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泵房自動化系統在非煤礦山的應用研究

2018-10-21 09:09董超群馬超
大科技·D版 2018年10期
關鍵詞:泵房手動水泵

董超群 馬超

中圖分類號:TD442 文獻標識碼:A 文章編號:1004-7344(2018)30-0272-02

1 系統概述

泵房自動化系統可實時監測鐵礦井下排水系統各設備的工作狀態,對水泵成套設備的運行狀態、參數、過程進行實時監測和節能優化控制,具有自動控制、手動控制、就地控制和地面遠程控制四種工作方式??蓪崿F礦井排水設備的自動運行、故障診斷和無人值守,使得井下排水系統能安全可靠、經濟合理地運行,以達到減人增效、安全生產的目的。鎮北鐵礦井下排水中段主要為-170m水平、-210m水平和-410m水平,吳莊鐵礦井下排水中段主要為-430m水平和-480m水平。本文以兩個鐵礦為例進行項目改造說明。

2 項目改造內容

2.1 整體改造說明

2.1.1 系統架構

ZPS127排水監控裝置由礦用隔爆兼本安型可編程控制箱、礦用本安型操作臺、礦用本安型人機界面、各類傳感器和變送器、電動閘閥組成。排水系統不需要單獨設置上位機操作站及監控軟件,上位監控畫面由綜合自動化平臺實現。

2.1.2 抽真空改造

鎮北和吳莊兩個鐵礦目前均未實現自動化控制,抽真空方式基本采用底閥和手動操作射流的方式。本項目通過更換相應閥門、增加真空泵(一用一備)、改造抽真空管路、增加相應傳感器、控制器設備實現礦井主排水自動化與無人值守,改造后系統采用真空泵抽真空的方式。

2.2 具體實施內容

(1)更換原來的手動閘閥作為電動閘閥,在輸水管道中保留手動球閥,并并聯連接電動球閥。增加真空泵及啟動設備并改造抽真空管路。

(2)在輸水管道和負壓傳感器中安裝正壓傳感器。每個泵配備有出口壓力傳感器、噴射泵控制閥和流量計。

(3)-165m水平無預埋溫度傳感器,增加外貼式PT100傳感器采集電機、水泵溫度信號。

(4)為水倉配置2臺液位計實時監測水倉水位。

(5)每個泵房配置PLC控制柜、小功率多回路組合開關柜、集中操作臺等設備,滿足井下就地控制需求。

(6)在地面監控室配置操作站(采用綜合自動化系統操作站)。

(7)每臺PLC主站配置以太網通訊模塊,保證該控制系統能夠通過以太網接入礦井工業以太環網,實現水泵監控子系統與全礦井的監控系統信息共享。

3 系統特點

系統采用三級控制結構,控制可在可編程控制箱、操作臺、地面操作站上進行,實現就地、集中和遠程控制;

系統PLC點數規模滿足真空泵與射流方式同時實現自動化控制的點數需求,為后續系統升級改造及系統I/O點冗余提供基礎;

采用高可靠性的模塊化結構可編程控制器,系統有良好的靈活性、擴展性,可適用于各種規模和配置的井下泵房;

可通過以太環網連到地面監控中心,單獨構成排水子系統或并入到全礦井綜合自動化系統中,實現地面遠程監控;

就地操作臺配置本安型人機界面,實現就地顯示,同時支持觸摸功能,大大簡化人員操控的復雜度;

多個排水泵房之間可以設置邏輯關系,實現聯合調度和優化調度;

根據長期的運行歷史數據,得出各泵的實際運行效果與理論設計的對比分析;

可以與設備管理軟件對接,提供運行參數和起停狀況,實現預防性維修;

系統結構緊湊,功能先進,采用多重抗干擾技術,故障自診斷能力強,運行可靠性高。

4 系統功能

(1)集中式控制器用于監控泵房的運行。它可以自動和手動控制泵的啟動和停止以及閘閥的開啟、關閉和打開。具有自診斷功能,可實現泵房無人值守運行。

(2)控制系統通過以太網與煤礦工業以太環網相連,實現泵監控子系統與礦井監控系統之間的信息共享。

(3)集中式控制器采用諧波PLC和先進的過程控制軟件,考慮礦井的各種安全信息,實現井下排水監控系統的最優控制策略。

(4)井下排水監測系統的報警信息表明,報表的統計處理集成到整個礦井監控系統的數據系統中。所有數據都可以存儲在數據庫中以供以后調用。

(5)泵房現場采用圖形界面結合現場操作,最大限度地簡化操作和狀態顯示。

(6)旋轉巡檢功能,自動泵旋轉。

(7)結合水槽水位和整個礦井的電力負荷信息,根據“移峰填谷”的原則確定泵的啟停時間。

(8)實現遠程編程、現場編程、完善修改系統功能。

(9)水泵監控子系統支持三種工作方式,“自動”、“手動”、“檢修”。該系統自動打開,停止泵的運行,并可根據工作條件的設定、時間、水位和電負荷實現泵閥的聯鎖啟動,并能實時控制所有的操作參數。通過接口分析數據。

(10)自動模式:地面運行站的計算機根據設定的開啟時間、電峰谷、水箱水位等預設條件自動開啟泵。

①當水位達到高水位或不處于高水位且處于低功耗期間時,泵將自動啟動操作。

②當水位不在高位時,在耗電高峰時自動停止泵。

③當水位達到上限水位時,“運行泵和備用泵”將自動運行直至水位低于高水位,“備用泵”停止運行,僅運行“運行泵”,當水位達到正常值時泵自動停止。低水平,處于電力消費高峰時期。

④當正壓和流量不足時自動關閉管路,停止操作并報警。

⑤當泵出現故障時,可及時報警,自動打開備用泵。

⑥根據所用泵的數量和水位的變化率,可以判斷礦井涌水量,并確定水泵的增產數量。

(11)手動:操作人員根據水位顯示水位,手動打開水泵并確定泵的開度臺數,通過PLC自動執行電機和閥的開閉,即PLC完成單泵真空泵、開式液壓閥等自動控制。完成操作停止。

(12)檢修:操作任何泵電機、閘閥、電磁閥開關。相互的行動并沒有相互鎖定。

(13)執行水泵運行參數的監控,包括水位、電壓、電流、壓力、功率、溫度、真空度等。

(14)具有較強的兼容性和可擴展性。

5 監測參數

安全控制離不開完整的監控。泵的自動控制系統的監測信號為設備的控制提供了可靠的保證。該控制系統是在PLC泵房集中控制站的井下泵房集中控制室中,根據工藝流程采集各種信號,控制各種泵及相應的電動閘閥,顯示各種工作狀態。整個集中控制系統由PLC集中控制和監控部分和現場設備組成。

6 結 語

該系統通過增加PLC和壓力、液位傳感器、局部操作臺、高壓保護器等方式實現了主排水自動化。該系統與綜合自動化平臺相連接,通過骨干環網實現遠程控制功能。

參考文獻

[1]車永軍,王成真,杜利宏.煤礦井下中央水泵房自動化排水系統研究與應用[J].煤礦開采,2013,18(05):28~31+37.

收稿日期:2018-9-12

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