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己二酸和己內酰胺廢水混合處理工程實例

2024-01-08 09:32梅慧瑞許建民
工業用水與廢水 2023年6期
關鍵詞:己內酰胺己二酸硝化

梅慧瑞, 許建民

(北京北控工業環??萍加邢薰?, 北京 100102)

己內酰胺生產過程中產生的廢水具有有機物種類多、 成分復雜、 毒性大、 COD 和BOD 濃度高的特點, 是難處理的化工廢水之一。 隨著國家環保監控力度的加強, 煤化工園區廢水回用的要求已逐漸普及。 己內酰胺廢水的處理大部分采用傳統A/O、鐵碳微電解、 MBR、 Fenton 氧化等方法[1-3], 出水水質最高可達到GB 18918—2002《城鎮污水處理廠污染物排放標準》中的一級A 標準。 由于處理過程中調節pH 值和降解有毒物質需投加大量藥劑, 廢水若要回用, 則需設置反滲透或蒸發濃縮[4]等工藝單元, 處理成本較高。 己二酸廢水生產過程中涉及到硝酸氧化, 廢水pH 值較低, 且硝態氮濃度高,但COD 濃度偏低, 在A/O 處理過程中需要投加碳源。 己二酸廢水的處理過程中調節pH 值需投加堿液, 或導致出水TDS 含量偏高, 不能直接回用。

本文以河南某化工園區己二酸和己內酰胺廢水為研究對象, 在進行深入調查、 研究的基礎上, 確定以混合破肟-生物強化穩定床-兩相UASB-兩相SBR-過濾為主體工藝的設計方案, 最終達到處理出水可回用于循環冷卻水系統補充水的目的。

1 項目概況

河南某化工園區計劃建設規模為年產25 萬t己二酸和20 萬t 己內酰胺。 己二酸生產采用環己醇硝酸氧化工藝, 己內酰胺生產采用氨肟化制環己酮肟、 多段重排+ 中和結晶精制己內酰胺工藝。從苯加氫、 環己酮氨肟化、 重排反應等主裝置到公輔系統的制氫單元、 硫胺收集單元等均產生水質各異的廢水, 廢水種類復雜多樣、 水質波動大, 且含有苯系物、 磺酸鹽及重金屬等高毒性難降解物質。為減少園區內原水用量, 擬將生產廢水處理后的出水用作回用水系統補充水。

2 設計規模及進出水水質

己二酸裝置排放廢水包括: 環己醇含油廢水、環己醇有機廢水、 環己醇脫氫廢水、 硝酸廢水、 己二酸酸性廢水、 己二酸有機廢水等; 己內酰胺裝置排放廢水包括: 環己酮氨肟化廢水、 己內酰胺重排廢水、 硫銨廢水、 制氫廢水、 硫酸裝置區廢水、 雙氧水廢水、 罐區及火炬廢水、 廢液濃縮廢水; 公輔系統廢水包括: 生活污水、 初期雨水及清凈生產廢水等。

本工程設計規模為380 m3/h。 根據水質特性劃分為以下幾類: 己二酸廢水(己二酸酸性廢水、 己二酸有機廢水)、 硝酸廢水、 胺肟化廢水、 雙氧水廢水、 高濃度其他廢水(環己醇脫氫廢水、 重排廢水、 硫銨廢水、 廢液濃縮廢水)、 低濃度廢水(包括環己醇有機廢水、 環己醇含油廢水、 初期雨水、 罐區及火炬廢水、 清凈生產廢水)、 生活污水。 各類廢水水質匯總見表1。

表1 污水廠進水水質Tab.1 Influent water quality of the sewage treatment plant

設計出水水質按GB/T 19923—2005《城市污水再生利用 工業用水水質》中循環冷卻水系統補充水標準, 同時參考GB/T 50050—2017《工業循環冷卻水處理設計規范》要求。

3 廢水處理工藝

3.1 處理工藝選擇

己內酰胺生產過程中產生的胺肟化廢水中含有大量的酮肟類有機物, 該類有機物對微生物有一定的抑制性且難以生物降解, 因此, 預處理考慮將肟類有機物進行破肟處理。 破肟的方法有: 水解法、氧化法、 電化學法等[5], 常用的是酸性水解法[6],本工程利用該原理, 在己二酸廢水的酸性條件、Fe2+的催化作用及雙氧水廢水的氧化作用下進行脫肟。 該預處理單元一方面解決了難降解有機物的分解, 提高了廢水的B/C 值, 另一方面避免了外來藥劑的引入, 從而達到以廢治廢的目的, 最終實現“系統增加的ρ(TDS)≤400 mg/L”的出水要求及混合廢水回用的目標。

