤壓實度,檢測結果見表4。

表4 上路堤壓實度檢測結果

由表4 可知,試驗段采用原方案填筑的上路堤壓實度平均值為91.7%,使用新方案填筑的上路堤壓實度平均值為95.0%。原方案需要在補壓1 次后才能使平均壓實度達到94.4%,滿足壓實度要求(94.0%)。對比來看,使用新方案處理路基上路提,取得的壓實效果要優于原方案。

3.3 試驗路段路床試驗結果

路床試驗方法與上路堤試驗方法相同,檢測結果見表5。

表5 路床壓實度檢測結果

由表5 數據可知,試驗段路床在使用兩種方案完成填筑后,原方案的平均壓實度為93.6%,新方案的平均壓實度為95.8%。對比可以發現,新方案對路基壓實度的提升效果更加明顯。同時,對原方案進行補壓1次后,平均壓實度提升了2 個百分點,達到了95.6%,與新方案基本持平。由此可知,在使路基達到相同壓實度的情況下,使用新方案進行路床填筑能夠減少碾壓次數,對節約工期和降低成本有積極幫助[5]。

結束語

對于沿線分布有大量高液限土的公路,必須要改良路基填料以提高路基整體剛度。本文設計了摻水泥改良高液限土的路基填料優化方案,并按照攤鋪填料、摻入水泥、拌合整平、碾壓密實的施工方法完成填料鋪筑、壓實。從檢測結果來看,該方案能夠使路基的整體剛度得到提升,對提高公路整體質量有積極幫助。

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