針對NO3--N 濃度高的問題, 本項目擬將反硝化及脫氮單元分開設計, 厭氧單元完成NO3--N 及部分有機物的去除, 而好氧單元去除剩余有機物及氨氮。 反硝化過程中產生大量的堿度使廢水的pH值急劇上升, 對微生物的生長產生較大的沖擊, 因此, 厭氧采用兩相厭氧工藝, 一相解毒脫氮, 二相脫碳脫氮。 一相采用填料法, 填料為“卍”字形嵌套填料[7], 形成活性污泥-生物膜共生系統增強微生物對水質環境的抗沖擊性; 二相采用污泥法, 作為廢水進入好氧單元的屏障。 實際設計過程中, 為防止一相厭氧反硝化后pH 值過高, 可在均質池及一相厭氧沉淀池后的中間水池設置酸投加點。

經厭氧單元處理后的廢水對脫氮的需求仍較高, 后續有機物的去除主要是好氧微生物的作用,而氨氮的去除則需在缺氧條件下完成, 且同步硝化反硝化過程對水質條件如溫度、 曝氣時間、 pH 值、DO 等有嚴格的要求, 傳統工藝將有機物的去除及脫氮在同一反應池內實現, 好氧菌(一般為異養菌)和反硝化菌(自養菌)2 類菌種在相同的水質環境下完成不同的功能, 將導致2 類菌種對氧源的爭奪,且碳源的供給條件也對2 類菌種的生長產生不同的影響, 最終的結果只能是2 類菌種均不能發揮最大效率, 從而影響廢水處理效果。 基于此, 本工程好氧單元采用兩相SBR 工藝[8], 該工藝將脫碳與脫氮過程單獨完成, 原水首先進入一相SBR 池, 該單元為好氧菌提供充足的碳源及氧源, 使得大部分有機物在此分解, 而氨氮的去除僅完成30% 左右,殘余有機物、 好氧微生物內源呼吸產生的氨氮、 水體中未降解的氨氮及硝態氮等進入二相SBR 池,通過控制該單元的溶解氧、 pH 值等參數, 形成同步硝化反硝化反應的適宜環境, 硝化菌及反硝化菌可利用殘余有機物實現高效脫氮, 完成廢水中剩余有機物及氨氮的去除。 根據水質情況可在二相SBR池設置碳源投加點。

3.2 工藝流程

廢水處理工藝流程見圖1。

圖1 廢水處理工藝流程Fig.1 Process flow of wastewater treatment

部分己二酸廢水、 胺肟化廢水、 雙氧水廢水及硝酸廢水經胺肟化廢水集水池混合后, 提升進入除肟反應槽, 在酸性條件及Fe2+的催化作用下進行破肟處理, 出水自流入高效澄清器排除沉淀污泥, 然后匯入均質池。

高濃度其他廢水、 剩余己二酸廢水及破肟處理后的廢水進入均質池混合, 均衡水質、 調節水量,然后由提升泵輸送到生物強化穩定床(EBS)。 采用SBR 池外排剩余活性污泥對廢水中的生物抑制性污染物進行生物吸附、 攔截以及生物酶分解, 使水質結構得到改善, 降低廢水的毒性。

生物強化穩定床出水流入兩相UASB 系統配水池后, 由厭氧提升泵送入UASB 池。 一相UASB 池內投加“卍”字形嵌套填料, 主要完成硝態氮的去除, 由于反硝化產生的堿度過高且C/N 值較低,因此需要補充碳源及酸; 二相UASB 池內形成污泥床, 利用高效厭氧菌去除有機物, 并可以破解大分子有機物, 改善廢水可生化性, 促進有機氮轉化為氨氮。 兩相UASB 系統出水進入兩相SBR 池。

生活污水經格柵攔截大顆粒污染物后, 在集水池內進行均質調節, 泵提升進入兩相SBR 池。

低濃度廢水在隔油調節池中混合均勻, 給后續處理構筑物創造一個較穩定的進水條件, 并通過隔油池及混凝氣浮池去除石油類, 消除石油類對生化處理系統的不良影響[9]。 混凝氣浮池出水自流進入兩相SBR 池。

在一相SBR 池將混合廢水中大部分有機物去除后, 低負荷廢水進入二相SBR 池, 同步硝化反硝化菌可利用殘余有機物實現高效脫氮的功能, 完成廢水中剩余有機物及氨氮的去除。 由于反硝化碳源不足, 需補充碳源。

SBR 池出水經轉盤過濾器攔截廢水中部分懸浮物并降低濁度, 經消毒處理后達標回用。

4 主要構筑物設計及運行參數

(1) 除肟反應槽。 鋼結構, 2 組4 臺, 單臺尺寸為φ4.5 m × 7.5 m, FeSO4投加量為200 mg/L。配套攪拌器功率為7.5 kW, 轉速為30 ~80 r/min。

(2) 生物強化穩定床。 鋼結構, 2 臺, 單臺尺寸為φ6.0 m×6.5 m。 水力停留時間為1.2 h, 污泥回流比為100%。 配套潛水曝氣機功率為2.2 kW;污泥回流泵4 臺, 2 用2 備, 流量為150 m3/h, 揚程為15 m。

(3) 兩相UASB 系統。 兩相厭氧池: 鋼筋砼結構, 2 組4 座, 每組各含2 座20.0 m×20.0 m×12.5 m池體, 分別為一相厭氧池和二相厭氧池; 填料體積為1 600 m3, 停留時間為26 h, 容積負荷為1.06 kg[COD]/(m3·d), 反硝化負荷為0.065 kg[NO3--N]/(kg[MLVSS]·d), 污泥濃度為8 500 mg/L, 酸(98% 硫酸)補充量為1.42 t/d, 碳源(90% 甲醇)補充量為1.34 t/d, 絕干污泥量為342.4 kg/d。

沉淀池: 鋼筋砼結構, 共2 座, 單座尺寸為8.5 m×8.5 m×9.0 m, 停留時間為2.3 h, 最大表面負荷為3.89 m3/(m2·h)。

中間水池: 鋼筋砼結構, 1 座, 尺寸為11.5 m×2.5 m×9.0 m, 停留時間為0.5 h。

主要設備: 厭氧回流泵6 臺, 4 用2 備, 流量為80 m3/h, 功率為7.5 kW; 布水器、 三相分離器各4 套; 硫酸加藥裝置1 套, 含濃硫酸儲罐1 臺(30 m3)、 在線稀釋裝置2 套、 稀硫酸儲罐1 臺(3 m3)、 計量泵2 臺, 加藥量為50 L/h, 功率為1.1 kW; 中間水池提升泵3 臺, 2 用1 備, 流量為160 m3/h, 功率為15 kW; 排泥泵3 臺, 2 用1 備, 流量為150 m3/h, 功率為15 kW。

(4) 兩相SBR 池。 鋼筋砼結構, 4 組, 每組4個廊道, 分別為一相反應池A/B 和二相反應池A/B; 廊道間串聯, 單個廊道尺寸為22.5 m×6.5 m×8.0 m, 停留時間為42 h, 污泥負荷為0.029 kg[BOD5]/(kg[MLSS]·d), 容 積 負 荷 為0.086 kg[BOD5]/(m3·d), 平均污泥濃度為3 500 mg/L, 需供空氣量為164.67 m3/min, 氣水比為26 ∶1, 填料填充率為20%, 體積為3 000 m3, 設各相氣提回流1 組, 內回流比為100%。

主要設備: 推流式攪拌器32 臺, 功率為2.2 kW; 排泥泵4 臺, 流量為30 m3/h, 功率為3 kW;羅茨鼓風機4 臺, 3 用1 備, 流量為58.67 m3/min,功率為132 kW。

(5) 轉盤過濾器。 濾池鋼筋砼結構, 1 座, 尺寸為12.1 m×4.5 m×8.0 m; 濾盤組直徑為3.0 m,濾布水通量為10 ~12 m3/(m2·h)。 配套反洗水泵2臺(1 用1 備), 流量為50 m3/h, 功率為4 kW。

(6) 接觸消毒池。 鋼筋砼結構, 1 座, 尺寸為10.8 m×10.7 m×8.0 m; 停留時間為1.0 h, ClO2投加量為6 mg/L。 配套二氧化氯發生器1 套, 產氣量為3 kg/h。

5 工藝設計特點

5.1 預處理階段以廢治廢、 綜合利用

本工程利用己二酸廢水的酸性條件及Fe2+的催化作用、 雙氧水廢水的氧化作用進行脫肟, 實現了廢水的最大利用化。 當混合廢水pH 值調節至2 ~3、 Fe2+投加量為200 mg/L、 溫度穩定在35 ℃左右, 停留時間為2.5 h 時, 廢水的可生化性有明顯提高, B/C 值由原來的0.25 提高至0.36。

廢水均質后設置生物強化穩定床, 用以調節水質并攔截可能存在的油、 懸浮物等。 生物強化穩定床以微生物控制進程技術及微生物絮凝技術[10]為理論基礎, 將SBR 池排放的剩余污泥與來水進行混合攪拌, 利用活性污泥的吸附絮凝作用, 將來水中的有機物包裹在菌膠團上, 通過選擇區的分離,達到去除生物抑制物質的目的, 實現了剩余污泥的二次利用。

5.2 生化處理單元靈活操作

因己二酸裝置開車時間相比己內酰胺裝置晚3 ~5 個月, 本項目兩相UASB 裝置設計成“可并可串可逆流(即先經二相再經一相)”的靈活型式(見圖2)。 在己二酸裝置未產水之前, 整體負荷低的情況下, 一、 二相UASB 采用并聯型式運行, 整體負荷提高以后按正常串聯型式運行, 在一相UASB 出現事故或運行狀況不佳時, 采用逆流型式運行或直接超越一相。 靈活操作的運行方式可輕松應對化工廢水的波動及非正常排水。

圖2 兩相UASB 系統運行模式Fig.2 Two-phase UASB system operation mode

厭氧生物處理低成本去除廢水中的有機污染物,釋放的有機氮通過好氧單元徹底去除氮污染物。 本項目好氧單元采用兩相恒水位SBR 技術, 該技術在處理含氨氮廢水及抗沖擊方面具有明顯的優勢[11]。與傳統SBR 法不同的是構筑物的構成方式和運行操作, 它是在一組反應池中, 在時間上進行各種目的不同的操作, 并通過4 組SBR 池交替運行, 保證連續進水、 連續出水(見圖3)。

圖3 兩相SBR 運行模式Fig.3 Two-phase SBR operation mode

SBR 池采用缺氧池、 曝氣池與生物流化床合建的工藝, 以時間劃分各功能區, 各池內均設置曝氣器、 攪拌器、 生物填料, 在同一時序內通過調整攪拌強度、 曝氣量、 回流量等參數, 實現一、 二相反應池分別達到去除有機物及同步硝化反硝化脫氮的目的。 正常狀態下4 組池子順序完成進/出水、 曝氣、 攪拌、 沉淀工作, 水量不足或設備大修時, 可切換為3 組池子工作, 該運行方式提高了廢水處理的靈活性; 微生物菌群非常豐富, 可生物降解污染物的去除非常徹底。

經預處理后的廢水進入兩相UASB 池時TN 質量濃度達453 mg/L(加權平均計算的設計值), 且經過厭氧單元脫氮后SBR 池進水TN 質量濃度約為100 mg/L, 廢水的C/N 值嚴重不足, 因此, 在兩相UASB 池及兩相SBR 池中均投加甲醇用于補充碳源。

為提高COD 及氨氮、 總氮的去除效率, 采用低溶解氧控制運行方式(其質量濃度控制在0.5 mg/L 左右), 這在己內酰胺廢水及印染廢水均有應用[12-13],培養出的菌膠團具有較強的吸附性, 可實現同步硝化反硝化。

6 工程運行效果

本項目設計完成后, 生化單元采用就近污水處理廠脫水污泥接種培養, 經過3 個月的連續培養并逐步開始馴化, 當均質池混合廢水進水COD 質量濃度在1 000 ~1 500 mg/L 范圍條件下, 兩相UASB系統出水COD 質量濃度穩定在300 ~400 mg/L,兩相SBR 池出水COD 質量濃度保持在50 mg/L 以下, 氨氮質量濃度基本在3 mg/L 以下, 滿足回用水系統水質要求。 本項目與主裝置區處于同期調試階段, 兩相UASB 系統分別經歷混合來水ρ(COD)>5 000 mg/L、 pH >12、 ρ(TN)>950 mg/L 的負荷沖擊, 沖擊過后系統保持彈性恢復狀態, 且恢復時間短, 說明該系統具有良好的自修復功能。

本工程試運行半年后主要污水處理單元平均處理效果見表3。

表3 主要污水處理單元的處理效果Tab.3 Effect of main sewage treatment unit

7 投資及運行成本

工程總投資約為9 700 萬元, 折合單位成本為1 060 元/t。 試運行階段藥劑費為1.993 元/t, 公用工程(水、 電、 儀表風、 蒸汽等)費用為1.962 元/t,合計3.955 元/t(不含人工費)。

8 結語

(1) 本工程遵循“以廢治廢、 分質處理”的原則, 利用己二酸廢水本身的特性實現氨肟化廢水的脫肟, 減少了藥劑的投加, 并采用高效的兩相UASB+ 兩相SBR 技術脫除混合廢水硝態氮、 氨氮及COD 等污染物, 出水滿足GB/T 19923—2005 中循環冷卻水系統補充水標準要求。

(2) 本工程的主工藝單元操作模式靈活, 可應對水質復雜、 波動大的化工廢水。

(3) 本工程調試及試運行結果穩定, 運行成本約為3.955 元/t(不含人工費), 可為同行業類似廢水的處理設計提供借鑒。

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